纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 3897|回复: 19

[求助] HT250机体开裂

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-7-31 10:39
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-3-8 12:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    本帖最后由 东北行家 于 2013-3-8 12:40 编辑
    5 s5 c9 l7 L1 p0 ?; z; s
    " _8 l, @/ D8 n; @, D- P5 }( ^1 I最近我厂的HT250牌号机体 再筋板处开裂 加入0.5%的铜  之后还是开裂 机体重量在600-1200kg 树脂砂造型 壁厚20-30         打箱时间12小时     含碳量在3.2-3.3之间 终硅1.8-1.9  锰 0.7-0.8  硫0.07-0.09
  • TA的每日心情
    开心
    2025-5-23 08:40
  • 签到天数: 435 天

    连续签到: 4 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-3-9 09:40:52 | 显示全部楼层
    换材料了吧,生铁
  • TA的每日心情
    无聊
    3 天前
  • 签到天数: 1958 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-3-9 10:45:08 | 显示全部楼层
    工艺原材料有没有发生变化?
  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-8 17:04
  • 签到天数: 146 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-3-9 13:12:11 | 显示全部楼层
    微量元素怎么样
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-7 08:36
  • 签到天数: 96 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-3-9 13:15:52 | 显示全部楼层
    将锰降低至0.6%再试,如仍出现裂口,是材料中S,P含量不合适所致。
  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-7-31 10:39
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2013-3-11 14:05:47 | 显示全部楼层
    回复 5# 光辉铸造 6 x; Y' Y8 }/ E3 _9 v. x
    ' @4 J/ H2 J8 _' k4 T6 g5 X3 a

    4 m7 M* Y5 |# i* f" U1 z8 O  N! u) e    老师您好  我是是新手 您能方便告诉我 P S 具体比例多少吗 我们就是控制P小于0.07   硫小于0.12
  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-7-31 10:39
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2013-3-11 14:10:07 | 显示全部楼层
    回复 4# 初到者
    1 E, @. {4 e* N% F% R2 V- P& i1 y8 ?# F1 Z. S

    0 }5 C+ Q1 ]3 o% ?/ N    哪些微量元素会影响到机体裂纹倾向 我们的产品是冷裂纹
  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-7-31 10:39
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2013-3-11 14:11:55 | 显示全部楼层
    回复 5# 光辉铸造 0 m5 _9 u4 j; S, I

    & S3 C: ~1 {4 p' Q9 F4 U$ l! {  f; U3 F: o
        我刚做了本体实验 铸件含C=3.15 Si=1.95 Mn=0.85 P=0.033 S=0.11
  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-7-31 10:39
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2013-3-11 14:13:13 | 显示全部楼层
    回复 2# 908767132
    & \+ x7 g8 a' O# m, {) q- @2 L
    3 a9 h8 P/ R$ n/ Y3 k1 t# [, _/ ~) l& q2 B8 L2 e, Q* x9 E
        生铁中哪些元素会影响到这种缺陷
  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-7-31 10:39
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2013-3-11 14:15:31 | 显示全部楼层
    回复 3# 铸造小猫 9 }" `$ ^1 {+ b9 \) _" s) H

    9 q( H1 V; b% s
    $ T9 k" O9 R; l* c: F$ p- z    一直都有裂纹 前几天我加了0.5%的铜 好了 可是最近加了铜还是裂
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-28 09:20
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-3-11 14:19:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 CGKYK 于 2013-3-11 14:20 编辑   H0 {1 t5 n; m5 C+ ?
    . T& o/ m' u* D8 e
    树脂砂退让性差,建议把芯子掏空,在开裂处加防裂筋
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-27 23:01
  • 签到天数: 463 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-3-11 14:40:16 | 显示全部楼层
    同意11楼的建议
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-1-30 11:18
  • 签到天数: 103 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-3-11 14:43:34 | 显示全部楼层
    冷却应力与外部受力叠加超出铸件抗拉强度,铸件就会产生应力裂纹。+ ~0 w. Y0 q9 }% R) e# d; ^
    所以一般的冷裂纹会在机加工时出现,也有搬运过程中受力开裂的。) ]& @7 F. K3 J5 r5 W
    打箱温度不能太高。600-1200kg的铸件12小时打箱,温度不会很低。当然这还要结合你们的实际情况来分析,如吃砂量、车间环境温度等。总之以冷却速度慢、打箱温度低为好。
    6 i! q* y  E9 [3 w  L# z测一下打箱温度吧。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-7-26 07:25
  • 签到天数: 93 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-3-11 15:29:25 | 显示全部楼层
    回复 13# RT-FLEX
    2 W7 A5 r+ k0 ?9 |, ?, J: ?1 V. A
    * W5 g; D! _! X6 [3 S- G  u9 C* {7 D% N8 X
        正确答案是  浇注系统改变  就不存在
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-1-30 11:18
  • 签到天数: 103 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-3-11 15:44:46 | 显示全部楼层
    回复 14# linwenri
    & O% P8 ^+ l& K5 t' J  g- o7 X9 a+ r; }: Z: V2 v9 T7 E4 O8 I

    1 L8 \7 D, q2 ~    是,浇注系统有时阻碍收缩时会增加铸件的应力。
    , M; y9 {" O. j' ]0 q4 a/ P正确答案是。。您是什么意思?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-28 23:25
  • 签到天数: 23 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-3-11 17:05:00 | 显示全部楼层
    保温一天再开箱。成分要控制好,C不要低于3.25%,孕育量不要太大,严格控制P含量;浇注温度适当高些。去年本人就经历过,也是机体铸件,HT250,重量3500kg,在筋板处开裂。采取措施就是在保证强度的情况下提高碳含量和浇注温度,适当孕育,磷控制在0.03%以内,保温48小时再开箱。结果就好了。当时没有加Cu,电炉熔炼,强度也达到270MPa.
  • TA的每日心情
    奋斗
    8 小时前
  • 签到天数: 697 天

    连续签到: 13 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-3-12 07:57:52 | 显示全部楼层
    延长开箱时间,提早松箱(撤压箱铁)
  • TA的每日心情
    开心
    2025-12-12 15:48
  • 签到天数: 620 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-3-12 08:05:40 | 显示全部楼层
    筋板处圆角合理
  • TA的每日心情
    开心
    9 小时前
  • 签到天数: 3601 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-3-12 12:05:01 | 显示全部楼层
    多在提高砂型的退让性上做文章~

    该用户从未签到

    发表于 2013-3-12 12:09:08 | 显示全部楼层
    上次我拿本体试块去给老师傅化验,结果出来,他看了单子就说你的Mn量不对,铸件是不是开裂。。结果还真是开裂问题,我想说的是:是不是Mn量有关系,仅供参考!
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-20 16:59 , Processed in 0.148771 second(s), 22 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表