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[求助] 失蜡精密铸造出现龟皮状现象,问题出在何处?

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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-10-22 16:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 拉斯特 于 2012-10-22 16:41 编辑
    ! s/ @' s7 W, p* H: d' _4 ~$ w0 G( ^2 P. m; Q8 ]  E
    各位坛友:7 P/ v  R$ y; D6 h2 M% N/ y( r" }0 w
    . i+ X& ^% R/ }$ c: A2 d& A
    如图示,单重30KG,材料4230,浇注温度1600°,壳子用砂填围。浇注后的结果如图。问这个问题出现的原因?
    ' o0 P; `5 T! n, Y' x6 A% a$ d; r5 |8 g6 k" ^
    原来生产过一批,没有出现这样的事情。
    IMG00077.jpg
    IMG00078.jpg

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    孤独寒松 + 8 感谢上传图片分享技术难题!

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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2012-10-22 16:57:04 | 显示全部楼层
    回复 1# 拉斯特 5 t" J! b+ L0 ~! x5 g8 \$ U' d
    * L" r6 g& r1 u1 v" U7 }
    # t: V  E; D/ o, i( v
        是不是浇注温度的问题?
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-10-22 22:15:12 | 显示全部楼层
    浇注温度过高导致模壳龟裂
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-10-22 22:16:00 | 显示全部楼层
    模壳高温强度不够,要是不填砂全部要漏箱
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2012-10-23 10:16:51 | 显示全部楼层
    回复 4# zjy95381 + V: r# Z* f1 {8 r+ a) o# ?
    & N- x7 y5 @. k& z. e% o& f
    " i- {5 c1 {( \# p3 S
        我有一点不明白~如果模壳开裂的话,铁水势必进入裂缝,进入裂缝就必然形成凸起,但是看图片那些都是凹陷进去的啊~
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2012-10-23 15:05:56 | 显示全部楼层
    是不是低温蜡  硅溶胶+水玻璃复合的工艺?模壳在焙烧炉里的情况咋样?加热时间 还有温度?
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    4 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-10-23 21:41:43 | 显示全部楼层
    回复 1# 拉斯特 8 k% N; z! u; }8 J: K2 T4 H

    3 _7 i! A" R  E% e# C* M4 c( C  B, v
        建议朋友去看看这个帖子,可以做参考!) O$ ?0 T$ t' `  E4 c; Q
    http://www.rjghome.com/viewthrea ... p;extra=&page=1
  • TA的每日心情
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    4 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-10-23 21:47:36 | 显示全部楼层
    回复 1# 拉斯特 . o" d0 u3 ]# h3 J

    ) V! W0 H& Z, W4 R3 ?" o# i: w
    2 s* U. a+ V/ m. j! q0 O    这种铸件便面暗纹,好像叫龟裂吧?至于机理,以后再交流!

    该用户从未签到

    发表于 2012-10-23 23:22:08 | 显示全部楼层
    低温蜡,硅溶胶+水玻璃复合工艺我们也做,但是没有出现过这样的情况。会不会是表面层风干不彻底。脱蜡的时候可能就形成了隆起。脱蜡后、浇注前有没有都查看一下模壳啊?浇注时可以留下一个模壳破坏了看看。
    ' X$ T8 g7 G7 r3 Y( P如果面层和加固层材料的热膨胀比差异大的话也可能有。
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    2019-1-30 08:13
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2012-10-24 08:33:18 | 显示全部楼层
    对于这个问题,我们回忆生产的过程如下:  M& N! T7 H) o* t
    & g9 _& \! u# G( l# C  e
    1.因为烘干炉子检修,检修后装壳子进行烘烤,然后在壳子温度大概200°左右是浇注。
    , l  v3 m4 w3 H5 m$ U' K
    $ d5 w& O  n+ F3 i2.这个产品是出口产品,故表面要求高一点,所以熔炼温度比较高的情况下浇注。
    ! L( }% ^4 T/ K6 O& z  O$ ~% }8 o1 K& ?8 c6 @, n
    3.其他产品的壁厚较薄,没有出现大量的类似问题,但是比较厚一点的也有轻微的类似问题;0 L- X" @2 E/ x7 i
    : R4 O  M! \; j% t
    4. 最后怀疑,仍然是壳子的焙烧存在问题,浇注温度高后产生的化学反应所致。因为炉子修理后第一次使用就将这个零件放进去进行焙烧。
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    4 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-10-24 20:33:37 | 显示全部楼层
    回复 10# 拉斯特
      B' Y: R) Q, x) w! h3 S1 J+ y2 Y3 F4 ]" K0 Z/ o
    1.因为烘干炉子检修,检修后装壳子进行烘烤,然后在壳子温度大概200°左右是浇注: ^" T, y* B8 a% x2 u
    这句话不明白,怎么是200度浇注?你型壳不焙烧吗?/ M( `$ y0 a5 f4 |" Z
    请你解释清楚,我好分析。
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-10-25 10:03:08 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2012-10-25 11:49 编辑 + l1 V) n# i& V2 j
    ) r8 f1 z" o. Y" R' U* X
    回复 10# 拉斯特
    9 g7 X# [. ]- R2 D& G( ?$ Q
    5 }( j! N- Z* h2 w, z* \
    2 z, x  b0 W- ?8 M* M3 c   
    焙烧到900°,保温3小时,壳子冷却到大概200°时浇注的

