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[交流] 汽车钢盖铸件质量问题?

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发表于 2017-8-6 15:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

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图只拍了这一张,此处缩松,产品是汽车钢盖,材料应该是AlSi7Mg 双侧底注,这个部位在靠操作人这边的右下角,想问问能有什么解决办法,师傅提出刷激冷涂料,还想问问各位高见# ]3 ^( J- O2 Q0 H" [6 j3 R/ n
153410q0kyc52lro4ly52o.jpg
& m' P& p7 s$ n" a8 l
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-8-6 17:48:35 | 显示全部楼层
    上传个型板图吧,仅仅是凭叙述,很难能想象到你的工艺情况~

    点评

    删贴了.  发表于 2017-8-7 09:05
    可能老板不会让吧  发表于 2017-8-7 09:03

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2017-8-6 20:40:43 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-8-6 20:28 6 X' M. w' R: Z9 C; x
    造型方法不知.熔化工艺不知.浇.冒系统不知.....看图说话?
    9 O* d) @0 F4 [3 e& w: o8 Y7 Z) t( s在右上侧.还有两个部位有缺陷吧. ...

    ( ^6 c6 b9 Y9 Q% Z' b/ f' l不好意思,我明天上班去拍一下照片
    * }- ~( T6 x; e; _3 O5 ^4 d0 i
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     楼主| 发表于 2017-8-6 20:41:02 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2017-8-6 17:48 % c: R: o, Z0 F, ?
    上传个型板图吧,仅仅是凭叙述,很难能想象到你的工艺情况~

    , ]  W2 F1 \9 `: ^$ `8 B6 u不好意思,我明天去补拍一下1 ?6 C/ o* l1 u
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     楼主| 发表于 2017-8-6 20:41:57 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-8-6 20:28 9 Q& R! Y: J. ~1 V1 ^
    造型方法不知.熔化工艺不知.浇.冒系统不知.....看图说话?$ W5 u" B. F: w/ l. g- Q
    在右上侧.还有两个部位有缺陷吧. ...

    ! a; K+ ^! R! _& H. Y你好,我想问问您发的这个图是什么意思
    ! u8 r3 K* S+ ~- k1 e3 i
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-8-7 08:50:38 | 显示全部楼层
    您好,有没有考虑用机器人取代人工浇铸铝液,我们专门做机器人浇铸工作站
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-8-7 09:19:48 | 显示全部楼层
    董工为什么删除回复啊?@castengineer   f7 q& \$ R1 W6 g3 @0 N' {
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-8-7 10:11:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-8-7 11:54 编辑 ! ?6 }  W6 g- M  m7 x- j
    老翻砂匠 发表于 2017-8-7 09:19* A7 g" u% g$ {
    董工为什么删除回复啊?@castengineer
    6 f9 d* o7 k6 M7 Q. t& j5 l1 Y* r2 f$ {
    + P- [- e4 i% A- b9 X( D* C
    对于楼主的问题。可能要涉及其整个熔.铸工艺.可能涉及工厂的"机密".楼主可能不会详尽回答.就没兴趣了.
    3 L) E. s  S  z, y# @( S) m7 c, U, e2 [1 v7 i% `; G
    看楼主的回贴再说吧.一张图....看图说话?

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     楼主| 发表于 2017-8-7 12:17:05 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-8-7 10:11
    + |: v) S! Q  O# p# m- {, K" F对于楼主的问题。可能要涉及其整个熔.铸工艺.可能涉及工厂的"机密".楼主可能不会详尽回答.就没兴趣了.:lo ...

    6 n" D6 D4 m5 I% p) A这个会涉及机密吗,我刚拍了照片不知道能不能发了7 h6 `2 o) L2 ?
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     楼主| 发表于 2017-8-7 12:19:38 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-8-7 10:11
      e" n% }& Z# h- ?) d# g" t对于楼主的问题。可能要涉及其整个熔.铸工艺.可能涉及工厂的"机密".楼主可能不会详尽回答.就没兴趣了.:lo ...
    % F: Y2 T% m9 m' H; a2 Z# m0 T4 A
    就是这样的部位了,产品从调试就一直是有这个缩孔问题存在的,一直没什么好的方案解决,希望大家可以帮帮忙' C# p" O. B4 `1 M3 E1 P$ ~5 u% Q
    121937q33gasrdd53d83dm.jpg 4 [  y1 G9 z& E, Y
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-8-7 12:56:36 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-8-7 13:08 编辑
    $ j1 K; {+ U2 Q* m
    Jhoon 发表于 2017-8-7 12:19; ?* ?4 y( |# Q1 a/ r9 u4 E
    就是这样的部位了,产品从调试就一直是有这个缩孔问题存在的,一直没什么好的方案解决,希望大家可以帮帮 ...
    # S5 _& H- M- X/ W" ]$ ]

    4 ]0 U6 R5 a) ]$ _! C( _1:画一下浇口位置.
    9 W' z3 s  j( b% E& p; D0 O6 u3 `, v8 _. q
    2:浇温多少.$ M6 L4 e: T, {& `. ~+ B9 z

    # N: M1 N9 Z, V3:铸件实际含硅量多少.
    ; s9 |) S% x" R% i
    1 N( C' ^% V8 b% ^$ B- J3 j4:有铸件的金相图片么?想看一下变质状况.
    - N, q( M& Q! }0 H$ h2 V: a$ _7 T8 C
    5:涂激冷涂料没用.
    截图00.jpg

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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-8-7 13:15:45 | 显示全部楼层
    先回答 1. 2. 3问题.

