纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 5400|回复: 26

[求助] 为什么550材质的球铁珠光体少,硬度低

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-21 11:44
  • 签到天数: 97 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-11-6 15:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    产品名称钳体) ~: G3 |' D2 q* Y* v
    材质550_6
    * x$ u$ |+ o3 J  e. g9 A; b单重4公斤9 a& h0 X/ `4 P1 ~7 v2 L
    熔炼方式电炉一拖二% y2 ?) F& w/ b
    造型方式disa垂直造型/ n/ a9 S/ ?& L) r# G6 H( ?
    配料生铁15,废钢25,回炉料605 I0 N! P8 S% v$ C
    原铁水成分碳3.75,硅1.5,锰0.45,铜0.45
    8 C. _$ z. e0 o3 Q2 y  ?終硅2.5" @7 U! t' ?/ w- Q1 m, _& M
    生产过程,先生产两炉400材质的产品,再生产该产品,回炉料为450材质的,不含铜,锰0.35,硅2.75
    8 r+ H' `& N" q' X产品模重约42公斤,分两次孕育外加随流孕育,浇注时间15秒。
    & H- ]! ^. Q0 T约一个小时后产品下线
      v. Q: j1 M& }3 ~3 p$ b6 K% M检测硬度150,珠光体15-20
    8 X' L- d1 d9 k求各位老师指点原因,谢谢
    5 I. k4 p( l0 q. I  ` 154130gl3jbn73wj3d79fl.jpg
    " Y, X7 m# _9 x0 W8 _  r 154131ggcsd4dtp9twwwgg.jpg
    9 S* I+ q  b& F
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 00:09
  • 签到天数: 1641 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-11-6 15:46:34 | 显示全部楼层
    少加回炉料,多加些废钢,
  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-21 11:44
  • 签到天数: 97 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-11-6 15:59:25 | 显示全部楼层
    山巅牧羊人 发表于 2017-11-6 15:46
    2 v- N! ]$ r* L" Q3 h少加回炉料,多加些废钢,

    : _) Q! b$ [! F* Q之前做过一两炉,也是这种配比的,硬度在180.190,就这次突然出现低了30多度,不知道哪个环节出现问题了
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-11-6 17:41:54 来自手机 | 显示全部楼层
    生铁換了么?
  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-21 11:44
  • 签到天数: 97 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-11-6 19:26:15 | 显示全部楼层
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-11-6 21:50:27 | 显示全部楼层
    孕育量太大了吧,另外看看你们是多长时间开箱的,建议开箱时间缩短
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
  • 签到天数: 1017 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-11-6 23:27:33 | 显示全部楼层
    dxl303 发表于 2017-11-6 15:594 H! |1 b0 [/ L# E- s$ l
    之前做过一两炉,也是这种配比的,硬度在180.190,就这次突然出现低了30多度,不知道哪个环节出现问题了 ...
    * n: ?3 ?  A& E8 j& Q4 {
    仔细对照一下这次与之前的哪些环节变了?
  • TA的每日心情
    郁闷
    前天 07:52
  • 签到天数: 1951 天

    连续签到: 5 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-11-6 23:37:57 | 显示全部楼层
    按照你描述的配料比例和回炉料的硅含量,我感觉原铁水的硅含量不大可能是1.5了、2.75X0.6就已经是1.65了
  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-29 11:03
  • 签到天数: 47 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-11-7 03:48:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 乌合之一 于 2017-11-7 03:51 编辑 8 v4 M' `: e. O& Z  W
    铸造小猫 发表于 2017-11-6 23:37
    , j5 V+ h" T8 x- n按照你描述的配料比例和回炉料的硅含量,我感觉原铁水的硅含量不大可能是1.5了、2.75X0.6就已经是1.65了 ...

    % h0 X7 W" X# [. f& a  e# g/ b0 {% B0 b7 N4 ]% f. P& Q3 M5 y
    这个对,肯定你的终硅不止2.5,而且要确定你的铜锰含量是否准确, V) O, C- s6 j% Z4 K
    另外,相同成分下孕育的越好珠光体越低
  • TA的每日心情
    慵懒
    2025-10-15 13:30
  • 签到天数: 252 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-11-7 09:34:06 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2017-11-6 23:37
    , r  C6 S( V5 n2 [7 s. h. q4 g按照你描述的配料比例和回炉料的硅含量,我感觉原铁水的硅含量不大可能是1.5了、2.75X0.6就已经是1.65了 ...
    5 u: ^% e  {$ R! p- s+ C: g
    前面是400的牌号,怎么调整成分干550他没说,有可能这个环节出差错,因为他说之前这样干过,可能就是过程不太一样了
    0 z# c, _+ C$ U3 O$ t* ~8 X
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-21 11:44
  • 签到天数: 97 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-11-7 13:26:28 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2017-11-6 23:37
    1 b  _* `. s/ p按照你描述的配料比例和回炉料的硅含量,我感觉原铁水的硅含量不大可能是1.5了、2.75X0.6就已经是1.65了 ...

