TA的每日心情 | 开心 2018-3-18 07:14 |
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签到天数: 752 天 连续签到: 1 天 [LV.10]以坛为家III
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发表于 2013-6-24 11:32:45
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本帖最后由 castengineer 于 2013-6-24 11:35 编辑
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回复 12# 张三 " X$ K% D1 ^2 J
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9 k) m- y; a L9 u- H' M1 p4 @# l 第一炉浇温1650度,是底注,没有冒口。结果顶部严重缩松、缩孔,
2 h% W: F, e( U" n, u' K 第二炉顶注,浇温1630度,铸件明显夹渣、积碳。因为没有后续点浇浇道口严重缩孔。
9 N2 Z- l% b7 H' |, s& \ 第三炉用阶梯浇注系统,两件一组,一组用暗冒口,一组织用通大气明冒口,工人现场减少了浇注系统截面,结果浇口处出现缩孔,暗冒口没有发现缩孔、缩松。明冒口因为直径过小在浇道处封闭造成缩孔、缩松。' N1 }/ o _& }! t1 s$ E
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1:建议用多道(3-4),阶梯浇注系统.浇温1650度.铸件内浇与铸件接触截面.如熔模铸造的浇口当冒口的做法做大一点.上部如坛友拉斯特的建议,做一排渣.补缩冒口.# T4 z8 U' D; C; m
2:不赞成通天冒口.因在件没浇满时.白模被烤化.型内负压尽失.对于铸件增碳,不限于直观的积碳.而是被裂解的游离碳.这样单靠通天冒口排气.可能增碳可能性大.不如负压排除裂解气体有效.也会使涂料易剥落.对于ZG2Cr13.可能增碳0.05-0.1%.
% S0 Q0 j+ d- H6 G$ X参考一下. |
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