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[求助] QT450-10产品缩孔

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    2025-8-11 14:26
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-12-9 08:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    汽车配件,QT450-10,缩孔照片如下:; S& a+ G" v5 E0 t0 [- H
    540866764766635170.jpg 435814720246871368.jpg ( J; S  P+ c- L9 X

    8 W# y! @0 \, c生产工艺:C%3.75-3.85;Si%2.4-2.6;Mn0.30-0.35;Mg%0.037,浇注温度1432,末箱1357,浇注过程用时6分钟;水平造型,砂型硬度大于85.
    3 r1 Z* q5 @' \: {3 c! A/ e. H- N. O" [8 M" n$ j7 }" _& T# ^0 L
    模具工艺如下:; H1 ~* y4 A" H. t$ V( W! J
    IMG_20171117_091233.jpg - g# r$ U2 q( o+ _. `) r
    问题描述:此产品之前做没有缩孔缩松,探伤无缺陷。近两天出现了20%的缩孔,缩孔无规律。烦请各位大侠帮忙分析一下对此缺陷的看法。8 U5 \5 B( K; M7 I" b9 Z
    540866764766635170.jpg
    124265562924329216.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-9 09:00:52 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-9 09:03 编辑
    $ U) z0 B% b/ ]# |+ q
    + P# J4 G- R: H- }' d如哪都没变.看一下金相和以前的对比一下.再查一下配料和原料有无变化.这种明显的孔,应与铁水有关.
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-9 09:54:49 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-9 09:00  ?( W7 O6 ^) Y( L0 k6 R
    如哪都没变.看一下金相和以前的对比一下.再查一下配料和原料有无变化.这种明显的孔,应与铁水有关. ...
    3 S4 C5 i6 H+ I& ?8 m( {
    我们配料没有改变。金相看不出什么。基体组织很正常。
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    2018-1-24 09:37
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-12-9 09:58:50 | 显示全部楼层
    个人认为:1.从工艺上看,冒口顶部无缩管,请先锯切冒口,确定冒口补缩效率;2.查看正常产品和冒口颈缩孔的冒口补缩情况是否相同;3.冒口颈过大造成最后凝固,可以适当减小冒口颈;4.查看与冒口连接的入水口是否过厚,造成前期冒口无法起到液态补缩作用;5.入水比例是否合适,是否冒口处入水少。
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    奋斗
    2025-9-2 08:07
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-9 10:00:35 | 显示全部楼层
    taoyuan 发表于 2017-12-9 09:545 M, T. [1 G- Z$ @9 J1 S3 N: A
    我们配料没有改变。金相看不出什么。基体组织很正常。

    9 ^( o1 c& Y- t7 z4 I# t- A% M我做铸钢比较多,但是这个球墨铸铁产品,如果有缩孔,有好几个方面的原因,第一,此处的浇口看起来比较大,作为球墨铸铁的产品应该设计成扁平状,要比铸件早凝固,尤其是靠近铸件的地方,建议适当改进,第二,型砂硬度,浇注温度,浇注速度,化学成分,都会对铸件产生影响,或者说改用了其他的生铁牌号,或者废钢加的多了,要排查最近哪些地方做了改动。
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    2025-8-11 14:26
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-9 13:05:06 | 显示全部楼层
    甄清淳 发表于 2017-12-9 09:58
    8 f/ @4 R8 b0 s" W; a" V0 @+ C个人认为:1.从工艺上看,冒口顶部无缩管,请先锯切冒口,确定冒口补缩效率;2.查看正常产品和冒口颈缩孔的 ...

