纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 9767|回复: 24

[求助] 消失模普通碳钢渣孔

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-2 15:35
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-11-1 20:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    铸铁市场冷淡,厂里领点铸钢活来做,渣孔一直没得解决,望前辈多多指教
    * Q& `8 s- c+ ~% P7 n% EZG270-500,消失模工艺。第一次发图,图片能正常发吧。
    ' Y7 v) y0 b5 y% y IMAG0883.jpg IMAG0893.jpg IMAG0899.jpg IMAG0879.jpg IMAG0892.jpg IMAG0923.jpg IMAG0896.jpg IMAG0910.jpg
    1 q& c2 Y! w7 c, \小弟对铸钢熔炼无经验,熔炼紧靠做过铸钢的开炉师傅和老板负责弄,估计是熔炼或浇注这块造成次渣孔,一直没得解决,不知方向是否正确?& E1 ]+ o5 z, o' ~/ c
    酸性1.5T中频炉熔炼,冲压件边角料,1.2%铝线脱氧,钢水发白刺眼,目测出钢超1600度,转包浇注,漏斗型浇口杯,负压0.052Mpa。
    0 T1 d, V* ?7 q5 E5 Q. _几点问题:
    . k4 d4 f4 N( U' \* A1.查资料,发觉无加硅铁,锰铁的预脱氧,炉工升温大概加铝打渣后出钢,浇包内再加铝线,当初以为脱氧不够,后来按1.2%浇包加铝线还是存在此缺陷,不知预脱氧对此影响是否关键?
    2 [  j% B( J$ e; s, q$ n( ?2.出钢后打渣撒除渣剂后吊去浇注,小转包浇注,钢水静置时间不长出钢到浇注四分钟左右,试过一次静置久钢水开始结壳才浇注,缺陷依照,钢水打渣次数和静置时间有何要求?
    & f% z3 R3 ?0 c3.发现左铸钢的多用底漏包,不知转包能否胜用?买回的茶壶包无修包经验,壶嘴那头还没浇注钢水就堵死;2 x8 g" O9 ]) W1 t4 d5 ]
    4.在浇注系统横浇道上放大截面按过滤网,用厂里现有的玻璃纤维过滤网,不耐高温冲刷,浇注后开箱出尸骨无存;; B, L& I, N$ d
    5.目前只有从浇注系统入手,全部底注,内浇口做小,封闭式,横浇道设离心集渣冒口,离心集渣冒口是否会增加氧化可能?$ c; Z& u6 |4 \$ v
    6.白模与涂料造成?做过一炉,模子做好烘干很久,买了新的除渣剂,浇注两件,一件一点也没渣孔一件却有,可惜当时不在场。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-11-2 12:28:27 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2012-11-2 15:05 编辑
    ; J. Q  {( \. @1 j" x
    6 m+ Y2 t+ H( N2 o$ D. n& I" Z1:你在用的砂型传统工艺做消失模.形成的夹杂是主因.
    / }: E& k& N7 P9 H- J1 ]3 t2:你厂的工艺管理比较混乱,各自为战.
  • TA的每日心情
    开心
    2019-1-30 08:13
  • 签到天数: 458 天

    连续签到: 11 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-11-2 15:54:27 | 显示全部楼层
    270-500大概是30#钢吧。我认为主要问题是:
    9 I8 z0 p4 b1 f  e/ h5 ], v2 d
    * i* a8 @: O4 l+ C/ x4 a1. 白模不适合做中低碳钢,再加上你可能用的白模是铸铁的,这样就更会出问题了;
    ( q/ g( `5 Z! q3 \2. 白模做消失模,其工艺要求和砂铸是不一样的;2楼已经说明;
    9 @5 V' V- L5 n% z1 k  M2 e  C3. 也就是说你投入方向有误,建议不要随便进行。

