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[求助] 百思不得其解的缺陷(铸钢ZG230-450砂铸)【问题解决】

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    开心
    2025-8-12 13:51
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-12-18 13:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 恶魔天尊 于 2017-12-21 16:23 编辑
    . R5 S9 @' L: _# T! r+ v
      m8 j) T8 z! b7 W  Y% Q件参数:材质ZG230-450,钢水量22500Kg,注口:65*2,直100*2,内:100*4,CO2水玻璃砂造型,型腔热风机烘干21h,型砂水分3.2%左右,浇注温度1545℃
    7 h5 c+ M8 |$ Q缺陷描述:分布于冒口间及分瓣面,共5处缺陷,而且特别有规律且很规整,缺陷深度在30~120mm,从消缺来看,是气孔冒口补缩肯定没问题。。。明冒口有这样的气孔缺陷想不通。。。。搞铸造的10几年,从来没见过产生这样缺陷的。。。看看大家是否有不同的理解!; [7 {  T& H( n0 `4 Z, l3 k& _! A
    2 y. g* J+ t3 q) ~2 k: }% D
    捕获.JPG
    * v& J" p5 K) M7 B( Z 图片1.jpg 图片3.jpg
    ( V! h% {' z" ]6 p图示黑色部位是缺陷分布的位置
    + V; l6 Y8 m$ |* \' u6 S3 I* M$ Z1 f8 R5 u" G======================================================4 K: A" B# D0 e
    纠结了很久,同时也很感谢各位热心的坛友【拉斯特、castengineer、铸造小虎、千江有水千江月、fbi-2008、靖江山水、四海人士等】的帮助,今天用MAGMA的air entrapment这个功能,才发现缺陷与其模拟还是比较吻合的(包括深度和位置),. q* O2 A8 ^8 g( T" k
    在5个位置确实出现了air entrapment【很奇妙的是:居然能模拟出远离浇口位置分半面处的缺陷,这点确实没想到】,模拟深度开始于23mm(实际深度30mm开始),终于深度107mm(实际深度120~140mm左右)7 s! L& ]# V8 w" K+ y, q! \! F
    ,应该说是反映了出了该缺陷。后面的对策就是改善排气,等结果出来给大家汇报改善是否真实有效!, Z( M- m3 E' g6 p
    捕获112.JPG
    9 A, E7 j7 a2 D& R! }6 h! C1 R8 g: P: {9 c
    改善后的工艺:
    9 T4 e! W# y0 q  g- a2 ]% I# ?, [) x! ^! G  ~! a: ?

    . X3 l. |  [/ y) ]排版有问题,。。。不知道怎么弄了。。。尴尬
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    奋斗
    2025-9-2 08:07
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-18 14:11:07 | 显示全部楼层
    本帖最后由 铸造小虎 于 2017-12-18 14:44 编辑
    : A  l2 B/ @% J. y( I# H4 W+ {7 \7 Z7 h* q, R' @9 z- V4 K
    一看你的工艺就是错误的,这样的半圈连个拉筋也没有,不知道你是如何控制变形的,厉害,高手,哎,这个铸件我做了很多,你还不明白,浇口造成的热节,都是一串一串3-5毫米的气缩孔啊
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-20 11:37:09 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:03
    9 {7 L( |+ o4 G+ }- b( l4 B) d, rCO2水玻璃砂工艺:采用泥芯拼装,其中,新砂共计15吨,回用砂共计34吨,型砂水分3.2%左右,合箱后,热风 ...
    9 _. k# ?$ ~" Z1 h/ h, l
    由于你的现浇口设置.把本来有热冒口作用的明冒口(浇口在冒口下),变成了冷冒口.这样.原冒口的补缩延续度将大打折扣.冒口顶部先封口.把铸件的最后凝固区.延移至浇口的部位.
    , ^& B: u4 c% S- O% ^至于端面的缩孔.由于冷冒口的补缩通道有限,加之铸件的下截面形成楔型冷却加之铸件的端头的冷壁.在冒口补缩能力有限的状态下.在这个部位产生一个最后凝固区.则是很正常的.
    ; N) d$ @; x+ \  c关于缺陷.我定为为缩孔:
    2 \2 r; ]6 Q( D# l" y! ~1:水玻璃砂.其浇注时的水份来源.也就是硬化过程中的反应水.如果烘烤过.根本不会影响充型并产生气孔.
    5 r0 j3 v% f( p" ]- S) t& n2:看图.缺陷内没有明显枝晶乳凸..这和你的浇口在这部位连续充型.高温下枝晶的多次晶乳凸不明显是正常的.
    截图04.jpg