    ; q7 ]2 m& \/ T: g' l切开的冒口如下:
    0 k/ ]( \( E5 z' _' s( n 644142777468825817.jpg 406685258509285139.jpg
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-9 16:38:44 | 显示全部楼层
    还是要仔仔细细地检讨一下整个过程吧,哪儿都没变的话,是不会出现这种情况的,既然出现了这种情况,必然在哪个环节变了,否则不符合哲学的原理,也不符合过程量化管理的一般原则!
      m; g1 T. l" K! |* d0 D
    / X# c3 h+ t  f+ K& D7 m# x7 g1 Q我只相信你没变的是浇冒口工艺,其它的都不敢保证!( M. @/ M( B  V" ^1 N3 Z% K
    ) s$ d: V% G- ]% [5 b$ f" z
    逐项做前后对比吧,自己深入下去,不要随便听信车间的反映~
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-9 16:38:49 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-10 15:13 编辑
    ' [$ u' h" p' y
    taoyuan 发表于 2017-12-9 09:54
    - B# [* D( {4 P$ u+ T我们配料没有改变。金相看不出什么。基体组织很正常。
    , l& s; B# D# h- I
    0 I# L# C. H! z. H' L
    1:这个缩.另一个没缩.看一下两个有什么区别
    & V' d+ T2 S4 g4 B% P* ?2 S2:如果以前没有,突然有,应是浇温低的影响
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    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-9 21:53:00 | 显示全部楼层
    以前没有问题能通过检测。成分估计你也对照过和原来相差不大。但是现在一下缺陷这么多,那么原材料方面呢?特别是生铁方面。尽管配方一样,但是如果更换厂家或什么的很容易影响到铸件的补缩。考虑到近期生铁供应商由于环保影响的问题,估计生铁方面的可能性大
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-9 22:12:37 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2017-12-9 21:53
    ) r( ^; r( n. M# z: x7 ^& \' `$ A以前没有问题能通过检测。成分估计你也对照过和原来相差不大。但是现在一下缺陷这么多,那么原材料方面呢? ...

    " g- K9 r: p' }% `感觉不是用生铁熔炼的,应该是用合成工艺~
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    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 08:06:30 | 显示全部楼层
    冒口没有明显的收缩,铁液孕育剂加大一点,
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-10 10:22:43 | 显示全部楼层
    xiayaxi 发表于 2017-12-10 08:06
    ; D2 x+ I: e- R. t% p冒口没有明显的收缩,铁液孕育剂加大一点,
    9 R/ [/ G( w* J9 L8 {
    关键是前后的差异点没有找到,究竟在哪个环节哪个因素变了,孕育处理工艺变了也会导致、孕育剂更换了也会导致,当然,导致异常出现的因素太多了,所以要抓住矛盾的主要方面!
    / U  K: X: y& U, o- _& b4 E% J) i: ?! Y0 D$ P5 u
    所以说,搞铸造,缺陷分析很重要,导致出现缺陷的过程分析更重要,对症下药才是正道!. T3 W) _$ q3 S& u- H5 V
    7 m. u! v6 j9 ~* _0 d9 O0 B( H
    我还是这句话:做好产品的最根本的原则就是量化管理+过程控制
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 12:08:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-14 03:15 编辑
    ) m! f( D; v$ E3 W- d/ Q
    2 I" N% |0 l" u" S" u7 s你的问题主要在于.7 Z0 \( O# N$ L7 v6 V2 W* }" p
    1:冒口模数低.细高.在浇注后.冒口先导凝固作用大.将冒口的最后凝固区下压到接近冒口颈处.如果浇温低.就可波及铸件本体.
    : a1 y; ], i7 E* N7 B# q2:冒口颈没开在最后凝固区.而是偏上.可从冒口的切面的颜色看.在黑.白区的交界处.要把冒口颈下移.开设最后凝固区附近.把冒口高度减低.增加冒口模数./ ~! F7 }' \, `2 M4 U
    3:冒口颈的模数大于铸件冒口颈毗邻的铸件模数.计算一下.冒口颈的模数应为铸件此部位的模数的0.67倍.均衡凝固的自补效果才能奏效.做为450-10.应当充分运用.) x& h8 `. i; G- T
    4:其它坛友的加强孕育.也是很有道理的.

