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[求助] 大家帮忙看看这个缺陷,什么原因造成的

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  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-29 11:03
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-5-3 19:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 乌合之一 于 2013-5-3 23:24 编辑
    / ^9 T7 z+ d6 C2 `% Y' L/ a, I9 N  F5 T& g; ?. q3 A. P% y9 z
    迪砂线垂直分型的三种产品共同的缺陷,规律是都在铸件的顶面

    产品1

    产品1

    产品1缺陷放大效果

    产品1缺陷放大效果

    产品2缺陷

    产品2缺陷

    产品2缺陷

    产品2缺陷

    产品3缺陷

    产品3缺陷

    产品3缺陷

    产品3缺陷

    产品3

    产品3
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-3 19:48:23 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2013-5-3 20:00 编辑 ( {- z- q$ n0 j( E
    ( w- T1 ^& }8 S: N/ C& ^) {: q
    回复 1# 乌合之一
    % D( B; K; Q% v* ^  Y3 B( A. n
    0 J5 p$ ^6 [" f0 w6 c5 c/ e7 x+ z
    % m" a: o* I5 c+ K    大都均应是气孔。应和你的浇温低。排气不畅和浇注时紊流都有关。第一图看不清。第二图应和你的型砂有关
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-5-3 19:54:56 | 显示全部楼层
    弯管和管卡都是QT件吧,第一张一些缺陷有些砂眼和气孔下面基本全是充型温度低造成的,应该是包末铁水。迪砂线做到这个表面不应该。
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    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-5-3 20:27:37 | 显示全部楼层
    提高浇注温度是最好的办法,另外控制型砂水分,降低含镁量,提高浇注速度
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    开心
    2025-10-22 13:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-5-3 22:33:35 | 显示全部楼层
    气孔,特征是内渗豆的长生
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-5-3 23:08:00 | 显示全部楼层
    回复 3# 范恋雪
    : g; _  F/ s7 z$ h% q* ^5 m8 b9 r( q+ {0 {0 C, x

    + s0 J" l$ {' q6 ?    应该是玛钢件吧
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-5-3 23:08:32 | 显示全部楼层
    型砂有没有检测?性能如何?
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    开心
    2018-8-29 11:03
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-3 23:24:07 | 显示全部楼层
    本帖最后由 乌合之一 于 2013-5-3 23:30 编辑   N% [3 V" n. t: Y2 h3 Q
    : [# B: n: L# ^/ C0 Y0 M
    是球铁450,出炉温度1520-1540,大包转200kg小包浇注,只控制出炉温度
    ! r! c/ T$ A; }% K) W+ R( H7 A/ b型砂水分4.0-4.4之间吧,紧实率3.9-4.5,有效陶土8.5-9.5,含泥量13,酌减量6左右,但是感觉水分控制不严,好几次到造型机上面取砂手感明显偏湿,做了一下水分在4.7-5.0之间,但是4.7-5.0的水分出的铸件还没出问题,是不是跟天气也有关,出这三种产品缺陷的时候天气刚好很热。
    3 Q- N) `, D8 n# U/ x, `8 V缺陷产品占得比例很大,快1/3了,包末的话不会出这么多吧,而且一阵一阵的,有时候干的还很好,一出就很多。! D8 h: ^( J5 t: O
    还有最近一条线(一共两条线说是迪砂线实际是保定维尔的416线)最近两个月一直生产覆膜砂芯子的弯头就是图中第一种产品,是不是跟覆膜砂芯子掺到型砂中有关,提高了型砂发气量。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-29 11:03
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-3 23:31:44 | 显示全部楼层
    再就是这属于侵入型气孔还是析出型气孔?
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    奋斗
    3 小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-5-4 08:06:18 | 显示全部楼层
    第一件大部分缺陷为多肉,应为砂型存在缺陷而致,可能与脱模剂喷的不及时模具粘砂,而造成砂型有孔洞而致;型砂膨润土量大、水分高,造成流动性差而不易紧实而致。
    ) E8 J% f4 r$ M" ]  ]& R6 A第二件大部分为渗豆缺陷,浇注系统封闭性强,造成铁水喷溅而产生铁豆,后期铁水未能把铁豆熔化而产生,再加之型砂水分高、排气不畅而产生。建议改进浇注系统,合理设置排气片。
    & S4 g3 I* ^9 ?( Y根据产品缺陷照片判断,对情况了解不是太清楚,如说的不是十分符合请见谅!
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-4 08:53:34 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2013-5-4 09:29 编辑 ' s; ?1 M( o+ n

    % H/ @3 ?! b- B# U' g) z回复 8# 乌合之一 $ o2 i) R: q. G  f/ w% @  z9 F
    3 y) _, f  j" {) _  ?

