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[交流] 硅溶胶铸造表面缺陷导致原因分析,求解!

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该用户从未签到

发表于 2014-7-26 08:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 Jiedeng2 于 2014-7-26 08:20 编辑 / @% g* i- J0 E" U, C, D; `
1 ]) g+ U% U9 |* Y" e  y- h
工艺:硅溶胶熔模铸造,材料:316  焙烧温度:1050°保温1H,浇注温度:1580° 产品清壳后发现很多规律的像气渣孔样的缺陷  如下 ,请高手指点迷津!

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4

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不良5

不良5

不良6

不良6

成组工艺

成组工艺

该用户从未签到

发表于 2014-8-8 14:29:19 | 显示全部楼层
缺陷特征:暴露在铸件表面分散的圆形,椭圆形,蝌蚪状孔,内壁光滑,有光泽或轻微氧化色,大多散布铸件上方或厚大处,或型壳难焙烧处;5 |" y7 e- w3 g5 h( i
掐指罗列可能产生原因; l! w9 z1 U  @5 I  D0 |
1:模壳发气量大;a:制壳的耐火材料含有高温下能分解析出气体的物质(如CaCO3);b:焙烧后的型壳中仍然有残蜡或碳污,在高温下裂解成气体碳氢化合物或与氧生成CO2,CO等气体;c:制壳的耐火材料或粘结剂中的化合水,在浇注时转变成水蒸汽;
8 P* ^) `& n+ y3 y; s2 C- d! L2:型壳透气性差;
9 ]8 f! Q# Q4 s/ `! Y3:炉嘴浇包未烤干;) t  b9 F+ r* S  g
4:熔炼脱氧不充分;
$ a) l$ @4 u& b3 P( _9 v当然具体问题具体分析,一直有此缺陷,还是最近出现或最近出现较多,如果只是最近出现或最近出现较多,就从人机料法环关注最近出现的变量;

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2014-7-26 08:48:15 | 显示全部楼层
大师们今天都休息了么?
  • TA的每日心情
    开心
    9 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-7-26 14:52:30 | 显示全部楼层
    我觉得是模壳没有烧透。& Z2 M; m5 x: K* T' t8 T* f
    另外,钢水脱氧还不够好。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2014-7-26 16:21:03 | 显示全部楼层
    回复 3# 孤独寒松 3 d% W' I6 c* _4 D/ \' m0 w: @
    2 v4 x, S$ O1 q' D( P$ m5 }
    ; Y$ }8 V* q7 u& m
        大壳小壳都有这个问题(这款式的产品)不应该是焙烧的问题,大件烧不透,我相信,小件单重才3KG  完全能烧透
  • TA的每日心情
    开心
    2017-10-19 07:18
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2014-7-26 18:00:28 | 显示全部楼层
    熔炼脱氧去气没搞好
  • TA的每日心情
    开心
    9 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-7-27 14:45:28 | 显示全部楼层
    回复 4# Jiedeng2 , p6 `8 I1 H* |" H/ j- x
    . N- u& j4 G! T0 _, b
    * A! Z& k% J/ Y
        你那个铸件的缺陷气孔那么明显,不是问题的理论推断,而是现实摆在眼前,你要相信眼前的缺陷。
    . M; _# m* N/ ~  J  a. z& D从你的铸件缺陷看,模壳没有烧透的可能性比较大。
    3 c, }7 b7 U% l( \
    $ h: f9 H2 \" R4 _5 \另外,你能不能发一些模头浇口杯平面的照片上来?进一步确定是脱氧的问题还是模壳没有烧透?
  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-11-22 10:59
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-7-27 16:57:35 | 显示全部楼层
    图片放大后看到气孔部位都存在小尾巴,且气孔都是存在上面的面上。判断应该是内部析出的。尝试一下延长烧壳时间,控制好熔炼脱氧。
    111.png
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-7-27 19:25:48 | 显示全部楼层
    应该是楼上两位说的问题,加强焙烧,加强脱氧,应该会有明显改善,焙烧保温时间延长试试,另外回炉料加入量减少,熔炼脱氧充分点应该可以解决
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-6-28 11:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-7-28 05:43:58 | 显示全部楼层
    面层过渡层砂子质量差,这类结构产品培烧温度要高,时间要长,在不能提高培烧温度的情况下,保温时间要延长。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-31 17:31
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2014-7-28 08:31:39 | 显示全部楼层
    我过来学习一下,看看老师们的分析。长点经验
  • TA的每日心情