    该用户从未签到

    发表于 2012-11-2 19:47:30 | 显示全部楼层
    我们有类似的轮类件,
    $ L1 f- a& |8 ?& Y& t$ P  ?  {# a2 w7 z0 g, v, |9 `
    铸造工艺应该没有很大的问题,5 _  A# x! H7 X2 Z# |" @# n- N
    6 G+ f, L2 P& X* S' n+ a
    从以下几个方面入手,2 H0 k  A6 H% I! s- ^
    2 x6 ]! J2 K6 {3 e
    钢水脱氧工艺,3 {( J! @; q' M! N
    泡沫、涂料发气量,负压,
    ! g2 `7 t  B+ U浇注时扒渣,陶瓷网过滤? 横浇道集渣,冒口集渣

    该用户从未签到

    发表于 2012-11-4 08:38:24 | 显示全部楼层
    我们消失模铸钢一直用的茶壶包,没渣。就是水口要比铸铁大。钢温要高,1650度。
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-12-11 10:39
  • 签到天数: 931 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-11-4 11:46:52 | 显示全部楼层
    浇包是否干净,对铸件渣影响较大。

    该用户从未签到

    发表于 2012-11-4 21:40:36 | 显示全部楼层
    我说几点
    1 }. q! T( u( g( v1.脱氧不能只靠al,这样会使夹杂增多,必须mn,si配合,如果没有条件,可以加钙使al2o3上浮。3 ?& s) e  r: T: ~  T# R7 W( B
    2.静置时间不宜过长,也不宜过短,过长,温度下降,氧化物增加% m3 ?# x! ~! E( y
    3.最好能底漏包浇注,浇注系统做的不错,问题不在这
    ! j( }3 A# n, ^: x! z4.涂料必须彻底烘干,横杆温度不超过50度建议用专用烘干炉
  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-2 15:35
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2012-11-4 22:21:43 | 显示全部楼层
    多谢各位前辈老师们的指点,万分感谢!所有意见和建议我都一一铭记,接受和采纳,并循序渐进地实施,完善工艺,明天再试制一炉,这次主要控制出钢温度和浇注温度,及浇包烘烤高温些,以防降温,并且协调炉上增加玻璃造渣工序,出钢后和浇注前分别打渣,浇注时人工挡渣.过后再反馈情况和请教各位老师.
  • TA的每日心情
    难过
    2022-9-1 16:39
  • 签到天数: 118 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2012-11-5 23:00:55 | 显示全部楼层
    可不可以冒口搞成明冒口,增加集渣和排气功能
  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-2 15:35
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2012-11-8 21:47:48 | 显示全部楼层
    IMAG1292.jpg
    # ~$ D; X$ m9 t. z6 m' Y- [% R. c8 J4 { IMAG1294.jpg
    1 v0 R+ V" c! u& ^ IMAG1295.jpg * }+ ]0 e' g" H# T  @
    IMAG1297.jpg 9 y8 e' h7 _, b8 V9 k2 P. Y. p
    IMAG1298.jpg
    5 W. w3 b+ `0 |, Z! J7 P6 q IMAG1309.jpg
    * _- k1 D' B; V- k" E- F$ ? IMAG1286.jpg # b7 _5 A: P; K6 q) K7 i& s
    IMAG1289.jpg ' b* S4 @* ]7 N
    IMAG1307.jpg ( j) t, Q$ o  o3 C$ i. W
    IMAG1308.jpg
    , P1 u, F+ {$ h. W+ M$ r. T; I IMAG1318.jpg
    + S7 W1 O/ J+ [0 r/ \/ ^浇注了这一炉也不理想,实施调整没到位。% `, U9 ]8 |4 M! m& L! v( t
    升温前理化分析,调整了一下Mn,炉上浇包分别铝脱氧。4 E4 K" q" j. j4 T' V- m6 f
    出钢前用新买的除渣剂打渣两次,浇包内打渣一次。测温枪在修,无法测量温度(下次要学会看温度)。
    ) t5 `6 l( X0 S. _3 K浇包开炉前用柴火烧,余碳烤至出钢时,估计一百度左右。
    4 I$ a5 x+ z4 q: S5 H- `/ g/ U浇注时戴墨镜隐约可见有少许渣流入。
    + ]9 b1 n  [! ^; R4 G7 r第一包倒两个梅花架(三脚那个)单独水口 第二箱是六个筒 第三箱是漏斗和两个筒% ?' B& O. p3 H' d/ p4 m3 N
    第一包水倒第一箱600kg 第二包水倒后面两箱800kg。" K: Y$ D5 ^* T" o! t2 C$ j8 v
    梅花架内腔和空洞塞树脂砂的,有些地方不好定论。那几个筒底注,上半截无缺陷,下半截就有渣孔。温度问题?而后浇注的漏斗几乎无缺陷,有个别小孔。最后浇注的量件筒底部的缺陷比之前的筒稍少。5 s" r2 f7 T5 ?9 E1 ?( t
    IMAG1303.jpg , z+ R. s, ]: P5 u
    IMAG1276.jpg 5 f( K/ G! M+ ~2 x3 ^6 j! q4 Y, f
    自己的一点心得疑问:
    ! g* f) l. V' ^  p" b! D5 K这次试了通气针,浇注时刚开始是吸气,哗哗响,等铁水上来了冒一股黑烟就满了,似乎前段起不了排气作用。明冒口如何?
    8 i. x& d" @2 x" D) c+ D9 k. k浇注系统做得太小了,降温大,一浇口浇不能浇太多件。
    * n  i/ E4 k+ @) h, f2 ]' C' t浇注出来的铸件涂层上带星星点点黄赫斑点,去掉涂层有印记,严重的有渣坑,似泡沫残物。得增加涂料排气。7 N. p% E: t: e/ |
    铸钢温度比铸铁高,等同涂层厚度下粘砂相对少,组合的接口简单补涂料也很少粘砂,是否因温度偏低流动性相对差些。或许涂料可以减薄以增加透气。1 c; \9 S: e0 Y. q/ L; N. z
    我们做的铸钢不像人家铸钢出来的铸件涂料脱落后发紫黑,判断一是温度问题,二是涂料。这次一截黑一截白,温度问题多些。$ L' F- O4 k4 S4 t7 h, K; E/ H
    过几天是一堆散件,一点底也没有。
    IMAG1311.jpg
    IMAG1285.jpg
    IMAG1301.jpg

