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[求助] 求助,厚大断面中心出现球化衰退如何解决?

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  • TA的每日心情
    无聊
    4 天前
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2014-1-22 16:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 lili329 于 2014-1-25 11:27 编辑
      H& W4 u+ x6 p
    * s" g( d3 R' A近期发现一些铸件冒口前面发生球化衰退(不良),不知道如何着手解决,请高人指点。
    - A4 c# I$ m" {4 {3 F, |! |出铁水温度1480,浇注温度1380-1320,浇完时间 10分钟
    " y3 U& z/ F! v+ ?
    . n9 K- b( \; a3 n2 c c:3.7   Si:2.2   Mn:0.5   S:0.008     Cr:0.003    Cu:0.02    Sn:0.03   Mg:0.035    Zn:0.0015   Mo:0.001   Ni:0.01   Al:0.005        Ti:0.007    V:0.003     W:0.004      Pb:0.0005        Ca:0.0003   Ce:0.008   Sb:0.001  La:0.0059 x1 Q5 F1 S! ~7 N: C: ?

    # T8 T) {) Z5 y% t* P3 p8 I. |2 F QQ图片20140122161309.jpg 9 o  |" l+ @  }. O$ m* @
    2 y  `- a; w: T/ V
    QQ图片20140122161333.jpg
    6 H  o- n3 |6 e" H- }+ D$ d0 H) O5 N' E; ~1 D
    QQ图片20140122161354.jpg
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-3-23 22:58
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-1-22 21:10:33 | 显示全部楼层
    重稀土球化剂是专门做厚大球铁件的,不如试试用它。
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    前天 00:01
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-1-22 21:57:57 | 显示全部楼层
    多厚的铸件?感觉出铁温度有点低了,你们的孕育剂用什么类型的?球化剂和孕育剂分别多少?等等~

    该用户从未签到

    发表于 2014-1-23 08:50:48 | 显示全部楼层
    应该加强瞬时孕育,控制残留镁(0.035%左右)与稀土的量(0.015-0.020%),实在不行用含钇球化剂(看你的断面厚度好像不是太大,一般大于100mm的才用)。图片中你的组织异常位置实在冒口下方,有可能是过热造成的凝固速度太慢形成的组织异常。仅供参考!
  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-17 12:35
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-1-23 08:59:19 | 显示全部楼层
    回复 4# zhjsdlc74
    8 U+ F$ @8 g  Q  L/ p" J) {6 z" |
    $ k. [- B' W0 A冒口颈和放置位置梢作调整,可能会有效。
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    2025-1-10 21:04
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-1-23 16:22:18 | 显示全部楼层
    碎块状石墨
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    2024-8-16 16:45
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-1-23 17:17:52 | 显示全部楼层
    回复 1# lili329
    8 ]$ E* W0 _! i7 N' @1 C0 ~
    # j( T9 I: u4 ]) `. g- E此问题与浇注温度太低以及浇注时间太长有关系。
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-1-30 11:18
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-1-23 19:05:45 | 显示全部楼层
    这是球化衰退了吧。- i& X  W' T; @
    球化过程有没有问题?
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    2018-3-23 22:58
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-1-23 22:07:36 | 显示全部楼层
    在异常部位加块冷铁也能解决问题,只要不让铁水长时间处于液态状态就行,但要保障补缩通道暢通才行。
  • TA的每日心情
    无聊
    4 天前
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-1-24 12:58:07 | 显示全部楼层
    本帖最后由 lili329 于 2014-1-24 14:16 编辑 ( Y, c% p9 o9 m3 c
    5 g. F  ]; H  h7 z/ a4 t
    回复 3# 老翻砂匠 . D5 Q. o0 P& M1 h
    4 h$ a" u1 Y% t6 O0 d6 Y( g
      M0 P- S4 h/ H3 h  l
        壁厚不到10cm,70SB孕育剂0.1%随流,球化剂RE 2.1-2.3%     Mg 5.3-5.6   Ca2.4-2.7  Si 44-46   Al<1.03,加入量0.9%,原铁水S<0.01%
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    无聊
    4 天前
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-1-24 13:00:13 | 显示全部楼层
    回复 4# zhjsdlc74
    * W7 o/ ~* k( u8 |: s  z4 a2 Z5 }+ R6 d  o& m; u. W

    ) R2 K3 u7 k: R# ^+ {3 {& b0 f    谢谢你的回答!现在残留Mg一般在0.035左右。我也认为是过热造成的凝固速度太慢形成的组织异常。计划降低出铁温度,增加球化剂比例再做一次,不知道这个思路行不行?
  • TA的每日心情
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    4 天前
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-1-24 13:01:57 | 显示全部楼层
    回复 7# LICHH
    ' ^! z% @# Q2 K- |$ {; E- }' c7 Y8 L; K: C

    ' {2 x& D) S6 t- u4 W, s1 h    浇注温度不低,首箱浇注1380-1400度,切开也有这个问题。而且这个产品浇注重量接近200kg,通常五六分钟就浇注完成了。
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    无聊
    4 天前
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     楼主| 发表于 2014-1-24 13:10:18 | 显示全部楼层
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    开心
    前天 00:01
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-1-24 13:28:00 | 显示全部楼层
    回复 10# lili329   w! K8 m, s/ F+ Q, l

    " ~) D. e5 B' U( ]) Y5 @+ [+ ^8 |
        覆盖孕育剂用75Si-Fe,随流孕育剂用Si-Ba,球化剂不要再加大,倒是可以考虑适当加大点随流孕育的量。上述纯属个人认为,欢迎诸位继续商榷~
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    开心
    2022-11-8 22:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-1-24 14:53:30 | 显示全部楼层
    通过孕育剂,球化剂改变,加SB解决不了,加SB,解决轻微石墨开花
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-16 16:00
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-1-24 20:12:38 | 显示全部楼层
    回复 10# lili329
    & ?: ~; G( v6 }0 P& a& v" S" g3 {3 g/ x% z! b  ]" S+ z; f
    个人认为从目前你的原铁水硫低,估计你的材料比较纯,杂质元素少,是不是相对于厚大热结部位稀土偏高了,不知道做过残余稀土分析没有,建议选用低稀土球化剂并提高球化剂用量,做好随流孕育。
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-3-18 12:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-1-24 21:02:57 | 显示全部楼层
    把碳当量降低下来,用硅呗孕育剂试试,还要注意铸件的补缩,看后面那张图片像是有缩松
  • TA的每日心情
    无聊
    4 天前
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-1-24 22:06:53 | 显示全部楼层
    回复 16# 笨—笨
    ) q  l2 o1 C% b% z! l1 Z3 N; D$ J& o5 F9 Q2 u

    ( V6 h8 \4 q/ i* W# o9 w  B6 `    谢谢您的建议,材料的确比较纯,一般S只有0.007左右。低稀土的球化剂以前用过,经常要发生球化不良,所以就没再用过了。
  • TA的每日心情
    无聊
    4 天前
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-1-24 22:09:11 | 显示全部楼层
    回复 17# 二代半农民 0 s' r2 u% E/ U: U; E" W! }/ q' k7 y

    5 C  Y6 e5 Z7 S- N9 ?' A; A* B0 B% J: m" N
        CE值一般在4.3左右。图上不是缩松,探伤剂喷上去都没有缺陷的,就是球墨碎片,一块一块的黑斑。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-28 23:25
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2014-1-25 00:39:29 | 显示全部楼层
    楼主的终Si量多少?Mn量?最好晒晒铸件化学成分,多提供一些资料,才能更好分析。
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