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     楼主| 发表于 2017-8-7 13:16:58 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-8-7 12:56 9 y6 G; M, b/ J7 l5 C6 R3 e3 @
    1:画一下浇口位置.* X* _' Z3 V* q; |( D8 X! [8 ]6 y

    / {  p- P8 `3 k2 {( C# r* T2:浇温多少.
    ! C2 n) {" u; q$ k0 x* a) K
    这是双侧底注的,浇温740左右吧,含硅量和金相图暂时不知道,刷了激冷涂料确实没有效果的
    / {" e. a& D" Q1 h4 m 131657cy52ae6m6g5606ll.jpg
    ) B7 F8 X! u: F! V) {( ~
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     楼主| 发表于 2017-8-7 13:18:09 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-8-7 13:15
    , w( J" y! p* }) y7 s( ~1 E先回答 1. 2. 3问题.

    * ~4 p( o8 G' }  ?. \( f3 C这个和含硅量有影响吗* a  p$ G  z* i. F' \; I
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-8-7 13:21:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-8-7 13:25 编辑 - |4 a9 s) n; p6 K
    Jhoon 发表于 2017-8-7 13:18
    # j$ ?2 O2 p1 [6 W这个和含硅量有影响吗

    . W! j# J; v+ N8 j# E+ f
    6 S' X* B! I+ g+ s对.) K! {( @2 n( _4 ?0 h7 r
    你这是一个孤立热节区.冒口的补缩盲区.
    0 s2 M! {1 \7 ]如果你的铝合金变质没问题.和浇口设置.浇温.实际含硅量都有关系.
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-8-7 13:29:20 | 显示全部楼层
    Jhoon 发表于 2017-8-7 13:16
    ' h2 V0 @- J: e2 i( s( M( B这是双侧底注的,浇温740左右吧,含硅量和金相图暂时不知道,刷了激冷涂料确实没有效果的4 t1 p. i" K% ?* I/ k+ J
    2 Q1 x# L$ ^* h) j0 ?' V) \
    ...

    8 F) W$ ]6 Z& e3 E刷了激冷涂料确实没有效果的----既便下冷铁.也只不过使缺陷向内移位.
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    发表于 2017-8-7 13:31:44 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-8-7 13:45 编辑 0 E: O: \# z6 v9 a" K- [
    Jhoon 发表于 2017-8-7 13:18
    + q5 m9 h; B1 h6 R4 |% e1 _0 Q这个和含硅量有影响吗
    ) n, o3 L) N- K+ b5 R1 o, i
    + g- O9 o  Y3 U  E$ \
    用含硅量调解系统的补缩模式.
    ( ]' Z4 s: Y& ]4 k  K浇温可以.
    截图02.jpg
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    发表于 2017-8-7 13:44:08 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-8-7 13:52 编辑
    / `# l0 ^* a5 e& Y' o
    - S5 d' f1 c6 y! i3 x件干的不错.干净漂亮.小缺陷谁都会有.. B3 c- X" f6 D; a% E! U' g# [! t

    2 n( u2 a- I" Q! j7 e目前看.还是看实含硅量和变质吧.再综合分析.

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     楼主| 发表于 2017-8-7 15:01:39 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-8-7 13:31 9 N+ f- H$ {8 Z# a8 a
    用含硅量调解系统的补缩模式.
    " r4 o- b7 }* L4 R浇温可以.

    - }. r- Q0 W( y: Q2 j, S红圈地方是进料口,硅含量是7左右料温740
    5 [2 Y; k7 E, a" N* j9 M7 ` 150136s21hfx2estmxv9sx.jpg * ^3 F& G; \& u
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    发表于 2017-8-7 18:29:25 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-8-8 07:46 编辑 & d, K7 O9 {% }6 X( F
    Jhoon 发表于 2017-8-7 15:01
    ) [& h4 ]* Q  _( ]红圈地方是进料口,硅含量是7左右料温740

    * j+ m" {! T* b% M8 w! H7 ], Y, \7 f$ U; M& a7 I
    硅含量是7左右---是估算值.不是实际值.希望有准确值.
    6 N. G- O7 G7 G# U, I4 a
    6 F+ K7 D! s5 j: `$ f- Q# T& W  B! W
    建议把含硅量趋于6.5%配料.这样把这部位的液-固转变的体积值,通过调整合金的结晶温度间隔.改变铝合金趋于更加体积结晶.而把这部分的所空体积量.均布在铸件的体积中.
    ! `3 i2 m: Z0 Y- b, k7 R* t这样做,会使这部分的缩松的宏观可视度降低.7 D. K, x/ M6 D
    试试看.740的浇温就不要变了.. q" N: W  K! r! P8 u5 }- Z5 j' o9 X

    1 i. N& I' g* b# j* z; m1 X$ T& w
    2 `3 H/ n% Q1 I
    给一张冒口顶面收缩状况的图片.
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