    该用户从未签到

    发表于 2012-11-9 10:04:17 | 显示全部楼层
    消失模做铸钢件泡沫要轻,最好在15公斤以下。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-11-9 10:17:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2012-11-9 10:19 编辑 " u; y: W3 D2 y3 b
      V9 t9 d7 `, ?- H/ l2 a. \
    1:珠粒发泡在铸件表面状态允许的情况下,克数尽量降低.
    ; F( f* r! W' a9 K8 C2:浇温1620., _$ N: s1 ~5 q" n' ]  M( F
    3:直浇口在铸件浇注时要始终保持充满状态.) x& n7 i1 ]+ m
    4;直浇口是否是空心浇棒.
    3 q0 U8 \, s# b. o/ \' e( d/ ?- i" R5:把铸件的底.顶注.改成底.中注.
    3 N1 E3 a% l) N* Y% V) M其他照旧.
    截图02.jpg
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-10-4 09:03
  • 签到天数: 197 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-11-9 15:40:34 | 显示全部楼层
    12楼castengineer是高手啊!赞同他对浇注系统的改进,另下面的内浇口是否小了?
    5 {, X# f# }4 \# h感觉是浇注温度低由泡沫造成的气孔类缺陷,建议提浇注温度。我做此类件浇温1550℃也没出此类缺陷啊。3 Q% c- Z0 {3 \+ ]6 Q) h+ g; e. R
    负压0.052感觉不低了,但你的涂料层透气性和砂子透气性孬好不知道。

    该用户从未签到

    发表于 2012-11-19 16:56:57 | 显示全部楼层
    回复 13# 混元太极
    / [* W0 f7 y6 U: q, J% M0 i, z5 v% H5 W* c
    1.是涂料的强度.韧性差结壳性不好和刷涂操作不当.造成有开裂.局部露白模.局部干燥度不好形成气.渣孔.2.震实不好.夹角部位有虚砂造成粘砂.仅共参考