    2016-4-5 10:44
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-7-28 12:20:28 | 显示全部楼层
    回复 7# brucelnsy
    1 b2 H0 J( G+ ]# c. [- e6 D
    6 S  g& R  K" a- {" ~3 c$ b, y这种缺陷应该叫做:反应性气孔,是模壳内壁的大量气体来不及排出,停留在内壁所致。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-1 11:50
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-7-29 09:14:43 | 显示全部楼层
    看了王工及各位专家的发言,我觉得都有道理!我们的铸件也有这种缺陷,模壳焙烧温度1050摄氏度,保温超过1.5小时,但还是有这种缺陷,所以我赞成是钢水脱氧不够和除渣不尽导致的缺陷!因为我觉得我们的熔炼过程控制不够严格,这种缺陷将模壳敲掉后有的坑里有渣!  G- [1 _# H( `! |0 B# t# z1 y
       这个帖子真好!肯定有许多同行有此烦扰!另我想请教各位专家熔炼316时用什么脱氧好!
  • TA的每日心情
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-7-29 20:43:02 | 显示全部楼层
    回复 12# 钟离客 , {% e$ w/ p2 ~9 n" |
    8 S: y+ A: s1 b1 k9 ^* v" `6 p) ?

    6 c2 \. x4 p" p# F    硅钙钡复合脱氧剂等

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     楼主| 发表于 2014-8-4 17:16:52 | 显示全部楼层
    回复 7# brucelnsy
    2 N1 m) t1 N3 c6 [7 [0 n4 X焙烧温度提高到了1100°保温2H   脱氧增加了钛铁合金,硅钙合金,浇注过程中用的铝丝,出来的产品还是有这方面的问题,问题尚未解决!难道是工艺问题?求解!

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2014-8-4 17:23:47 | 显示全部楼层
    后批次产品准备用全新料熔炼,周期太长,一次造型需要1周才能得到结论
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    慵懒
    2024-11-22 10:59
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-8-4 17:57:31 | 显示全部楼层
    回复 14# Jiedeng2 4 G5 D3 k7 Q1 y; {
    不锈钢不建议脱氧用铝,酸洗会出现问题1 L6 Y4 B$ p& b0 L1 q6 M
    建议你看一下没抛丸的时候铸件的状态
    ) r9 c6 a" o6 b' a, p! G/ f因为看不到你整个流程的东西 也不能在这瞎猜
    ! w+ \" x( J5 u2 \  [) T$ ^# A8 n我们说这些也都是猜测,最终发现问题决绝问题还得靠你自己
    ! @9 V( h+ s% ?) X* i9 u- w我们只是提出了一种解决问题的思路
  • TA的每日心情
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    9 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-8-5 20:18:12 | 显示全部楼层
    回复 14# Jiedeng2
    7 r7 I" @8 A7 t2 e& P& P% M
    ! O" b5 @+ ^( {  [2 t5 @
    ) H2 z/ w  A/ n1 k) m0 {    我觉得钛铁脱氧会增加气体,不锈钢非常忌讳用铝脱氧!. s5 h! u2 o, m, ~6 R7 ]
    一般的是不锈钢是用,硅铁、锰铁、硅钙脱氧的。
    2 e: ~& D5 u0 ?% q+ \脱氧剂只是一个方面,但是脱氧方法更重要,脱氧方法不对反而有害的。
    # i8 x: [* z4 _另外,全硅溶胶模壳被烧温度是1150度,保温45分钟,后可以浇注。
  • TA的每日心情
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-8-5 20:20:41 | 显示全部楼层
    回复 2# Jiedeng2
    3 n: s$ o# V/ r
    ; b2 b8 p  D4 y" e
    . [5 n2 _/ e* @: W- n2 d5 x: h    对于铸件气孔,是一个多方面的,工艺设计、浇注方法等都会引起铸件产生气孔的。6 d6 f/ B" B; m0 q1 J" I0 d
    你哪个工艺结构,应该倾斜浇注的。

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     楼主| 发表于 2014-8-9 08:58:28 | 显示全部楼层
    回复 19# zyliang.132 . _$ o2 N6 S1 R3 C3 @/ [; w
    目前的状态是 一半合格  一半不合格的比例,我想后期去观察下浇注的细节过程
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