    点评

    同意!  发表于 2017-12-20 11:45
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-21 09:29:26 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-21 14:02 编辑   X9 t) A1 `2 z+ p) k
    ; }8 b# a6 z! T5 f
    . C5 B4 M0 c7 `# ]( }

    ( V; x5 K+ W; l水玻璃硬化后.会有反应水.这种反应水在铸型硬化后,存在于铸型型砂中.不会被蒸发掉.而这种反应的充分进行.也有一个CO2对砂的水玻璃复膜,有一个由砂复膜外表向膜的内部的逐步硬化反应过程.+ L6 `4 f$ S" x1 f! U3 V6 ]5 o$ {! [
    1 V5 G( ?& H$ i* l$ K
    1:你把冒口设置在浇口之间.使冒口完全成为冷冒口.
    2 E$ _( n( Y+ v, `& N8 s: K6 u2:在冒口之间形成工艺热节区.使这个最后凝固区远离冒口的补缩延续度有效补缩距离.成为缩孔.你的缩孔应是二次缩孔.
    ! |) z1 {( ~" Z; Z( W: E1 d$ C: K3:在你的21小时的烘干过程中.使所有硬化反应水.均蒸发为气体.瀰散在铸型型腔中.由于你的底注会在浇注过程中.内气压增大.除浇注时.冒口外排.也有可能存在于最后凝固区内.4 i; W( {: o. E* d( m2 N5 |  s- B
    这样.你谈到缩孔里有气孔的特征就可以解释了.但.缩为主.气为辅.; \& {: V' _; N2 y# m7 b

    3 h) I/ |! S. G: q应烘干后合箱.2 H; d. _! S5 N% g

    # B. p1 I9 N0 M* U8 a1 U2 n如果缩孔里有夹渣那有气孔特征很正常.
    $ _# {+ C+ ^9 Q, T( O( _
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    奋斗
    2025-9-2 08:07
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-19 08:02:48 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-18 16:392 A* m3 F- p; R  O0 d, `) l
    圆形气缩孔能理解。。。关键是怎么来的呢???这是我第一次遇到(这种我们每年要做上百个,除了尺寸有差 ...
    : U7 j6 w* O; H6 O/ P% X
    有撒好奇怪的呢,既然你知道是转移了浇口,那还恢复原样,铸造基础课程里面应该讲的很清楚,分半处是因为你的末端,造成补缩距离不够,气渣聚结形成的气孔,浇口部位是人为的热节,造成无法补缩产生的气缩孔,如果不少这样,你说还有其他的原因嘛?成熟的工艺不允许随意改动,工人改了你可以责怪工人,你自己改了也要承认错误,反正我也不罚你的款
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    2018-12-19 20:43
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-18 16:09:31 | 显示全部楼层
    核电上用的半圈,两个合并在一起用,一对一对的,这个产品肯定经过模拟,可惜模拟不告诉你这里有缺陷,看你的浇注工艺三维图,缺陷就在你说的位置,圆形的气缩孔,一大串一大串的分布
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    2025-8-12 13:51
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-18 16:34:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 恶魔天尊 于 2017-12-18 16:44 编辑 ! @$ [1 G! M/ L: \
    铸造小虎 发表于 2017-12-18 14:11% [  \' e, }! A) g
    一看你的工艺就是错误的,这样的半圈连个拉筋也没有,不知道你是如何控制变形的,厉害,高手,哎,这个铸件 ...

    4 K7 K2 M- G2 A! x4 i: j
    " a) ?2 e' x( Q/ U$ X; J大哥,这样的东西我们每年要做上百个,从来不放拉筋的。。。。。浇口造成的气缩孔???没道理啊,浇口直径100,浇口位置的壁厚有300多啊。。+ [( I6 J7 F( }1 o3 y& L
    # I- Y. {1 d0 `3 l0 A
    捕获.JPG
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    2025-8-12 13:51
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-18 16:39:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 恶魔天尊 于 2017-12-19 08:54 编辑
    & |" Z0 r+ v6 v1 E; a- A4 I- [
    靖江山水 发表于 2017-12-18 16:09+ n& q: R$ N& [5 S( O3 {
    核电上用的半圈,两个合并在一起用,一对一对的,这个产品肯定经过模拟,可惜模拟不告诉你这里有缺陷,看你 ...

