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[求助] 蠕铁件表面缺陷

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    2018-8-25 18:18
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-6-16 07:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 张三 于 2017-6-17 22:36 编辑 + J! ~1 Z. l# }) n3 z+ ?7 U  ~; M3 I
    " m6 H8 ]3 q0 l9 e- g( Y+ I* d
    采用冲天炉与电炉双联,原铁水3.7碳1.6硅0.5锰0.06硫,蠕化剂1.2%、球化剂0.1%,孕育剂0.8%,蠕化后3.5碳,2.7硅,0.03硫出炉温度1500度,蠕化后温度1420度,浇注温度1400度,消失模负压浇注,负压0.6,保压15分钟,出箱后上表面出现如下图缺陷,缺陷部位厚度120mm请教各位了,(铸件6000长高度约300,宽度1200,下部厚度约30MM,上部厚度120MM下部朝下装箱,缺陷表现在上部及厚大断面). ~8 T/ o  ~4 n3 I
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    发表于 2017-6-16 09:10:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2017-6-16 09:12 编辑 % Y( g, P0 [0 ]4 T! t
    4 I8 Z6 t2 c5 s! |" b' H; w3 B
    什么缺陷?没图* _: @3 i$ M4 f1 Q5 N; X
    球化剂还是蠕化剂?8 @  v4 {4 o# D0 U0 Q: E7 x
    0.1的球化剂?8 ^) W# V+ q: a/ K# z* r
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     楼主| 发表于 2017-6-17 21:16:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-17 21:36 编辑
      D. M; v* ]$ X' Z+ s& R( K8 g2 e6 \4 F* r8 ]

    铸件顶面

    铸件顶面

    铸件侧面

    铸件侧面

    金相图

    金相图
    今天做了个光谱分析,终碳2.68,Si,2.43\Mn0.19\P0.027\S0.010\Cr0.002\Mg0.013\AL0.003\Ti0.028,金相全球,有点晕。
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     楼主| 发表于 2017-6-17 22:35:20 | 显示全部楼层

    产品外观图

    产品外观图
    ,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了
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    发表于 2017-6-19 10:50:02 | 显示全部楼层
    表面缺陷与是否蠕化没关系,这是两个问题
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    发表于 2017-6-19 10:54:43 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2017-6-21 11:15 编辑
      N0 E# ^# V( `1 T, V# i# Q/ f( X% w+ [" u/ U+ H  ]/ h: r  y2 f1 r5 V
    从图片看,这种表面缺陷很像是白膜或涂料局部受潮(或者说此处白膜阻燃,气大渣多排不出)造成的吧,浇注时是什么情况?
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    发表于 2017-6-19 13:41:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-20 08:08 编辑
    - t9 f& p, a4 S6 o
    张三 发表于 2017-6-17 22:35) J( G  K1 H; \% q: B; T/ U
    ,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了

    $ K  v& f: k6 m
    ) f3 k2 C% D8 k: M$ q和另一求助贴类同.白模有燃烧消失的倾向.整个过程的工艺与参数有待调整.
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     楼主| 发表于 2017-6-20 23:57:32 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-21 00:21 编辑
    & G( v' @4 e1 T+ ^! s( c0 t
    4 f1 \; Q2 h/ ?$ T我是考虑一:蠕化剂过量,残镁过高与白模热解后产生的碳氢化合物(或氢气)反应,二:蠕化剂反应不彻底在铸件型腔有反应,造成缺陷,不知道是不是胡思乱想?连续几炉都是一样的,模型受潮基本可以排除。
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    2023-7-22 17:27
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    发表于 2017-6-21 11:08:05 | 显示全部楼层
    张三 发表于 2017-6-17 22:35
    6 P. N9 \: D$ |; R( k( W- c0 [: y2 D,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了

    6 i! g0 b% d6 `2 j  D$ |' S面的下面的缺陷是一个件上面的吗?; g- k  X* A  ^/ r" [
    每包几件?缺陷程度变化

    . x8 D8 g% \8 y. {6 V
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    发表于 2017-6-22 08:51:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 08:57 编辑 ( y' C4 I/ B2 A! N
    张三 发表于 2017-6-20 23:57/ ~$ N5 ^! E! s
    我是考虑一:蠕化剂过量,残镁过高与白模热解后产生的碳氢化合物(或氢气)反应,二:蠕化剂反应不彻底在铸 ...

    ) W/ a; T& {6 f) z! E$ D9 m3 P/ i0 r$ I7 z* t
    与蠕化过程无关.
    % _4 I! c) M8 q6 R, `, ^9 U4 Y. u# ?& A
    6 w+ z# @4 R  z# L9 a5 a) ~
    是做这种大件才产生的么?还是始终是这样.
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     楼主| 发表于 2017-6-22 09:29:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-22 09:36 编辑
    ! f" R  G, U# P
    castengineer 发表于 2017-6-22 08:51
    2 q0 g, _  l& Q4 [与蠕化过程无关.
    ; N3 X' W' J& @8 }9 n" p
    6 [7 w* M9 l; j$ }. k4 X, K/ O3 I
    同类的大件HT200没有这种情况,只是蠕铁件有这样的情况,现在蠕化剂调整后有所改善,但没有彻底消除。是不是浇注系统有问题,整个铸件都有补缩不到位缺陷。铸件表面有明显凹面,这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手。
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     楼主| 发表于 2017-6-22 09:32:18 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2017-6-21 11:08. V1 G5 ^; ^! E& x8 B, m" @$ G8 `
    上面的下面的缺陷是一个件上面的吗?
    4 u4 J. C  Z/ r& ?! |每包几件?缺陷程度变化?

