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[交流] 【分享】解决中频感应电炉熔炼铁液存在的不良特性的办法

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    发表于 2018-5-31 00:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

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          解决中频感应电炉熔炼铁液存在的不良特性的办法) ~  |0 k1 L8 C  }. Z
    ( }. a" s* u/ O8 s' k# H, z
          1.中频感应电炉铁液不良特性
    % a. m; u/ p9 j  {6 M( o3 T7 t8 S. i. C1 {! b+ o. a
          (1)电炉铁液晶核数量少,过冷度大,发生白口倾向大。
    ! u+ c$ y, a, c
    * C7 _( @. m0 g/ `8 ^. a9 F) K      (2)同样的化学成分下,收缩倾向大,流动性差。" ^# {7 M$ A4 A9 g: M
    % L, [& u  E5 a* E
          (3)石墨形态不稳定,A型石墨少,D型、E型石墨多,珠光体含量少。
    1 f7 ?' r/ d& a& e4 P  K# ^0 m6 U  M9 f" ]$ d% {
          (4)孕育效果差,衰退速度快。8 T5 h3 g8 l3 z3 |$ J/ ~4 O! R8 E

    5 a" Y" s5 u$ W" O      (5)铸件内应力大,裂纹倾向大。
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    . i1 }4 J4 Q& ^0 l: V' P2 R9 G      2.原因分析5 F3 @: t% t( L2 z! Y4 I  G$ h
    ( J7 G) U) j6 O2 k1 z* n5 N
          “硫化物核心理论”认为:铁液含硫量低时,白口深度较大,随着含硫量的增加,白口深度逐渐减小,达到一个最小值,此时wS为0.05%~0.06%。然后,随着含硫量的增加白口深度增加。也有资料认为“低硫时共晶团数少,成核度很小,随着硫量的增加,共晶团数急剧增加,当wS达到0.05%以上后,共晶团数增加趋向减缓。”所以电炉铁液含硫量低是问题所在。冲天炉熔炼过程中由于焦炭中硫的影响,铁液增硫;而电炉没有增硫源,所以不会增硫,且硫与其他元素极易形成化合物,浮于铁液表面,与渣子一起被清理,在电炉高温保温时更为明显。, x& k) E5 D- P3 Y3 @% _" a

    ; }' m4 O& p3 r3 }, J% F      3.改善不良特性的措施5 v* U9 H" ]3 [, P( ^/ _

    + ^, y# F* X9 @, ]* f% v      (1)原材料的选用  ! ^, }, K1 d6 k3 t
    ! l0 ^$ ?& r: d# b* w  k1 {
            ①原生铁要选用规模大、高炉容量大、铁矿石质量好以及来源稳定的厂家,这样能保证生铁的成分稳定,有害元素少。4 x6 v2 _% c; z4 N3 w

    , R2 K2 d. c4 M' K% N        ②禁止使用锈蚀严重的废钢,并且在使用前废钢和回炉铁必须经过抛丸处理。" `) ]% M$ S" m/ f! `+ z
      D1 P9 `8 t$ N2 n5 W
            ③增碳剂要经过高温石墨化,否则增碳剂吸收率低,吸收温度高,而且还会造成铁液碳的不均匀。
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    + w: b2 o0 ]( u# m" L7 A3 O      (2)化学成分的选择  
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            ①CE含量要略高于冲天炉。* H" R4 Q# v7 a: e5 t* V9 r
    - K! w4 [9 f0 X" K
            ②以HT300普通机床床身为例:wC=3.0%~3.05%,wSi=1.45%~1.55%,wMn=1.0%~1.1%,wP≤0.1%,wS=0.05%~0.08%。
    - ?2 L- ?7 T7 E# \* V
    : h) \& s( E; s+ l* W: H& n! Y( t      (3)工艺创新措施  
      U8 _: }+ _5 K5 U
    3 m9 g& y: ]# _& G$ J( @        ①为改善铁液在高温保温时间长而产生的不利影响,工艺改变,强调“快熔快出”原则。铁液在炉内成分调整,升温后尽快出炉。保温时间不得超过10min。出炉后迅速浇注,最大限度地缩短铁液在炉内、包内的保温时间。) Z: \: A% [/ S

    ) H6 u& U, H5 T0 m        ②为改善石墨形态不稳定,出现D型、E型石墨的不利影响,我们使用了FeSi75Ba长效孕育剂,延长了孕育有效时间,抑制了异形石墨的产生。石墨形态、珠光体含量都有了很好的改善。但也要注意终硅量的控制,如果终硅量过高,珠光体含量极易降低,一般孕育量为0.3%~0.6%。
    ) F% L$ \1 }0 Q6 a0 w8 p+ S0 H7 I! u
            ③为消除含硫量低造成的不良影响,使用增硫剂来提高含硫量。使铁液中的wS由0.03%增加到0.05%~0.08%,以增加形核数量。石墨形态、珠光体含量有明显改善,孕育效果明显。
    " T1 d$ i1 P+ k+ T7 Y& R! b  I/ L# Q* f
            ④对铁液进行合金化处理,一般选用合金元素Cr、Sb、Cu、Sn。
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            Cr 是强的碳化物稳定元素,稳定渗碳体,因此能提高铸件的硬度、耐磨性,加入量0.2%~0.4%。
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    ' f% x/ e6 J, g3 w* I- G, W( k        Sb是强烈促进珠光体元素,但没有细化晶粒和组织的作用,并且增加抽缩性,加入量0.02%~0.04%。
    2 L6 u! m! V' h/ s1 A9 f- k
      H! r% p9 @: W) j& v+ m        Cu是比较温和的促进珠光体的元素,在使用中副作用小,因此比较常用,加入量0.3%~0.5%。
    " Z0 u7 g7 R. K3 K+ R6 v- W
    6 O$ f; [4 l: ]  A# L+ g* B7 i        Sn是强的碳化物促进元素,增加碳化物,消除铁素体,可以提高力学性能和耐磨性,加入量0.03%~0.05%。4 D  z( s# q% C" F' s: M  a# |- \
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          (1)电炉生产合格的铸件,原材料一定要成分稳定,无锈蚀。
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    2 R: f8 {5 Y# i6 ^1 @7 i      (2)使用增硫剂,严格控制含硫量。
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    # q+ B6 o' t# H      (3)坚持“快熔快出”原则,控制铁液在炉中的高温保温时间。; p* g* ~3 q  o* H4 j

    0 r: M% c: u- |2 s! n. k      (4)使用长效孕育剂,提高孕育量。
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