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[求助] 蠕铁件表面缺陷

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    2018-8-25 18:18
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-6-16 07:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 张三 于 2017-6-17 22:36 编辑 3 Y6 i& f/ b" j1 j+ E1 P
    ! _8 |7 Y7 c  a' [
    采用冲天炉与电炉双联,原铁水3.7碳1.6硅0.5锰0.06硫,蠕化剂1.2%、球化剂0.1%,孕育剂0.8%,蠕化后3.5碳,2.7硅,0.03硫出炉温度1500度,蠕化后温度1420度,浇注温度1400度,消失模负压浇注,负压0.6,保压15分钟,出箱后上表面出现如下图缺陷,缺陷部位厚度120mm请教各位了,(铸件6000长高度约300,宽度1200,下部厚度约30MM,上部厚度120MM下部朝下装箱,缺陷表现在上部及厚大断面)
    ! q7 z# Z8 t9 W5 p! e4 {; X( U
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    发表于 2017-6-16 09:10:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2017-6-16 09:12 编辑
    0 O# |4 ]8 B: ^% Q" n+ {6 J1 S* _  \6 E
    什么缺陷?没图
    6 ^$ o4 M2 Y  [# A# ^球化剂还是蠕化剂?
    6 |- f& f0 w  _! K: ^0.1的球化剂?) K( H" K2 a( r( o# r. e  ^
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     楼主| 发表于 2017-6-17 21:16:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-17 21:36 编辑
    4 N0 @) W4 w; m/ j3 _9 J" r( D  y3 B) M

    铸件顶面

    铸件顶面

    铸件侧面

    铸件侧面

    金相图

    金相图
    今天做了个光谱分析,终碳2.68,Si,2.43\Mn0.19\P0.027\S0.010\Cr0.002\Mg0.013\AL0.003\Ti0.028,金相全球,有点晕。
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     楼主| 发表于 2017-6-17 22:35:20 | 显示全部楼层

    产品外观图

    产品外观图
    ,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-19 10:50:02 | 显示全部楼层
    表面缺陷与是否蠕化没关系,这是两个问题
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    发表于 2017-6-19 10:54:43 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2017-6-21 11:15 编辑
    ; j5 j. J" L* Z; n; L1 n' c. A  R. D2 B
    从图片看,这种表面缺陷很像是白膜或涂料局部受潮(或者说此处白膜阻燃,气大渣多排不出)造成的吧,浇注时是什么情况?
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    发表于 2017-6-19 13:41:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-20 08:08 编辑 / l, x& p3 O$ D( Y# q
    张三 发表于 2017-6-17 22:35
    4 Y+ T+ J0 A4 o4 O,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了
    9 b) z. j, ~1 Y
    # {, C* R: A: G* Q
    和另一求助贴类同.白模有燃烧消失的倾向.整个过程的工艺与参数有待调整.
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     楼主| 发表于 2017-6-20 23:57:32 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-21 00:21 编辑
    ; m- k8 Z3 h8 p$ E+ }, @, B. _& Q0 W2 A. j% A
    我是考虑一:蠕化剂过量,残镁过高与白模热解后产生的碳氢化合物(或氢气)反应,二:蠕化剂反应不彻底在铸件型腔有反应,造成缺陷,不知道是不是胡思乱想?连续几炉都是一样的,模型受潮基本可以排除。
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    2023-7-22 17:27
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    发表于 2017-6-21 11:08:05 | 显示全部楼层
    张三 发表于 2017-6-17 22:354 _6 o0 u2 ?; {; `; `- z. z
    ,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了
    $ N9 r2 w) [+ c, R* a- N- W
    面的下面的缺陷是一个件上面的吗?  b, Y: {  R: r  {1 U$ D0 U
    每包几件?缺陷程度变化
    : e5 n' o/ s% F0 y. ]6 n
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    发表于 2017-6-22 08:51:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 08:57 编辑
    * w1 e3 E/ o. @5 s: ?
    张三 发表于 2017-6-20 23:57
    ( ?; s" K5 H5 N我是考虑一:蠕化剂过量,残镁过高与白模热解后产生的碳氢化合物(或氢气)反应,二:蠕化剂反应不彻底在铸 ...

    + u4 Q2 _8 r/ P  \& Z4 f$ }, t( v
    # n0 v3 j& q; B1 V与蠕化过程无关.$ y- a( n. J. a% W0 r

    % S9 Y/ C4 Y6 e7 H+ Z" {, k; g: I8 A# w0 D. G8 Z% y3 o
    是做这种大件才产生的么?还是始终是这样.
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     楼主| 发表于 2017-6-22 09:29:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-22 09:36 编辑 * M1 M4 W! _: V5 L: w; i  _- o
    castengineer 发表于 2017-6-22 08:51
    7 b# i$ P( ~5 g1 f/ A& g# X0 t与蠕化过程无关.
    " @4 N/ Z5 ~) N' H6 I- m9 e