    9 `3 z; e: d: _1 M% s& Y3 P" x& d9 \/ V' M: c
    圆形气缩孔能理解。。。关键是怎么来的呢???这是我第一次遇到(这种我们每年要做上百个,除了尺寸有差别外,基本方案没什么太大区别),这次唯一就是把浇口移到了2个冒口之间(以前是在冒口底下的),我唯一奇怪的地方就是在分瓣面有一端是没有浇口的,为何也有这个缺陷。。。
    ( c+ z" x, T8 x8 V% \3 [注意:此处分瓣面的处没有浇口,(另外一边的分瓣面位置有浇口,但是缺陷类型及大小基本一样)
    # n# e5 R9 r$ T# \! G5 m8 F/ j
    ) a& R, V/ h9 P& o/ k 捕获.JPG
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    2025-2-9 15:50
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-12-18 19:29:37 | 显示全部楼层
    以前的没有缺陷为什么要改变位置呢?可以肯定的是缩孔。感觉你有点儿过于自信了。
    : z* d, @( m. }( p* Y个人感觉冒口之间应该放冷铁,不然冒口补缩之间会造成干扰。
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    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-12-18 19:32:49 | 显示全部楼层
    这个图片看不太清楚,单从这几方面看是气体造成的体积亏损,并且都是在冒口之间的,是不是水玻璃砂有问题,临界温度后出现反应性气体造成的的体积占位。
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    2025-8-12 13:51
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-19 08:21:20 | 显示全部楼层
    jingdizhiwa 发表于 2017-12-18 19:29% ?( n* ^) Z7 p# R0 b$ x9 z5 l; V2 n
    以前的没有缺陷为什么要改变位置呢?可以肯定的是缩孔。感觉你有点儿过于自信了。
    " X  j9 _0 T4 v个人感觉冒口之间应该放 ...
    : @9 t. c+ m% n# B' A  |& ~7 j
    改变浇口位置主要是想解决PT缺陷。。。。2个冒口之间是有隔砂冷铁的(因为考虑到浇口在冒口之间),一般来说这类铸件我们不怎么放冷铁。为什么说不是缩孔,因为分半面的位置的缺陷和冒口之间的缺陷一样,如果说分半面的补缩距离不够,那就说不过去去了
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    开心
    2025-8-12 13:51
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-19 08:24:15 | 显示全部楼层
    范恋雪 发表于 2017-12-18 19:32  }3 n/ u7 ?5 s: ?6 `5 N
    这个图片看不太清楚,单从这几方面看是气体造成的体积亏损,并且都是在冒口之间的,是不是水玻璃砂有问题, ...

    ) L- b  X+ K4 b7 t, ?9 k. i/ F. f当初我们也怀疑砂有问题,所以我描述的时候有提到型砂水分(这个是符合工艺要求的,其他同类铸件的型砂水分也基本是一样的),而且我也提到型砂烘干,与其他部件类似
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    2025-8-12 13:51
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-19 08:32:29 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2017-12-19 08:029 f; }% ?+ Z6 \2 z5 M( g, l
    有撒好奇怪的呢,既然你知道是转移了浇口,那还恢复原样,铸造基础课程里面应该讲的很清楚,分半处是因为 ...
    $ v0 E; R- {4 g! y' X+ @
    缺陷示意应该很明显,分半面的缺陷是已经贴近表面啦(表面都补缩不到就说不过去了)。这个浇口放在冒口之间应该不是导致这个缺陷的主因,为什么呢?因为我前面提过,分半面的位置有一处有浇口,有一处没有浇口,但缺陷深度和大小却一样,,,不觉得奇怪么? (还有,浇口置于冒口之间,虽然用得少,但是我们也有成功的案例,所以这次才会为了解决PT而采用这种接法)
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    开心
    2022-12-29 14:16
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-19 08:39:18 | 显示全部楼层
    冒口之间的距离是不是太小了,如果改为三个冒口(冒口尺寸加大)并在冒口之间增加冷铁,可能效果会好一些
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    2025-8-12 13:51
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-19 08:50:10 | 显示全部楼层
    黄荣 发表于 2017-12-19 08:398 a! |7 k* F) [+ X3 v) F2 l5 V
    冒口之间的距离是不是太小了,如果改为三个冒口(冒口尺寸加大)并在冒口之间增加冷铁,可能效果会好一些 ...
    / ]0 m3 X( c7 m( G* \, ?7 n
    分半面的补缩距离应该足够了吧,冒口补缩距离不是此次缺陷的因素
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    开心
    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-19 21:28:05 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-19 08:50
    9 a) W2 o% y  Y  e1 B" `8 ?* J分半面的补缩距离应该足够了吧,冒口补缩距离不是此次缺陷的因素
    6 |0 Q# A" I& T( }: u
    学习一下2楼的回答吧
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    开心
    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-19 21:30:09 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2017-12-19 21:34 编辑
    " F( m) v" U# j0 z" @0 e/ p! K# s6 \- G9 D1 `' F8 N
    你的内浇口设置在冒口中间是怎么考虑的?”一直没有工艺拉筋“不变形?不信。除非是工程师很有经验,模型提前预留了变形量
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-20 08:36:39 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-20 09:18 编辑
    5 h- U/ K1 u* b: G% x5 k" G4 @5 Z" R
    恶魔天尊 发表于 2017-12-18 16:39+ K, P! Y5 o' e. l6 i) _
    圆形气缩孔能理解。。。关键是怎么来的呢???这是我第一次遇到(这种我们每年要做上百个,除了尺寸有差 ...
    3 \- n) M( F% ?$ O

