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[交流] 消失模 渣孔缺陷

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  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-13 09:17
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-3-22 16:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    零件参数:
    4 U4 K1 V% P& X% i& Q( g皮带轮,外径355  内径145    端面各有一个深20和50的沟槽。铸件重量82kg,材质HT150实际浇注HT200.
    / i; c1 S/ E1 w0 j工艺参数:6 v7 K4 S* z5 C! r
    涂料:自制涂料,一直在用质量稳定;1 K, Y1 s# Z& k. O* i7 @
    涂料厚度:1.5mm左右;
    ' l: m* K' a7 R) ~负压度:0.06MPa- m5 _) K4 d% b6 E% ?
    一箱浇注四件# Q$ ]# P( v5 O
    : X, m# U9 G  e6 W
    浇注系统和铸件缺陷等见图片。) |% a$ |4 x4 K* \2 L+ V7 E7 k

    9 a5 j8 _0 d" j9 u* T$ p5 c2 _缺陷描述:加工完毕铸件浇注位置的上端面,差不多三分之一圆弧的部分,在加工进去3mm左右开始缺陷查孔缺陷。
    8 H9 X  m8 l/ t2 R! y2 o% k1 J# X: k缺陷分析为自己推测的:( v2 F1 z+ x: {0 M% h: Q1 e6 X$ Z7 i
    1、泡沫气化不完全,裹带在金属液里未排出来;
    . ]) U/ u- M. n$ j, N) _2、装箱时,浇注系统的连接接头部位采用潮湿的涂料密封,潮湿涂料在浇注时进入浇注系统;  g; v/ W) {6 t
    3、扒渣不良,金属液中携带的渣。6 T$ h9 ~) H" w* h

    + w' \% H7 l% k请各位帮忙分析下原因!  C0 q0 ]/ |- Q4 I

    铸件

    铸件
    0 E5 j1 m7 O" g! ?1 f+ z: B! S5 o

    铸件截面

    铸件截面
    4 z- @4 q5 m" q

    浇注系统

    浇注系统
    5.jpg
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    开心
    2018-9-13 09:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-3-22 17:05:47 | 显示全部楼层
    4.jpg 7 b7 M* F" Q, w; U/ \
    6.jpg
    , n/ {; B* E: U! t1 N4 o2 e" J 7.jpg
    ) i5 Q! O9 l( d8 p" G# ?$ O3 k 8.jpg
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    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-3-22 19:07:29 | 显示全部楼层
    你自己分析的有一定的道理。
    & h- ]* M+ }5 d6 A但是主要是的浇注温度,你没有数据你肯定低了,泡沫板材是否含有阻燃剂?
    9 _1 s! Q( o/ H- e8 g) n0 H# ^4 y! h最要命的是你冲涂料,就代表整个工艺都有问题。3 D  c7 Y9 }9 [; w( t4 r
    内浇口最好在箱外用工装组接,或者直接组接好上涂料整个都是可以做到的。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-3-22 19:08:16 | 显示全部楼层
    另外这个件已经相当好做了。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-13 09:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-3-22 21:34:54 | 显示全部楼层
    回复 4# 范恋雪
    4 W+ ~: m! M, s范工,我们是最近才上的消失模。基本完全不了解消失模浇注时的状态。) ^) B( f6 Z8 Z; P% W# u
    各种手册、论文资料上介绍的各说各有理。周边地区也没有这套工艺较成熟先进的厂家。! A! w# u$ o' E
    所以做起来全靠自己摸索,还请你针对这个零件多多指点下。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-3-22 21:56:31 | 显示全部楼层
    客气了,这些回转体都是泡沫切割的密度不高,铸件表面粗糙,也容易浸渗涂料渣滓。
    - B4 n# t7 `0 o平时注意细节操作,负压不要追求很高能保证压差平衡不塌箱就好,建议箱外组接或者租借后加辅助支撑在上涂料,浇道涂料要厚,浇杯和浇道搭接处要保证密封。

