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[讨论] 粘土砂冒口不同的补缩形状探讨!

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-4-20 13:24
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-10-12 19:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
          粘土砂生产液压产品,单重从2KG到40KG不等,最近加工发现铸件靠近冒口颈进水的部位出现内部缩松。材质QT500,碳当量4.7-4.8,冲天炉熔炼,浇注温度1380-1420,1吨包球化处理后倒入手包浇注。今天取了两副图片,就冒口的补缩形态欢迎大家探讨:哪一种更利于铸件的内部补缩?影响这种冒口收缩的形状来源于哪些因素?(均为明冒口)
    4 z) X' v* p5 W, p    1:冒口锯开,红线内为缩凹部分,冒口外圆无明显变化,顶部缩空。
    9 _9 h' {3 |. E( n0 P! n       1.jpg
    4 z5 g( ~2 O8 y* R, h3 Q, e% k9 j " ]- \# e+ @. ?( _
       2:冒口锯开后内部无明显收缩,整个冒口外圆呈梅花状向内凹陷。
    & U5 L6 s3 U$ U6 v  s9 }       2.jpg
    # C8 B% d- m) Q: w( s2 ] ! H( j; B+ }9 S

    $ c- G/ b" y% r4 H* W. ?) i 6 C% P# g& e" X# k& }* A
    ! C7 L! `" t2 D0 G. q

    该用户从未签到

    发表于 2012-10-12 21:12:18 | 显示全部楼层
    回复 1# 江湖舟 ' n. N# n5 K- e7 g+ K

    : U  Z6 [1 l, W$ T3 T* G3 {
    2 g  t& _. D8 q( `$ U/ U$ T% E    你们是冲天炉熔炼,浇温是1380-1420,那你们的出炉温度是多少?
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    奋斗
    2017-4-20 13:24
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2012-10-12 21:39:59 | 显示全部楼层
    出炉温度1400-1500,根据浇注温度调节!
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-7 09:17
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-10-13 11:47:26 | 显示全部楼层
    楼主生产那个系列的液压件?主导什么产品?阀?马达?减速机?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-10-13 14:01:27 | 显示全部楼层
    肯定是第一种有利于补缩,第二种应该是浇注温度低或者CE低导致的
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-10-4 09:03
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-10-13 16:38:25 | 显示全部楼层
    回复 1# 江湖舟 / t: @9 r4 E+ U8 F+ c( V
    这种冒口肯定不行。
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    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-10-13 20:41:26 | 显示全部楼层
    浇铸系统设计的不太好,最好有铸件图看看

