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[求助] 汽车轴承盖内部疏松,求指教

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  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-22 08:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    产品形状:如图
    8 u* i1 g, A1 L3 j$ o) ]0 e材质:       名义上是QT600,但是按照600来做的话主机厂觉得太硬不愿意,然后实际按照450材质在做,做出来的性能跟500的一样。
    ( F0 e% z4 @% E2 j/ s  Y成分:      C:3.85-4.0.Si:炉前:1.75左右,炉后2.7左右(我们用的是喂丝球化)Cu:0.2左右,Mn:0.35-0.4,S:0.013左右,残Mg:0.045左右
    ( p8 ~) ~# w$ T7 N( r3 i产品的疏松位置和形态如图,这个是最严重的。请师傅们点拨一下:# ^' ^& y4 A9 w; x$ S
    图2.jpg 2 Z1 _9 y) N- t& s' W' s% ^7 y( Q
    图1.jpg
  • TA的每日心情

    2017-12-29 21:12
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-8-22 14:26:51 | 显示全部楼层
    冷冒口这么小,还是底注,难以保证。可以试试把横浇道摆上面直接补缩,不要冒口,可能会铸件表面质量不是很好。你现在的搞不好铸件在补缩横浇道,不清楚你内浇道尺寸,可以试试内浇道做扁长一点,冒口加大。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-8-22 15:30:32 | 显示全部楼层
    本帖最后由 daguzl-425 于 2018-8-22 15:31 编辑 2 l! L( Z( c. V; ^- L; r" l2 l. K
    0 `3 d. g, G/ Y# d
    从浇注工艺上赞成横浇道在上面并加冒口塔子。如果不改变浇注系统工艺,在铁水上做一点文,调低孕育前的含硅量在1.4-1.6%,球化孕育后2.6-2.8%。
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    开心
    2019-11-25 08:51
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-8-22 15:48:07 | 显示全部楼层
    卡不死 发表于 2018-8-22 14:26
    " {6 D$ |9 s6 j冷冒口这么小,还是底注,难以保证。可以试试把横浇道摆上面直接补缩,不要冒口,可能会铸件表面质量不是很 ...

    1 c4 h! }3 q, z0 K, v其实我也想把冒口去掉把内浇口开在现在冒口的位置,领导不同意,他坚持冒口能补缩,其实我把冒口解剖后根部就没有起作用的。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-8-22 15:52:36 | 显示全部楼层
    daguzl-425 发表于 2018-8-22 15:30
    ' G) I% O8 b4 \! P  E, b1 _从浇注工艺上赞成横浇道在上面并加冒口塔子。如果不改变浇注系统工艺,在铁水上做一点文,调低孕育前的含硅 ...
    . R0 w' k7 e: S! ?+ z, }& [! u
    横浇道在上面主要顾虑的是会冲砂

    点评

    这个件浇道在上是错误的.  发表于 2018-8-22 19:08
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-8-23 22:57:24 | 显示全部楼层
    你那缩孔是在下面还是冒口下面?% j( M! }: M' ~3 g# r& R& @2 O
    感觉是在下面,说得如果不对,请指正,本身是热节,又由于浇注过热,还没有补缩,直接改顶注,加点溢流试试
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    开心
    2019-11-25 08:51
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-8-24 11:24:11 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2018-8-23 22:57
    0 U* D: `0 N/ v* J- ^; M你那缩孔是在下面还是冒口下面?# ]5 @0 y3 |. j) p3 L* t
    感觉是在下面,说得如果不对,请指正,本身是热节,又由于浇注过热,还没 ...
    6 k3 m) W% V" j, X5 F
    在冒口下面,我一直怀疑现在的这个冒口反补缩了
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-24 13:34:02 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-8-24 13:38 编辑 / {- ]( e2 n9 p, z4 W. w
    1234lixin 发表于 2018-8-24 11:24# e- x, {% p5 p2 `
    在冒口下面,我一直怀疑现在的这个冒口反补缩了

    6 E$ X6 B3 r# b3 {) ~* V% K- G0 C! M0 J" U3 u
    发一个实际带浇.冒口的铸件图.多角度拍一下.加一个尺寸参照物.
    6 D) f  R8 S/ e' D# L9 v& ^1:这个是最严重的.其它的也都有么.
    $ B1 o5 `6 e: I- ^% b; g5 T2:都是一侧有么?
    2 h& T7 N# I6 t" y! ~: O  j3:浇温多少., f- i' n) Z. u+ s7 o; _# h; u
    4:球化正常么?
    截图01.jpg
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    开心
    2019-11-25 08:51
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     楼主| 发表于 2018-8-24 13:48:28 | 显示全部楼层
    本帖最后由 1234lixin 于 2018-8-24 13:50 编辑 , `4 ~- o+ B) S! o+ i6 y
    castengineer 发表于 2018-8-24 13:34
    " B) F) g+ o) b3 F2 N2 p& R发一个实际带浇.冒口的铸件图.多角度拍一下.加一个尺寸参照物.9 a) J0 I- h9 W2 c
    1:这个是最严重的.其它的也都有么.
    $ z, C8 F: U9 |( S2:都是 ...

    / F! A) I4 q# ^. b" y) b
    * d) X1 a: K( ^3 d) w  {两侧都有出现,图中的是最严重的情况。冒口铸件图就是图中的工艺图三维。浇注温度1400±10;球化温度1460左右。喂丝球化工艺。缩孔比例50%左右。
    % W1 G: c2 y# N- x# R5 J: W IMG_20180824_134918_[B@38eed66.jpg
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-24 13:51:46 | 显示全部楼层
    1234lixin 发表于 2018-8-24 13:48
    : @8 A- e+ `" o% l& I( T& f, A两侧都有出现,图中的是最严重的情况。冒口铸件图就是图中的工艺图三维。浇注温度1400±10;球化温度1460 ...

