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[求助] 光谱样怎么都打不出来?

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    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-3-15 18:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 咀巴 于 2017-3-15 18:52 编辑 ' C6 Q5 D' Y. ?7 m* d. v
    # R& H: J- Z# I- P5 j, S
    这个是原水光谱样,浇入铁水成型后,敲出夹入水里淬火,然后去打光谱,但怎么都打不出来,领导说我从金属模取出早了,没有白口充分? 1.png 2.png " o9 Y0 B+ }$ o7 B! w
    然后球化后光谱样也没取他们就直接浇了,领导说人手不够。关键今天刚改变配料啦还!我有点头疼。
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-3-17 16:17:29 | 显示全部楼层
    砂轮机磨过,用磨盘再稍微磨下要好些
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-3-15 21:09:44 | 显示全部楼层
    重新磨样,或者把样放火花台上连续打几次试试,期间不要移动样品。
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2017-3-15 22:00:04 | 显示全部楼层
    gxh96 发表于 2017-3-15 21:09
      B0 X  h& q/ c! ]4 f重新磨样,或者把样放火花台上连续打几次试试,期间不要移动样品。

    9 r" s( v5 }) X0 i$ b我想即使没有白口化,也应该能打出成分的吧,OBLF光谱
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    2019-1-30 08:13
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-3-16 09:18:53 | 显示全部楼层
    咀巴 发表于 2017-3-15 22:00
    7 U" U7 I4 x* P, s: `, O我想即使没有白口化,也应该能打出成分的吧,OBLF光谱

    6 z" `% s" z! U重新磨样,多打几次,最好10多次以上看看。
    3 u5 X7 k$ g' A: H; `  x
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     楼主| 发表于 2017-3-16 11:21:36 | 显示全部楼层
    多谢2楼4楼,以及5楼回贴,,早上又磨了一遍,一个点打了7次,C、Si才都稳定下来,只是还不知道为什么,打点的地方明明已经白口充分,之前也是这样做的样,都没问题的啊。
    - R# }+ q5 E! b. z) }# l9 H% W1 z/ |另原水成分C4.32,Si1.4。估计终C在4.1,终Si在2.85,请问碳含量偏高,是不是会导致三方面影响:# t; }- M9 _; s" j2 ^) m% O! k/ W$ N
    1、初生G球初大;2、浇注厚件产品会引起石墨漂浮。3、铁水流动性差(凝固区间大)。
    4 E9 |; l: p( @; T' ~% b$ s
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-3-16 20:28:52 | 显示全部楼层
    咀巴 发表于 2017-3-16 11:21% A$ F9 T2 \2 D) L2 N( B6 n8 e; C
    多谢2楼4楼,以及5楼回贴,,早上又磨了一遍,一个点打了7次,C、Si才都稳定下来,只是还不知道为什么, ...

    9 d4 n: Y8 r  ^; h: S+ w/ ]1:初生G球初大;2、浇注厚件产品会引起石墨漂浮。3、铁水流动性差(凝固区间大)
    $ Q6 E- |4 \% P1 k$ A. O& q" n7 N" |: t5 l5 s7 f
    这三个问题的影响,在白口样中体现不出来.
    : x; t' p$ ~; U* y9 ?6 k# X0 b1:你的白口样.有灰口的断面域.是否此厚度超厚.或是淬样的水罐容量低.或是淬样时温度太低.
    9 v7 M( `- l5 T4 V. T+ a7 X+ n  E2:检测平面一定用细砂轮再磨一次.磨细而平为好.
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-3-16 22:20:52 | 显示全部楼层
    试样表面在车床加工过的是最好的
    : a5 g0 J0 O. n, g9 [8 \可以固定不动连续激发。OBLF的数据太稳定了点,下次遇到这种情况,注意看氩气是否不纯。+ I: w/ A6 e# x: A" b7 V; c) }
    在氩气纯度好的时候,连续激发几次很快就可以人为白口化了,数据是可以稳定下来的。

    点评

    不可取,试样表面加工之后,失去了白口的意义,再说,要是真的能加工,那这个“白口”也只能是口头上的白口了~  发表于 2017-3-18 08:57
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    奋斗
    2025-5-22 15:38
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-3-17 09:02:21 | 显示全部楼层
    C过高时,有时C会打出负数
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     楼主| 发表于 2017-3-17 10:37:24 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-3-16 20:28
    " b4 j1 T) R- [0 D* e7 r* X1:初生G球初大;2、浇注厚件产品会引起石墨漂浮。3、铁水流动性差(凝固区间大)
    " F  k% d% b+ M8 t6 h% b' e  _
    7 F+ c8 Z- o& y% G) {这三个问题的影响,在白 ...
    3 c9 B* T0 b& r. q6 U
    董工竟然看出来了 ,淬水容器沉过试样1/3(我找了一圈没合适容器,就暂时用它了),我以为只要底面白口就行了!" h: v& \  ~& ]% v$ T3 ]. ]
    还有我说的是对产品的影响
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    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2017-3-17 10:41:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 咀巴 于 2017-3-17 10:45 编辑
    $ }- T6 G6 ~' ]3 E( B) o
    高大有 发表于 2017-3-17 09:02+ {  c3 C) T& |, X! b& `  j
    C过高时,有时C会打出负数
    # d$ N1 K- r9 ]$ M+ I- b
    # F1 E8 {- e1 I! ]* P; [, l
    都是高手,没见过程都能猜得出来 ,一直打的是负数,打不出来,但这是啥原因啊,是不是系统默认你C在标样范围之外太大就成负数了。
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    2018-3-17 13:05
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     楼主| 发表于 2017-3-17 10:44:45 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2017-3-16 22:20- Z' T' ~- r  ]. i
    试样表面在车床加工过的是最好的3 O5 O( A5 w+ i! ]. S1 M
    可以固定不动连续激发。OBLF的数据太稳定了点,下次遇到这种情况,注意看 ...
    3 l! m. F: ~) i, W) _# H5 y
    恩,加工在我们这不太现实,我们平磨砂轮已经有点弧面了!
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    2026-1-18 10:36
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    发表于 2017-3-17 14:08:02 | 显示全部楼层
    咀巴 发表于 2017-3-16 11:21
    9 o. s& a/ _: }+ p. {1 U+ v多谢2楼4楼,以及5楼回贴,,早上又磨了一遍,一个点打了7次,C、Si才都稳定下来,只是还不知道为什么, ...

