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[求助] 硅溶胶铸造缺陷

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  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-12-14 16:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 真实的我 于 2012-12-15 13:40 编辑 ( e. j) R0 I' l3 n

    ( Z( @# Q* A$ x请大家分析一个表面的缺陷,如何防止,最好说一下细节,还有就是中间孔里面有缩松在里面,(加工完之后才看见的) 大家给一些建议
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2012-12-14 16:09:30 | 显示全部楼层
    补充  材质是QT400的 重量是4Kg  是横梁焊接只焊接一个  型壳是5边半  浇注温度是1530-1550
  • TA的每日心情
    无聊
    2025-10-14 14:14
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2012-12-14 17:45:37 | 显示全部楼层
    球铁的浇注温度那么高,出炉温度得多少高啊?
  • TA的每日心情
    无聊
    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-12-14 20:16:47 | 显示全部楼层
    浇注温度偏高,做铸钢这个温度还差不多
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-10-30 14:54
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2012-12-14 20:38:33 | 显示全部楼层
    看照片像是模壳掉的小块层,或是夹渣。你的浇口在什么位置?解剖两只模壳看看情况。- x: @9 ]  p5 o- k- L+ g/ @3 o1 ^
    浇注温度确实高了点。

    该用户从未签到

    发表于 2012-12-15 09:01:35 | 显示全部楼层
    本帖最后由 shjnhm88 于 2012-12-15 09:03 编辑
    $ K- Q* s+ W; F
    $ y8 ?* S3 e3 A* p1 j+ K% P第一个温度太高,不知道为啥用那么高的温度。第二,不知道具体是砂孔还是气孔还是渣孔,感觉什么都有。) e- V8 v: `# I( x" D6 X" C
    可以用我们的钢铁水清净剂试试,它可以让您的铁水更纯净,流动性更好,可以适当降低您的浇注温度。13584329848
  • TA的每日心情
    开心
    2020-12-28 10:32
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-12-15 09:11:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 gzqin 于 2012-12-15 09:14 编辑
      C# A* m" ]8 i6 j7 J4 S* C' ^9 Y& \, w* f
    是否写错啦!1350还差不多,型壳焙烧温度多高?面层用什么耐火涂料?
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    开心
    2020-12-28 10:32
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-12-15 09:12:51 | 显示全部楼层
    硅溶胶做球铁,这个成本也太高啦
  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2012-12-15 13:37:49 | 显示全部楼层
    回复 7# guoke - o2 R' O+ n) N/ m1 f

    2 H) Y$ B: ^- N. s- w  V
    . G4 d9 c7 t/ S+ F# K6 @    面层浆是锆粉  砂子是 棕刚玉   焙烧温度是1170  出钢温度是1600  因为我们做小件基本都是这样子做的 这个件的温度已经往下调了温度了啊 这么大的件还是第一次做,还发现中间的孔里面有缩的(加工完之后看见的)   希望大家给些建议   这个是在一个掉件上看见的 应该是有焊缝,造成砂眼。

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    无聊
    2020-10-4 09:03
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-12-15 13:52:25 | 显示全部楼层
    1600℃处理、1530℃浇注,这么高的温度能球化成功、佩服啊!球化能到几级?球径大小?
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    2023-4-9 20:06
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-12-15 15:37:33 | 显示全部楼层
    侧面像缩松,浇不到,其他地方感觉有多肉少肉的,应该是面砂没挂好,浇注温度偏高,冲砂造成,建议微调浇注系统冒口,降低浇注温度
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    开心
    2025-11-22 00:16
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-12-15 18:38:19 | 显示全部楼层
    我们也经常出现这种问题,就是很难解决
    2 L5 Z' i) \" k不过这个浇注温度确实比较高
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    14 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-12-15 20:40:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 孤独寒松 于 2012-12-15 20:42 编辑
    ! m- v3 I9 x6 I8 v$ K+ C8 @' b3 D8 A2 i, T1 j
    回复 9# 真实的我
    5 y6 D/ G4 I  \1 l  F  }2 W! q5 b8 k5 P

    0 H# p, @4 z% v( Y, Y. u* U. G    根据你提供的情报来分析,你铸件产生的应该是渣气孔。4 V5 p( F! {" g* R& F
    因为你的组树结构不合理,脱氧不好造成的。6 \9 T" c/ P- Z7 w  Q$ o
    你现在是顶注,顶注必然会产生这样的缺陷,是避免不了的。; {/ A" r1 f, a' D! k" x/ d
    你应该将组树工艺改为侧注,加组排气通道。加强炼钢是脱氧,浇注时防止二次氧化。
    * X' n" t1 @4 a- L* [' H5 t你按照这样做应该有所改善,如果改进后,请你告诉我你的改进结果,谢谢!
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-12-16 15:01:23 | 显示全部楼层
    回复 13# 孤独寒松
    4 S' g2 j" [, |
    . K, K' }% N1 t" a. u
    2 F' D" x$ s$ G    王兄,他的是球铁,我认为两个原因。一、铁水渣多,二、面层壳强度不够。如果是热壳浇注1380度的浇注温度足以,如果冷壳,浇注温度一定要1450以上
  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-31 17:31
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-12-16 16:49:12 | 显示全部楼层
    回复 13# 孤独寒松
    " Q) b/ F/ K) `6 E0 }: x) M
      }$ k$ h$ h" |0 F5 X; b' Z4 D! P! V: H+ X# G7 }. B
        同意寒松老师的说法,这个位置肯定不是缩孔。硅溶胶工艺的型壳这个组法最好改一下,不用这个顶注方式。
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    2025-10-30 14:54
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2012-12-16 16:51:49 | 显示全部楼层
    如果是砂孔,除了消除焊缝外,还应注意前两层浆层是否硬化到位,以及从脱蜡、焙烧到出模壳过程中,是否有砂粒(块)掉进模壳内;中间孔的缩松先降低浇注温度试试,要不只能放冷铁或冒口了(麻烦)。还有,按13楼换种浇注方式的建议,也是个办法。
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    开心
    14 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-12-16 20:13:04 | 显示全部楼层
    回复 14# zjy95381 5 ~1 R2 G& Y, d" g

    + m9 L7 r, }7 S' W6 d: `' x也许你是对的,楼主可以每样的方法都试一试,看看结果!
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    开心
    14 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-12-16 20:14:18 | 显示全部楼层
    回复 15# gavin
      S) M; m: b2 t) `1 L- ]7 y! i6 t8 B6 v( [6 C" m7 O& b
    0 n  j3 m. \8 c- K6 u
        哥们,谢谢你赞同!
  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-18 12:17
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-12-17 21:18:34 | 显示全部楼层
    应该是砂孔

    该用户从未签到

    发表于 2012-12-18 15:31:29 | 显示全部楼层
    铸铁我没有做过,如果是铸钢这样的浇注补缩系统不出这样的问题,那才是怪事。
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