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[求助] 请教灰铁件缩陷问题

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  • TA的每日心情
    开心
    2025-3-3 14:33
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-5-17 17:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    我厂树脂砂工艺生产HT250件,今年刚调整为合成铸铁,生铁废钢大约各占45%,
    " f# o" `' y/ x4 F2 {5 H$ P. B  D& Z上周更换了增碳剂并实验加硫铁,一些大件出现批量缩陷(见图),光谱打的成分是碳3.1-3.2,炉内硅1.1,包内2.1,锰0.9,硫0.06,但是铸件表面硬度低,还不到120(以前能到150)。
    8 T: H8 K1 Q5 c+ E! E+ f3 i  J0 }% f1 n7 S这两天调整成分:碳3.3-3.4,炉内硅1.3,包内2.1,硫铁暂停,仍有少量废品出现,硬度依然上不去。
    2 v/ X3 d1 p2 |8 v5 q, ^这次增碳剂是粉末状,之前用过类似的,不过没出现这些问题,是孕育过量还是硫锰的原因?其他工艺条件没有变化,我刚转做熔炼一年,真心请各位大神赐教!
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-5-18 08:18:49 | 显示全部楼层
    首先,看你炉前炉后成分对比,孕育量太大,一般为0.3-0.6%,孕育量过大会导致铸件收缩倾向增加,且降低了回炉料的使用量。其次, 这个缺陷不完全是熔炼的问题,应该和你的工艺和型砂质量有主要关系。
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    奋斗
    2017-12-7 08:36
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-5-18 11:50:09 | 显示全部楼层
    我也遇到过这个问题,同样的造型工艺,只是回炉料加入比例大了些就形成缩窝
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    2018-3-15 16:11
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-5-18 13:32:10 | 显示全部楼层
    硬度低是你熔炼工艺问题,所谓“缩陷”是造型工艺问题。
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    无聊
    昨天 11:20
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-5-18 13:49:52 | 显示全部楼层
    原铁水的硅含量太低了点,可以适当提高,生铁加入量可以降低,过高的生铁加入量干灰铁不是好事情。; a% ~" ], G9 V& D
    增碳剂尽可能用石墨化处理过的,可以在纸上写字的那种。
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    开心
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-5-18 15:15:42 | 显示全部楼层
    w94nyl 发表于 2017-5-18 08:182 J# K/ i6 z' ]9 K
    首先,看你炉前炉后成分对比,孕育量太大,一般为0.3-0.6%,孕育量过大会导致铸件收缩倾向增加,且降低了回 ...

    % r; o6 J5 b* n% t' y. g3 A3 M7 C是滴,孕育过度的危害刚注意到,我们这工艺比较粗犷,历史上孕育量一直在1%左右,硅铁冲包孕育,但最近严重超标,已提醒严格按工艺操作;$ S: C. Q  ]" H3 n/ J) {5 j0 ?
    回炉料一直较少,造型工艺没变,之前高比例生铁(60% )的时候除非碳当量过低才出现缩陷废品,型砂有时间没捡了,已着手检验,多谢啦。
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    开心
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-5-18 15:21:14 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-5-18 09:34& w* S9 l$ t9 ~* ^" E
    看图.再排一张.
    3 {! [4 r0 T: d& G0 a. |+ t
    这是另一件
    20170518_135036.jpg
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    开心
    2017-1-31 13:22
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-5-18 16:01:58 | 显示全部楼层
    废钢和生铁里面的合金元素低,除非你用的废钢很杂或者合金高,不然更改配比后,合金一样,回炉料降低硬度也随之降低2 e7 Y1 c1 |3 y7 `" p( w4 T
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-5-18 16:24:02 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2017-5-18 13:49
    : R6 w4 h" e3 ?( a- M# z' H. S4 U- F原铁水的硅含量太低了点,可以适当提高,生铁加入量可以降低,过高的生铁加入量干灰铁不是好事情。1 q  R$ y" S0 `' T! f  z
    增碳剂 ...
    6 S/ N$ F* j# ^# v
    好的,初硅1.3和原来高比例生铁时差不多,我再调高试试,生铁量正在逐步降低;2 _) J) f9 s) U0 F! T+ J6 G/ h, ~
    增碳剂是石墨化的,上月进了一批锻煤,已经停用,采购增碳剂我们只能提下建议。。2 }; E) ?8 T1 g2 K1 `2 V
    请教两个问题:- Z7 w0 r. u# b3 I
    1、增碳剂操作要点:现在我们是分批加入,高温静置,还有需要注意的吗?
    6 Z0 r0 @) E5 T# n" W, L  V0 `' ~5 L2、粉状增碳剂有哪些危害?现在发现烧损较大,首包和末包的碳量差0.1左右。
    ) k6 Q: P6 C& P6 q# j, X多谢啦!!
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     楼主| 发表于 2017-5-18 16:34:14 | 显示全部楼层
    lonelywing 发表于 2017-5-18 13:32
    % q- [( f: A- R1 m, R' b! o4 H硬度低是你熔炼工艺问题,所谓“缩陷”是造型工艺问题。
    % e' E8 K( L0 m8 F; r
    产品生产多年了,废品应该和熔炼关系较大。