    该用户从未签到

    发表于 2013-3-23 04:53:01 | 显示全部楼层
    改成一边进水,提高浇铸温度。
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-10-4 09:03
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-3-23 09:28:38 | 显示全部楼层
    未加工的顶端表面有皱皮,加工后有积碳,典型的碳缺陷。" n* m$ w8 P' k' A4 r# x% ^0 _
    解决思路基本也是书上说的,提高浇温、加大负压、泡沫减重、涂层通气性好、合理的浇注系统、加冒口。
  • TA的每日心情
    开心
    2025-7-11 08:45
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-3-23 10:18:15 | 显示全部楼层
    你这就两个主要问题,一是冲涂料,二是碳缺陷。
    / R# w/ V2 f1 q, X+ \箱内组合、涂料强度低、浇口杯处密封不严、铁水压头过高、负压太低等因素都会造成冲涂料。碳缺陷就不说了,随便翻一本消失模的相关书籍都会有大段大段的介绍的。
  • TA的每日心情
    奋斗
    3 小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-3-23 16:06:19 | 显示全部楼层
    砂子粒度及微粉含量是多少,也会影响真空度效果的;把进水内浇道由水平放置改为上下进水;上部设置集渣冒口。

    该用户从未签到

    发表于 2013-3-25 09:45:56 | 显示全部楼层
    顶部放两个聚渣冒口即可
  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-2 15:35
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-3-27 19:21:15 | 显示全部楼层
    回复 6# 范恋雪
    $ w$ ]( {7 f! I3 w* g2 e! ]4 m% x同意范版的观点,大块的凹坑明显是冲刷涂料造成的,小部分的黑点也有可能是泡沫表面颗粒间隙侵入涂料,冲刷到铸件顶部造成。不排除碳缺陷。控制好泡沫密度,干燥,增加涂层透气排气,提高温度,协调真空,适当排渣冒口,才能尽可能避免碳缺陷。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-13 09:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-4-2 16:13:11 | 显示全部楼层
    最近又试验了一批皮带轮,直浇道用陶瓷管,内浇道在上涂料前就组装好。+ F' Y2 L& I- H
    渣孔缺陷还是有。  S' R) d! C2 _1 _* x0 H; l
    9.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-13 09:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-4-15 12:07:28 | 显示全部楼层
    外形看似简单的皮带轮,到现在还是没做成功!
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-1-30 11:18
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-4-15 12:11:55 | 显示全部楼层
    回复 14# feixi 8 C7 Z, l, R+ P

    7 A. p/ i$ R, w3 k+ a
    " K1 j/ r( u, `1 }  Y    这种事确实挺让人着急的。6 ~/ B# |/ t  u4 j7 w% ~/ o# H5 P& @
    感觉应该像范版主说的,从泡沫模子上找原因。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-13 09:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-4-15 12:14:40 | 显示全部楼层
    现在做出来的更夸张了!  O( Y; ?! X4 u% A
    气孔、砂眼还有之前的渣孔全都有!
    - T! t' m, k6 P) u) h/ B, s" D另外外观质量也大大下降!3 k) C6 ^* r- F, Q3 B- m+ m
    IMG_2861.jpg
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-10-4 09:03
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-4-22 11:24:01 | 显示全部楼层
    朋友的问题还没解决,顶一下此帖。
    * E1 i6 U! y1 k6 a浇注温度?
    & {! K1 ]& L' |参考上面好多的朋友的建议,再建议多段进水且加大浇注系统,泡沫减重到最低。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-13 09:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-16 12:56:04 | 显示全部楼层
    我在16楼的图片上的气孔已经解决了,原因是请来的一个师傅在铁水包里加了铝,是随意扔的也不知道加了多少进去。
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-8-25 18:18
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-5-16 19:59:54 | 显示全部楼层
    个人认为白模的干燥程度也是产生夹渣、积碳的原因,提高浇注温度可以有效的解决积碳缺陷,也要在浇注系统上做点文章,不要过分的要求浇注速度,给模型一定的燃烧时间。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-5-5 01:37
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-5-17 04:54:20 | 显示全部楼层
    老衲认为,您这那么后的玩意,因该弄个聚渣冒口!
    1 h, d" H4 m1 n" x" a根据老衲实践,泡沫遇到钢水烧成炭渣,一部分吸附在涂层表面  一部分在铸件顶部,哪些什么所谓涂料涂层排碳纯属扯蛋!
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