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[已答复] 球墨铸铁中石墨形态问题

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    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-2-10 15:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    铸件重1KG,主要壁厚为12,金相是铸件本体取样,视场中有很多细小的石墨,这是什么原因引起?石墨的圆整度也不好?
    9 t" J5 T! U" d5 yC3.45,SI 3.2 MN0.368 t& b+ a1 k& _6 h
    配料:Q10 150+回炉料300+废钢50,球化剂加入量1.3%,孕育剂(75硅)加入量0.8%,小包0.15%的强化孕育,由于小厂其它微量元素不能化验: ~. X, n) Q0 P* ]6 c8 @
    8 R1 A' p0 _9 a: v- J; b% E: M
    [ 本帖最后由 xyzhlan 于 2009-2-10 22:06 编辑 ]
    P1000845.JPG
    P1000846.JPG
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-2-10 20:33:39 | 显示全部楼层
    涉及专业技术诀窍,包治, 此回复收费; {0 B9 z% }' q3 B5 B5 b' @! I) b
    不好意思 别生气,这点经验也是付出过很多代价得来的, 理解万岁
    1 f8 E" Y5 i- E# |/ e0 @8 G' s
    * v) f$ ]( T# W/ H) @, |/ W9 [/ l4 k此类石墨严重时会联结成线,即使大的石墨球圆整, 球铁的机械性能也会被大幅度恶化!1 `' Q8 l3 H# `# ^3 G+ M6 x3 I. u
    % O4 v( R8 Z$ k' Z+ C/ w* j
    [ 本帖最后由 ddhdgpa 于 2009-2-13 22:41 编辑 ]

    细石墨解决方案.txt

    824 Bytes, 阅读权限: 10, 下载次数: 281

    售价: 5 枚热加工币  [记录]

    球铁显微组织中细石墨解决方案

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    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-2-10 21:09:58 | 显示全部楼层
    要钱还是买了3枚钱的价值很有用,因为二楼资料有用啊
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-2-10 21:35:52 | 显示全部楼层

    回复 3楼 的帖子

    谢谢,我也就是多浪费了几年粮食,见得多点而已,吃了好几堑才长得这么点智,惭愧 . E+ d. c% ^7 o3 \. u4 A
    ( d4 k# c1 J$ C# D% [
    若楼主信息更详尽些,我的答案会更有针对性
    ) E+ F$ W, x; {. s有时球铁就是很有趣, 很有研究学习的价值% u6 q& `! f) |4 r
    铸造这个专业就很深奥很博大,干一辈子学一辈子
    4 ], T% z. ]) [, @* b
    8 r3 c3 o8 b+ D- N; @8 e我爱铸造!!
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    2025-11-5 21:12
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-2-10 22:22:26 | 显示全部楼层
    有时也经常碰到此种情况,正好下来学习一下,谢谢!
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    郁闷
    2017-9-29 09:19
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-2-11 08:07:15 | 显示全部楼层

