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[求助] 球墨铸铁表面缺陷 求助中。。。

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该用户从未签到

发表于 2013-10-18 19:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 王久东 于 2013-10-23 12:54 编辑 ) l$ l8 U$ {( k( d  m7 j+ }

5 o# q' w- K& z3 g9 m; b IMG_20131020_120706.jpg 热加工论坛—IMG_0920.jpg 球磨铸件,这是加工完的上箱面图片。不是沙子,好像渣。。    在冒口附近。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-10-18 19:23:17 | 显示全部楼层
    像是缩松!
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-10-20 01:16:49 | 显示全部楼层
    哈哈哈哈,老王,马王爷要长三只眼。你的压边与铸件本身、浇注温度、可能不协调。铸件冷却凝固前,冒口上表面结壳,没有使用发热剂或者捅开结壳。这样,压边处,产生疏松、缩松。光线下,由于光的反射原因,感觉有些像渣子。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-10-20 09:47:43 | 显示全部楼层
    你这产品现在的废品率大概在多少?我也做有几个跟你类似的产品,缩孔比例大概在3%左右

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-10-20 12:36:35 | 显示全部楼层
    热加工论坛—IMG_0920.jpg IMG_20131020_120653.jpg IMG_20131020_120706.jpg IMG_20131020_120750.jpg 毛坯件与加工完的对比。。。请老师们指点。。。。。。。。。。。。。。
    IMG_20131020_120730.jpg
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    8 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-10-21 15:18:29 | 显示全部楼层
    猜测你是压边冷冒口吧?/ Q, Y  i6 g1 H5 q0 `
    可能是压边起到了挡渣的作用,渣子聚集在压边附近了。
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    2021-4-14 10:19
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-10-21 16:00:58 | 显示全部楼层
    将压边的面积减少一半。怕缩用点冒口保温剂试试
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-10-21 21:46:15 | 显示全部楼层
    热压边冒口吗?看起来像是“砂眼”,铸型条件不合适过热引起的,你在冒口根部打个大点的圆角试试,车不过就多加些余量。你拍的图片清晰度差,如果是冷冒口,搞不好就是6楼所说的情况
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-10-21 23:36:15 | 显示全部楼层
    哦他的浇注系统,直浇口——压边冒口——铸件。型砂质量不足以应付铁水的作用,使压边附近溃散,有些散兵游勇的砂子游移了。6 [/ r* {0 g9 K5 t& {0 [1 a
    去年北京铸造展,发热冒口的铸铁件不少。我在精研盘,厚140,使用冒口发热剂。使用铁水点浇冒口,可能受所浇注的砂型数量限制
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    奋斗
    2017-12-7 08:36
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-10-22 05:57:20 | 显示全部楼层
    同志们这是缩松呀,绝对的
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    郁闷
    2022-8-23 15:05
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-10-22 16:05:40 | 显示全部楼层
    本帖最后由 铸造如医 于 2013-10-22 16:07 编辑
    ( P6 ~: _- X' J6 i; o5 ]
    8 y$ U, O- J" W回复 9# 青海刘连琪 / o3 b4 @* B! x; \6 |

    ; u% g$ X( a# g" f- o5 o9 V. a* a  W' B6 G1 i, W7 V
        学习了,佩服!
    : ^5 q( i( K' e. G! ~: Y  J* l想请教刘老师,这种件为什么不采用边冒口呢。边冒口和压边哪个好些?谢谢
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    开心
    前天 00:01
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-10-22 19:22:18 | 显示全部楼层
    楼主做个分享吧,毕竟这么些人为你出谋献策,也算是有个交待~
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    奋斗
    2016-5-22 13:48
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-10-25 20:46:54 | 显示全部楼层
    潮模砂问题,应该是沙子水分太高,灰分大,烘烤后强度不够,溃砂了。用树脂砂做几个试试,若没问题就可以肯定是这个原因了。
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    开心
    2016-2-15 12:52
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-10-25 23:26:04 | 显示全部楼层
    尖角效应,型砂耐火度不够。

    该用户从未签到

    发表于 2013-10-29 20:54:14 | 显示全部楼层
    我也曾遇到过这样的问题(HT250),略降低浇注温度,略加大压边。
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    开心
    2017-8-12 19:06
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-10-31 21:25:37 | 显示全部楼层
    铸造,围绕铸型做文章。铸型质量的第一个基础是型砂。楼主需要认真对待型砂
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    擦汗
    2025-3-29 11:09
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-11-1 16:45:56 | 显示全部楼层
    我同意刘工的看法,球铁最好在潮模砂上不要用压边冒口进水,工艺、型砂、浇注温度不相匹配,个人建议还是侧冒口较好,并适当提高温度,当然前提是型砂中一定要加新砂

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-11-1 17:27:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 王久东 于 2013-11-2 13:07 编辑 1 O2 T" f( A# Q, l6 Z

    . U+ ]# N7 b8 a" V9 g7 e3 L原因找到,不是沙子,也不是锁松,含碳量高导致
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    无聊
    2018-3-18 12:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-11-1 18:32:20 | 显示全部楼层
    我真心是无语了,石墨漂浮你都可以从毛坯表面看得出来???
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