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[交流] 关于铁素体基体的低合金铸铁问题

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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-7-1 14:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本司最近接到一批低合金铸铁业务,具体的成分:C:3.45~3.65、Si:1.90~2.20、Mn:0.70~0.80、Cr:0.40~0.60、Ni:0.50~0.70、Mo:0.70~0.80、V:0.10~0.15、Ti:0.19~0.25、Cu:0.20~0.30、P<0.10、S<0.06.
    ( s* U: y# m1 W! W3 _$ c0 G+ K) P9 @. n' P1 Q! u4 E& }& t
    石墨形态要求:A+D,石长6~8级;基体:铁素体>90%,珠光体<10%。
    ; a! [2 }& R/ ]: |" J
    4 B* X. F+ @- Z! }试棒抗拉强度:190~210;导热率:42~48.% g! B" A3 x  O& m+ e6 l" c

    . d' }, p( A+ R' ~  h+ R  E大前天试了一炉,结果高温石墨化退火之后,做了检测,除了基体组织之外,其它都能满足,而基体组织相差很大,铁素体只有75~80%,远远达不到要求。9 S, D, @5 J: [
    + L, ^! B% |- @
    不知哪位高手有何好办法,我也在继续考虑中,准备明天再试一炉!8 T5 J  {( j, Q

    5 {1 \: g' V) n附注说明:生铁为山西建邦Q10生铁,增碳剂为石墨化增碳剂,废钢为普碳钢下脚料,炉料构成:生铁50%,回炉料30%、废钢20%。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-7-1 15:36:49 | 显示全部楼层
    回复 1# 老翻砂匠
    ; s( K9 \- ^: L. c; y1 e8 w2 G0 e+ L( _. i% V, Q) |5 U

    % h& q6 `# T! o) E    没做过玻璃模具.单从D型石墨来谈点看法,你现在的SI/C.为0.55-0.6.共晶度为4.1.是否可以增大SI/C.减小碳.增加硅.使铸态的D型石墨比率增高.伴生铁素体量增多.应当不会影响你的综合性能.
    . P& M4 d& W- \- W% x仅供参考.
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     楼主| 发表于 2013-7-1 15:45:13 | 显示全部楼层
    回复 2# castengineer 5 Y7 m  b+ {) X' {# i2 [
    3 i" p$ h9 n/ Z3 H- S- i, l2 U5 h. z
    9 f# H3 x) z0 A) ]  C
        谢谢回复,我就说奔着这思路,把C控制在下线,硅在上线:实测:C:3.42,Si:2.18,即Si/C≈0.63,石墨形态:D+A,石长7级。
    1 [* n7 Q! ~( H8 _( A( P
    3 ]; ]+ ~& E6 ~现在就是铁素体比例达不到,这与Mn的高含量以及铬、钼的关系都很大~
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-7-1 15:57:46 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2013-7-1 16:02 编辑
      e* {. J0 j# H& m: o2 G& F) ?6 z$ C4 Z+ y" _1 v7 Z: u
    回复 3# 老翻砂匠 $ M" P0 [2 n2 n0 H( a1 J" P* B

    , I8 v# E7 L' u# T) S
    " p' {; b+ q( z" g   
    具体的成分:C:3.45~3.65、Si:1.90~2.20、Mn:0.70~0.80、Cr:0.40~0.60、Ni:0.50~0.70、Mo:0.70~0.80、V:0.10~0.15、Ti:0.19~0.25、Cu:0.20~0.30、P<0.10、S<0.06.7 K' V. a5 A' ^
    把C控制在下线,硅在上线:实测:C:3.42,Si:2.18,即Si/C≈0.63,石墨形态:D+A,石长7级。
      L4 B  x8 t2 P" }4 E; Q
    0 U& a. C; u. R+ ]' E
    谈一点浅见:
    ' }" p  B5 A6 ^3 F* s5 I  N1:在如此成份内,这已是最大极限.如碳.硅不能再调了.那如钛是否在最大点.9 @% b" z# T7 ]
    2:如都不可再调了.只有增大模具铸件的冷铁效应.来增加D型石墨和伴生铁素体.
    ( ^$ L5 K& [/ l0 a4 _) R仅供参考.
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     楼主| 发表于 2013-7-1 16:27:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 老翻砂匠 于 2013-7-1 16:35 编辑 5 b- g% r/ Z" i7 p" e  x
    % _+ s0 s* f* O5 O3 y
    回复 4# castengineer 6 B, H7 ?  Y# I3 s, _$ X# n
    * |8 k9 p' c" G

