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[交流] 铸件皮下气孔求解

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  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-12 08:07
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-3-20 08:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    3月份以来,铸件的皮下气孔比例大增。个别批次将近30%不良。目前浇注温度1380~1430度,中频炉熔化并且高温静置。型砂水分3.4~3.6%。期间采取了很多措施,也更换了部分原材料,效果不明显。最终在配料中添加了铁屑,减少了生铁量,才解决了这个缺陷。问题虽然解决了,但根本原因是什么?还是很困惑。巧合的是去年同期也出现了类似的缺陷。求坛中高手答疑解惑,在此先表示感谢!$ `- |: K% n6 p
    缺陷照片 图片1.jpg 图片2.jpg
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-3-20 10:14:18 | 显示全部楼层
    l炉料配料可以告诉吗/
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    开心
    2019-12-12 08:07
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2013-3-20 12:37:33 | 显示全部楼层
    回复 2# xiayaxi
    ! D2 R  e& }) o" \, p我们是5吨的电炉,一般开到5.5吨。配料为生铁1200,废钢2200,回炉料2100.生铁是徐钢铁,材质为HT250。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-3-20 19:36:29 | 显示全部楼层
    估计还是原材料出现了问题,能把原工艺和现工艺配料共享下吗?还有生铁成分

    该用户从未签到

    发表于 2013-3-20 19:54:05 | 显示全部楼层
    回复 1# 张国锋 $ `' a- d" V  G. J+ K6 {. f
    . ~4 H9 x. X' {6 s

    3 V, {; H' y0 |$ H0 k! ^  E9 W    浇温是多少?
  • TA的每日心情
    开心
    2023-4-9 20:06
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-3-20 20:10:09 | 显示全部楼层
    是不是脱氧不完全 或者出钢时搅拌不充分 感觉铁水温度不高啊
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    开心
    2017-3-3 20:47
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-3-20 20:37:01 | 显示全部楼层
    我们厂也有类似情况
  • TA的每日心情
    开心
    2025-6-18 15:29
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-3-20 20:46:58 | 显示全部楼层
    出现类似情况,主要还是熔炼工艺执行问题,高温静置温度、时间不够;但也不排除浇包干燥、孕育剂加入量、型砂水分等因素;总体还是过程控制问题为主。
  • TA的每日心情
    开心
    6 小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-3-20 20:51:55 | 显示全部楼层
    生铁产地,成份方面分析一下
  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-12 08:07
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2013-3-21 08:11:31 | 显示全部楼层
    回复 5# 铸造虫 * W9 D. R- ]2 t3 v# E$ d/ b

    - P& w. U& i( ~  C6 H' \8 G" u浇温控制在1380~1445℃.小件,单重1.5KG。
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    开心
    2019-12-12 08:07
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2013-3-21 08:15:38 | 显示全部楼层
    回复 8# 老鲫壳 5 A# d2 y. M# `" c; z
    根据你的经验,高温静置的时间需要多长时间?4 e6 \6 Q! n% S
    昨天我们还试制了一炉,增加了生铁化清后的高温沸腾。希望能够除气除杂,今天能够有试制结果。

    该用户从未签到

    发表于 2013-3-21 13:00:01 | 显示全部楼层
    回复 10# 张国锋 . V4 z5 w% G, J8 `8 j

    0 I$ ^1 W8 D! e  D% |! l. D  H7 r2 d  ~; c% c# K
        浇温那么高不怕粘砂么?我的意思是别太高但浇到最后一包也不能低于1360,否则容易出皮下气孔。铁水高温静置一段时间也利于消除皮下气孔,孕育用的硅铁粒用之前先在热铁上烘烤一下,也对消除皮下气孔有好处,浇包用前烘烤透,用前用原铁水烫一下也利于消除皮下气孔,总之多种因素都能产生皮下气孔,都控制住了,问题也就解决了,以上是本人这么多年的体会仅共参考。
  • TA的每日心情
    开心
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2013-3-25 16:31:49 | 显示全部楼层
    又是新的一周,问题还是存在。现在唯一的解决办法就是换生铁。换了另一批Q10的生铁,问题就没有了。上周最后试着将生铁废钢化清后升温到1600度,然后静置到1450度,前后持续20分钟。但加工结果还是有20%的不良。现在基本确定是铁的问题,但确切是什么问题,还是不明白。但高温静置后发现铁水中的炉渣很多,有些异常。
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    开心
    2019-12-12 08:07
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2013-4-11 07:52:48 | 显示全部楼层
    问题基本解决,还需再观察几天。意想不到的原因,很不起眼的材料,感慨良多!
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-7 08:36
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-4-11 12:34:40 | 显示全部楼层
    铸造何其复杂呀,我们不怕出问题,怕的是找不出问题,我们水平提高是通过不断地解决问题而来的
  • TA的每日心情
    开心
    2017-3-14 12:44
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-4-11 15:17:44 | 显示全部楼层
    看到最后的结果,真心感觉到铸造是一门伟大的技术!!
  • TA的每日心情
    擦汗
    2025-3-29 11:09
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-4-11 15:34:35 | 显示全部楼层
    LZ确定是气孔?图片看不清楚,而且从解决手段个人感觉是奔材料去的,能不能发张清晰的照片看看
  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-12 08:07
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2013-4-16 10:46:12 | 显示全部楼层
    又是几天过去了,品质状况都很稳定。现在可以告诉大家答案了:最终是更换了除渣剂。原先我们使用的是石川4#除渣剂,但供应商以次充好,掺杂了很多国产除渣剂在里边,颜色上明显比正宗的白,里面有很多白色颗粒。后面换成了原装进口的除渣剂(还是石川4#),问题立马有改善。但现在不明白原先的除渣剂中什么材料导致了批量的皮下气孔出现?坛里高手能否帮助答疑解惑一下?

    该用户从未签到

    发表于 2013-4-16 11:29:30 | 显示全部楼层
    回复 10# 张国锋 3 P/ G- t) u, ^

    / {+ e( ?- C0 o3 X: B5 s" i$ ?7 `+ \2 X. K+ O
        关键是浇到最后一箱的浇温,文献说凡低于1360就易产生皮下气孔,我的理解是浇到最后一箱也不能低于1360。我给工人定的就是1360。另外孕育剂用前放热铁上烘烤2小时以上,不知我说的有道理沒有?

    该用户从未签到

    发表于 2013-4-16 13:55:16 | 显示全部楼层
    请问贵司最终确认是生铁还是集渣剂的原因呢?谢谢!
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