    3 V8 [; x8 B+ k2 a: k( W5 R4 i& N单件重量2300KG,最大断面130*130,缺陷只是出现在最大断面处。
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    发表于 2017-6-22 10:56:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 10:58 编辑 & a+ g# F$ t  w4 O6 Q
    张三 发表于 2017-6-22 09:29
    - O. [  n% _9 n, }同类的大件HT200没有这种情况,只是蠕铁件有这样的情况,现在蠕化剂调整后有所改善,但没有彻底消除。是 ...

    $ Z' |( o9 v# H
    " Q1 q6 H/ l! ~9 h3 x! K* S: L1:这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手----同意., W5 [. r% j' O, U
    2:记录一下,浇这个框架时.开浇时的压力值,浇注后的压力变化值和持续时间.
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    2023-7-22 17:27
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    发表于 2017-6-22 11:07:11 | 显示全部楼层
    张三 发表于 2017-6-22 09:32
    $ m- m3 ^3 I* j7 I' M+ _" }单件重量2300KG,最大断面130*130,缺陷只是出现在最大断面处。

    $ {+ B. c4 X& _. z0 Y6 D上面的马蜂窝疑为  碳缺陷,9 \' x5 H8 N( d9 m' u6 w
    下面的疑为  重皮缺陷。
    ! m( v+ x+ i1 Q; O/ {6 d7 E- f0 }' B1 D+ v+ _
    请问 上下2种缺陷是同一件取得吗?      另,每包铁水可交几个件呢?缺陷变化程度如何?8 M# m% {7 d3 E0 m' S, M" o: \3 e
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     楼主| 发表于 2017-6-22 18:58:44 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2017-6-22 11:070 H" v0 p- n. \3 z
    上面的马蜂窝疑为  碳缺陷,3 `8 M4 O. m% ~, ]8 v- B/ `
    下面的疑为  重皮缺陷。
      D: E* v+ ~1 O4 M0 W
    是同一件,马蜂窝为上部,重皮为侧面。
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     楼主| 发表于 2017-6-22 19:18:55 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-6-22 10:56
      x( H) C  o4 z1:这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手----同意.+ m# a0 |& N9 m$ ?! w4 y. F
    2:记录一下,浇这个框架时.开浇时的压力值,浇注后的 ...
    # `# }/ }& W* P7 `8 t% d
    浇注开始负压为0.6,浇注中不低于0.45,保压15分钟,浇注系统设置在端头,平浇,最远端距离6000,$ |% ^: E% x! {, Z% H
    分析:
    , z( x9 k" ^. }3 [) H      下部铸件厚度为30MM,截面30*6000*2约360000MM 平方此处变为120mm,截面为120*6000*2约1440000MM平方,是下部的4倍,此处液面位置升高约200,同理直浇道有效高度也减低200,如浇道有效限流,此位置液面上升速度要远低于下端,此为提出改进浇注系统理由。
    * O$ u  m- K* i* x      对于重皮,位置发生在铸未段约300处,考虑是铁水在端头回流,加之负压作用造成铁水覆壁,后续铁水不能融化造成的。) B5 J" E0 S0 f# h6 p( U7 s' ]
         对于上部马蜂窝不能理解,请教了。
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    发表于 2017-6-22 20:21:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 20:35 编辑 4 j1 L0 k- k; V
    张三 发表于 2017-6-22 19:18; o( k3 q$ C* K+ n- }" t" W8 y# B
    浇注开始负压为0.6,浇注中不低于0.45,保压15分钟,浇注系统设置在端头,平浇,最远端距离6000,
    - G9 [- ^3 a: J3 ?8 X, a分析: ...
    , q3 Q$ Q5 `9 G& k  s
      R9 H' w7 }4 q
    看图是全长6000都有么?
    ) K6 E: e4 C1 }. k把这个件敲断.看是属于上断面都是蜂窝,还是上断面表皮型蜂窝.
    截图00.jpg
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     楼主| 发表于 2017-6-22 20:34:43 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-6-22 20:219 U9 j% o/ s& y" ?# Z4 b9 a6 K5 u) k
    看图好像是全长6000都有.
      ?( t3 J' O3 S+ Z( D( M
    456.jpg
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    发表于 2017-6-22 21:21:09 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 21:42 编辑 6 c+ p' H' ^- g1 U3 T, s
    % p( K" i: @. @2 ]0 y: s* }% ~

    3 P$ P* q$ v& e8 n4 `9 I那.你的一端浇口就不合理了.你的马蜂区就是非白模气化区所致.
    ! i' z1 q, z3 S3 {7 u9 ]9 H# b6 T就是砂铸一端浇口也做不好.
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