    ! Q) T5 f& \& r
    1 t0 m% Z3 P2 l! i( N/ i( h, h+ H
    ) c+ @  p+ V2 z9 X7 S: @+ R/ \在没看到你的铸件是球铁时.按通常的灰铁判断.如我贴子里的几点意见.如是球铁,那就应当是典型的皮下气孔.如范超版和zjy95381专家所谈.关于你的铸件缺陷.谈点看法:! }# }! [" r: K
    做为球铁,其形成皮下气孔有其特有原因., e- c* U0 @- y4 f
    在谈这个问题前,要先谈球铁的渣. 球铁的渣分两种:7 L7 I( G! ~* r
    1:一次渣.指在炉前包在孕育.球化后打出劣性渣.和在浇包中和浇道过滤器被撇除的微型渣.8 w8 B0 [- w+ w3 U0 r8 ~
    2:在浇注过程中,由于浇注系统设计不合理及在浇注过程中,球铁铁水温降,煤蒸气对铁水的保护减小形成的镁的熔融氧化膜.这称为二次渣.5 s( I- ~6 I( {  u/ _
    球铁的皮下气孔,究其根源应有多种原因.
    / i$ `4 V5 z; M+ g7 c$ x* Y* A/ }但如果只看你的图片,多有内渗豆,认做渣致气孔的可能性比率性较大.这种渣致气孔,其形态:大都存在于铸件的表皮下.或有严重者裸露于铸件表面.这种缺陷,大都在铸件请砂.喷砂后被现露出来.其内壁应是清洁的金属表面.如喷砂后可能光亮的内表面光泽被破坏.气孔内多有内渗铁豆.或有渣的痕迹.: j) P( c$ Q4 N9 U5 i, Y
    球铁液,在1454度以上.铁水表面有镁蒸气保护.如代墨镜看铁水表面.铁水的表面有从包中心向包边壁翻滚的轻微的铁水氧化膜的流痕.在包壁边缘不形成明显的渣膜.铁水透亮.表面有镁蒸气蒸发.
    2 T# r! P3 ]4 X( a5 u+ c球铁液,在1454度---1352.之间.铁水包的中心,会有雪花型的小斑点在铁水表面偶有形成.汇聚在包壁处,会形成循包壁的一圈渣环.这是熔性渣的形成开始.随1454度向下降温.这种环状渣膜向包中心加宽.直到1352时,包的表面被这种熔性渣复盖.
    & h3 G% S- w+ W; p球铁液,在1352度一下时会在包的表面形成熔性渣加剧氧化---到结渣皮—形成固态渣.
    : V0 j9 w' I' L# p  M& Y! e  `- \3 T# N' }: L) u# O+ o/ P
    下面就谈你的问题:  A. l& e4 K" q3 t/ ]! _, l" }4 E6 Q
    为什么. 范超版和zjy95381专家和我都谈到你的浇温低. zjy95381专家又谈到你要控制  D: [& F$ S2 e  e
    残镁量的问题.
    ; E9 Z1 j' l- \9 b- T% d对于你的缺陷.可涉及的化学反应,应当有两种.Mg + H2O = MgO  +  H2; \$ `4 Z9 J( `
                                           MgO + C  = Mg + CO& F8 U' F* W5 w) {& L3 T
    " d- f2 ^9 R  j" I4 ]$ o6 d
    如打一次渣不净.还可能有:   MgS  +  H2O  =  H2S  +  MgO6 @9 f5 s7 a; X4 R  t' l
    的反应影响你的皮下气孔的生成.
    ) m. L$ x/ v8 ^/ P
      @0 |4 M. ~5 W这就要求尽量避免这几种化学反应,来影响你的皮下气孔的出现几率.( T. s" m. k! q" C" U+ T
    尽量做到在1450度以上浇注.4 {3 ?& q. u1 S, N# \* O
    以上的看法可能太枯燥.不易理解.那我就谈一下我处理这类渣致皮下气孔的一个案例:! U' c& R. n& c5 T8 @
    - z5 ^& r& M% R& D
    那是在2009年的11月.我在东北.这地方冬天很冷.铸造车间大都没取暖设备.因对于铸造厂一天四门大开(不得已)取暖设备也没用.9 }/ F; B+ t9 q5 {, I0 z% p
    一个给沈阳三菱汽车发动机配套的一个厂家,为三菱汽车发动机生产排气管.件重14公斤.浇注重量21.5公斤.QT450-10材料.铸件壁厚3.0-3.5mm.全覆膜砂型.芯铸造.这个厂在接手这个活时.是4月份.到7月份时就成批供货了.那时的成品率大约在90%.还勉强过得去.进10月以后.成品率一直下降.到82-85%了.大家知道,到这点时,你的经营就困难了.恰巧,我在外地.回来.找到我.一看,基本是和你的缺陷的情况大体差不多.
    9 B3 ?! Y, [/ _/ m# h5 `) \& T3 ^: u( V  b$ s4 l* X& t
    经过几天的摸底,也对他的铸件进行了铸造模拟.得出最佳充形温度和时间.,制定了几条:
    ' c' }. ^) N+ Y6 d+ ^! }1:充型时间不得超过7秒.$ R" L* U  V# F
    2:炉前包倒到茶壶浇包的温度不得低于1450度.6 t4 I: |; P' c  X; L8 e
    3:这一炉前包可浇26件.5个人接包.不能间隔.要快速浇注,不得小流慢注.+ L* L; Z: K" T# |4 S, d5 E" P
    4:埋好箱.不得涨箱./ a" a. d' ~4 r8 m- C0 v! j0 N: i
    5:模壳.芯不能在库里超过24小时.
    & Q( h- m4 B/ @6 O6 s( v最后把成品率.搞到95-94%.这其中也有露管的缺陷在内.! s$ U4 A% N% q
    ! G3 A: c  l1 Y; a2 F  T# _; ~
    以上这些,都是要保证:对于球铁,要消除渣致皮下气孔,必须要保证浇温.7 A! t% h; w" R% E% N

