纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 6801|回复: 25

[求助] QT600-3老是开不好。求大神

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    难过
    2016-7-7 15:10
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-7-20 15:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    厂里面上了一批600-3的产品。经过几次试验抗拉强度总是550左右,延伸率2个。。。请教老师这是什么原因。我们具体操作流程如下。废钢百分之50生铁百分之50
    9 N% e5 \- o' S$ H0 G- F其余用增碳剂补。碳硫分析仪上面碳控制到3.90-3.95中间。硅控制到1.1-1.3中间。球化剂百分之1.3  终硅按2.6计算锰铁按0.8加入全部放到包内。小勺孕育百分之0.1请老师分析一下原因。在线急等

    该用户从未签到

    发表于 2013-7-20 16:13:50 | 显示全部楼层
    我认为碳有点高终硅也偏高,我要做我会将碳控制在3.6-3.8内,终硅在2.5左右,锰也偏高,锰铁建议炉内加,配料中最好加点球铁回炉料,加点铜,另外加大随流孕育量0.3左右,能减少渗碳体产生的倾向,也能提高延伸率。

    该用户从未签到

    发表于 2013-7-20 16:29:24 | 显示全部楼层
    想问一下楼主:% {! w6 ]5 |1 v$ K" ?) C
       1     锰铁为什么要在包内加?
    $ `+ s( |) v5 a% n- e   2     金相球化率和基体组织看了吗?5 s/ p$ C4 a+ J8 _) U9 a) R+ ^3 E
       3     详细的孕育过程是怎么样的?3 ]! g) G& ]7 \8 j
      如有疑问请联系:  大丰市耀进铸造材料有限公司是专业生产各种石墨化圆柱状增碳剂,石墨化电级碎增碳剂,石墨化石油焦增碳剂,煅烧石油焦增碳剂,煤质增碳剂及各种碳化硅的厂家。增碳剂和碳化硅的品种齐全,欢迎各位来电洽谈!在销售过程中为客户提供铸件技术支持,13851000305     051583856305    QQ:1109819828
  • TA的每日心情
    开心
    前天 00:01
  • 签到天数: 3600 天

    连续签到: 47 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-7-20 16:37:26 | 显示全部楼层
    不知道具体的铸件,壁厚多少,等等,个人认为,不应该有这么高的碳~
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-7 08:36
  • 签到天数: 96 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-7-20 17:01:06 | 显示全部楼层
    碳在3.6-3.8,硅在2.5左右,锰加0.8也可以,孕育在0.3,你再试试。
  • TA的每日心情
    无聊
    前天 17:16
  • 签到天数: 1958 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-7-20 17:01:24 | 显示全部楼层
    回复 2# 铸造虫 ( \% I& q  c+ z1 J
    个人猜测一开始就没打算加铜,不加回炉料是为了好控制原铁水的锰含量。包内加可能是炉子大,出的水比较少,包内加更好控制点。只是个人推测,加点铜,降低锰,实现600-3不难。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-9-19 08:54
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-7-20 17:31:46 | 显示全部楼层
    600的球铁强度要这么高的碳硅,是不是薄壁件。还有锰铁为何不前期加入,不太理解。降低碳硅应该可以的
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-28 23:25
  • 签到天数: 23 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-7-20 23:52:27 | 显示全部楼层
    建议楼主看一下金相,是球化处理不好,还是珠光体不足。你的延伸率很低,估计是球化不是很好。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-4 14:28
  • 签到天数: 66 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-7-21 14:05:06 | 显示全部楼层
    降碳降硅,加上cu,试试
  • TA的每日心情
    开心
    前天 00:01
  • 签到天数: 3600 天

    连续签到: 47 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-7-21 14:08:10 | 显示全部楼层
    回复 8# 辉精英
    : @+ o1 b) s( m' y4 Z7 z6 E4 Y( |% p# W3 e  b
    5 k9 G0 C7 {* {
        原则同意这个观点,看看金相,找出真正的原因后好出对策~
  • TA的每日心情
    开心
    2025-5-23 08:40
  • 签到天数: 435 天

