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[求助] 求解答--机床横梁铸件缩孔问题

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该用户从未签到

发表于 2013-3-28 11:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 ph8223422 于 2013-3-28 11:30 编辑 * X5 O# k0 \$ _) M, f: s3 t
* e' T4 Z0 ~; p6 ~+ {& T
浇注横梁铸件,含C3.01,Si1.65,Mn0.91,S0.067,p0.047,浇注温度1337°C,四个补缩冒口,其中过一个缩了很厉害,还有一头的有一小点,另外端头没有缩,见图,请高手分析下,后续的预防措施,谢谢!电炉熔炼,树脂砂造型

缩孔一个已经钻孔准备修补

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另一端头良好

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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-3-28 11:33:33 | 显示全部楼层
    碳太低了,冒口可以增加,并降低浇注温度

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-3-28 11:35:43 | 显示全部楼层
    两难啊,加碳硬度怕不够,不加又怕缩。。。横梁件

    该用户从未签到

    发表于 2013-3-28 11:42:18 | 显示全部楼层
    回复 1# ph8223422
    + [4 p( ]& Z- L# \0 ?" }0 R$ o2 h. ^; Z
    : c* L3 ?$ k; B7 a/ H
        我认为碳硅都偏低,尤其是硅,建议将硅提高点,为保证强度将锰提高到1左右。
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-3-28 11:46:11 | 显示全部楼层
    用保温冒口应该会好很多!
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-3-28 19:48:25 | 显示全部楼层
    回复 1# ph8223422 / X. z) `& o( Y5 {

    # u. \$ t  O* G8 y, _- Y% l% V3 u' q, h: ^' }
        请问缩的那头靠近浇口吗?哪个离浇口近
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-3-29 09:02:18 | 显示全部楼层
    冒口小了。。
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    8 小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-3-29 14:41:36 | 显示全部楼层
    补缩应先看热节大小,冒口模数与铸件模数的关系是否清楚;如果该处的壁厚与水平壁厚相差不是太大,可以利用石墨化自补缩作用,加外冷铁,上面加出气冒口就不会出现缩松。不要一未的加大冒口尺寸,而加大了接触热节造成缩松,冒口未必后于铸件凝固,充分利用自补缩作用。
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    2022-11-20 14:21
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-4-1 18:19:46 | 显示全部楼层
    温度已经很低了,不能再降了,冒口设计问题,根据壁厚重新设计试验下。
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    2022-11-20 14:21
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-4-1 18:21:10 | 显示全部楼层
    浅见:冒口颈过大造成。
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-4-7 13:37:53 | 显示全部楼层
    回复 10# wellswong
    ! N# P. g$ \! g楼主改进效果如何呐,发个结果上来看看呐。
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    2018-3-16 16:00
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-4-16 14:02:53 | 显示全部楼层
    回复 1# ph8223422 ; e6 W5 v6 P6 g  @; `+ w6 o3 {& l! e! O

    ! X8 F; l2 J0 V0 D7 A5 Q6 s  W: F$ E$ }' W( Z; Q& L
        问题解决了没有啊、、、

    该用户从未签到

    发表于 2013-4-16 14:23:37 | 显示全部楼层
    回复  ph8223422 & d, r$ Q) n: T& u* w; a

    * b6 q; J+ e  n4 a4 ]' F3 J. ^, i0 j$ G/ ?
        我认为碳硅都偏低,尤其是硅,建议将硅提高点,为保证强度将锰提高到1左右。 ...6 `# ^6 I3 ]& c; }7 g
    铸造虫 发表于 2013-3-28 11:42
    7 l# C, b3 D' [: W" i# }
    我基本赞同。
    5 e+ k: ~0 y: r1 ?% }另外,铸件多重?浇注时间?也许是浇注时间过长所致。

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    发表于 2013-4-17 12:57:32 | 显示全部楼层
    冒口径尺寸过大,导致较大的接触热解,减小冒口径尺寸
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    奋斗
    2017-12-7 08:36
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-4-17 13:53:12 | 显示全部楼层
    同意晨曦老师建议,是人为加大了热节,高排气冒口,去补缩冒口
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    2016-12-30 15:54
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-4-17 16:37:01 | 显示全部楼层
    1、碳、硅可适当调高,如果有硬度要求,则需要添加合金铬、铜。这样可提高浇注温度,增加冒口的补缩能力。" H( A6 U0 g4 R; B  e9 m
    2、冒口的补缩量不够,增加冒口数量。# K% ]8 ^% i: G* ], @0 t% d* R
    3、使用保温发热冒口。
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    开心
    2020-7-18 08:51
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-4-18 11:34:50 | 显示全部楼层
    本帖最后由 StoneFeng 于 2013-4-18 11:36 编辑
    ( E! r! N+ \' N7 d- R$ O& \
    % C" Q/ i4 J) x5 ^. E这个与冒口颈尺寸相关不大,貌似材质为HT300,这个关键在于化学成分:C和Si都太低了,控制C:3.2-3.3 Si:1.7-1.85 提高硬度加合金,或者配料时有意添加少量含Cr合金钢。控制得到的话冒口可以完全不用,用了反而起不到补缩的作用,浇注温度在1360-1370即可,没必要温度过低。

    该用户从未签到

    发表于 2013-4-18 11:39:10 | 显示全部楼层
    硅含量太低,冒口加高
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