    7 \* O5 `6 y& s2 d! S2 g
      |$ b; `8 q1 R( V拍个侧面图.和冒口收缩状态图.
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    开心
    2019-11-25 08:51
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     楼主| 发表于 2018-8-24 14:06:53 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-24 13:51
    5 N+ m8 h5 I* ?2 B( ^* V拍个侧面图.和冒口收缩状态图.
    & M: [. x" [; i3 Q
    IMG_20180824_140736_[B@58bcedb.jpg 3 G& Z3 L* |- _$ s
    冒口我解剖过,没有一个是内部缩的,所以我才怀疑冒口反补缩了
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-24 14:25:09 | 显示全部楼层
    1234lixin 发表于 2018-8-24 14:060 {6 X5 [4 N; z* M+ U
    冒口我解剖过,没有一个是内部缩的,所以我才怀疑冒口反补缩了

    ) `0 }1 G. D3 a- G! m' G9 h
    + m, w/ Z# R  `目前.2 r6 r( c  A. _$ U, S  [
    工艺那里也别动.按你的CE值和浇温.石墨自补率应在+0.46%,应当有效果.但冒口颈太大.有碍石墨自补效应.先把冒口颈模数缩一下.
    2 w6 m: x! W# m9 l1 u% [, y试一下.看影响趋势,再探讨.
    截图03.jpg
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    开心
    2019-11-25 08:51
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-8-24 15:22:14 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-24 14:259 ^$ ]! f9 _; g" U3 A: e. a# t  x
    目前.' s  D9 I6 ^* I* l
    工艺那里也别动.按你的CE值和浇温.石墨自补率应在+0.46%,应当有效果.但冒口颈太大.有碍石墨自补效 ...

    ! J6 a8 d: ~; ]非常感谢您的指导,我这就给我们的工艺技术员提一下您的建议。到时候我会把验证结果发出来大家一下总结学习。
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    开心
    2018-8-25 17:50
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-8-25 08:03:39 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-24 14:25
    - C5 Z% D# X7 c, |7 t1 J( R目前., h( _- Q6 b/ m9 c4 u
    工艺那里也别动.按你的CE值和浇温.石墨自补率应在+0.46%,应当有效果.但冒口颈太大.有碍石墨自补效 ...

    * Z! u2 ?5 w3 V$ }' m9 P: w前辈你好!请问这个石墨自补率+0.46%是怎么算出来的?非常想学习一下!谢谢
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-25 15:01:05 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-8-25 19:06 编辑
    ( R" |2 T! N9 Q  n0 r( O8 T) ]8 V
    芳龄二三 发表于 2018-8-25 08:03
    ) t# z0 ]6 H; \7 v前辈你好!请问这个石墨自补率+0.46%是怎么算出来的?非常想学习一下!谢谢 ...

    ! a3 h# _0 H( [% g4 N$ u$ |, J' L
    ( X/ ^" v( p$ |5 A- d) s这不是计算数据.是无冒口铸造的实验数据.
    5 q1 Z/ v: y' G整个球铁的自补效果能力.在CE值4.3-4,7之间.在浇注温度1300-1400之间.球铁的两涨.两缩数据都在变化.而合金成分的不同.铸型种类及浇.冒系统的设置不同.又在工艺条件下,对两涨.两缩数据有所影响.5 s( P# a9 }6 t* V4 P1 I4 n3 |- S
    所以.例如均衡凝固理论的倡导者.就仅仅搞懂了球铁自补原理的涨缩相抵原理.就大谈均衡凝固理论的实践应用,是极其片面的.这也是往往使均衡凝固理论应用不理想的原因.
    / a0 s6 V9 U5 {! k1 Z* @3 P均衡凝固理论离开实践.只不过是纸上谈兵.
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-25 20:49:00 | 显示全部楼层
    从实验数据看.对于一些成份球铁.根本不适合均衡凝固模式.也有熔.铸工艺干扰.破坏了球铁自补的能力.所以就有时候,就干脆使用顺序凝固模式做球铁了.& Q. A( N$ v# m  x0 y+ O, D/ _) q4 F
    这就看出均衡凝固提倡者,把均衡凝固通用到所有合金种类的缘故了.因为.单就铸铁均衡凝固的使用.也是有条件的.他们也说不清楚,就知道加.减相抵之原理.具体如何针对实践.如何去控制其涨.缩值.也就使理论成为纸上谈兵了.
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-26 00:31:46 | 显示全部楼层
    我就要了解一下,发生缩松的是在上层多还是下层多?
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    2018-9-21 08:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-8-28 13:19:40 | 显示全部楼层
    请问楼主,再次试验的结果如何,改小冒口颈是否有效果 ?
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    开心
    2024-3-13 07:42
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-29 19:37:51 | 显示全部楼层
    楼主有结果了吗?
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-29 20:29:27 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-8-30 09:33 编辑 + I. l2 I, \( }% O7 V, [
    8 L% v2 d: b8 K$ Y7 I
    对于楼主减小冒口颈的提议.是在楼主高CE值的情况下的球铁结晶特征的一种测试.只不过看其变化的趋向.未必就能凭此一下解决问题.只要探询出冒口颈减小后.对铸件的影响结果就可以了.也是为解决问题和提出解决的方向做一个铺垫.
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