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[交流] 硅溶胶铸造 气孔 问题

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  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2014-6-8 14:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 真实的我 于 2014-6-12 09:51 编辑
    # l, C: Y& l  X/ k) E/ w  R$ s
    1 F) l( |' Q& |$ P4 A" l! J5 g大家看看什么原因造成的,现在就是制壳温湿度不太稳定,湿度30-80  温度21-27 ,  焙烧1170  浇注温度1615度 材质:42CrMo

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    2025-7-6 20:38
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2014-6-8 19:12:03 | 显示全部楼层
    表面不错啊,就是那些小气孔
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-6-9 06:40:57 | 显示全部楼层
    你和独孤寒松联系一下,他(她)搞精铸的
  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2014-6-9 09:03:25 | 显示全部楼层
    回复 3# fbi-2008 & U# h. m, `, k) J1 i1 _) E

    - Q+ D" a) S$ X; _5 X
    $ x% d, D. y& P2 f6 c    嗯,估计王工这几天没在啊,一般看到精铸的帖子 他都会回复的。
  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2014-6-9 09:03:57 | 显示全部楼层
    回复 2# changsheng1125 % r) E$ L0 _/ P+ O. g! R
    9 J3 r, U5 b* a& ~/ w
    呵呵呵 表面材料用的好啊
  • TA的每日心情
    开心
    2017-10-19 07:18
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2014-6-9 09:48:25 | 显示全部楼层
    氢气孔
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-1 11:50
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-6-9 12:14:07 | 显示全部楼层
    铸件真漂亮!是硅溶胶模壳做的吗?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-1 11:50
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-6-9 12:18:57 | 显示全部楼层
    我们的铸件(CA-15材质)也有,工程师无法解决,一直认为是渣孔,是浇注速度过快所致,但改变浇注速度后铸件也没有改善,但加大钢水的处理力度后有所改善,最终没有彻底根除,期望在这里能帮大家解决!
  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2014-6-9 13:24:01 | 显示全部楼层
    回复 7# 钟离客 6 h2 Q$ v5 [/ b* u( t! g$ B

    ) q& E5 Y; e% l! E6 ]) c6 U1 u$ {4 W6 W6 |
        嗯 是的        还行吧  
  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2014-6-9 13:24:44 | 显示全部楼层
    回复 6# zhubj323 4 {3 t! w3 L* B" O) [7 f: K

    ) r' s. S: q% I( V9 y; J! W, |+ D7 d" `( a: x. T5 U
        何以见得??????????????

    该用户从未签到

    发表于 2014-6-9 14:58:44 | 显示全部楼层
    是不是型壳焙烧时间较短造成的?
  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-31 17:31
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2014-6-9 15:57:48 | 显示全部楼层
    本帖最后由 gavin 于 2014-6-9 16:47 编辑
    ' x5 ]$ u, d$ L8 t, R0 i6 E+ _3 N
    ) y* c; v# a1 x  ]" D% Z回复 8# 钟离客
    2 Y* ^: q2 _' l# W: fCA-15材质的缺陷问题是熔模铸造工艺?

    该用户从未签到

    发表于 2014-6-9 16:44:32 | 显示全部楼层
    浇口进去的金属液和型腔往外走的气体混合在一起,形成紊流,属于卷气缺陷。建议:浇口横向开,上面放冒口的方式,可以解决卷气问题。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-6-9 20:43:33 | 显示全部楼层
    讲讲你的熔炼和脱氧工艺,包括配料,你确定模壳的保温时间足够吗
  • TA的每日心情
    奋斗
    3 天前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-6-10 09:16:20 | 显示全部楼层
    感觉焙烧时间短,型壳没烧透。
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 08:40
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-6-10 13:14:24 | 显示全部楼层
    本帖最后由 孤独寒松 于 2014-6-10 13:15 编辑
    ) J! y9 \* f4 F4 w( H8 o: L! B5 ]( E5 a; B
    回复 4# 真实的我 . E0 O1 Q/ O2 l2 [/ b

      j% G9 A; u7 i  [2 }8 d& ~$ H( n/ h* n2 w
        朋友,我来了。谢谢你记得我!
    6 Y( e6 S# ?" D4 W$ |- X0 g/ [
    + |: K. Q+ |" [1 K# _我看了一下:7 T% s) P% R5 O% v9 N
    我还有3个问题:' C1 u! S  Q6 d0 c2 h1 c
    1,你这图片是浇注后,振壳,抛丸后的照片吧?
    5 _  M8 ^2 x! f) S2,你的制壳面层是用的那种材料以及将料粘度?0 }9 i5 c8 u, `; i7 B
    3,你将浇口杯没有抛丸的照片发一张上来,是指浇口杯平面情况。
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    2023-7-26 16:24
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     楼主| 发表于 2014-6-11 08:59:34 | 显示全部楼层
    回复 16# 孤独寒松 ; u5 u! T% n. O
    8 h& X6 w# A: ]9 Y: r

    : O4 m* d. y& p2 q9 P   王工,制壳用的是国产 锆砂 锆粉, 35s 左右,没有没抛丸的了。你看到我写的温湿度了吗,对产品有没有影响,现在我们跑火的比较多,制壳很不稳定。
  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
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     楼主| 发表于 2014-6-11 11:32:07 | 显示全部楼层
    回复 14# zjy95381 , [* C  K8 G8 H. }1 y9 P; D( _* o
    ' }4 j) _5 g: R, j
    前辈你好,我们是150kg的炉,园铁(Q235) 110kg先放 炉内  模头 40kg   高铬 1.65  锰铁0.7kg(大概是3/2的时候) 硅铁 0.25kg (炉满 放进去) 钼铁 碳粉0.15
    8 M: ?0 [$ b) t. T2 L! e" Y4 _; V; ?    铝 在终脱氧, 硅钡除渣 , 静止一会再浇注。前辈还有什么需要的吗,我问了 他们当时没加别的东西,就这一炉是这样子的,下炉浇注的别的产品同样的材质,就没有这种情况,
  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
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     楼主| 发表于 2014-6-11 11:45:26 | 显示全部楼层
    回复 15# 丁文会
    ) @3 C7 X4 S; h/ w# @7 n! f0 ~1 N0 I% ~7 u; f. @: `7 |
    ' m1 F5 v; D6 H4 X1 m& X* H5 L
        丁工,我们焙烧炉是能装两炉的壳,一炉大概40来分钟,型壳焙烧从凉壳到浇注大概70分钟左右,1170的焙烧温度。
  • TA的每日心情
    奋斗
    3 天前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-6-11 13:43:58 | 显示全部楼层
    看你的加料顺序,为什么熔化好后不加锰铁,可以分两次加,钼铁也可先加,加入的碳粉是否充分溶解,增碳剂质量等,浇注时焙烧了70分钟应该没问题。注意下熔炼细节。
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