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气孔1
气孔2
浇注系统
当前我们有一款产品采用的是F75的CoCrMo高温合金铸造的,熔模精密铸造工艺,但是打磨抛光后发现有40%左右的气孔和渣孔。而且气孔和渣孔全部出现在离浇口比较近的排气口周围,具体可以看组模图片。 初步分析如下,请大家帮忙看看问题究竟在哪,应该如何改进,多谢了!9 ]1 j0 B1 x2 D2 `
1. X光无法探测到,绝大多数是0.1mm-0.25mm之间的圆形的气孔,也包含少部分渣孔;( V _$ t* A/ q: T! b
2. 发生部位规律性非常强,基本都是单个大气孔,偶有有2-3个小一点的,集中在排气口周围;# F2 L* Q' v3 S3 j9 e4 I* d* H: s
3. 原材料采用的国内的一次熔炼料,当前没有使用回收料;4 I! `# d/ k9 e8 D
4. 初步怀疑是卷入型气孔和 析出性气孔加部分渣孔;/ t, i3 A) w% V
5. 精炼温度1550左右,模壳温度1050左右,真空浇注;
; n% X- U, m" Z7 M! U2 a6. 已经排除真空炉漏气的原因,炉子密封性没有问题;
( F1 u* N$ L( j. F# z) F U+ W8 H7. 当前怀疑如下方面:3 W) s& N$ A) N6 W
a. 坩埚质量不稳定,发气或者有渣;1 n3 a& n; ]& B) |. M2 w
b.原材料不稳定,微量元素问题; ~" U+ k# B+ j: `3 w- S9 q, t
c. 浇注系统不利于排气;
2 c& v2 c% C- a d. 真空熔炼和浇注时冲入氩气保护,可能卷入气体; f' r0 T# Q8 y/ j- w. P8 c+ O' r0 d
e.制壳和脱蜡焙烧过程中有渣未除尽;" M0 ]! H# Z6 r( ^- \
f. 浇注过程中形成的氧化物成渣。 |
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