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[交流] 硅溶胶铸造表面缺陷导致原因分析,求解!

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该用户从未签到

发表于 2014-7-26 08:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 Jiedeng2 于 2014-7-26 08:20 编辑 , K: W% B5 @( l( o% F, D, C) l
; j# W) @2 I( I8 f
工艺:硅溶胶熔模铸造,材料:316  焙烧温度:1050°保温1H,浇注温度:1580° 产品清壳后发现很多规律的像气渣孔样的缺陷  如下 ,请高手指点迷津!

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不良5

不良5

不良6

不良6

成组工艺

成组工艺

该用户从未签到

发表于 2014-8-8 14:29:19 | 显示全部楼层
缺陷特征:暴露在铸件表面分散的圆形,椭圆形,蝌蚪状孔,内壁光滑,有光泽或轻微氧化色,大多散布铸件上方或厚大处,或型壳难焙烧处;! u$ `5 E5 H% b. K
掐指罗列可能产生原因
. W- P: r1 m' h& a. |1:模壳发气量大;a:制壳的耐火材料含有高温下能分解析出气体的物质(如CaCO3);b:焙烧后的型壳中仍然有残蜡或碳污,在高温下裂解成气体碳氢化合物或与氧生成CO2,CO等气体;c:制壳的耐火材料或粘结剂中的化合水,在浇注时转变成水蒸汽;2 x+ u7 s0 G& E. T1 F
2:型壳透气性差;( z4 n$ i0 u* |- v) F/ S0 f
3:炉嘴浇包未烤干;( Q: M9 D, n7 ?$ I- Z" j
4:熔炼脱氧不充分;+ M5 I; X! M3 K, {
当然具体问题具体分析,一直有此缺陷,还是最近出现或最近出现较多,如果只是最近出现或最近出现较多,就从人机料法环关注最近出现的变量;

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 楼主| 发表于 2014-7-26 08:48:15 | 显示全部楼层
大师们今天都休息了么?
  • TA的每日心情
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-7-26 14:52:30 | 显示全部楼层
    我觉得是模壳没有烧透。. J( f* o. p4 V
    另外,钢水脱氧还不够好。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2014-7-26 16:21:03 | 显示全部楼层
    回复 3# 孤独寒松 7 k8 v3 {! G6 n5 r) {0 y7 J

    2 Z. E. {  e( G+ \8 Z0 N" o
    2 Y& m5 c# u. M9 E' w+ G/ I9 M    大壳小壳都有这个问题(这款式的产品)不应该是焙烧的问题,大件烧不透,我相信,小件单重才3KG  完全能烧透
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    2017-10-19 07:18
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2014-7-26 18:00:28 | 显示全部楼层
    熔炼脱氧去气没搞好
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-7-27 14:45:28 | 显示全部楼层
    回复 4# Jiedeng2 ! g2 D9 M$ y  @$ r; D* a" \
    7 l0 J- Z) q( p  v/ v
    # o, Q# F1 i+ ^8 ?8 U4 v
        你那个铸件的缺陷气孔那么明显,不是问题的理论推断,而是现实摆在眼前,你要相信眼前的缺陷。/ \4 M! O) b" s& N( f  q; N. g
    从你的铸件缺陷看,模壳没有烧透的可能性比较大。
    * K# r& S- s" Q! h0 I2 \6 f6 `# K3 V% [. ?  z4 r
    另外,你能不能发一些模头浇口杯平面的照片上来?进一步确定是脱氧的问题还是模壳没有烧透?
  • TA的每日心情
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    2025-9-24 16:45
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-7-27 16:57:35 | 显示全部楼层
    图片放大后看到气孔部位都存在小尾巴,且气孔都是存在上面的面上。判断应该是内部析出的。尝试一下延长烧壳时间,控制好熔炼脱氧。
    111.png
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-7-27 19:25:48 | 显示全部楼层
    应该是楼上两位说的问题,加强焙烧,加强脱氧,应该会有明显改善,焙烧保温时间延长试试,另外回炉料加入量减少,熔炼脱氧充分点应该可以解决
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    奋斗
    2025-11-8 10:24
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-7-28 05:43:58 | 显示全部楼层
    面层过渡层砂子质量差,这类结构产品培烧温度要高,时间要长,在不能提高培烧温度的情况下,保温时间要延长。
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    2020-8-31 17:31
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2014-7-28 08:31:39 | 显示全部楼层
    我过来学习一下,看看老师们的分析。长点经验
  • TA的每日心情