    $ n& v8 H& {# F, H9 Q1:我唯一奇怪的地方就是在分瓣面有一端是没有浇口的,为何也有这个缺陷---把位置标一下.发缺陷图上来.* O. P7 u( m% u$ m& ?3 w  Y
    2:缩孔---造型型砂谈一下.
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-20 08:41:50 | 显示全部楼层
    四海人士 发表于 2017-12-19 21:30# ]+ e2 n8 S: e+ H
    你的内浇口设置在冒口中间是怎么考虑的?”一直没有工艺拉筋“不变形?不信。除非是工程师很有经验,模型提 ...
    , y; j$ s/ E" B2 d( Z& s% T8 L
    很可能加工量够.没反映出来铸件应力变形.
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-20 09:38:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 拉斯特 于 2017-12-20 09:40 编辑 ) m. C& j/ S% H4 E7 V4 a3 H# f

    , }$ I4 y( M5 q: ]3 I1. 原工艺,浇口在冒口底部,则PT有问题。对吧?实际上如果再做做UT就会发现,问题大了去了。因为冒口本身就是热节,而浇口的过热更加剧了冒口部位的热量。6 B- R( ^$ M0 W: \: U, P

    4 C3 K5 Z4 n  h* V- o2 y2. 现工艺,浇口放在冒口之间。减少了冒口部位的过热,恰恰又增加了另外的热节----浇口过热。; q6 x' r* K6 R9 L  H$ l5 e7 T9 @
    ------这样,如果增加冒口的热节,使冒口的热量能够充分覆盖浇口的热节,才能在验收获得通过。包括PT 和 UT。
    " B; z8 T0 j( V" @9 W+ H
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    2025-8-12 13:51
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-20 10:47:31 | 显示全部楼层
    四海人士 发表于 2017-12-19 21:30; u2 V0 i+ x. [2 j
    你的内浇口设置在冒口中间是怎么考虑的?”一直没有工艺拉筋“不变形?不信。除非是工程师很有经验,模型提 ...
    ; y& s4 H5 B& x% W( C0 K/ x
    怎么可能没变形呢,我木模直接设置了预变形的。。。。所以我们不放拉筋。为什么吧不放拉筋,因为拉筋有可能会变撑筋,这个不好把握,反而是预变形容易把控!浇口设置在冒口中间,是因为2股钢水(内浇口)汇流的时候可集中在冒口位置。。。
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    开心
    2025-8-12 13:51
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-20 10:50:20 | 显示全部楼层
    四海人士 发表于 2017-12-19 21:288 k1 |. @3 m3 {  u
    学习一下2楼的回答吧
    8 n. B, I0 j4 `2 V- w
    二楼的主要观点是:浇口造成的热节引起的气缩孔  。很抱歉,我没能理解(个人感觉不能解释这个缺陷),理由就是:分半面有一处是没有浇口的,但缺陷类似
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