    点评

    董工,这个从浇注系统看,是热冒口啊!并且经过搭接后进入冒口!  发表于 2017-12-10 20:58
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-10 13:53:35 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-10 12:08
    ; P2 F6 B  |$ z$ j! G3 K你的问题主要在于.你用的是冷冒口:
    # H4 Z/ r- J! T' L8 H* |1:冒口模数低.细高.在浇注后.冒口先导凝固作用大.将冒口的最后凝固区下 ...
    . R) W$ f  m& l" z1 ^
    分析的很对,同意!但,就像楼主描述的,同样的工艺,以前做完全没有问题,所以我认为主要的原因不在这方面~
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 14:56:23 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-10 15:12 编辑 3 E' m8 D8 M; ~' d# U
    老翻砂匠 发表于 2017-12-10 13:53
    , w( q; ~. a* n- ?' s分析的很对,同意!但,就像楼主描述的,同样的工艺,以前做完全没有问题,所以我认为主要的原因不在这方 ...
    # [; F1 E  P6 P" t: Z: t

    + L  s2 P4 B- \+ J" L- G  _是的:
    % x! U7 F1 U" Y! h( f# q% |1:一个件有缩孔.一个件没有.
    4 l& m6 r3 [6 i6 R4 ~% r! R2:以前没有.现在有.
    9 }3 _3 ~5 B) C" i( X1 P这说明,楼主的浇.冒口设置.导致把缩孔的出现几率大致出现在冒口颈附近.也就是说,这套浇.冒系统很脆弱.4 W, A/ @1 I/ s. e$ K4 p6 V( Q9 p
    当浇温低时(应当不是一炉件都会出现缩孔).孕育衰竭时.成份不稳定时.都会出现.
    * R; N1 R! s& U, P解决问题其根本方法.还是要对浇.冒系统进行改造.试一下.
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-10 19:26:04 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-10 14:56
    1 Z6 H" u$ f9 ?是的:
    ! @+ O) T1 [1 P: d6 n) z$ I& {1:一个件有缩孔.一个件没有.. O$ U3 `1 r7 O9 p* C
    2:以前没有.现在有.
    ! P. w3 t, G0 M9 o
    如果分析的再仔细点,先浇与后浇的分开来,再结合浇注温度,这个问题应该很容易找到问题点了~
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    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-10 19:48:42 | 显示全部楼层
    我有点怀疑原先铸件内部情况了,虽然楼主说原来好的,但是有没有解剖过铸件检查?或者经过探伤检查。7 t) B3 ~% x0 D% J) K* x
    如果原来只是简单目视合格的话,那冒口颈的尺寸冗量太少。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 20:16:23 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-10 20:34 编辑 ( X3 x$ ~' ^4 Q9 {5 j% ]9 k
    fbi-2008 发表于 2017-12-10 19:48
      L9 o' S" N1 ^, w; m我有点怀疑原先铸件内部情况了,虽然楼主说原来好的,但是有没有解剖过铸件检查?或者经过探伤检查。
    6 W$ p9 }7 j: C如果 ...

      o! _+ w& f1 O2 y* V0 d
    ) S( F# ~7 Q6 }4 f4 c( p是的.怀疑另一件是否缩孔在铸件里呢?如是.那这个浇.冒系统真得重做了.
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 21:02:35 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-10 21:36 编辑 ' O4 L; N) c# s! ?+ j

    3 k6 V; Q6 X- G/ a董工,这个从浇注系统看,是热冒口啊!并且经过搭接后进入冒口!-----对的.不好意思.
    7 M0 [- w% t( H6 L
    8 x* Q1 U: X: r2 m. h如是这样.那就是浇口部过热.过水流量过大.另一个件缩孔应在件内.
    $ |0 }6 G& X' Y3 r9 S" ?/ G0 V: D3 B* c- F8 Y" O. ?
    那还是冒口先导凝固.把缩孔压在冒口颈或件内./ G/ t% ?' C* Q& n7 E: T# ~, N
    减少后浇口流量.增大前浇口流量.4 I: E( o' P( D( g7 s% C% @
    6 S% @) {' h7 h9 I6 l
    截图01.jpg
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    2018-1-24 09:37
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-12-11 14:14:40 | 显示全部楼层
    冒口上部没缩,连液态补缩痕迹都没有,说明冒口补缩作用较差,浇、冒口设计有问题,此浇注工艺容错性差。一个冒口补两件一个有事一个没事,检查一下另一件铸件内部是否有缺陷。以前干时没问题,以前用此工艺生产了多少件?如果以前批量干没问题,那么看模具最近有无维修记录,模具没变,那就在原材料上找问题吧。
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