    球墨铸铁中石墨形态问题的回复

    楼主的产品属于中小件,主要壁厚也只有为12cm,球化率应该可以做的很好的( \0 {3 |& v+ j% h
    (C3.45,SI 3.2 MN0.36 配料:Q10 150+回炉料300+废钢50,球化剂加入量1.3%,孕育剂(75硅)加入量0.8%,小包0.15%的强化孕育,由于小厂其它微量元素不能化验6 z' r7 N# z$ {' e
    不知道楼主的产品是什么牌号的?)
      r  W% P# T3 r
    & X0 h/ K4 @' y( ]8 }如果是普通的球铁 QT500~QT550的话,我觉得化学成分有问题,我提供些相关参考
    * s" ]8 g5 C' M+ t; u/ CC:3.65~3.85; Si:2.5~2.8 (3.2太高了);Mn:0.35~0.50;Mg:0.03~0.05;Cu:0.35~0.45;S<0.018%(炉前)
    " a% V( ~7 _0 i: L+ Q" F球化剂加入量1.3%左右,孕育剂(75硅)加入量0.3%(包内孕育用不着那么高的),随流0.15%的强化孕育7 A9 ?  Y5 b3 r$ j2 u! n- N) l
    注意球化时间,一般建议小于9分钟;出铁温度1500~1530,不能太高;球化室需良好
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    2024-7-1 08:10
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-2-11 09:20:10 | 显示全部楼层
    原帖由 fscafy 于 2009-2-11 08:07 发表
      T  K, f& H* O% N' G% g8 f1 P- Y楼主的产品属于中小件,主要壁厚也只有为12cm,球化率应该可以做的很好的
    5 v/ C/ ?7 L; j7 R9 D" K& V6 }* L(C3.45,SI 3.2 MN0.36 配料:Q10 150+回炉料300+废钢50,球化剂加入量1.3%,孕育剂(75硅)加入量0.8%,小包0.15%的强化孕育,由于小厂其它微量元素不能化验
    1 ]+ j5 ~/ y- \, m/ A不知道楼 ...
    ; x$ c$ Y1 r7 r; m! v" E
    应该是浇注时间小于9分钟吧,谁能保证球化搞9分钟呢? 会搞糗的
    6 V. V- U4 \3 d0 W' z: A# m4 g5 G  O& e( z由于60% 的回炉料过量的加入,始硅的偏高造成终硅量高,同意适当降低包内孕育剂量的方法,也可以通过这种方式减少温度的损失,从而可以适当降低出铁温度,但更好的办法是降低原铁水的硅显著增强孕育效果。 但孕育量和终硅量的减少会对这些细点状石墨的消除有帮助吗? 原铁水成分无变化的前提下减少孕育量对最终的孕育效果有无影响?值得考虑6 r% S) j* s% i) z' H. N
    楼主能有60%的回炉料可用,质量水平可窥一斑,都是废品吧( L1 o: j; F* ?6 ?& R* g1 _
    # h* v7 L! {+ o8 D! g3 t
    [ 本帖最后由 ddhdgpa 于 2009-2-11 09:24 编辑 ]

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    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-2-11 14:17:33 | 显示全部楼层
    这个应该是回炉料过多SI高造的并且RE也应该超标了,再严重点就会出现整列石墨了。
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    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2009-2-11 15:05:45 | 显示全部楼层
    我曾在第一个单位时,做QT450-12,美国产品,壁厚较薄5~10毫米,原铁水硅达1.8~2.0,终硅量达3.0~3.3,可球化很好,铸件重量差不多,不过是双联熔炼,DISA造型。
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    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2009-2-11 15:07:22 | 显示全部楼层
    球铁小件工艺出品率不高,再加上有时的退货废是高
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    2017-9-29 09:19
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-2-11 15:57:49 | 显示全部楼层
    我们现在生产的某些球铁产品配料如下:
    . M9 r4 l# N/ _       生铁  废钢  旧料
    # ?8 Z# _3 T% |0 J方案一: 10%  30%  60%
    4 ~# s, F6 e( q# F方案二:  5%  35%  60%9 Z2 w2 Q0 j: W" Y- l
    金相检测:球化率85~90%,无渗碳体,球径5~7级,  
    . \) J6 s9 w. \; r机械性能:抗拉强度650~750 ;屈服强度400~430;延伸率4~8%; 硬度:220~260
    5 ]% k: n9 M! J% Q6 V& v. Y球化剂成分: Mg:5.5~6.2%;RE:0.8~1.2%;Si:42~48%,Al:1%max,适量Ca%等 ,MgO:0.5%(一般)* |' N+ A/ f, H$ S
    炉前Si:1.35~1.45%,使用1.2%球化剂,孕育方式(随流孕育+孕育块),无包内孕育;炉后Si:2.0~2.3%* |( S! U' s7 b! D
    浇注时间:从球化反应开始至浇注结束一般小于等于9min(工艺规定10min max); H# A8 K5 c8 E" o* ~
    废品情况:内废3~5%;外废:0.8~2%* D1 l  Y/ k% l( }) c6 C* s
    ) A; N9 Z& t6 [. F; f% U) P
    9(2.5MM).jpg (9F2.5MM).jpg
    8 b/ W3 s# W- ^; n4 F3 O
    3 v. x. a9 n% g: ]" g; B, u[ 本帖最后由 fscafy 于 2009-2-11 16:00 编辑 ]

