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[求助] 如何提高个体企业的铸件质量--水玻璃熔模铸造-WCB产品

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    2017-8-29 08:04
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-10-10 11:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 lgsdaqq 于 2013-10-14 13:52 编辑
    " ?( G, O2 c! r2 Q
    * I& `* Y$ u; L9 E# l
    9 u  E4 A0 n( e0 f2 v3 \
    / u2 |6 Q2 ]+ w+ s+ V( c. f  W5 j7 h5 ?由于个体企业考虑的比较繁琐,导致铸件的质量不能稳定,这个事情我头疼了N久。
    % \* s' \* I) m0 m, [- Z- f+ O介绍下这个企业状况:
    4 i8 U' Y, l6 \# C) }8 [3 Y- C33人左右,; u2 ?# [8 h( T# K, r- j( U
    两个电炉150kg的. n' p7 y: v7 Z8 G  x
    水玻璃熔模铸造的铸造工艺
    6 R4 l( t( T. ~' e; G8 E' N3 F铸件重量在1-66kg
      @8 x5 A7 Z5 ~3 o) g1 j材质WCB  CF8(两个电炉,各干个的材质)
    0 \) Z9 |! I9 D* A没有测温枪,只凭老师傅们的经验来浇注。
    3 b) e% M# K4 c& G3 o下面说问题:( Q7 g6 H& r4 `: ]1 p
    我司产品WCB材质,由他们铸造,但是反映出的问题为:
    4 h- F1 u0 V7 k+ i# v. b  w* `  I4 U, f加工法兰面,(不同批次的)发现有夹渣;砂眼;缩孔
    , y3 k3 ]2 x8 o) J" P打压发现有的泄漏。6 }. e, T3 h9 B+ E/ j  o
    铸件重量在15-66kg
    2013-10-10_114002.jpg
    2013-10-10_113609.jpg
    2013-10-10_113812.jpg
    2013-10-10_113705.jpg
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-10-10 11:50:29 | 显示全部楼层
    本帖最后由 lgsdaqq 于 2013-10-15 13:10 编辑 , I  R# J4 {% A) @# A, Y
    & s6 s% g3 k% N" P
    帮我看看如何能保证加工无砂眼,缩孔,夹渣,
    . J. |; o8 J7 s& N+ {! W打压不泄漏。
    5 D, A8 [4 ^& s2 m: k3 |版主看看我这个问题。能解决下最好。* z# |3 p  g' {3 U0 f% X
    谢谢。
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-10-10 21:03:59 | 显示全部楼层
    朋友,什么图片,怎么看不见?
    * C. T7 U; R0 i5 `6 \1 m从你介绍的情况看缩孔、试压漏可能与温度有关,当然,组焊工艺不合理也会产生;砂眼、夹渣主要还是操作上存在问题。测温仪一定要上的,毕竟有经验的老师傅太少!

    该用户从未签到

    发表于 2013-10-11 09:56:02 | 显示全部楼层
    机密的东西就不要拿出来问了 你就挂一天图片 没有人上赶着给你解答
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-10-11 10:04:33 | 显示全部楼层
    看产品结构,熔炼是个技术性很强的工序,要求不同的产品不同的温度,不是每个掌炉工都掌握的了得。对于试压的产品,跟你的工艺也会有很大关系。
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    13 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-10-11 11:55:01 | 显示全部楼层
    楼主谈论机密问题,大家看来也只好机密回答了。9 o: |* i# s2 Q6 T/ U* }
    ( g/ q2 X  q0 w% ~$ S$ o
    ) ~  g/ e6 n( b" i5 P1 ?' _4 z
    请问楼主,你们有技术人员吗?
    6 m! ]2 F9 a+ M% L产品缺陷,尤其是批量性的质量问题。不是但一个工序操作失误产生的。
    9 ^5 \# L! j) n, x9 {# R产品质量而是一个系统工程,需方方面面都要严格控制盒提高。$ Z. R' ?5 W9 Q# D/ B( \

    ) v) F, _! [# r' A6 }& Q收集各个工序的原始记录,统一针对性进行讨论拿出改进方案。
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    2017-8-12 19:06
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-10-12 00:06:41 | 显示全部楼层
    可以看看QQ1363994079的日志荥阳生产。里面有熔模生产的全过程照片
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    前天 10:22
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-10-14 15:27:33 | 显示全部楼层
    从图上感觉横浇道部位有点小,你现在将回炉料切开看看应该里面有大的缩孔,另外虽然有补贴,没起到多大效果
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-10-14 17:51:57 | 显示全部楼层
    蜡模组焊工艺的那张看不全,从法兰补贴看还要向下加长点,这样利于法兰颈部的补缩;还有最后一张照片渗漏处好像在法兰下面的筋处,不知你那地方怎么补缩的(此处热节大)?夹渣还要在现场操作上找原因。
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-10-14 18:07:07 | 显示全部楼层
    工艺不合理,老板应该找你赔钱。法兰的浇口没办法做补缩通道,WCB一定要通道通畅。
    3 j  y8 Q! D) ?8 t; h3 G3 Q8 _& i渣的问题就比较麻烦,看你情况这个工厂现场比较乱,那么加上浇注工水平不高,这个很难解决,换浇注工吧。
    ; r2 S: C9 z1 Z另外不要老说南方的铸件质量差,南方经过这么多年和老外接触,质量有很大的提高的。
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-10-14 19:26:38 | 显示全部楼层
    筋处一定要求补缩,要不质量很难保证;不能为了后道打磨难,就不补缩到位!或者有其它工艺可以解决也可以。
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    开心
    13 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-10-15 16:27:53 | 显示全部楼层
    回复 1# lgsdaqq
    % x8 _7 g& x4 F4 ~( K) b4 g8 ?6 C  ~2 n0 a, D

    6 a+ q8 l- e' I$ M    你上传全面的组树图片和铸件图片,我就可以提供改进的组树方案。
    8 U+ E. @: M* E+ |
    - K& K6 _8 Y6 `2 q3 W如果没有实物,我就不能空想,这样会误导你。

    该用户从未签到

    发表于 2013-10-16 10:01:25 | 显示全部楼层
    QQ截图20131016095947.jpg 浇口杯压力小 高度加高

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    发表于 2013-10-16 10:04:28 | 显示全部楼层
    QQ截图20131016100000.jpg 法兰上面横浇道挖下去一个倒圆锥 深度40~50mm

    该用户从未签到

    发表于 2013-10-16 10:05:55 | 显示全部楼层
    你上传图片太片面 只能说针对你法兰面缩松可以改善
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2014-9-16 11:20:35 | 显示全部楼层
    各位,现在总结下,这个件的工艺改进,还望各位有所收获。' |+ X/ {0 G8 K9 w5 U4 N
    第一,与法兰相连的内浇口(内浇道)需要改下:在原有的基础上,加楔形补缩通道,大口朝向横浇道。法兰补缩得到解决。
    $ u# R% c! f' U% ^8 M第二,夹渣与工人熔炼工序的扒渣和浇注前的挡渣有一定关系。这个无法用工艺控制来说那么具体。反正工人浇注这块是重点(现在)" a: C3 x9 D" c3 b
    有什么疑问,发信息给我。别在这里发,不容易见到。
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