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[求助] 缸座排气问题

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该用户从未签到

发表于 2014-5-20 09:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

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铸件直径1000X300,重量是800KG  材质是HT200,铸件要求打压; L! [7 S2 c4 R; D. {# P$ |
中间腔只有上下4个直径40的通孔,这四个孔即要排气还要除砂。" u5 [, X8 e( e# t' W) w  Y
现在的工艺是从法兰分型,件在上箱,坐芯,下排气,做了几件都是芯子上漂,皮漏。/ z) Z& P- O* }; U9 ^$ ?
请高手指点6 ^9 n- {' Q0 t  `, B. R
http://www.rjghome.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQ5OTg5fDY3NGVhNTU0ZjJiMzg0OTlhNTAyZWU4YjVhZGJkYThhfDE3NjYwMDMyODA%3D&request=yes&_f=.doc

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2014-5-21 14:45:45 | 显示全部楼层
有做过这种铸件的吗?
  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-7 16:32
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2014-5-21 15:30:31 | 显示全部楼层
    我看了你的产品,产品设计人员没有充分考虑铸造性能,那就现实点解决你的问题吧。 思路:1.最好原工艺改动小,模型芯盒已经形成成本。  2.  现在是漂芯问题最为棘手,应该解决。3.铸件要加压,那么就不宜放置芯撑。3圆孔太小,出气困难、防芯子漂移强度根本不够!!    解决方案:在原工艺下作如下优化————出气卡子放置在上箱面,取消原来上箱面的四个圆孔,芯盒在原来孔的位置做直径72mm深5mm的卡子座,定制专用出气钢卡子外盘直径70mm内孔直径12mm,高度为上箱面厚度+2,卡子所用钢板厚度2mm。四个40的圆孔铸出后加工,出气卡子柱自然去除不影响打压,上箱面会出现2mm左右的泥条凹坑,如果有加工也很容易去除。如果没有加工上箱面可以做直径90的四处工艺补贴,最后打磨掉。   意见不成熟,希望多多指正!
  • TA的每日心情
    开心
    2025-10-30 21:46
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2014-5-21 16:27:26 | 显示全部楼层
    楼主是哪个公司的啊,这种缸座工艺孔采用厚壁钢管,泥芯内且用通气绳从工艺孔钢管内导出,注意泥芯的紧固,建议吊芯,且工艺孔与盖箱配合紧密并导出盖箱的气孔要高出盖箱,防止铁水漫出将气孔封死发生气噗!
  • TA的每日心情
    开心
    2025-11-14 16:15
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2014-5-21 18:23:17 | 显示全部楼层
    用钢筋禁锢,锁死,不会漂型。要考虑的问题是,泥芯强度是否能够承受住压力而不坏掉。
  • TA的每日心情
    无聊
    昨天 17:16
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-5-21 18:55:32 | 显示全部楼层
    在铸造展上看到用钢丝网组成的圆管当芯骨的做法,这样出气强度都可以保证。坐芯条件允许可以在下面进行紧固的。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2014-5-22 08:49:45 | 显示全部楼层
    工艺方案是吊芯了,车间不同意吊芯操作,按坐芯,采取了一些措施,上面用直径40钢柱当卡子把孔堵上,下面用钢管排气。浇注时呛火,提前打箱看,芯头没钻气眼,上面呛火,铸件解剖后里面上平面全是气孔,上表面有部分粘砂,其它面没有问题。' e0 p: O9 d9 O- ?
    下件准备按吊芯工艺生产。
  • TA的每日心情
    开心
    2025-10-30 21:46
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2014-5-22 18:51:35 | 显示全部楼层
    回复 7# 独步天下 ! }8 Y- @# v' v1 o, W
    $ T7 B9 E- O( _& q5 F

    2 y2 I9 K3 w% c2 Z    还是吊芯吧!气体是往上走的!这是我们的生产经验!

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2014-5-23 15:05:58 | 显示全部楼层
    吊芯主要是芯头小,不能顶卡了,怕漂芯。靠4个直径40厚钢管支撑大芯,还是很有难度的。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2014-5-23 15:18:35 | 显示全部楼层
    你好!
    1 `# \' v# V' n' Y6 b4 j你们做过这种件吗?
    * E0 s( l; y4 j我们生产了几个,都因漂芯废了,后来把上面的孔用钢柱当卡子,上箱用耐火砖顶到钢柱上,总算没漂芯,结果件呛得很严重。
    + G& d- o' V+ @( }( @模具现在都改成吊芯工艺了,可车间还是不同意,说孔太小了,怕芯漂,你们就是靠这四个小孔把芯子吊住的吗?
  • TA的每日心情
    开心
    2025-10-30 21:46
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2014-5-23 21:54:17 | 显示全部楼层
    回复 10# 独步天下
    1 C: E. }, e' B$ J5 W' V  F
    % e& U! E4 H& b1 {5 t8 y7 N/ f2 {4 a9 y4 S8 s' s. h# r& F2 u
        我们长做该类产品,而且工艺孔只有盖箱上有!
  • TA的每日心情
    开心
    2025-10-30 21:46
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2014-5-23 22:03:56 | 显示全部楼层
    回复 10# 独步天下 + L1 k, v+ \. Z6 ^; X* I: e, C* d

    ( H  f9 ]9 l0 s( b$ ^( u
    " M- H$ P7 e( U) o4 L4 U    工艺孔芯头处在打外模时预埋带孔垫片就可以了!

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2014-5-26 14:00:33 | 显示全部楼层
    好的,谢谢你!加工厂也说原来只是上面有孔,是铸造厂家提出加工的。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-25 09:00
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-5-29 21:47:34 | 显示全部楼层
    回复 4# 月亭风
    * M) Q6 M$ b# B) a3 ^% s5 m# W/ [; F7 ^0 n5 ^$ [( A
    最好钢管里面焊上钢筋,与铁水接触部分缠上石棉绳
  • TA的每日心情
    开心
    2025-10-30 21:46
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2014-5-31 12:10:21 | 显示全部楼层
    回复 14# 雷子126
    * d8 }% Z  m& `
    ) [7 ~$ o2 o' {1 O% \! X8 X) Y$ n- {  W* o  ?. p  H
        是的
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