      F* D( Z+ U9 W3 D7 c5 I- p+ p用块充分白口的试样打一下,要是还是打不出,估计是光谱的问题,电极,氩气或者其他的问题。要是能很容易的打出成分,那就是白口不充分了。期盼着你的试验结果。
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    无聊
    2018-3-23 22:58
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-3-17 23:02:58 | 显示全部楼层
    光谱样是用砂型浇出来的吧?
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    9 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-3-18 08:54:22 | 显示全部楼层
    总感觉这个印章式的光谱试样的不是太合理,底面应该再薄一些,长度上再拉开一些,且接触底部位置的部分不能太粗,底座要经常检查,遇到有脱碳现象必须及时处理(加工掉),以确保制取式样的白口程度。

    点评

    随机文件应当有样块的尺寸规范.  发表于 2017-3-18 09:34
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-3-18 09:15:45 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2017-3-18 08:54
    * a$ `; D; C7 |* f4 X0 y, q总感觉这个印章式的光谱试样的不是太合理,底面应该再薄一些,长度上再拉开一些,且接触底部位置的部分不能 ...
      P- s8 L7 Q$ Z" e  `. {
    从制样的角度来说,有专用的铣样机的,其次是用车床加工。$ A+ `  q# J! E
    一般来说有色等金属必须是车床OR铣床加工的,钢样多用铣床加工,铸铁因为硬度原因,加上成本考虑,也就是用磨样机比较多。
    3 r" s: }! K  H+ m, E我司设备验收的时候,厂家工程师直接说,现在的情况是你们制样环节造成的误差比我们设备的误差要大,我亲自去磨样或许能保证精度,换你们的人估计够呛。(合同中要求检测很多微量元素,这种情况下对制样要求相对高点)
      `- T9 ?* F5 w7 z' b( G这个样品设计的有问题,中间的热节偏大。
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    擦汗
    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2017-3-18 10:29:28 | 显示全部楼层
    友仨下子 发表于 2017-3-17 23:02' T0 [8 F6 D8 {+ b* ]" D) d* |- C
    光谱样是用砂型浇出来的吧?
    ; G2 I- J: U1 m1 m- m8 A) A7 g
    金属模具

    点评

    这是必须的  发表于 2017-3-18 11:43
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     楼主| 发表于 2017-3-18 10:58:05 | 显示全部楼层
    本帖最后由 咀巴 于 2017-3-18 11:03 编辑
    ) p' b% o: U( t* ]/ \
    老翻砂匠 发表于 2017-3-18 08:54
    6 t6 p; ~, ~. ]4 z* K' W3 F1 O总感觉这个印章式的光谱试样的不是太合理,底面应该再薄一些,长度上再拉开一些,且接触底部位置的部分不能 ...

    7 T, Z; y, v: `& k8 C" w' Z$ U2 O& X1 L: f' a
    前辈,这个金属模具是之前一个铸造工艺师带过来的,本来平面部分只有目前的一半,很薄,取样时经常裂掉,好的送给实验室,实验室工作人员说太薄,没法磨(很容易碎,崩裂),他们拿了其他成熟公司光谱样品让他看。后来就把底面车了一刀(我觉得车的有点多了),变成现在厚度。我也觉得是有点厚,并且觉得圆把更厚。" K, S5 ~% Y6 K
    昨天一炉水,原水成分预料之内,但球化后的光谱样又打不出来了(这次是在金属型里自然冷却,没有水淬),原水样正常(也是在金属型等其变成暗红时我水淬了下,感觉冷却应该和球化后的一样,只是暗红后淬水,我是想快点去打光谱)。原水样可以打出来,球化后打不出来,
    , i; A' u/ O* S; X# j5 u$ Q原水:C        Si         Mn        P        S- D7 I, e+ I( O& p/ a! [' n! n
              4.19   1.61    0.35     0.03   0.019
    2 s$ J  G. g7 H缍水:C        Si         Mn        P        S          Mg      Re       Cr
    , c  W! @/ L: K0 K# d, X          3.22     -4    0.65     0.045   0.015   0.096  0.063  0.19        球化剂由于粉化了,领导让给加多了,1.7%,孕育剂1.2%,其他没加,所以我感觉球化后成分太不靠谱啦(也用一个点打了7次也不对)!球化后光谱样中石墨球好多。
    & N4 }, R! ^, @; A/ E2 g         我这样的做法不知道对不对:让其在金属型自然冷却,或刚浇入金属样杯,成型后立即敲出水淬。取过不少次,这两种方法取出的都可以打出来,但就这两天有两次打不出来。6 z$ J! o; n, y1 l% f8 y) a7 I! S
          
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    9 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-3-18 11:45:16 | 显示全部楼层
    咀巴 发表于 2017-3-18 10:58
    % D6 c9 n& m" O, ]  x前辈,这个金属模具是之前一个铸造工艺师带过来的,本来平面部分只有目前的一半,很薄,取样时经常裂掉, ...

    8 P8 F% r$ t6 r1 b- B6 x4 N  a7 d底座部分是什么材料的?
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