    * c; k; h* \+ w* C同类的大件HT200没有这种情况,只是蠕铁件有这样的情况,现在蠕化剂调整后有所改善,但没有彻底消除。是不是浇注系统有问题,整个铸件都有补缩不到位缺陷。铸件表面有明显凹面,这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手。
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     楼主| 发表于 2017-6-22 09:32:18 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2017-6-21 11:08
    : S; k/ }1 I! u# w- W上面的下面的缺陷是一个件上面的吗?
    5 e' Y4 a% ^# |+ K  G0 @( V, _每包几件?缺陷程度变化?
    4 ?0 d( `3 {0 L% f
    单件重量2300KG,最大断面130*130,缺陷只是出现在最大断面处。
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    发表于 2017-6-22 10:56:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 10:58 编辑
    & l  W& a" s/ Z7 I) }( h' [6 U' l
    张三 发表于 2017-6-22 09:29* L$ ?' I1 x6 |8 K
    同类的大件HT200没有这种情况,只是蠕铁件有这样的情况,现在蠕化剂调整后有所改善,但没有彻底消除。是 ...

    7 }" E: E4 M1 `, `6 F% j
    ! X' |  p8 y! ]! T' @2 b* j4 \1:这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手----同意.
    3 Q8 Y, }0 F, G2:记录一下,浇这个框架时.开浇时的压力值,浇注后的压力变化值和持续时间.
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    2023-7-22 17:27
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    发表于 2017-6-22 11:07:11 | 显示全部楼层
    张三 发表于 2017-6-22 09:32
    7 W7 [( Z+ l! N单件重量2300KG,最大断面130*130,缺陷只是出现在最大断面处。
    ( B8 u4 r/ W8 E$ c' y8 h$ D* X
    上面的马蜂窝疑为  碳缺陷,
    + S! b, `* h  Y5 ~/ B下面的疑为  重皮缺陷。' V4 m) `$ [* R" p

    + K; v( j3 N# O: p" C9 V请问 上下2种缺陷是同一件取得吗?      另,每包铁水可交几个件呢?缺陷变化程度如何?+ X- s& E$ R4 H0 Y, n4 Z
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     楼主| 发表于 2017-6-22 18:58:44 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2017-6-22 11:07
    % B6 [+ D" X: z% G. c" ?5 H上面的马蜂窝疑为  碳缺陷,
    6 j; s8 G+ D1 |0 b1 U/ \9 }; y  y下面的疑为  重皮缺陷。
    & p/ i; b1 [$ C+ {2 U8 W( D, M
    是同一件,马蜂窝为上部,重皮为侧面。
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     楼主| 发表于 2017-6-22 19:18:55 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-6-22 10:56. d( P; ]% Q  u: p6 k" H) k( H
    1:这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手----同意.
    . n& g' ~8 H& P9 q' ~0 i2:记录一下,浇这个框架时.开浇时的压力值,浇注后的 ...
    - }; j% j! j- U
    浇注开始负压为0.6,浇注中不低于0.45,保压15分钟,浇注系统设置在端头,平浇,最远端距离6000,7 O" @: Z* B- t  i6 L/ F9 R& y0 Q
    分析:
    ) ^% R2 \/ |0 [0 W( O+ l      下部铸件厚度为30MM,截面30*6000*2约360000MM 平方此处变为120mm,截面为120*6000*2约1440000MM平方,是下部的4倍,此处液面位置升高约200,同理直浇道有效高度也减低200,如浇道有效限流,此位置液面上升速度要远低于下端,此为提出改进浇注系统理由。2 ~; E2 ]" Q* K4 m6 @1 x6 V! t5 U
          对于重皮,位置发生在铸未段约300处,考虑是铁水在端头回流,加之负压作用造成铁水覆壁,后续铁水不能融化造成的。6 v" d0 I9 j3 I3 N
         对于上部马蜂窝不能理解,请教了。
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    发表于 2017-6-22 20:21:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 20:35 编辑
    * O' [- F( J& \8 j% k% O, Y
    张三 发表于 2017-6-22 19:18* X8 U$ K2 U0 ^; q" [: w
    浇注开始负压为0.6,浇注中不低于0.45,保压15分钟,浇注系统设置在端头,平浇,最远端距离6000,% f1 g8 w: u& ?4 _6 c3 G
    分析: ...
    ; P. A) p. s+ |6 r: L2 c
    ) j* B' \1 O/ J" e
    看图是全长6000都有么?
      i; [9 B0 T( Y7 p% X把这个件敲断.看是属于上断面都是蜂窝,还是上断面表皮型蜂窝.
    截图00.jpg
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     楼主| 发表于 2017-6-22 20:34:43 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-6-22 20:21/ t4 F7 R2 o. g1 r
    看图好像是全长6000都有.
    ; b/ z' n8 y! Q  c! \
    456.jpg
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    发表于 2017-6-22 21:21:09 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 21:42 编辑
    0 X! x7 u& {; G( ]7 Q- b; g( ^% ~8 `4 e! _) q% W

    * T' W2 t8 j: e8 j4 F那.你的一端浇口就不合理了.你的马蜂区就是非白模气化区所致.
    - Z5 @, m, W2 t3 ^7 C! X! O就是砂铸一端浇口也做不好.
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