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[交流] 硅溶胶铸造表面缺陷导致原因分析,求解!

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该用户从未签到

发表于 2014-7-26 08:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 Jiedeng2 于 2014-7-26 08:20 编辑 " X( Y! W8 i' H! F% [# L
- V' W8 b: u; s5 ^  i1 P9 d
工艺:硅溶胶熔模铸造,材料:316  焙烧温度:1050°保温1H,浇注温度:1580° 产品清壳后发现很多规律的像气渣孔样的缺陷  如下 ,请高手指点迷津!

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不良5

不良5

不良6

不良6

成组工艺

成组工艺

该用户从未签到

发表于 2014-8-8 14:29:19 | 显示全部楼层
缺陷特征:暴露在铸件表面分散的圆形,椭圆形,蝌蚪状孔,内壁光滑,有光泽或轻微氧化色,大多散布铸件上方或厚大处,或型壳难焙烧处;6 @; c9 I$ i0 E$ p( r, r
掐指罗列可能产生原因' F$ ^- h5 n* r
1:模壳发气量大;a:制壳的耐火材料含有高温下能分解析出气体的物质(如CaCO3);b:焙烧后的型壳中仍然有残蜡或碳污,在高温下裂解成气体碳氢化合物或与氧生成CO2,CO等气体;c:制壳的耐火材料或粘结剂中的化合水,在浇注时转变成水蒸汽;
; q/ a; y$ W1 l- n9 C6 F2:型壳透气性差;
) @; N8 a6 c) r/ Y3:炉嘴浇包未烤干;# L2 V. R& M/ m( ?2 b4 w' D
4:熔炼脱氧不充分;/ Y$ H3 J6 v8 {0 m, Z  ~5 l1 v
当然具体问题具体分析,一直有此缺陷,还是最近出现或最近出现较多,如果只是最近出现或最近出现较多,就从人机料法环关注最近出现的变量;

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 楼主| 发表于 2014-7-26 08:48:15 | 显示全部楼层
大师们今天都休息了么?
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-7-26 14:52:30 | 显示全部楼层
    我觉得是模壳没有烧透。
    ; l) d- \  P  s# h& s另外,钢水脱氧还不够好。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2014-7-26 16:21:03 | 显示全部楼层
    回复 3# 孤独寒松
    . `8 E" t% u  e) w
    ! u$ F( t5 N. a) B
    + P1 q2 z7 h) |- z4 f6 ?! a  B    大壳小壳都有这个问题(这款式的产品)不应该是焙烧的问题,大件烧不透,我相信,小件单重才3KG  完全能烧透
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    2017-10-19 07:18
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2014-7-26 18:00:28 | 显示全部楼层
    熔炼脱氧去气没搞好
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-7-27 14:45:28 | 显示全部楼层
    回复 4# Jiedeng2
    2 c% A8 e' m( A8 d: R3 r: V. {5 Y+ _/ f4 \/ O9 K2 o6 ]/ |

    + D; _; A- P9 e0 h    你那个铸件的缺陷气孔那么明显,不是问题的理论推断,而是现实摆在眼前,你要相信眼前的缺陷。" M/ w5 M3 l, z' w" Y& N
    从你的铸件缺陷看,模壳没有烧透的可能性比较大。3 _% V. x6 e- x) d% P

    + i8 S8 |' _9 ]  o1 I另外,你能不能发一些模头浇口杯平面的照片上来?进一步确定是脱氧的问题还是模壳没有烧透?
  • TA的每日心情
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    2025-9-24 16:45
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-7-27 16:57:35 | 显示全部楼层
    图片放大后看到气孔部位都存在小尾巴,且气孔都是存在上面的面上。判断应该是内部析出的。尝试一下延长烧壳时间,控制好熔炼脱氧。
    111.png
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-7-27 19:25:48 | 显示全部楼层
    应该是楼上两位说的问题,加强焙烧,加强脱氧,应该会有明显改善,焙烧保温时间延长试试,另外回炉料加入量减少,熔炼脱氧充分点应该可以解决
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    2025-12-15 10:22
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-7-28 05:43:58 | 显示全部楼层
    面层过渡层砂子质量差,这类结构产品培烧温度要高,时间要长,在不能提高培烧温度的情况下,保温时间要延长。
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    2020-8-31 17:31
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2014-7-28 08:31:39 | 显示全部楼层
    我过来学习一下,看看老师们的分析。长点经验
  • TA的每日心情

