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[求助] 硅溶胶溶模铸造大家帮看一下这是什么问题

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发表于 2013-7-15 15:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

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IMG20130715131238.jpg IMG20130715131225.jpg IMG20130715133129.jpg IMG20130715131441.jpg IMG20130715131420.jpg IMG20130715131338.jpg IMG20130715133433.jpg 大家帮忙分析分析者是什么情况

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 楼主| 发表于 2013-7-15 15:18:41 | 显示全部楼层
回复 1# 闲人问路 # _' Q  z5 C2 T; d( C
  f& p' R+ U4 ?, u" G2 V" d
& v+ T9 Y& d/ F9 @# k* `
    材质201    焙烧温度1110    保温>30分钟    浇注温度1620
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-7-16 01:19:13 | 显示全部楼层
    很明显,这样的铸件浇冒口设计不合理. L$ O/ [) [( {1 s" p
    7 K. b5 K  [1 n' B) y& M! |
    换个位子,不要在侧面,直上的,也是在加工面上。
    3 {% q2 v- W8 s
    1 g7 x- g/ D6 P还有,你的是复合型的还是全胶的,如果是全胶的陪烧温度是不够的。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-7-16 09:04:16 | 显示全部楼层
    回复 3# dedeoio . N/ m: {0 B9 E! n6 E, g& A
    ' ?7 d# q2 S: X' B8 g9 _* [
    3 w& o5 M& S( N! e2 Q: Z
        全硅溶胶的     谢谢应助
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-7-16 18:37:46 | 显示全部楼层
    我也认为是内浇口位置设计不合理。/ O! c4 K3 S5 k6 r  I! i
    这个问题太简单了。% F0 O, ?6 w( U! s* Z
    在缩孔的上方设置一个扁而长的两个内浇口就可以了。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-7-16 18:38:20 | 显示全部楼层
    更正一下,此缺陷与组树结构有关,与模壳焙烧无关。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-7-16 19:22:30 | 显示全部楼层
    应该是液态补缩不够,如果改浇口估计出品率低了,不改成品率低,挺矛盾的
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-7-16 19:47:10 | 显示全部楼层

    3 L! D/ r* A5 x( r& y- E" R" n  a7 {, W& m; I* p9 Y- ~
    8 i& l) h* i% d; C* j0 l9 b. D# _
    是的   就此铸件的缺陷就是这个原因
    8 x# g5 P; g9 s$ l1 `  I- R
    9 A. T6 b5 v: [; S( l/ E; h$ G0 ]
    但我说的是 如果是全胶的铸件  这个焙烧温度是不够的 * Z% G1 W: Z. c, C8 B& g

    0 U9 b( [( z" d" g) ~9 V0 L, G* z9 b* ]  B4 ]6 E! B
    试想  焙烧温度1110    保温>30分钟  + d) Q, y9 S9 f6 }$ M
    ; B; f1 A8 W4 _: R; D
    也就是说 你在1100度是就停掉焙烧炉了 再保温半个小时 且不要说没烧透
    $ F) J9 i' G& l- D- o/ f" B1 B" f2 q! x* f: j
    这时拿出来浇注 除了刚开始拿出来的几个 后面摆出来的型壳也已经冷掉了  排气也差了很多
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-7-17 12:23:55 | 显示全部楼层
    回复 8# dedeoio 8 Z) X- ]7 w6 }" X/ [( a
    & Z5 s9 Y5 t4 H

    7 ]- ^$ b) E- `5 z0 }  ]一直开着保温,这样得多少燃料啊7 B& e2 J& ~% b0 p" z

    8 p* n; T3 [! Z我的意见是,陪烧到1200,然后停掉,等到铁水要出炉时,看下,如果炉内型壳冷下来了,再陪烧一下,把型壳烧红就可。
    . k# q  @% }/ U" H2 V6 \
    % O5 o) _: a1 N* N! e这时,再拿出来浇铸,即不浪费燃料,又把型壳烧透了,又能保持型壳温度。
    - B/ ]/ i; Q; z9 H" P5 h
    & S! L% k0 F* @/ V8 e: W( A5 R5 j7 K$ U( \4 I
    不知道贵厂是用的那种陪烧炉,用煤气还是木屑
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-7-17 19:29:36 | 显示全部楼层
    其它工艺变过没?比如浇注温度,浇注时模壳温度,炉料是否变化,成分有没有波动,请问什么材质,能给个成分吗
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-7-18 07:25:52 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2013-7-18 07:33 编辑
    2 v9 V! {* ], Z. i$ [
    + s2 g/ C( `8 m' H3 Y% B, m回复 1# 闲人问路 3 k& C( O% z* |% ^$ U( z$ R

