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[交流] 近期飞轮内浇口缺陷频繁

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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-10-20 11:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    请大家分析分析
    2012-10-19 13.52.52.jpg
    2012-10-19 13.33.34.jpg
    2012-10-20 08.10.38.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2012-10-20 11:43:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xiayaxi 于 2012-10-20 07:47 编辑
    . v+ s. Q$ w7 M6 D$ Z  N: C: {9 I; }& w5 d; Z
    化学成分
    飞轮化学成分.jpg
    配料单.jpg
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-10-20 11:52:58 | 显示全部楼层
    浇口局部过热,能否改为多道内浇道进水

    该用户从未签到

    发表于 2012-10-20 13:20:28 | 显示全部楼层
    这种现象我们也遇到过,多道进水也可以,如不多道进水可以在进水的这个浇口这边,做一个补缩冒口进铁水,你现在这样无法补缩。成分没问题,浇注温度控制在1340-1380度

    该用户从未签到

    发表于 2012-10-20 13:54:28 | 显示全部楼层
    我认为,你内浇口靠近铸件部分还要削薄一点
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-10-20 19:04:07 | 显示全部楼层
    个人认为,内浇道太长了,还有P偏高
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2012-10-21 08:27:31 | 显示全部楼层
    回复 4# 大丰铸材
    6 k7 Q( C9 B3 _, [0 x2 ~6 e2 C8 f+ _7 u) p, ]
    此部频繁出现疏松(缩孔)缺陷
    未命名.jpg
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    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-10-21 08:28:02 | 显示全部楼层
    有时不能只看化学成分,生铁、回炉料、废钢等炉料配比也很重要,查一查,近期原材料有何变化?
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2012-10-21 09:19:52 | 显示全部楼层
    回复 7# xiayaxi
    4 e1 f5 ]& P. Q" [+ d) T
    ; w* ^' T; w$ y3 p! I
    2 F3 V% a6 H8 ^$ r5 n% y8 k    生铁存在3个产地
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    2024-6-14 10:20
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-10-21 09:21:08 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dengniaiwo75 于 2012-10-26 22:46 编辑
    - Z: j3 p! A  u$ ]9 r6 D% x! ]0 H8 Q9 b% C3 v4 P" `
    个人观点这个缺陷是工艺上补缩的保险系数不足,当温度降低过大和化学成分波动大时候,会出现。! ?2 K! a& V/ x* d2 e5 W
    ! R& V" E' W& w* U3 D
    砂胎刚度超过85的话,就不用冒口,只做保温块。中孔疏松我猜是因为自带出来的,考虑使用芯子,
    7 g8 s& Q7 P( Q4 T' n" G3 R* n0 i! j+ s$ Q, i
    如果工艺条件控制不够稳定,建议还是吧冒口颈处加宽加厚且做出冒口颈补贴,提高浇注温度到1320-1370.
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    发表于 2012-10-21 09:41:39 | 显示全部楼层
    回复 9# xiayaxi
    " _4 W6 I1 A) o& y7 A4 J; F3 C! n2 G& h
    7 }4 D3 p$ P0 `
       
    个人观点这个缺陷是工艺上补缩的保险系数不足,当温度降低过大和化学成分波动大时候,会出现。
    % c) y9 n+ i0 K3 M砂胎刚度超过85的话,就不用冒口,只做保温块。
    3 S) B( O( o3 S. J如果工艺条件控制不够稳定,建议还是吧冒口颈处加宽加厚且做出冒口颈补贴,提高浇注温度到1320-1370.
    & j9 u- o+ F0 Y0 j1 f4 }# s
    完全同意10楼的观点.9 ]4 E" M) o2 N
    - f; o  h( U5 X) I9 L, J3 C3 T* S% f
    看图片.应是补缩不足.
    9 L6 \4 D" X9 ^' {$ N+ w2 W0 z, X如在液流汇流处(大体模拟一下)再开一个小冷冒口.做为对铸件的液体补缩为好.也做为排渣之用.
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     楼主| 发表于 2012-10-21 10:20:25 | 显示全部楼层
    这个期间使用3种生铁图片是其中2种(新疆产),产地不同。
    2012-10-21 09.56.09.jpg
    2012-10-21 09.57.11.jpg
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    发表于 2012-10-21 10:28:19 | 显示全部楼层
    回复 12# xiayaxi ! r* R/ ]" Y* X* ?

    2 I8 H- k$ f( c2 o7 g. `
    - r) U' m  O4 l) u    飞轮直径?
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     楼主| 发表于 2012-10-21 10:31:53 | 显示全部楼层
    发个修改后的内浇口
    2012-10-20 08.08.16.jpg
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    发表于 2012-10-21 10:37:40 | 显示全部楼层
    回复 14# xiayaxi
    + y. T6 |" ?3 I0 t5 k3 ^: N
    : z. G0 [8 h) [0 y
      Z  w' y( r$ r+ a; j, z    一楼是改前的么.如是,改后的又如何?
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     楼主| 发表于 2012-10-21 10:39:59 | 显示全部楼层
    其中一款
    未命名2.jpg
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    发表于 2012-10-21 10:53:49 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2012-10-21 10:59 编辑 0 d- F6 b  C  Y' S. [
    3 x; s6 _/ E( G) U$ p# i
    回复 16# xiayaxi 2 g! g9 Y# `- Y9 r

    5 X: H) j6 _9 x' R) q% P  C; _1 b5 d+ u
        如果是直径167,倒不必在工艺上太大动.看你的新疆的生铁.看截图.共晶度约为4.6-4.5,但图片的铸锭的上表面的中心区域,无明显的缩陷.貌似铸锭的其它的杂质成份影响了铸铁的石墨化.导致收缩性能不稳定.+ M% L9 \8 S& v
    供参考.
    截图00.jpg
    截图02.jpg
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    发表于 2012-10-21 11:18:17 | 显示全部楼层
    我认为主要问题是炉料及熔炼过程控制,铸件尺寸工艺性以存在无法改变

    - i. |) p7 g# Y5 f3 T" `( j# O0 Q4 r0 n  h6 e
    是否和一包铁水的浇注件的先后有关.
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-10-21 11:48:59 | 显示全部楼层
    浇口从铸件壁厚薄处进水,另外中心疏松可以将中心小孔改为砂芯,提高局部砂型硬度,同时可刷级冷涂料提高冷却速度
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     楼主| 发表于 2012-10-21 13:11:16 | 显示全部楼层
    回复 20# 张燕明
      n! Y( u& s( s1 L' j  }/ i
    7 J' U6 C4 ~* \% P5 J
    6 P4 h& ?1 u0 B7 B1 s    水平射压造型机,适应性不大。
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