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    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-2-12 12:07:41 | 显示全部楼层

    回复 4楼 的帖子

    请问你做了多长时间的铸造了
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-2-12 16:39:41 | 显示全部楼层
    谈一点看法.& c9 i) f' b/ d* U7 z- Q7 s6 K
    一:件薄,冷却快.共晶晶间易产生过冷石墨.
    7 @1 ^5 R6 i5 e, D% }; g+ e二:件薄.成球好.如按正常加球化剂,残稀土易过高.造成球的形状系数变小,产生畸变.过高稀土残量也会在共晶晶界产生过冷石墨.
    . f7 J$ G% a) h( r三:铁水硅量有点高.加之件小,薄.出炉温度可能高,浇注时间长,这就可能造成孕育不好和球化衰退.(也不知0.15的强化孕育剂的粒度是多少)7 C! u5 G3 G( P$ t
       应该注意件薄.小的因素.供参考.
    , N& U) W  `/ b7 E
    1 _% ~7 D8 [5 g* \[ 本帖最后由 castengineer 于 2009-2-12 21:22 编辑 ]
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    6 小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-2-12 17:26:05 | 显示全部楼层
    是不是铁水的杂质较多形成密集小点啊!
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-2-12 19:37:16 | 显示全部楼层
    原帖由 ajizhouji 于 2009-2-12 12:07 发表
    , F1 c% E5 c3 s1 r" R- r$ K4 x请问你做了多长时间的铸造了
    0 }$ T2 Y! [2 u& r1 o9 R
    # R. P2 H1 n  |2 [/ N8 q0 l, v# W
    铸造专业毕业后95年进的铸造车间,一直在追赶时代步伐,不敢放松落后,不然总被你们小青年challenge挑战
    4 ], v7 L6 S4 c" o# V; T6 G3 z2 O0 B3 s  i. n, D8 y& i2 P
    怎么了,我哪里又有陈腐论调了吗?请指教

    该用户从未签到

    发表于 2009-2-20 08:23:06 | 显示全部楼层
    此类问题本人也曾遇到过,最后解决的办法为:
    % R  }4 D* q0 u1 降低碳当量;6 ]$ ~. c; R) Z. M
    2 加强后期随流孕育;0 s1 y& E! ~* M' t+ J# J" n# Z
    3 采用低稀土球化剂。. e) M3 n; g+ R6 |0 \  I/ w
    以上意见供参考。

    该用户从未签到

    发表于 2009-4-27 22:04:43 | 显示全部楼层
    我们也有该类问题,但是回炉料只加了35%,炉前Si也不高,求教了

    该用户从未签到

    发表于 2009-4-29 10:57:23 | 显示全部楼层

    回复 2楼 的帖子

    楼上说得很全面,定好原因,取其中相应方法,定可治愈。

    该用户从未签到

    发表于 2009-5-31 19:36:51 | 显示全部楼层
    不必那么复杂,把硅降低,不要因为要提高强度就把硅的很高,硅高反而会产生团块状石墨的,加0.3的铜就可以解决此问题。
    + e1 m: d- E# e 试试就知道了。况且壁很薄的。

    该用户从未签到

    发表于 2009-6-1 11:06:39 | 显示全部楼层

    回复 2楼 的帖子

    “基本原理是过高的残余稀土或微量元素的存在,晶界偏析的微量元素”、“检测控制微量元素的含量”“良好的孕育操作”这样说是否太笼统?能否收一下微量元素含量界限;“良好的孕育操作”具体的操作方式?5枚热币对我等新手来说已不是小数目了
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