    2016-4-5 10:44
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-7-28 12:20:28 | 显示全部楼层
    回复 7# brucelnsy
    ! |- C9 ]  I# g
    ! a5 \/ E2 d2 N1 ?' {( ]这种缺陷应该叫做:反应性气孔,是模壳内壁的大量气体来不及排出,停留在内壁所致。
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    奋斗
    2016-3-1 11:50
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-7-29 09:14:43 | 显示全部楼层
    看了王工及各位专家的发言,我觉得都有道理!我们的铸件也有这种缺陷,模壳焙烧温度1050摄氏度,保温超过1.5小时,但还是有这种缺陷,所以我赞成是钢水脱氧不够和除渣不尽导致的缺陷!因为我觉得我们的熔炼过程控制不够严格,这种缺陷将模壳敲掉后有的坑里有渣!/ R! d+ Q: n7 g8 j5 \! h
       这个帖子真好!肯定有许多同行有此烦扰!另我想请教各位专家熔炼316时用什么脱氧好!
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-7-29 20:43:02 | 显示全部楼层
    回复 12# 钟离客 - Y- s" C3 p! \: Q* `0 D3 ]
    - q  Z7 J  X% P3 B: m
    + c* q# P: e% {8 Z8 H# R
        硅钙钡复合脱氧剂等

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     楼主| 发表于 2014-8-4 17:16:52 | 显示全部楼层
    回复 7# brucelnsy
    " Z% J) [5 g3 w0 c/ w* z# W焙烧温度提高到了1100°保温2H   脱氧增加了钛铁合金,硅钙合金,浇注过程中用的铝丝,出来的产品还是有这方面的问题,问题尚未解决!难道是工艺问题?求解!

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     楼主| 发表于 2014-8-4 17:23:47 | 显示全部楼层
    后批次产品准备用全新料熔炼,周期太长,一次造型需要1周才能得到结论
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-8-4 17:57:31 | 显示全部楼层
    回复 14# Jiedeng2
    # |% G7 S2 B& ~. [6 T1 ?不锈钢不建议脱氧用铝,酸洗会出现问题
    ; W1 T3 ?6 k4 Z! Z3 z0 o建议你看一下没抛丸的时候铸件的状态2 e0 ?" |2 x  u2 X6 T
    因为看不到你整个流程的东西 也不能在这瞎猜 0 D% l  i0 j9 h1 a- h* N! {
    我们说这些也都是猜测,最终发现问题决绝问题还得靠你自己
    # W4 {; m$ s: Y5 j3 r我们只是提出了一种解决问题的思路
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-8-5 20:18:12 | 显示全部楼层
    回复 14# Jiedeng2
    8 T( }0 \2 o, @% B6 a- F
    " P- v  U0 c( T0 S0 M' H$ p& J0 S  A% U6 }' A5 c
        我觉得钛铁脱氧会增加气体,不锈钢非常忌讳用铝脱氧!% M# H/ Z) Y- @, x/ S& X
    一般的是不锈钢是用,硅铁、锰铁、硅钙脱氧的。( P# ~% r) @* s8 F2 ]4 B5 k- n
    脱氧剂只是一个方面,但是脱氧方法更重要,脱氧方法不对反而有害的。; k# @% G9 N6 f) k  o, j; p
    另外,全硅溶胶模壳被烧温度是1150度,保温45分钟,后可以浇注。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-8-5 20:20:41 | 显示全部楼层
    回复 2# Jiedeng2 ) s5 V/ E* v+ A# w+ O/ j

    3 R7 A( o9 [: R$ F) K3 s$ h4 a( ]! ]! b
        对于铸件气孔,是一个多方面的,工艺设计、浇注方法等都会引起铸件产生气孔的。% Q$ D6 `5 U* D: H
    你哪个工艺结构,应该倾斜浇注的。

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     楼主| 发表于 2014-8-9 08:58:28 | 显示全部楼层
    回复 19# zyliang.132 - e& Z  a. p% {' ^" V' F
    目前的状态是 一半合格  一半不合格的比例,我想后期去观察下浇注的细节过程
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