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[求助] 球铁浇冒口疑问

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  • TA的每日心情
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    2020-9-22 11:12
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-10-25 17:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    如题,浇冒口出现如图惨状,是浇注的问题,铁液问题,还是型砂发气问题?请教各位前辈答疑!在此先谢谢了!
    完整的浇注系统加铸件.jpg
    热冒口惨状.jpg
    溢流冒口惨状.jpg
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    2016-5-22 13:48
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-10-25 20:37:12 | 显示全部楼层
    如何惨状?不明白LZ想表达什么,铸件本体缩孔了?
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    2016-2-15 12:52
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-10-25 23:20:04 | 显示全部楼层
    冒口没问题。

    该用户从未签到

    发表于 2013-10-25 23:35:10 | 显示全部楼层
    回复 1# MrSpark 5 g) w2 T4 j" L( B& G3 K
    * [% z9 g) l5 l0 M3 B. T0 ?

    " [, n4 D2 c5 S9 U, P/ l  L0 D    冒口颈沒问题!只感觉冒口高度不够。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-10-26 06:47:18 | 显示全部楼层
    不知道是什么材料,还有就是铸型的类型,不过仅仅从图片上看,貌似冒口高度不够~
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    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-10-26 11:16:10 | 显示全部楼层
    楼主所说的冒口惨状,应该就是指冒口缩松全部吸穿,一般的讲冒口缩松必须高于冒口颈高度的,低于此,说明冒口补缩量不够。
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    2025-10-30 14:54
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-10-26 18:53:21 | 显示全部楼层
    冒口收缩应该算是正常,保险一点冒口再高点;看你浇注工艺,好像还可以优化,增加出品率。
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    2016-7-9 08:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-10-26 23:09:44 | 显示全部楼层
    是小工厂吧,粘土砂做的吧,压边不对,浇注系统开的也不叫
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-10-27 08:27:33 | 显示全部楼层
    回复 2# heart110 7 p0 ^: H  @# {$ W1 v
    0 g, n! `0 R9 O) a, ]* m
    这个产品是球铁600的,湿型砂造型;情况是经常每一炉都有那么个别箱冒口也算浇起来了,但是顶部跟水开了一样,全是一些小突起,像第二个图一样;还有一些是冒口根本就没有顶起来,冒口上也是跟水开了一样,这种情况的产品热冒口相连的地方有缩凹!我现在想请教前辈的是铸件为何会浇成这样?是憋气了还是其他的原因?想不明白!
    4 C/ p5 j; @9 D# z另外还有,这个产品最近皮下气孔厉害,下箱面,位置为两个热冒口之间及两个溢流冒口之间,直径1mm左右的气孔,加工后残留两三个!一并请教了!
      w& O" M; H$ f- B9 C. X) I(注:型砂水分3.0左右,透气性125左右,浇注温度1330-1420℃)
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-10-27 08:32:01 | 显示全部楼层
    回复 7# 95铸工 ' b* }; g' f( z, z
    % S$ c  s! q0 U/ m, K1 t# F6 F
    . q1 P, z; H* v( _" M1 S+ I! a$ [
         这个产品做了一年多了,最高时外费率3%,最低时零点几;如此工艺方案一直没变,但是最近皮下气孔厉害,下箱面,位置为两个热冒口之间及两个溢流冒口之间,直径1mm左右的气孔,加工后残留两三个!(注:型砂水分3.0左右,透气性125左右,浇注温度1330-1420℃)
    ( F2 Z" Y" g" b0 s+ F) m# m- [8 W   请教前辈如何优化工艺以促进解决皮下气孔缺陷!
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-10-27 08:34:32 | 显示全部楼层
    回复 8# 张燕明   o+ ]# V: U9 e# L3 {3 B
    , j: r* Y+ }  m" _# H; X. ?

