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[求助] 请问F型石墨是怎么产生的?

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  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-12-18 20:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    请问F型石墨是怎么产生的?如何防止
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    2025-6-18 15:29
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-12-19 08:53:04 | 显示全部楼层
    回复 1# zjy95381
    ! ~1 _/ v& ~8 v' B" _
    5 F8 q2 }! g: Y- s
    ( \, d5 C: x+ G" R    觉得楼主的提问有问题,有些产品就必须是F+A,那不是矛盾了。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-6 05:38
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-12-19 09:04:07 | 显示全部楼层
    回复 2# 老鲫壳
    $ ^) `9 V# F4 B4 x- k# t+ @% o2 G6 q6 E- [# P

    ' K% q( [3 w; G4 U4 |$ j& P    F型石墨对铸件有什么良好影响.还会要求A+F石墨晶型.
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    奋斗
    4 天前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-12-19 09:07:15 | 显示全部楼层
    回复 1# zjy95381 9 z+ O8 F! r3 p# ^  \4 T1 r. Z

    8 W5 k2 Y" U2 C- z+ Z2 h) u5 n过共晶的薄壁铸件(如活塞环),凝固初期首先形成C型石墨,由于结晶潜热的释放,. m  i8 H5 B$ G, `4 l
    冷速变慢,在C型石墨基底上长出A型石墨。整个称为F型石墨。
    4 U0 n7 |/ Q" q" K& i2 c9 [$ U% A  `- h6 ~0 i# U( @0 `' V; E
    如果是要获得A型石墨的铸件产生了F型石墨,我认为降低碳当量会比较有效;8 f" }3 h: A) x: o2 g1 N
    如果是要获得C型石墨的话(有这种要求吗),我认为降低冷速会比较有效。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-12-19 15:54:15 | 显示全部楼层
    回复 3# worker
    + S, n3 j" T+ T
    5 ^/ l% x0 Y1 V4 e3 i7 E0 J7 f+ d9 W4 |. _
        楼下已解。
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    2017-8-6 05:38
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-12-19 17:26:53 | 显示全部楼层
    回复 5# 老鲫壳 0 a8 @6 _3 L& h; ]( o2 f8 j4 v* ?
    4 p. G# k8 v9 X9 p$ _0 j
    ' w+ C4 I3 J. B$ _5 a
    F型石墨对铸件有什么良好影响???你能解释一下么.和4楼解释无关.
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    奋斗
    2025-5-22 15:38
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-12-19 18:54:06 | 显示全部楼层
    回复 6# worker 5 [9 ?7 p* H& F- ?
    我也想听听。
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-12-19 21:20:50 | 显示全部楼层
    活塞环铸件允许存在F型石墨,但F型石墨的优点还真不太清楚,耐磨导热性好?rexxar解答应该非常到位,我们是生产活塞环铸件的,最近一种比较厚实的油环在加工油槽时发现有缩松缺陷,经分析孔洞附近F型石墨偏多,化学分析C3.8,Si2.0 P0.35其他元素不予列出主要是一些贵重合金,该环相对比较厚实,碳当量又高达4.6,如果浇注温度偏高必然出现石墨厚大,加工时出现石墨剥落造成缩松假象。
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-12-20 21:27:51 | 显示全部楼层
    回复 8# zjy95381 ! S- x/ N, `( z
    - \9 k& q; E" _4 b
    " w( v+ }5 l- y& z; P+ r
        看来前辈对活塞环有研究,找对人了,我不是研究活塞环的,这个工艺是以前搞工艺的人定下的,他们的措施正好违背常理,要高碳高硅,问他们 为什么,他们道不出所以然,我觉得不对提出来,我个人认为出现空洞,是加工过程造成石墨剥落形成的,碳当量高是主因。冷却慢是诱因,前辈不知我分析对否
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    开心
    2025-6-18 15:29
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-12-21 20:12:14 | 显示全部楼层
    回复 9# zjy95381 9 P* \+ \) U8 L
    - F& ?: c3 D0 T9 v

    - Q0 s( S) P2 g* L    搞了20年活塞环,已离开4年,但留有些许遗憾。其中感受较深的:1、企业重加工轻铸造;2、毛坯直接影响后续工序,如口不均、镀铬、通桥或漏光、二道环不耐磨、包括楼主的油环心部疏松等不足。哎。
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    难过
    2022-9-1 16:39
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-12-21 21:33:43 | 显示全部楼层
    本帖最后由 582775955 于 2013-12-21 21:36 编辑 % K0 |1 F2 F8 S

    " j4 M) t: g3 T, W. F3 a; x回复 4# rexxar 1 b; V4 k$ D1 w2 e, W& R
        冷却变慢后再长成A型石墨?是不是说反了,怎么和B型石墨的形成不对路?
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-12-23 20:30:00 | 显示全部楼层
    回复 2# 老鲫壳
    % G& B2 x5 O' p6 W# {8 f* o/ ^& K6 v( Y" O$ k2 X

    % R! u  S  S) i2 J    今天我做了一炉 试验,成分是这样的C3.55,Si2.05 Mn0.7  P0.3 S0.02 Cr0.3  Mo0.23  Cu0.4  V0.07  与原来的C3.85 已经大幅下降,但加工的结果却仍然不见好转,这就使得我比较迷惑了,所以来请教前辈
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    2025-6-18 15:29
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-12-24 12:32:20 | 显示全部楼层
    回复 12# zjy95381   b& b3 d4 K! R7 Z! r  n; L