    # W. D+ [. F+ o( p! D成分是光谱打出来的,错不了,估计是当时加料工配比没有按照标准,我们这加料配比没有明确规定死,只关注成分是否合格  w: C9 x6 ]7 m
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-21 11:44
  • 签到天数: 97 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-11-7 13:29:55 | 显示全部楼层
    zjy95381 发表于 2017-11-6 21:50
    " j' S. w' ?4 f$ Z. z6 x7 M孕育量太大了吧,另外看看你们是多长时间开箱的,建议开箱时间缩短
    / u7 [" [' H& O
    孕育是一次0.3,二次0.2,随流不到0.1,开箱时间是按照浇注速度来决定,也就一个小时多点
    - }+ [: b4 U% h' t" _" A
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-21 11:44
  • 签到天数: 97 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-11-7 13:30:06 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2017-11-6 23:27 9 `: b" z/ E# o4 }
    仔细对照一下这次与之前的哪些环节变了?
    ( Q3 b- ~: S: j8 i2 H
    就是前面做了400的成分,电炉里剩了几百公斤的铁水,再加生铁,废钢,回炉料调制的。
    % J* W% x0 h; h: O- K1 E1 Q5 |. H
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    郁闷
    前天 07:52
  • 签到天数: 1951 天

    连续签到: 5 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-11-7 15:02:13 | 显示全部楼层
    hnnlzsq 发表于 2017-11-7 09:34$ ^. H& B- x; c2 g- J( ]! b
    前面是400的牌号,怎么调整成分干550他没说,有可能这个环节出差错,因为他说之前这样干过,可能就是过程 ...
    ) i9 R" {/ c; Z
    他说是按照450的回炉料,硅含量2.75来干550的牌号的
  • TA的每日心情
    郁闷
    前天 07:52
  • 签到天数: 1951 天

    连续签到: 5 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-11-7 15:04:58 | 显示全部楼层
    dxl303 发表于 2017-11-7 13:26
    ) i1 f3 i2 l' |7 e成分是光谱打出来的,错不了,估计是当时加料工配比没有按照标准,我们这加料配比没有明确规定死,只关注 ...

    # O8 o, n$ H$ F' t4 a2 x  Y) L  Q还是好好查下现场情况吧,感觉大家都差不多,现场的情况事后都是大概可能,这样很难找到真实的原因
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-3-17 13:05
  • 签到天数: 326 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-11-7 15:44:50 | 显示全部楼层
    我们500-7不用加铜平均也在520-13左右啦,你这个成分按理说不应该啊!是不是数据哪有问题啊,我们还没有随流,因为之前一随流珠光体就少了,强度有时达不到,可以把随流0.1%放到二次里面。
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 15:03
  • 签到天数: 3589 天

    连续签到: 36 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-11-7 23:37:50 | 显示全部楼层
    归根结底还是管理的问题,尤其是现场管理,也就是过程的控制管理没有真正到位!
  • TA的每日心情
    开心
    2020-12-28 10:32
  • 签到天数: 374 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-11-8 14:50:43 | 显示全部楼层
    dxl303 发表于 2017-11-6 15:59) P& f  Z; D; P, Y1 X" T
    之前做过一两炉,也是这种配比的,硬度在180.190,就这次突然出现低了30多度,不知道哪个环节出现问题了 ...

    & m; t& l6 \( s4 d& D* K下线时间是不是增加了?
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
  • 签到天数: 1017 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-11-8 16:07:51 | 显示全部楼层
    dxl303 发表于 2017-11-7 13:30# {7 N6 u# y  R  _% U
    就是前面做了400的成分,电炉里剩了几百公斤的铁水,再加生铁,废钢,回炉料调制的。+ w1 m2 y5 B2 d
    ...
    % a, ~4 _- h# |$ p5 x5 Q2 C4 z
    能说说你的配料依据吗?400和550的配料工艺还是有区别的!
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-7 02:32 , Processed in 0.178757 second(s), 25 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表