    3 G* K" \/ }4 o$ a) A关于皮下气孔中的内渗豆,应是在铸件在浇注过程中,在表皮产生了二次渣,在铸件表皮形成渣致气孔,但大部分气孔被封闭在铸件表皮下.在气孔内的空腔内形成液体空腔.铸件结晶时.晶间或结晶过程中的LTF区内的液体,被石墨膨胀内压挤到空腔所致.这可能由于气孔内的内压不同和LTF区内的可排液体量不同而不同吧.
    7 N2 e% E! U. j; c& P5 x9 b2 k
    , D8 w& V0 Z1 @$ z' j! hzjy95381专家又谈到你要控制残镁量的问题.这也是有道理的.残镁量过高.都会加剧渣致皮下气孔的产生.比如,在那个厂.有一个支架.由于也是全覆膜砂型.浇口设置比较困难.不得已而上注.几经努力.皮下气孔仍有.最后就把残镁量降了一下,就好了.这当然要牺牲以点球化率.也是不得已., Q! V7 r  W% S; w- @7 Z3 \7 Q
    " |1 `4 J9 p7 Q  F6 ~
    再一个,你的型砂水份是否过高…充型是否合理.
      g7 y5 u8 A; z$ k总之,你的缺陷,主要是浇温过低所致.
    * `# i* E+ s8 G/ n& D, d- _5 T, i" s" B不足之处,大家纠正补充.4 |$ P( F; Q- K/ y) a
    几点看法,供参考.
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-4 09:06:10 | 显示全部楼层
    再看一下,有局部的砂眼.
    截图00.jpg
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-4 09:34:31 | 显示全部楼层
    再发一个此件的模板图.
    截图01.jpg
  • TA的每日心情
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    4 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-5-4 10:46:32 | 显示全部楼层
    回复 11# castengineer
    + [& L5 u, P8 c/ c
    ' a3 p( s: E4 o& f' m# Z
    3 J) q7 D& a1 d% p+ U    分析的很专业,不愧是高手,学习了。
    4 d1 N3 O4 Q- y7 b  T( _9 u! v9 [4 s( t  L: f( b2 E2 c
    还有一点,我认为,浇注前端的冷、脏铁水的影响也不可排除,像这样的状况,要是能设置个溢流冒口,可能会有助于问题的解决,继续商榷并学习~
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-4 11:10:31 | 显示全部楼层
    回复 14# 老翻砂匠 % V7 t4 g- }" P1 }

    : D% k, N1 O' I2 m  X5 |3 [$ c9 e- o5 K
    % F9 E7 G- j$ ?5 ]    别高手.一点浅见.互相学习.
    6 J5 k( D) g! G, D% M- y很对!, W4 G5 {( J6 H4 z+ ^
    在前端加溢流应当考虑.这一点,如在最上部,浇温的问题也解决不了.这是最冷端.无论是流路集成的二次渣或是低温固态渣都无法避免.0 A+ B+ u3 O1 ~" Y
    最好有模板图.大家再看一下.

    该用户从未签到

    发表于 2013-5-4 11:32:29 | 显示全部楼层
    赞同 晨曦2008 的观点,可能是浇注系统的铁水喷溅造成的。
    9 t1 e7 f7 Y4 b9 t0 B改进浇注系统、合理设置出气片、提高型砂的透气性。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-7 08:36
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-5-4 12:23:25 | 显示全部楼层
    赞同晨曦老师的观点,建议设置排气冒口。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-5-4 20:01:28 | 显示全部楼层
    http://www.rjghome.com/viewthrea ... &extra=page%3D3,看看无锡周亘的文章,这个对大家非常有帮助
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-4 21:44:42 | 显示全部楼层
    回复 18# zjy95381 # I' I( v$ Y/ v) D" q
    6 A* c0 {. ?1 t% J/ k2 J

    ) {4 x5 z* U4 i: O$ y
    谈不上专家
    4 q8 U* W% V5 n: s) ^8 t( b6 U

    4 e$ M- {, }0 ]0 @& R5 T. p& ?/ l! s* M5 D: L
        不必谦虚,你就是真正的专家.这就是历史发展的必然.正如业界和论坛里,有一批,如张超版.范超版...和你一样的青年专家的存在.这才是中国铸造的希望所在.
  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-29 11:03
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-4 21:54:32 | 显示全部楼层
    回复 11# castengineer
    0 R  o" z7 m1 W9 S9 n9 Z* q$ r& ^  T5 x
    你说的二次渣(熔性渣)是MgO吗,那你说渣致气孔的可能性比率性较大主要是指MgO + C  = Mg + CO这个反应生成的气孔吗?
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