    7 A1 }! a. r. B1 w% v0 k看一下.
    截图00.jpg
    截图01.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-7-18 07:57:07 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2013-7-18 08:03 编辑 2 Q; T) d7 k' m! \2 d: W( [- A9 Y
    2 J5 w1 Y7 e& a7 S; \) L5 L; q
    一:把件距加大.因你目前的组树在制壳后是一个连壳的状态.加之你又是电加热.是静态辐射加热,连壳的内表面会加热不足.而发气.件距加大后,组树后每个件都为单壳状态.壳型的内表面加热程度会改善.8 h" p* ^' o0 |+ \
    二:把件尾端下倾15度.这样:
    ; @9 T* n; P* f1 z9 C1:液体充型时有利于形腔气体排出.
    . W' f6 h+ k( {  A! r2:原来的组树.在充型时,液流大都沿筒口沟槽的内型腔流动.把此部位加热剧烈.如倾斜后.充型时液流会沿内型腔向后流动.避开筒口.
    ) \$ Z1 o8 Z' A: t* M7 W0 X看你的缺陷:
    . {6 o1 C) p2 F9 X3 A( v1:有气体致缺陷.
    0 C# ?- E& r4 p2 h2 ?0 G2:有补缩致缺陷.
    7 b$ s, M/ W$ T# U( N3 i如这样做:
    , l+ n: S2 V, [/ E1:可加强型腔排气.8 e. A8 P. }5 x( E
    2:可以降低筒口的型腔局部温度.对于你的浇.冒口的设置无可挑剔.但它无论也补不到你缺陷的部位.如是316可能问题不大,但201的局部过热的外缩性大于316.0 T8 [5 m. h( o; ^
    三:把横模头的前端加长:6 n" r: A/ A+ O! J, n) F& k9 m
    1:这样液体先头渣滓会直接流入型腔.
    . a* \) |& q' b+ ^+ _2 @/ ~% Q. X! E2:可保证每个件的初充型状态一样.对出现问题时.有排除某些因素的做一个铺垫.
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-7-18 12:13:01 | 显示全部楼层
    底面仍然会缩的

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    发表于 2013-8-1 10:55:19 | 显示全部楼层
    本帖最后由 zzctyzh123456 于 2013-8-1 10:59 编辑
    % O) x$ l$ r5 [/ u' }$ l6 q) ?, [; ]3 ]( W5 G( h
    应该是型壳干燥不好,补缩不足吧,建议这样更改一下
    QQ截图20130801105836.JPG

    该用户从未签到

    发表于 2013-8-1 11:02:33 | 显示全部楼层
    这种是属于型壳脱落吧
    QQ截图2.jpg
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    2025-9-24 16:45
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-8-11 12:48:48 | 显示全部楼层
    我觉得这个浇注系统存在问题,从最后一张图看,我猜测这个好像是把两个件放在一个浇口下面了,不知道是不是这样。对于201材质,这个件的最下端很难补缩过去,应该是补缩距离不够。这个结构出品率是很高,但是危险系数太大,不知道你们以前做这个是否也有问题,或者是换了材质才出现的这样的问题。我觉得要想根本解决问题就需要修改浇注系统。如果是316材质,也许会没问题。另外能否发个浇口杯上面的图看看?我觉得这个模头本身就不太好用。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-8-12 18:18:23 | 显示全部楼层
    回复 15# zzctyzh123456
    , t: p( I) U# e8 N& U2 i" @5 {: S+ f+ b4 j6 \8 k, o
    , u" o, ?4 K3 D  _, x% j9 G1 P1 p
        这个不应该是掉砂,很像渣眼。
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    奋斗
    3 天前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-8-13 07:37:47 | 显示全部楼层
    本帖最后由 丁文会 于 2013-8-13 08:25 编辑 - \& H$ S" y' X/ X1 \' [9 x7 Y
    + z$ o/ \2 L1 X, ]+ ^
    我觉得焙烧时间不够,内浇口过小(宽度够大长度过小)型壳浇注后冷却慢,致使底部有缩孔,气孔。可以加强底部冷却,延长焙烧时间浇口部位和铸件上半部分做保温试试,浇口不动。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-8-19 14:02:59 | 显示全部楼层
    我认为应该是补缩距离不足引起的,可以增加内浇口的长度或增加补贴,延长补缩距离。
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    奋斗
    2016-3-13 17:32
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-8-28 15:40:40 | 显示全部楼层
    回复 17# 孤独寒松 ' O2 Q$ L7 p) F- V; W5 M) @
    0 g, p4 }) E) j% v/ W; F8 n
    以前你不是说是气孔吗?
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