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[交流] 各位看这个阀体缩凹

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  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2015-7-22 18:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    QT阀体,水平分型,从两侧法兰屁股处两个大热冒口进水,如图所示沿法兰与腔体交接处一圈很均匀的缩凹 0.jpg 1.jpg
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-7-22 18:48:38 | 显示全部楼层
    浇注温度?排气是否通。畅
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    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-7-23 08:46:24 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2015-7-23 08:47 编辑
    - ]; a. R, m( U1 N$ t$ n; @) t2 U8 W7 w0 H! F1 C8 a
    凹缩在下相?简述一下造型工艺及浇注温度。砂型是否有问题?
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2015-7-23 10:02:46 来自手机 | 显示全部楼层
    foundry1986 发表于 2015-7-22 18:48
    + {% g0 H6 \9 L% I$ L) x1 b浇注温度?排气是否通。畅
    ; Y" l2 G; N0 N6 ^. c6 h
    分公司生产的,通常首箱要求浇温1420,終温度不低于1350。好多产品一起浇的,具体浇到这个件多少温度已经无法跟踪了。因为是多触头造型,只能扎些气眼排气,无排气冒口。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-7-23 10:08:20 | 显示全部楼层
    咀巴 发表于 2015-7-23 10:02
    ; x! t9 Q" ?' K8 }& G6 I分公司生产的,通常首箱要求浇温1420,終温度不低于1350。好多产品一起浇的,具体浇到这个件多少温度已经 ...

    : s5 R6 a) z: S, N2 `% J6 i最好要有跟踪,否则无法确定影响因素。起码要有每一箱浇注的顺序。
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2015-7-23 10:13:50 来自手机 | 显示全部楼层
    四海人士 发表于 2015-7-23 08:46
    / \* z% v" c4 @凹缩在下相?简述一下造型工艺及浇注温度。砂型是否有问题?
    & I! J) K: y! S7 I
    上下箱整个一圈都这样,下箱稍微轻一点,多触头造型,水平分型,从两个对称法兰处通过热冒口进水,会不会是浇筑温度高了,圆角沙过热,或者还是  补缩 不足
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    慵懒
    2019-6-27 14:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-7-23 18:02:33 | 显示全部楼层
    解剖下看看缩凹处里面有没有缩松缺陷,(估计没有)。可尝试加大此处圆角。
    / Z. ]" l! L9 `( R" P球铁件在锐角处经常发现这样的问题,具体原因说不清楚,可能是铁水收缩形成,也可能是膨胀挤压形成,这个还求大神研究指点!!
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    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-7-24 09:03:45 | 显示全部楼层
    1、在缩颈处加冷铁试试;2、法兰侧顶本身出气孔加大。
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    擦汗
    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2015-7-24 09:32:08 | 显示全部楼层
    blue_knife 发表于 2015-7-23 18:02
    + ]2 a7 Y2 F: X/ T. p解剖下看看缩凹处里面有没有缩松缺陷,(估计没有)。可尝试加大此处圆角。1 u" C- G  a1 _. S. h: T+ U+ I
    球铁件在锐角处经常发现这样的 ...
    ' B' }+ Z/ f2 g1 X' p' e% `5 q
    此处远端法兰有个R3的圆角,对称法兰是R5的圆角,都存在这种情况。
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-7-26 12:29:09 | 显示全部楼层
    从伐体图看:0 s) @/ G9 Y4 s; l) n6 y. Z
    1:这应是老式伐体设计.发兰口和伐体空间距离太短.造成在添砂.捣砂时发兰根部砂型硬度低," l6 G+ g9 f. y. v$ T/ U' r
    "上下箱整个一圈都这样,下箱稍微轻一点"这就是说,下箱没有浇.冒口设置.捣砂硬度要大于上箱.
    3 F! J. i6 W+ r+ T. ~7 H0 s8 O2:"从两个对称法兰处通过热冒口进水",可能你的热冒口颈的模数,按铸钢之思路设置.
    ; C7 n, x, \; i  \" r
    % t8 d& O; e  ~8 v