    0 ]% N, R* K0 B% v. m    谢谢!我忘了说明了,玻璃模具的成型,不管是成型模还是雏形模,其内型都是借助于成型冷铁的。
    ( ^* w/ o4 k/ S7 a4 G' T( F  W
    $ ^( t2 {# J5 l% j+ k5 S) [9 U我参照了类似的产品,有一种材料,只是锰低了一点(0.50~0.70%)、铬也低了一点(0.20~0.30%),碳硅一样,其他的很相似,我们做到了,甚至铁素体达到了92%(退火态),这次的试制,回炉料就是用这种的~% p) ~! c0 S% l3 S4 c- C6 ]
    ; [1 r: n( N8 b
        现在不明白的就是,锰高了一点、铬也高了一点,为什么就相差这么大啊?
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-7-1 17:17:37 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2013-7-1 20:05 编辑 ) Q, G6 e* \2 \" O

    ) Q% B) M1 i0 Z; _' \' N回复 5# 老翻砂匠 ! L& V/ j2 {- `# h
    ; i$ U& r. E* v
    # e% E6 O) S9 X7 i
       
    我参照了类似的产品,有一种材料,只是锰低了一点(0.50~0.70%)、铬也低了一点(0.20~0.30%),碳硅一样,其他的很相似,我们做到了,甚至铁素体达到了92%(退火态),这次的试制,回炉料就是用这种的

    $ h5 E1 _* z- j% B, ], p0 q2 _7 E) B  t. I4 n
    是否与合金碳化物在高温退火石墨化时,碳在固溶体中的扩散速度有关.复合合金碳化物多,珠光体稳定性大,影响最后的珠光体向铁素体+石墨过程的转变%.适当的调整一下退火工艺?
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    6 分钟前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-7-1 17:45:23 | 显示全部楼层
    本帖最后由 高山流水 于 2013-7-1 17:51 编辑
    2 l9 ?! ~& t  O5 w8 S( Q
    : ?1 F8 V5 G* n" _" S" I7 \0 B回复 1# 老翻砂匠
    0 b; u) G! j8 R/ h9 c) @9 G
    3 x# N$ d5 Y1 e这样的产品没有做过,抱着学习的态度来的。
    ! H' f( X  L) [% g1 F4 F  }% p. ]
    ! t$ o0 {: R! C+ o1 请教:“导热率:42~48”这个参数你是怎么测的?怎么知道你的产品的这个参数是符合要求的??% `  N2 b% z% ?' I7 Y& F1 A) L
    2建议成分中,促进石墨化的元素向上限靠,稳定、促进珠光体的元素向下限靠;
    5 N5 f" G  W& O2 o1 e3适当提高高温石墨化退火温度,延长保温时间。2 I0 l7 f& A' p/ d) z* y6 T! V+ p
    4没有看到你说使用了孕育剂,如果用孕育剂,选择细化共晶团和促进石墨化的孕育剂联合使用。以便于热处理时碳元素的扩散。' _  `- k8 v; Y/ M; q
    / n1 ?  [# K0 O5 c( {/ b* X
    没有经验,仅供参考。

    该用户从未签到

    发表于 2013-7-1 23:12:39 | 显示全部楼层
    回复 1# 老翻砂匠 , F' }1 e9 v4 j/ F9 y

    ! e! M# R; x! ]& i' b我想退火工艺是不是有问题?随炉冷却是不是有点快。?建议上次退火件再做一次低温退火。
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    无聊
    2016-2-27 14:01
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-7-2 07:44:57 | 显示全部楼层
    回复 1# 老翻砂匠
    , P. r$ Z8 j( P. }% G% ], `/ S/ a4 N! _: A( @
    4 Q) l+ E! t( J6 _7 V) i
        你把硅提高到2.3-2.4,碳降低,保持低的碳当量。不过其它合金范围是顾客规定的吗?
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2013-7-2 09:47:00 | 显示全部楼层
    回复 6# castengineer ! x4 n7 [  e4 A
    ) T$ I. |/ r6 s