    $ }4 e+ I/ s& P0 p1 H- P* D% G1 _* n8 x1 n2 ^
    1:壳子冷却到大概200°时浇注的时侯,瞬间接触到高温铁水.模壳龟裂.
    9 ~6 ~1 g0 l% ~2 ]& |2:在壳子用砂填围.要把填围干砂烘干冷却后,仔细围添.上表面摊平.加平铁板拖实后.在铁板上加压铁.要不然,浇件后铁水的静压力,会把壳涨裂.松砂没有防涨锁型力.我做过30-180公金的复合型精铸件.必需这样做.4 F. I' X' I8 ?
    3:复合型焙烧到900°是否妥贴.这温度硅溶胶内壳是否会焙烧彻底.
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    2019-1-30 08:13
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     楼主| 发表于 2012-10-25 13:26:48 | 显示全部楼层
    需要出差,故各位的答复可能需要几天后。8 t- \" ]6 @$ W' j
    6 d- x+ `9 @7 V  |0 {
    谢谢各位鼎力!
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    2019-1-30 08:13
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2012-11-14 08:43:03 | 显示全部楼层
    公布最后结果: 这个原因是壳子焙烧不彻底所致。现在的产品已经全部没有了最初的现象。
    & z1 f/ G' }: ?. Z, a. F* m! O: s8 F. x5 s
    谢谢大家的讨论和支持!

    该用户从未签到

    发表于 2012-11-15 13:09:10 | 显示全部楼层
    铸件表面有鼠尾,模壳(硅溶胶工艺——粘度35、温度24℃、相对湿度面层50-70背层加固层40-60)培烧后外表面与内表面面层均有裂纹。是否该降低面层浆的粘度、降低室内温度、在增加室内湿度~~~~

    该用户从未签到

    发表于 2012-11-15 15:08:11 | 显示全部楼层
    回复 15# JL铸造
    . `; y  n& h2 ^, N# v0 ?# j( d2 l2 e5 s* D# X
    & q1 c6 Q3 p' L7 e& Y. x
    我估计朋友接触精铸还不久,这个问题再过半年也许就不用别人回答了。粘度、温度、湿度能保持你提供的参数不用改变。如果湿度不能保持建议提高点粘度。裂壳除了参数还有很多因素。防止裂壳的办法也很多。不要着急,自己慢慢体会领悟。

    该用户从未签到

    发表于 2012-11-20 19:15:44 | 显示全部楼层
    回复 16# 冰与火之歌 $ I, R1 f- n. e/ j
    ' H* H) ~5 E6 l3 `+ @

    8 ]3 D9 Z& a) p( H6 g! q8 t    刚毕业,已经过了五个月了,公司规模很小,不是这个专业的遇到问题自能靠自己想象。图中是焙烧后的型壳裂纹浇注后铸件表面的裂纹
    DSC01562.JPG
    DSC01548.JPG

    该用户从未签到

    发表于 2012-11-20 20:06:13 | 显示全部楼层
    兄台,

    浇注系统,供参考

    浇注系统,供参考
    DSC01597.JPG DSC01598.JPG DSC01601.JPG DSC01604.JPG 可否帮忙看下小弟这产品缺陷是否跟你所描述的缺陷如出一辙???有些铸件会出现缩孔、缺肉现象又作何解释???(硅溶胶工艺不锈钢件、浇注温度为1620度、焙烧1115度保温2小时)
  • TA的每日心情
    开心
    2019-1-30 08:13
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2012-11-20 21:16:43 | 显示全部楼层
    回复 18# JL铸造 ( q0 m" n# m% ]! e
    " p% N/ H5 h- k" I' @

    ! y1 m# g+ h" W( e- M  ~, G4 S    关于铸件的第一和第二张照片,和我说的情况类似,所以只要将壳子的焙烧搞好应该就没有问题了。
    + }& ^9 M2 C2 ?& E: [& P5 n$ I
    : M+ Q2 }" u6 Z8 |3 m9 Z第3和第四张照片,第3张是浇注时金属液对流所致,而第4张纯粹是缩孔所致。所以解决的方法应该有所不同。
    - P# z6 {3 j5 M6 m
    , x, W, c+ ~3 X% A6 x% X第三张照片的解决方法是加大浇注速度;
    $ N3 `6 |# Q7 f! l第四张则必须改变冒口和浇口的位置和大小才能行的;
    7 \3 H& p& @) t: K& e# S6 u7 q& d! C
    我的解释希望你满意。

    该用户从未签到

    发表于 2012-11-21 22:58:30 | 显示全部楼层
    回复 19# 拉斯特 * G" Y) j: q9 `
    8 U$ i- v% w/ x3 \: G" i
    ! F: y: s- z$ O0 M
       第一张图片将壳子培烧后具体措施有哪些??(1.将保温时间延长;2.预焙烧;请问有什么检测措施和标准吗??)
    + N% e0 J% Q/ r4 [2 ~! D0 _第三张图片就是因为浇注速度慢导致钢水温度降低,不易融合对吗
    & K  {! [/ d! _+ D& O9 K第四张改变浇冒口是达到增加补缩的目的对吗??
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