    点评

    点赞!!  发表于 2015-7-27 14:16
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    开心
    2016-7-9 08:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-7-27 06:39:43 | 显示全部楼层
    加大圆角,修改工艺爬芯浇注
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    开心
    2024-8-16 16:45
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-7-27 07:48:10 | 显示全部楼层
    感觉浇注温度有点偏高了。
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    擦汗
    2018-3-17 13:05
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     楼主| 发表于 2015-7-27 08:12:10 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2015-7-26 12:29
    ( t5 U( h; I6 Y& U0 B, h' b- x从伐体图看:; W, x% g4 p8 V: \- k% U; y* J, y( R
    1:这应是老式伐体设计.发兰口和伐体空间距离太短.造成在添砂.捣砂时发兰根部砂型硬度低,# x0 ~# U- i4 q) b5 H  T$ ]0 u
    "上下 ...
    & _  F" d6 F4 D, j- }% D5 G) G
    紧实不到位为什么会出现这种情况啊?
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-7-27 20:11:05 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2015-7-27 20:22 编辑
    + }1 I" q  O( u  q, Y0 Q' Q
    咀巴 发表于 2015-7-27 08:12
    * V% a* S# v: Q. v, a紧实不到位为什么会出现这种情况啊?

      s, k8 a) `% Z1 b, `0 ?
    , v* n8 D& s5 Y$ r( k% `紧实不到位.也就是说.此部位的石墨化自补作用被减弱.加之此部位尖角.散热差.会加剧缩松.现在主要怀疑你的冒口颈模数问题.造成在球铁中应用顺序凝固的后果.
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    开心
    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-7-27 23:53:18 | 显示全部楼层
    改变冒口或冒口径大小,如客户允许,R3 R5的圆角都增大
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    擦汗
    2018-3-17 13:05
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     楼主| 发表于 2015-7-28 08:03:52 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2015-7-27 20:11
    / W" c/ W, X3 `0 N, A! n: ]3 q- I0 [) D* m紧实不到位.也就是说.此部位的石墨化自补作用被减弱.加之此部位尖角.散热差.会加剧缩松.现在主要怀疑你的 ...

    ) y( q. B) I1 N; x" a( M2 l( h谢谢前辈耐心讲解,冒口颈是按均衡凝固短薄宽冒口颈设计并适当加大的。
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-7-28 09:50:41 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2015-7-28 17:08 编辑 4 t! X6 ?; B# L" A1 a4 Q5 x
    咀巴 发表于 2015-7-28 08:03" P( \, g/ m$ A8 `$ N8 ?
    谢谢前辈耐心讲解,冒口颈是按均衡凝固短薄宽冒口颈设计并适当加大的。 ...
    1 X! h5 [; ?0 ~. j
    6 V" F1 p9 l/ f4 z) L. A
    1:不知你的球铁牌号.冒口颈最好是按均衡凝固短薄宽冒口颈设计.这样好分析缺陷.: l4 ~; ]. o  Q6 `& l: [1 C
    2:把捣实法兰根部的触头的直径缩小.加强发兰根部的冲击压强和型砂的紧实度.
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    2018-3-17 13:05
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     楼主| 发表于 2015-7-28 18:13:58 | 显示全部楼层
    谢谢大家分析,该问题还是经加大冒口和冒口径后,试制6件没有了,看来主要还是补缩不足;各位分析很全面,虽然问题暂时解决了,但铸造影响因素很多,也不排除还有其他因素的改变,或许可以在不降低出口率情况下来解决。
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-3-17 13:05
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     楼主| 发表于 2015-7-28 18:15:33 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2015-7-28 09:50& u2 u* ?; p7 y1 n
    1:不知你的球铁牌号.冒口颈最好是按均衡凝固短薄宽冒口颈设计.这样好分析缺陷.
    / c; D* P+ e" |! t2:把捣实法兰根部的触头的 ...
    ! J/ j6 S0 m9 I
    一台机器做多种产品,单独改触头不太好,最后来是加大冒口、冒口径消除了,但降低了工艺出口率。
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