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[交流] 熔模铸造锆英粉

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该用户从未签到

发表于 2013-3-29 16:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

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大家用的锆英粉多少目呢?我们以前用的325目的,现在出了点问题,换粉了,是200目的,我想知道这粒度变大了,流动性肯定好了,这配比怎么决定?, n, h- u! Y5 v! a
不敢下手了,新来的粉贵的呢。
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-3-29 20:00:08 | 显示全部楼层
    回复 1# a4740136
    6 H3 C+ ~2 I; P) w% N3 c7 ^( `$ i3 ]0 u5 j. O
    http://www.rjghome.com/viewthrea ... amp;extra=page%3D11/ E' q) x& K6 C, W2 o0 `
    看看这个帖子。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-3-30 17:19:02 | 显示全部楼层
    回复 2# gavin   ]& k, r% ~8 t4 C$ x. J) e8 [! e) @

    " M6 N( @9 F& g# a9 J2 h( |& U# @
    . r# Z5 g6 L0 ^9 d4 I& x) Z    太感谢哥们了,你还记得我的理论帖子?说明你心中有我,也十分重视技术。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-3-30 17:24:24 | 显示全部楼层
    回复 1# a4740136 0 i6 C' }. X+ ~+ w! \+ H

    3 T; n% M' s8 Q$ ]" Z. L: w+ \+ u: r& m6 Y7 q9 ?2 j5 Q
        以我的经验,你200目的粉虽然流动性好,但是涂挂性、覆盖性必然变差,粉液比必然下降。# i9 a4 p4 W4 O( f! f2 z0 b
    你可以单纯地配置浆料试验一下。如果效果不佳,就建议用原来的粉。或者用两种粉配合配置浆料。6 l$ w, a% F2 n5 j8 ~* h
    即:325目6:200目4    建议试验。
    * o+ d4 `8 Q: e$ y6 i- ^0 i' m9 r单纯的200目粉料慎用,因为涂挂型较差。
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-3-30 20:53:28 | 显示全部楼层
    回复 3# 孤独寒松
    + _; g7 E! W' \) T' Y4 {5 k9 x: _. H1 s% j* J0 w8 ]+ `' c
    您客气了。应该多向您学习。

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     楼主| 发表于 2013-4-7 20:32:04 | 显示全部楼层
    回复 4# 孤独寒松 2 ^8 J* V, \4 i& Q2 B

    # v4 P: Z7 H# m" g7 L
    9 Y5 @; h! x! ]4 A    老师 你好 这段时间 我们试了一下 单纯的200目锆粉 1:4配硅溶胶,外加润湿剂和消泡剂,得到浆料粘度在50s左右,小批量制壳下去,效果还可以。我们之所以换粉呢,也是没办法,每个环节都查了,就是没找出模壳开裂的原因(类似乌龟壳那种纹路印在铸件表面),我们当时是降低了模壳焙烧温度,同批次的模壳,降温焙烧浇注就没有问题,怀疑模壳强度不够,在钢水冲下去的时候裂开了。不知老师有没有什么可以指点晚生一下。

    该用户从未签到

    发表于 2013-4-7 21:59:16 | 显示全部楼层
    我们也是·~请分享下图片,及改善效果
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-4-8 11:53:45 | 显示全部楼层
    回复 6# a4740136 3 y  I+ g! Y8 F7 ]+ R# [7 [- g

    $ z) g- E$ H' R
    5 f/ q9 j- e! Q. ?  B    十分感谢你的技术成果的分享。希望以后多多交流。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-4-8 11:57:07 | 显示全部楼层
    回复 6# a4740136
    * k' v8 D8 I8 T. g7 a
    / O% l% c; ^. [1 c& a. r( M* G  M8 k7 a# ?: F. Q. f% p
        我们当时是降低了模壳焙烧温度,同批次的模壳,降温焙烧浇注就没有问题,怀疑模壳强度不够,在钢水冲下去的时候裂开了。
    5 E% ?$ G9 \2 ~8 W: r, x% s. e' V3 s
    不好意思,你的这段话,我没有完全明白,你能够讲的明白一点吗?谢谢!

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-4-9 17:30:24 | 显示全部楼层
    回复 9# 孤独寒松 , C: x+ N  e2 {
    * j% |: |, R* T+ _1 l

      A/ b/ H9 W6 v6 V- y" ]   同一批蜡模,同一小车制壳,就是说 在浇注装炉之前 它们的状态都是一样的。现在就假设有两组模壳,一组放在1200℃焙烧炉中焙烧,一组放在1000℃中焙烧,结果放在1200℃焙烧炉中焙烧的模壳,浇注出来的零件表面开裂,另一组就没有,就是这个情况。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-4-10 12:01:36 | 显示全部楼层
    本帖最后由 孤独寒松 于 2013-4-10 17:11 编辑
    & x2 M4 @) M1 R# l+ @5 [9 B, Z: {
      O4 j: E  F4 J: I回复 10# a4740136
    1 X; s% F8 h& N7 \- W9 {
    . B& i$ }( x  S4 R. a
    5 U& k, }8 E+ \( @$ M* D    你说的的是高温速收缩率不同的问题,明白了,谢谢!
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