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[求助] HT300由于壁厚不均匀,边沿局部冷速快的地方存在很细小的A型石墨及E墨

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    2025-5-22 15:38
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-7-14 16:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    孕育已足量,位置不好溢流,提高CE保证不了强度(Cr不能加入),现C3.05,Si2.0,Mn0.65,P0.03,S0.10,Cu0.65左右壁厚8--40,总孕育≥0.7,一次0.4SiBa,倒包0.2-0.3硅铁,随流0.1硅铁,
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-7-15 20:54:21 | 显示全部楼层
    由以上成分和过程控制看出楼主的功底深厚,你可以想想将改地方保温处理0 _' v# f; y0 {  y
    或者用涂料保证冷却速度
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2013-7-16 11:10:01 | 显示全部楼层
    1,我试了试浇注温度由1380℃提到1420℃,没有改善;
    $ A+ f! c2 ^: _/ w2,另想试加碳化硅预处理,由于公司一直没买,没试,;
    & ^; q: Z' }" s8 ~, C5 c! @6 m3,试过硅锆等转包孕育,没效果;
    : g/ S2 y6 x6 ?5 i4 S; X4,提高随流至0.18左右,没效果;9 Q2 x0 b1 S3 k$ U
    5,想将热冒口改为冷冒口试试?(溢流出部分冷脏铁水)有无同行碰到这类问题?出口件,自己都不满!' N5 \" B0 Q. P; {0 F
       总想做的完美点。
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2013-7-16 11:25:39 | 显示全部楼层
    回复 2# DDFMA
    8 O7 t/ ^) \0 U  z. j, V% U  w* E6 H5 |0 w2 r! X& n& q1 D2 W. P5 ?

    0 g, V; c' q7 k" S! o    我们是HWS线潮模砂,每箱六件,每件上下型都有个类似耳朵的薄壁结构,刷涂料有难度;
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    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-7-16 16:25:42 | 显示全部楼层
    回复 4# 高大有 + ]+ p$ t6 x) e1 @8 ~5 _

    0 Y2 @! H- Y. }& y4 \* g+ z9 [' B8 v, @# Q# m' r: R
        看看你的模板吧,这样好为你分析工艺,成分和孕育上不要再过于纠结了,你的孕育量可真够大的了~
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2013-7-16 16:44:01 | 显示全部楼层
    回复 5# 老翻砂匠
    DSC00729.JPG
    DSC00730.JPG
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    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-7-16 17:02:05 | 显示全部楼层
    回复 6# 高大有
    ! G. f3 J1 R2 S
    ( t6 o, j+ A9 H$ _
    6 U* ~6 d) e6 j* e  e3 ~. ]  J+ g    要下班了,晚上仔细看看,能表明一下出现E墨的部位吗?再有就是出现E墨的频率?
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2013-7-16 17:19:48 | 显示全部楼层
    回复 7# 老翻砂匠   d8 e% [4 t) ^0 t) S- \, k

    . ?& D, ^3 r! p6 d0 \+ k" ^2 B$ P" A" Q' W6 p. y/ B& W
        边沿凸起类似耳朵处。
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     楼主| 发表于 2013-7-16 17:20:48 | 显示全部楼层
    回复 8# 高大有 ! w  i1 p. }  p

    $ f) m$ b# q- m
      f! e- c# f/ q# @! |    模具的最高处
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2013-7-16 17:32:46 | 显示全部楼层
    每件都有,即使不是E石墨,也是很细小的异型石墨(400倍看像A型)
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2013-7-16 17:35:21 | 显示全部楼层
    耳朵下及泵体其它部位均为A墨4-5级
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    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-7-16 17:39:00 | 显示全部楼层
    回复 8# 高大有 , L& ?. M- c6 O; [+ h
    ( t# s" l5 h. s7 K# o' P
    - l' U4 B9 ^/ e* s: a4 b' _, B
        这个部位为什么不设置一个出气口(能又笑地骑到溢流作用)?
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2013-7-16 18:00:37 | 显示全部楼层
    考虑过,工艺人员认为不好装配,试过用钻头在铸型上打一个Q10高50左右出气孔,无效。
    6 c  A0 A' T5 q/ j$ E我也认为溢流片可能有效
  • TA的每日心情
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     楼主| 发表于 2013-7-16 18:04:03 | 显示全部楼层
    回复 12# 老翻砂匠
    0 P; e. k& M% m* l版主认为改为冷冒口会有效吗?冷冒口会降低补缩效果,但现在冒口足够大。
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    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-7-16 19:33:46 | 显示全部楼层
    个人建议加冷冒口,排冷铁水而且要稍大足以保证耳朵处冷铁水排尽,足以保证温度场均匀
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