    该用户从未签到

    发表于 2013-1-10 17:39:26 | 显示全部楼层
    消失模做铸钢肯定有问题

    该用户从未签到

    发表于 2013-1-24 22:43:01 | 显示全部楼层
    1、加大冒口。浇冒合一。
    8 R( w5 T: \! t7 D( v$ J2.缩孔处加补贴。/ H7 s2 @/ r0 m+ [0 D0 y/ I
    3.降低铁液温度。5 h0 L2 v8 a$ A( i  [  k- N2 y5 Q: R
    4.下内冷铁或插冷钉。0 x9 B. J& V; ~/ y( {$ {
    5.看你内浇道有砂。浇道连接要紧密。防止进砂
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-19 15:48
  • 签到天数: 578 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-1-25 08:40:51 | 显示全部楼层
    消失模不适合做碳钢件,要想做,工艺必须反复验证,找出适合的工艺。要做好有点难。另外铸钢件用翻包无论如何是不行的。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-19 15:48
  • 签到天数: 578 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-1-25 08:41:02 | 显示全部楼层
    消失模不适合做碳钢件,要想做,工艺必须反复验证,找出适合的工艺。要做好有点难。另外铸钢件用翻包无论如何是不行的。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-2 15:35
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-1-26 22:35:09 | 显示全部楼层
    感谢各位前辈同行们的指点教导,这段时间由于修路政府征地拆厂房年前忙于囤货和做点散件,可惜铸钢项目放停了,年后要移中频炉水池和变压器。
    4 o  b& V9 n! S; _& {' Y之后急忙做了一炉,三件散件,涂料匆忙上了两遍,1个厚,0.05Mp负压,局部粘砂,表面无渣孔:
    ( A. ]2 i& a( M- v第一件,件重780kg(两个冒口 圆240 310高 铸后冒口重83kg/个)件大不敢做顶注  第一包出水1.3左右 单独浇此件 出炉前加2kg硅铁 在老板要求下加倍率脱氧,按3%加,我加2.5kg而已。此件无渣孔,粘砂和补缩不足。, s# S. j7 e; k. z9 x. m
    IMAG1449.jpg % b& ^; u6 J* @
    IMAG1474.jpg
    9 Z2 |2 P: d# z% V0 d IMAG1473.jpg
    4 `: N/ B! I7 ]) R, \ IMAG1486.jpg ' }$ T0 `6 s) j7 s
    第二包钢水浇第二,三件,件重280kg。出钢约800kg,加铝2kg。
    1 V- w9 ^+ B" C4 ?第二件冒口190*100*350,无渣孔,补缩足。铸后冒口重46kg/个4 z' d# c  q: r6 f
    IMAG1475.jpg
    7 S4 t/ S9 O1 T1 p! T& ?第三件冒口160*110*300,无渣孔,补缩不足。铸后冒口重28kg/个
    . [8 s0 i/ l. @ IMAG1457.jpg
    , Y4 C2 D8 D% o3 c; \- O( j+ Wps:1,铝加多戴墨镜看钢水成絮状;2,底注反喷,顶注无反喷,更坚定顶注或浇冒合一。3,冒口要够大,补液量要够足,用热冒口提高补缩效率。
    6 ~6 H. _+ V. `; e5 B6 K这炉无渣孔,经过近几炉试验,勤打渣,和用好点的除渣剂,转包浇注可以避免浇注时进渣,这样解开了我们做底注注的浇注系统的结。似乎又看到了希望,又再把之前的零件再试一炉,老板依旧要按3%加铝,我不反对,我重新调整浇冒口工艺,顶注,加大冒口,涂层不粘砂前提下尽量薄(上两遍),扎孔排气。

    该用户从未签到

    发表于 2013-2-28 20:30:38 | 显示全部楼层
    冒口小了,
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-17 23:21 , Processed in 0.191010 second(s), 26 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表