    + @* v9 K) ~9 f; B' X/ O) R4 r1 R5 T   厂子确实不大---日本新东FBO三造型机,四台一吨中频炉,月产300吨左右。
    ( e+ a7 O" \; n. _  这个产品做了一年多了,最高时外费率3%,最低时零点几;如此工艺方案一直没变,但是最近皮下气孔厉害,下箱面,位置为两个热冒口之间及两个溢流冒口之间,直径1mm左右的气孔,加工后残留两三个!(注:型砂水分3.0左右,透气性125左右,浇注温度1330-1420℃)( U) K8 S# `. I9 `1 a* ~# D
       请教前辈如何优化工艺以促进解决皮下气孔缺陷!
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-10-27 08:38:23 | 显示全部楼层
    回复 5# 老翻砂匠 , U* q9 \# p6 }+ r( G8 Q% b+ R
    - j6 E4 n3 R& I! m. l6 _
    & ]5 [' I2 P  j! `5 H; L
        这个产品是球铁600的,湿型砂造型,冒口高100,铸件最高30多;情况是经常每一炉都有那么个别箱冒口也算浇起来了,但是顶部跟水开了一样,全是一些小突起,像第二个图一样;还有一些是冒口根本就没有顶起来,冒口上也是跟水开了一样,这种情况的产品热冒口相连的地方有缩凹!我现在想请教前辈的是铸件为何会浇成这样?是憋气了还是其他的原因?想不明白!
    0 k7 G2 Q& U# C另外还有,这个产品最近皮下气孔厉害,下箱面,位置为两个热冒口之间及两个溢流冒口之间,直径1mm左右的气孔,加工后残留两三个!一并请教了!) H: O& f3 O+ K3 w
    (注:型砂水分3.0左右,透气性125左右,浇注温度1330-1420℃)
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    2020-9-22 11:12
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-10-27 08:41:56 | 显示全部楼层
    回复 4# 铸造虫
    6 O5 b7 E& d. j" e& A3 l: L
    9 S0 U6 O$ _! U3 r7 Y$ |1 D
    3 d/ }9 ^+ c) c! Q    谢谢前辈的关注与解答!
    ( `3 A# ]: z1 p$ f: D. l+ ?5 f   这个产品是球铁600的,湿型砂造型,冒口高100,铸件最高30多,不过看正常的冒口基本上都抽到冒口径的正上方一点点;) c. x: U; z5 l- r3 @, t
       情况是经常每一炉都有那么个别箱冒口也算浇起来了,但是顶部跟水开了一样,全是一些小突起,像第二个图一样;还有一些是冒口根本就没有顶起来,冒口上也是跟水开了一样,这种情况的产品热冒口相连的地方有缩凹!我现在想请教前辈的是铸件为何会浇成这样?是憋气了还是其他的原因?想不明白!3 @' u3 K) S9 h6 s" `, t+ |" X5 b# T7 U
       另外还有,这个产品最近皮下气孔厉害,下箱面,位置为两个热冒口之间及两个溢流冒口之间,直径1mm左右的气孔,加工后残留两三个!一并请教了!/ d2 P* J& K4 y  _2 L; ^9 u
    (注:型砂水分3.0左右,透气性125左右,浇注温度1330-1420℃)
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     楼主| 发表于 2013-10-27 08:44:43 | 显示全部楼层
    回复 3# 双伯
    6 k5 D$ q& k6 |5 u, m
    8 ~9 o2 l0 N: y9 F
    ; e$ V- }# i$ q' m. [9 V) ]    谢谢您的关注与解答,第一张照片的冒口是正常的,但是第二张呢?冒口顶部跟水烧开了一样,如何解释?这是我想问的问题!谢谢您
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     楼主| 发表于 2013-10-27 08:48:56 | 显示全部楼层
    回复 6# chp01861
    ; }* T" W4 c8 y# \2 Y# f4 J
    6 M, ?# M- n4 m( |  b# c: C
    0 f0 t! c9 G% k8 @2 ~. C: g    冒口么有抽吸穿的,没有冒口颈缩孔/松;如第一个图是正常的,第二个图是热冒口顶部的很多小凸点,不知如何形成的?第三个图是溢流冒口,没有浇成型,顶部也全是小凸点!
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    2025-10-30 14:54
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-10-27 17:39:11 | 显示全部楼层
    回复 11# MrSpark ! b/ J. h8 ^, V3 P; P  Y" P

    1 y8 `& }. ]4 r# w3 E2 w& l- b0 ~; l" I# {! u; ?8 o
        皮下气孔还是在砂型上找找原因,你说的水分和透气性是每次检测,还是以前检测或要求的数据?/ a) S2 r  w: C/ g3 e
      没看到你整个产品,感觉翻过来做更好,你的件也不大,冒口用2个就够了。
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    2018-3-18 12:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-10-27 23:58:32 | 显示全部楼层
    你把有问题的冒口锯开,发个图片上来
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     楼主| 发表于 2013-10-28 08:57:09 | 显示全部楼层
    回复 16# 95铸工
    , V. N! K; x- \" x+ |( u
    - N. P+ p5 h7 q2 B7 t0 S; q# d. Y5 g: \0 s+ x: O( B; s. x- T
        前辈您好+ X6 t; s6 v$ R, A3 j1 D
        型砂数据是我当天实时检测的,这个产品当天生产了5炉,我检测了4次,最高的水分3.12,最低2.94;这个产品2012年4月份之前是翻过来做的,废品率非常高;因为底面现在的下箱面是重要加工面,上箱面基本是不加工的,所以后来才这样放的!翻箱以后就两个冒口,但是经常会在远端出现皮下气孔,后来就加了两个溢流冒口!做了一年多了都没有问题,现在突然很严重!
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-10-28 09:14:27 | 显示全部楼层
    回复 13# MrSpark / u$ X( v7 E7 i5 Z* O) I1 z6 g

    . n8 k  [1 ?! y0 g6 }, N& H
    % k% j& u4 h$ G9 d7 b: s  b    虫老师,谢谢您的指导!5 ~; ~- }( y5 H9 F
        将浇注温度提高,很定有效果,高温治百病啊
    $ X' N% A. _! c* Y# b    受困于工厂条件(倒包浇注),出炉温度都到1580-1600℃了,浇注温度才能做到1340-1430左右!
    - c; V7 H5 h4 f! }( Q- C( p* H9 {    还有,虫老师,我们是流水线,砂箱不会倾斜不平!图片是我表达不清楚给您造成误导了,第二个图片是其中一箱的热冒口,这一箱的溢流冒口基本上算浇起来了;第三个图片是另外一箱的溢流冒口,热冒口也是只有很小的一个高度!我想知道没有完全充型起来的冒口表面为什么会跟榴莲皮一样!: q) `. ]6 [5 w; Q: n( y1 f9 }- Q
        我们现在在检查生铁硫含量;残留镁量;覆盖铁屑等一系列问题以及进一步试验,出结果一定给您回复!
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-10-28 12:51:00 | 显示全部楼层
    预热浇包,减少降温,烧损太大,出炉控制在1520左右就可以,铁水吸气氧化比较厉害
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