    连续签到: 4 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-7-22 08:51:41 | 显示全部楼层
    碳高,终硅高。随流孕育加大。球化良好的情况下,看残余镁含量。
  • TA的每日心情
    难过
    2016-7-7 15:10
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2013-7-24 10:08:57 | 显示全部楼层
    有一点疑惑。。老师们说碳含量控制到3.6-3.8你们只的是化验出来的。还是碳硫分析仪上的。。还有你们说的孕育量0.3指的是终硅量减去原铁水的含量??锰铁加炉子里面。只有铁水太少的时候加入包内,另外好多老师说加铜,请问加入量是多少。金相组织看过了没有什么异常。珠光体百分之80,球化3级。无渗碳体
  • TA的每日心情
    难过
    2016-7-7 15:10
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2013-7-24 10:14:23 | 显示全部楼层
    还有提高碳含量。是为了防止铸件缩松。。就是现在的碳当量铸件中一种产品还是出现缩松。。
  • TA的每日心情
    难过
    2016-7-7 15:10
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2013-7-24 10:17:31 | 显示全部楼层
    另外个人感觉球铁的碳含量貌似化验不准吧。
  • TA的每日心情
    难过
    2016-7-7 15:10
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2013-7-24 10:31:22 | 显示全部楼层
    回复 7# nthdnhb1979
    ' x& f$ s/ W/ n- w
    5 `8 X* o; h( m7 `. I3 k/ p. S7 C) A9 n. F% V$ K  c' G; g8 F. R
        老师我问一下。你们所说的碳硅降低。正常情况下你们是如何测得的。是经过化验,还是用碳硫分析仪测得的?
  • TA的每日心情
    开心
    2019-9-19 08:54
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-7-24 12:20:20 | 显示全部楼层
    回复 16# wugushizong - T$ F' }, N+ g5 m" A: a

    ) Y8 |+ q5 E. c
    7 ?7 |0 U: h$ z. O. y/ Y    光谱仪检测。

    该用户从未签到

    发表于 2013-7-25 11:39:18 | 显示全部楼层
    回复 17# nthdnhb1979
    # a/ m  z2 i: `4 n1 s
    2 u. L9 m# L, ^8 R$ {& @% Z) J: _  Z/ N8 {! ^( Y" r- i
        楼主能否告知铸件的重量和壁厚及球化剂的产地和等级,我司也生产600-3的铸件,力学性能还比较稳定。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-10 19:46
  • 签到天数: 27 天

    连续签到: 2 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-8-20 15:33:24 | 显示全部楼层
    回复 1# wugushizong 9 |5 o( f. h) g2 @8 J1 E; @$ T  A

    ; Q& j2 N8 i! a* a) x
    2 ~4 _) j. w3 ]9 e0 f- L    给你个新的料单:
    1 [, ^7 R$ p+ A5 {3 W+ E  1、炉前成分控制3 j6 d/ L, d; c* y6 @7 b6 O
      C 3.7~3.8   Si1.7~1.8  Mn 0.35  S 0.02以下 P 0.06以下  Cu 0.5~0.6  / m# l8 f/ ]/ c! ?
       一次 孕育 0.2 ~0.3 硅钡钙(粒度3~8 )  2次随流瞬时 0.1~0.15 硅钡钙(粒度0.2~0.7)
    + Q7 X8 Z8 z' M& B- D- D4 i1 A) W  n4 u球化剂加入量 5-2  的 1.0~1.1 - L  y, _+ j2 W* @5 E
      我个人 不喜欢用锰来提高 珠光体和硬度,因为会增加铸件的脆性,所以通常 选择Cu  性能一定会满足你的
  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-23 20:56
  • 签到天数: 57 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-8-20 16:53:39 | 显示全部楼层
    球化剂加入量 5-2  的 1.0~1.1。如果他要更换球化剂还需要老师教他吗,他的目的很清楚,在原有的材料基础上解决他的问题就好了。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-10 19:46
  • 签到天数: 27 天

    连续签到: 2 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-8-29 09:30:54 | 显示全部楼层
    回复 19# 刘中华 3 M% w( a' @9 h3 d9 N5 L
    ! T7 o2 U9 {' {( u9 P
    % `1 c( k+ ]9 B' s! I
        Mn  根据不同产品 要求 / G* Z8 G) q3 D( t) @6 A
       需要 考虑使用,做汽车件 ,风力发电 ,会考虑到对低温脆性的影响,所以 我们在做600-3的时候 Mn 控制在0.3以下 700-2  Mn 0.35
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-19 21:17 , Processed in 0.115505 second(s), 22 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表