    2016-4-5 10:44
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-7-28 12:20:28 | 显示全部楼层
    回复 7# brucelnsy 7 C" A$ i. Q  M( Z) X8 k

    5 `* G8 f* l* y& v9 n3 Q+ h8 `这种缺陷应该叫做:反应性气孔,是模壳内壁的大量气体来不及排出,停留在内壁所致。
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    奋斗
    2016-3-1 11:50
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-7-29 09:14:43 | 显示全部楼层
    看了王工及各位专家的发言,我觉得都有道理!我们的铸件也有这种缺陷,模壳焙烧温度1050摄氏度,保温超过1.5小时,但还是有这种缺陷,所以我赞成是钢水脱氧不够和除渣不尽导致的缺陷!因为我觉得我们的熔炼过程控制不够严格,这种缺陷将模壳敲掉后有的坑里有渣!
    ! i% W+ J# \2 b$ {2 L0 |# T   这个帖子真好!肯定有许多同行有此烦扰!另我想请教各位专家熔炼316时用什么脱氧好!
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-7-29 20:43:02 | 显示全部楼层
    回复 12# 钟离客 & y  u8 A) U* Q

    4 Z* M9 a$ G+ A1 f
    7 a/ f3 g4 R  I' L- K6 k0 H    硅钙钡复合脱氧剂等

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     楼主| 发表于 2014-8-4 17:16:52 | 显示全部楼层
    回复 7# brucelnsy
    * R# U- Q  \/ M/ U6 M焙烧温度提高到了1100°保温2H   脱氧增加了钛铁合金,硅钙合金,浇注过程中用的铝丝,出来的产品还是有这方面的问题,问题尚未解决!难道是工艺问题?求解!

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     楼主| 发表于 2014-8-4 17:23:47 | 显示全部楼层
    后批次产品准备用全新料熔炼,周期太长,一次造型需要1周才能得到结论
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-8-4 17:57:31 | 显示全部楼层
    回复 14# Jiedeng2 1 ~8 P3 Y. i5 }; `
    不锈钢不建议脱氧用铝,酸洗会出现问题, X% W$ v& R( y* a; ^
    建议你看一下没抛丸的时候铸件的状态3 Y8 x' {- s  n6 q
    因为看不到你整个流程的东西 也不能在这瞎猜
    ) [* p. T3 I  H我们说这些也都是猜测,最终发现问题决绝问题还得靠你自己
    2 G2 b1 z# `6 E9 V/ I% s我们只是提出了一种解决问题的思路
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    发表于 2014-8-5 20:18:12 | 显示全部楼层
    回复 14# Jiedeng2
    2 S% p+ Y. w3 @$ y4 |/ w* p8 P- M4 z; F- ]$ K, F1 `

    / x. Q, Q( U. q; ]9 s, X    我觉得钛铁脱氧会增加气体,不锈钢非常忌讳用铝脱氧!6 T) ?* g1 x+ f6 r+ o$ i0 @1 s- u
    一般的是不锈钢是用,硅铁、锰铁、硅钙脱氧的。( @% E, f/ l+ U0 g$ m9 w
    脱氧剂只是一个方面,但是脱氧方法更重要,脱氧方法不对反而有害的。
    9 q6 H: E9 _& E8 i7 j" q* B( J- K另外,全硅溶胶模壳被烧温度是1150度,保温45分钟,后可以浇注。
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    发表于 2014-8-5 20:20:41 | 显示全部楼层
    回复 2# Jiedeng2 : e1 N2 L7 h% ]2 Y2 ^+ A

    $ \0 F6 x- c0 O. Y- B$ ~  e/ ~% o! T) V0 T3 R  \' K
        对于铸件气孔,是一个多方面的,工艺设计、浇注方法等都会引起铸件产生气孔的。
    9 q! \3 Q2 e) S- X- H0 d你哪个工艺结构,应该倾斜浇注的。

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     楼主| 发表于 2014-8-9 08:58:28 | 显示全部楼层
    回复 19# zyliang.132 + k" l* Y3 I2 t' Q9 [! U0 V' O/ U& _$ X
    目前的状态是 一半合格  一半不合格的比例,我想后期去观察下浇注的细节过程
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