    : p: f* r- R6 \3 v    我们的高温石墨化退火工艺是这样的:铸件随炉以不超过100℃/H的速度升温到950℃,保温4小时,然后以30℃/H的速度降至760℃保温4小时,再以不超过30℃/H的速度降温至420℃,打开炉门。上述均有程序控制。
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2013-7-2 09:51:32 | 显示全部楼层
    回复 7# 高山流水
    9 E; q: |$ f  t$ e- c; \& ^. [) A& E/ |. H! J5 l" V
    7 S! \  t) N2 ?( y. J5 w
        谢谢回复,导热率的数据是由客户提出的,我们按制作导热率试样的要求制作试样,然后委托专门的部门做检测,数值达到要求。我们用的孕育剂是硅钡孕育剂,做两次处理,分别是冲入和浇注时的随流,总孕育量控制在0.3%~
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2013-7-2 09:55:46 | 显示全部楼层
    回复 9# 放羊的星星
    3 j$ y3 }% q' m7 q% g) G4 z1 \* H- H6 p7 [0 j

    ) \: Z" W" K* x( y( e6 i8 O% ~    谢谢回复,提高含硅量是不行的,客户提供的最终含硅量最大就2.20%,在我的贴子里所述的成分就是客户要求的,并且客户会将此也作为验收的依据之一~
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-7-2 10:22:47 | 显示全部楼层
    回复 12# 老翻砂匠
    , U6 K* I3 w$ @! ]0 b  @+ C; f& ^4 S7 v8 U; G
    7 j( a0 t7 n3 m* H, `( o6 J! N
       
        我们的高温石墨化退火工艺是这样的:铸件随炉以不超过100℃/H的速度升温到950℃,保温4小时,然后以30℃/H的速度降至760℃保温4小时

    / t" D1 o) B& H" Z
    - `* A+ q8 f7 N4 F6 q是否针对此件.7 X+ b. e9 |2 K$ ^0 e$ e
    升温到950℃.保温时间长一点,让碳化物分解时间长一点.3 |1 z$ u' }: J+ v; k: M6 `
    760℃保温4小时也长一点.让珠光体向铁素体+石墨的过程充分一点.
    " z# R8 l% @& E$ J9 `9 }  g4 N1 i仅供参考.
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2013-7-2 10:28:31 | 显示全部楼层
    回复 13# castengineer
    ; V. t; ?) f* X
    ) c/ Y1 x. s; u, \. x8 a4 G6 k# p9 N+ L) a+ [8 |
        我们的铸件热处理,对所有的铸件都是这样的,因为我们所有的产品都是要求铁素体型的,所以对每个退火炉的工艺设置都是一样的。
    $ _8 o/ p* Y! v4 @2 p
    ' Y9 X! }. @" E5 ]# c% M( M# p  |! v我准备再试制一到两炉,然后再按照您的建议,人为做个控制(因为原来都是设置好的),看看效果怎样,再次谢谢回复!
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    2017-3-7 16:32
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-7-2 10:57:05 | 显示全部楼层
    一点看法不一定对,配料中少用回炉料,多用废钢(最好不用高合金),退火保温时间可以延长一点。
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-7-2 21:45:28 | 显示全部楼层
    加大孕育量呢?可否考虑
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2013-7-2 22:22:37 | 显示全部楼层
    回复 16# zjy95381
    4 {. X5 F4 o- l
    . i$ h! J2 Y: T1 W. ?5 Z6 s0 k  k4 ?& ?; r- G# m% F% h+ |
        要获得D墨,加大孕育剂用量是不可取的~
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-7-3 12:26:21 | 显示全部楼层
    陈工,我们这最近出了一种现象,用两家生铁,同样的熔炼工艺,同样配比,同样成分,珠光体含量相差很大。珠光体高的恰恰是用的建邦的生铁。另一份是用的龙凤山的生铁。不知能否换生铁试一下。以上仅供参考。
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2013-7-3 13:13:01 | 显示全部楼层
    回复 18# kyboZ
    0 Y* ?6 ?- Z$ R3 \9 N
    # }" K; u/ s9 ^4 F) O! c/ b0 C, h$ q
        谢谢回复,我们可是一直用建邦的球铁生铁,也一直很正常的,就是这次的合金元素偏高一点,铁素体就相差了这么多~
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    奋斗
    2021-9-10 11:30
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-7-3 13:34:50 | 显示全部楼层
    回复 19# 老翻砂匠
    * {) Y( C& `& m) Z$ R# w我的意思是生铁中的微量元素可能影响珠光体含量。
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