    % f: x- _' w! U. ^( `  `
    6 _" {5 ^2 b: m* \6 p    根据成分感觉你的金相可能不好(F墨多且粗大,硬度不均,P共晶不明显),你可添加废钢、Si调在2.5-2.6、P0.4-0.5、浇温满足亮环在3%左右,最终控制石长在160以内,P共晶呈细小断续网状,如做到以上还出现该问题,那就去检查机加的刀具及切削参数。
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    2021-7-18 06:57
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     楼主| 发表于 2013-12-24 19:48:12 | 显示全部楼层
    回复 13# 老鲫壳
    ; e0 _, a) u4 ^! |7 B+ h
    5 z) A! Z* N; M. A" L4 Z
    9 O6 ^$ p) W, p  K4 Y  Q    C控制在多少?浇温控制3%的亮环,怎么理解?我不太明白,请教。我们的工艺是这样的,500Kg炉子熔炼500Kg铁水分2次出炉每包250Kg,孕育剂低铝硅钙钡0.7%孕育完到浇注完6分钟,每包浇注16幢,每幢10道环,潮模砂叠箱造型。我们的环高11.7宽13.我们P共晶是看网孔级别的(1-4级)1级最小,P共晶块度(1-4级)1级最小,一般都在3级,2级较少6 l- Y9 {, Q! h' @9 c+ C  w6 p
       之前老师傅说回炉料有影响,我们改用另外一种回炉料(同样成分,只是检测发现该种回炉料的F型石墨较少2%,而原来回炉料F墨达10%),机加工后发现明显好转。
    * x' N3 o  _  p- J) ^! h6 D7 O有几个问题想和大家探讨下:
    % V0 k, R6 x: B# ]8 u/ z1,灰铁回炉料能否反复不停的使用?- @& k8 Q0 n3 ?$ f# F
    2,回炉料的遗传性真的这么明显吗2 {8 |9 m! ^' @) c. r: O3 j
    3,本帖所讨论的缩松缺陷是否和F型石墨有关) j5 b& q1 c" y( ^( c( g. m" n
    4,F石墨如何防止?. u+ z( l6 c5 j" e. B
    请各位坛友不吝赐教,谢谢
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    开心
    2025-6-18 15:29
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    发表于 2013-12-25 10:25:20 | 显示全部楼层
    回复 14# zjy95381 7 V) c. c6 S' C& l

    ; ^+ q7 V6 n4 ^: i2 O
    ; w4 K5 h1 h- F+ |+ P9 s. z4 S    1、C的控制:C、Si比应大于0.7,以本帖油环为例,量满足石长不超过180.
    # g" r: M- I! T' L5 U     2、3%亮环:如浇16幢无亮环,说明浇温高了,同等成分下F墨增多、变粗。
    8 W' a8 J' f, D) N4 p# B   3、孕育剂量直接影响疏松。9 g5 u3 V4 v. l% N
       4、回炉料能正常滚动使用,条件许可下平环、油环、不同材质分别使用。+ l: ?8 h" |- c
      5、心部疏松直接与F墨相关,缩松与F墨有关。
    # p, J) h/ k! T- [  6、F墨的控制:参考1、2、3项。' O4 r, G: j0 B0 r0 R
      7、个人看法,仅供参考。
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     楼主| 发表于 2013-12-25 20:51:14 | 显示全部楼层
    回复 15# 老鲫壳 * c$ [  V$ F: G  ?) ~( {0 h$ c6 W9 Q

    0 Q4 R1 ?( L7 @+ |) X3 h3 u9 U" W  E* d( b6 G3 D" Z$ E
        # m9 A, m# m$ u
        感谢前辈指点,还有几个疑问请教,1、应该是硅碳比大于0.7吧,不是碳硅比,2、由于出品率低只有50%,可否用废钢增碳的方法解决回炉料的问题3,回炉料50%是否偏多,多少比较合适4本案例中0.7%的孕育剂是否偏高
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    2025-6-18 15:29
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    发表于 2013-12-26 21:01:02 | 显示全部楼层
    回复 16# zjy95381
    ( [2 }# f& l+ ^5 P' x8 q' I* h2 h) b" F3 v* b& [" q' B

    $ H3 C/ W( M# s' _* A& b    1、谢谢指正。
    5 ]  V0 b5 T% G4 v/ ^& s0 n   2、回炉料配料时综合考虑一下好解决;本人加废钢只是调整F墨,未长期大量使用,不便回答,但建议应先期试验,活塞环不同于普通灰铸铁,主要是后期的机械性能主要靠毛坯的内在质量来保证。( s( i/ x( A+ s+ p$ M" z
       3、孕育剂的量本人基本控制在0.4%左右(Si含量75),以本例看,此类大缸径、大断面环确有难度,但均应控制在0.5%以内,如孕育效果不行,可更换孕育剂规格或微调工艺来解决。

    该用户从未签到

    发表于 2014-1-4 22:08:26 | 显示全部楼层
    过共晶成分下过冷形成
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