    点评

    不知你原来熔炼工艺咋样,但是熔炼工艺一变,原来的造型工艺就有可能配不上套了。缺陷都是出在冒口附近,可以考虑把冒口截面做小2/3试试。  发表于 2017-5-18 17:03
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     楼主| 发表于 2017-5-18 16:35:58 | 显示全部楼层
    潍坊铸造工 发表于 2017-5-18 16:01
    - _/ b" H* C  c废钢和生铁里面的合金元素低,除非你用的废钢很杂或者合金高,不然更改配比后,合金一样,回炉料降低硬度也 ...

    1 b5 C% T$ P; h$ X1 _4 B废钢很正规,Q235和部分20Mn2。
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    开心
    2025-7-19 10:57
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-5-18 16:46:40 | 显示全部楼层
    看不出你的产品结构,我就觉得过孕育肯定会导致缩松,一般孕育不要超过0.5%。
  • TA的每日心情

    13 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-5-23 12:06:53 | 显示全部楼层
    看照片产品应该是箱体类的,考虑下硅碳比呗
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    郁闷
    2017-11-19 21:56
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-5-24 11:59:13 | 显示全部楼层
    孕育量的比例都说过了,赞同(0.25-0.5)。  条件可以的话,可以买高锰废钢试试。硫的话,0.06,不考虑。
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    5 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-5-25 09:45:09 | 显示全部楼层
    1. 上周更换了增碳剂
    复制代码
    仅仅是更换了增碳剂以后才出现的问题吗?如果是,那就在增碳剂上找原因~
    & J3 G- ?0 [7 \8 Y5 c: J/ I) I) p
    : u  @" z2 p* w6 }
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     楼主| 发表于 2017-6-1 15:56:13 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2017-5-25 09:45
    ) D8 \: }; G1 Y, X+ y仅仅是更换了增碳剂以后才出现的问题吗?如果是,那就在增碳剂上找原因~2 ~  @4 b" B! v5 ~

    - F9 J7 u. z# |) T' b ...

    ( ^' i" N. \1 q. `& ?( [多谢版主指点!
    * O" j& c) X, ~3 k最近反复考虑了下,增碳剂原料和熔炼工艺是主要原因,其他因素相对次要。# A' S+ B" V3 b' v+ b
    刚开始用的第一批原料效果最好,问题很少,后来的两批品质低,反复折腾,已强烈建议采购正规厂家的产品。
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    开心
    5 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-6-1 16:01:50 | 显示全部楼层
    wzt1258 发表于 2017-6-1 15:566 Z) }! D( K( M5 M* d$ @
    多谢版主指点!% _7 y; N" L6 O5 T7 X
    最近反复考虑了下,增碳剂原料和熔炼工艺是主要原因,其他因素相对次要。
    - f0 s' V2 y0 h9 v. R" J! t刚开始用的第一 ...

    & V: d; w6 L, ]! m: G/ w3 Q1 e/ V! q所以说,铸造的环节太多,可变因素也多,对于出现了问题,必须用排除法逐一分析~
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