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[求助] 灰铸铁250渗碳体过高,如何解决?

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-3-26 09:09
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2014-11-5 08:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    生产一冷却器壳体毛坯,机加工18件(第一工序加工中心锪),出现白口,造成4把进口古领锪磨和钴头断现象。拿3件检验,检验结果如下。渗碳体是游离状态,不是网状的。显微镜没有照相功能,故无法上传金相图片。   熔炼成分标准:碳,3.5-3.7,硅,1.6-2.1,s:0.06-0.1。炉料是:柴油机机体的机加工铁屑,及回炉铁,废钢,不加生铁。原来用石墨型增碳剂,后来改用山东mingfeng的增碳剂。浇注是加二次孕育剂。已确认不是磷共晶,而是渗碳体。如何分析、解决?: b( H% ^2 n  r, q* T0 ?4 U
    1#   BJ100- L; a/ Z. Y+ O3 ~9 b2 N
         硬度HB182% E$ @6 d5 b- g& ^
        A型石墨                          石长3级6 H+ P' e$ m" c. y- f; f
    珠光体80%                        渗碳体15%
    % f# j4 l. Y$ w4 g/ v- H1 Q2#   BJ100
    # M! \9 ]% E# G5 a; T  L     硬度HB207
    " \1 x! Z+ E& F% P    A型石墨                          石长3级
    8 n8 s0 f4 x9 y/ u$ n, P珠光体80%                        渗碳体15%8 \: }2 V: l/ a) V8 g5 R  L6 {
    3#   B8805
    ' D0 b; @) N: N8 J     硬度HB1919 n3 p* q- A. V
        A型石墨                          石长3级1 [1 N4 Z$ `+ X
    珠光体85%                        渗碳体10%9 a1 r9 k1 z0 l/ C
                     1#           2#        3#                * w/ F% Z9 ~9 H- H0 Z+ c4 ]. e
    C(%)        3.57              3.63        3.52               
    3 v( }5 }- i3 ~0 rS (%)        0.10      0.097        0.118                ; O) R' V7 P; j) I3 q( N
    Si(%)        1.66            1.82        1.91                9 o2 T" m7 q* r: y$ {
    Mn(%)        0.80           0.88        0.86               
    8 ~. j1 _) @$ j# b! ~/ nP(%)          0.030        0.043        0.038                3 S' G; D! u3 ?  {
    Cu(%)        0.48          0.53        0.53               
    $ [  H7 m" }8 C8 D; ~6 e0 kCr(%)        0.41              0.50        0.54
    20141103_092844.jpg

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    参与人数 1热加工币 +10 收起 理由
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  • TA的每日心情
    开心
    8 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-11-5 09:08:05 | 显示全部楼层
    珠光体80%    渗碳体15%

    7 y7 o# S/ p' c/ Y0 g0 ^* c# |& X3 i+ H' O, }5 \
    铸态的?退火后呢?最好传一份金相图片~
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-10-4 09:03
  • 签到天数: 197 天

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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-11-5 09:09:46 | 显示全部楼层
    铬高的原因。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-3-26 09:09
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-11-5 09:12:26 | 显示全部楼层
    回复 2# 老翻砂匠
    ' H+ p1 R1 i! G% H4 d5 ~& z; U0 e6 z

      ?; F# Q2 I+ m    单位使用的显微镜没有照相功能,无法获取金相图片。: f  R1 P& q( w' }3 Q

    ! k! n: Z* y1 V7 x   熔炼出炉温度1480-1520°,浇注最后温度不低于1320°。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-11-5 09:14:13 | 显示全部楼层
    高铜、高铬、高硫均易产生渗碳体,尤其是Cr含量不能超过0.3%,另外铁屑过多、废钢过量也会增加反石墨化倾向
  • TA的每日心情
    开心
    8 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-11-5 09:20:05 | 显示全部楼层
    回复 5# daguzl-425
    1 N& b7 _6 Q( p* A# d3 u" N
    % S- z3 [3 U! j( Y; t5 a# i* u; o6 \0 }
        铜能产生渗碳体吗?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-3-26 09:09
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-11-5 09:38:00 | 显示全部楼层
    铸件没有退火。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-11-5 11:20:13 | 显示全部楼层
    回复 7# 周一一 8 U2 u" R) s  P4 c
    . M( z( b6 x2 u8 e% x( c) Q
    从哪里弄来的这个成分,这个成分问题太多。C、Cu、Cr比例不对,可以说相差太多。铜铬铸铁有标准成分,自己找一找吧。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-7 13:48
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-11-5 11:29:50 | 显示全部楼层
    我们公司的HT250工艺,你可以参考一下:C:3.35-3.5  Si:1.85-2.0  Mn:0.6-0.8 Cu:0.5-0.6 Cr:0.15-0.2  Mo:0.18-0.25(我们产品需要加Mo) 出铁随流0.3-0.5%  浇注随流0.1%
  • TA的每日心情
    开心
    2024-8-16 16:45
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-11-5 11:31:52 | 显示全部楼层
    回复 1# 周一一 7 J) j( \7 Q. S8 K& H* f
    4 W3 w2 c" l3 H$ x% [# Z  H
    - x# B( I0 Q4 z0 I  S0 j. V
        各含量和废钢加入量确实有点高,请问浇注温度是多少?
  • TA的每日心情
    开心
    8 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-11-5 14:46:10 | 显示全部楼层
    回复 7# 周一一 6 b& ]0 n6 X) p* F  A
    ' w$ @0 @) r2 {  b, H. g7 K" i" ^

    ! d! S/ u/ \4 c    退火后再观察金相吧~
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 20:53
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-11-5 16:32:32 | 显示全部楼层
    高温退火
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-3-26 09:09
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-11-5 17:01:51 | 显示全部楼层
    谢谢各位的指点,我根据各位的意见进行控制看效果,谢谢啦!
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-28 12:21
  • 签到天数: 67 天

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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-11-5 18:37:23 | 显示全部楼层
    高温石墨化退火。
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-3-23 22:58
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-11-5 22:56:35 | 显示全部楼层
    我个人觉得浇注时提高点浇温再加强孕育,特别是随流孕育。已产生渗碳体的铸件应进行高温正火,用高温时分解渗碳体,然后快速出炉正火。既分解了渗碳体又保正了珠光体基体,强度硬度也都保证了。供参考。你们铸件中铬确实有点高,想办法降点。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-7-19 10:31
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-11-6 09:33:41 | 显示全部楼层
    碳高硅低
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-11-6 09:46:43 | 显示全部楼层
    已经做出来的件进行退火处理,没做的就要调整铁水成分了,把Cr降到0.2左右
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-11-6 09:52:40 | 显示全部楼层
    对于HT250正确的成分是,C 3.1-3.3.  Si 1.6-1.9  Mn 06-0.9  Cu 0.4-0.5  Cr  0.15-0.20
  • TA的每日心情
    开心
    8 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-11-6 10:47:45 | 显示全部楼层
    回复 15# 友仨下子
    0 Z' }( H5 N2 U# K8 v. o9 j
    ' d( G, d/ P- o6 b, s  ?' S9 A# @# f1 e$ F4 T
        真正的高手!不过从楼主提供的成分上看,有点另类的感觉~
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-8-5 06:30
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2014-11-6 19:32:20 | 显示全部楼层
    C、Cr为什么要这么高呀?Cr 的加入量一般为Cu的1/2.
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