TA的每日心情 | 开心 2017-12-21 10:25 |
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本帖最后由 zzcj2011 于 2014-5-31 14:18 编辑
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我车间生产的一种8缸柴油机缸体,两箱造型,合箱后立式浇注(法兰盘朝上,圆缸朝下),HT250材质,中频电炉熔炼,使用约1%的增碳剂,原铁水C3.20~3.30、硅1.70~1.80,孕育剂0.2%硅铁+0.2%硅钡+0.4硅钙,浇注需铁水4.5T,一个浇包,一个长浇口杯,浇口杯两头各有一个直浇道,通道缸体的下部,底注。该缸体的两个法兰盘原先使用和法兰盘一样长度宽度的暗冒口,通过9个冒口颈对每个法兰盘进行补缩,工艺可以说是挺稳定。今年频繁出现法兰盘大缩孔和缩凹的情况,调整了一阵子铁水成分和温度,也没有解决。后来领导决定把这两个长的暗冒口去掉,改为9个小的暗冒口(冒口直径φ90,冒口总高160,冒口颈高40直径φ30),改了冒口后,又干了四五个机体了,缩的一塌糊涂,(我认为是缩,领导认为是气孔,非要换场地,换混砂机和树脂、酸等),请教各位前辈高手,帮忙分析以下这是什么缺陷,以及缺陷形成的原因。% t! h ~% |4 |7 k
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