    该用户从未签到

    发表于 2012-10-13 22:00:19 | 显示全部楼层
    回复 3# 江湖舟 3 z/ x# V# x- L" x& J/ O6 Y: p

    ( u1 `2 N9 s. s9 s% I
    3 |$ p1 y/ p& l. ~' z- `" K% E3 b    不会吧,出炉温度1400,浇注温度1380,球化处理才降20度,可能么?
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    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-10-14 08:43:13 | 显示全部楼层
    第一图正常 第二图是不是低温的?
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    2016-7-9 08:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-10-14 13:51:51 | 显示全部楼层
    球化温度最好在1500以上,有利于消除生铁遗传性。浇注大件用别的方法降温
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    开心
    2016-7-9 08:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-10-14 13:53:24 | 显示全部楼层
    小件浇注温度可以适当提高一点
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    2017-8-12 19:06
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2012-10-15 02:56:11 | 显示全部楼层
    良好的冲天炉技术,出炉铁水温度很稳定的。铁水的氧化-还原程度也很一致。感觉你的情况不是特别好。这是铸造的基础。
    3 S  V  Z) e2 V; X液压阀,尽量使用单一组织,可以保证长期的耐蚀性,尺寸精度。力士乐多用D墨铁素体高牌号铸铁。
    " ~9 P6 ]9 e, w6 \% M( |) w液压阀,复杂,但是对致密度要求很高。同样的铸件应该检查对比重量,感觉一下致密度。3 r8 O9 A+ m/ b  _- Z; Q0 ^2 U
    这两个冒口情况下,致密度可能都存在瑕疵,甚至疏松、缩松、缩孔。
    1 Q, B. Q* Y- h# F( T: O暗冒口升高,根源就是冒口的补缩效果不好,可惜。   第一个冒口,上部没有完整的壳,补缩效能可以,但缩凹过深,低于液压件铸件,有点补缩压力——高度不足。建议使用冒口发热剂,保证冒口收缩以后,表面平坦,残余冒口高度比较高一些。发热剂可以保证冒口凝固时间放慢,补缩效果强化。,另外一个方法就是使用发热暗冒口。    第二个冒口,由于表面完全结壳,铸件表面也完成结壳,整个冒口+铸件体系在缩前膨胀以后没有补缩来源,从冒口看凹缩,实际上冒口颈及附近可能缩松、缩孔,因为这里的砂型接受铁水的加热,冷却过程热量释放,凝固较慢的缘故。即使铸件没有缩孔,也可能产生缩松、疏松现象,至少铸件这里致密度差,可以看看宏观金相检查,甚至通过称量就可以感觉到。值得提出的是,你的冲天炉技术——氧化-还原程度差可能助长这个风险。大双冲天炉的基础建立在冶金焦的基础上,70年代,离心风机技术也差一些。应该修正一点。
    ) O( }% G5 J) ]# Q! }德国力士乐北京华德铸造厂,有球铁液压件出品率50%左右,做一个加高加大模数冒口的实验看,看看高致密度铸件的重量,然后优化冒口,不可盲目。' N* j4 T* |- X/ S
    手工造型,砂型硬度75?有点低,这是球铁!你们脱箱造型?
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    开心
    2017-8-12 19:06
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2012-10-16 23:30:33 | 显示全部楼层
    回复 12# 青海刘连琪
    ! D4 G3 f; N2 ^8 _9 Z; i$ [0 m. o) y- q华德铸造是KW线。手工造型,尽量提高砂型硬度,围箱砂也应该强调紧实
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-10-17 06:51:24 | 显示全部楼层
    明冒口不如暗冒口,
    , k% ?  _  i7 \7 b园冒口颈不如梯形冒口颈,/ P& ~( d! w! V) J" Z( o  ]5 i
    内浇口髙梯形的不如扁平梯形的。
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    奋斗
    2017-12-7 09:17
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-10-17 11:37:56 | 显示全部楼层
    回复 4# libze
    9 t2 s- i6 s7 u( m) R' S8 o) C: d1 v' l8 t3 e5 M$ y4 S2 i) c

    8 z. F3 @6 f) K: {. M$ N" ^9 X    我们公司也有很多
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-10-25 15:45:58 | 显示全部楼层
    你的这两种件,虽然牌号一样.按你的述说.球化率和球化等待级是不一样的.第二图的件,应有内缩松.不适合做液压件.也就是说,你的工艺控制不同,导致了两种同属于球铁的收缩类型:宏观收缩型和微观收缩型.这和你的冲天炉熔化有关联的.查一下金相吧.当然也和浇温有很大关系.
    1 q* N( X: x  {. w何况我们这边的手工粘土砂造型强度平均最高不过75
    4 o6 w- I, o+ w7 O* |: l这肯定不行.球化效果不稳,浇温不稳.砂型的硬度低,都是做球铁液压件的不利因素.
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-10-25 16:19:28 | 显示全部楼层
    产生不同的原因通常同包次铁水浇注时浇注温度和浇注速度的不同,即冒口体表皮形壳厚度的不同。
  • TA的每日心情

    2025-11-10 11:10
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-10-29 09:03:34 | 显示全部楼层
    第一种要好很多:1 ]" d* q' N9 x
    1、第二种冒口的散热面积大,冒口上部凝固的快,大大降低了冒口的补缩效果8 y% h* }# D5 M0 |& B
    2、此种冒口蓄热量要小
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