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紧急求助QT700-2金相组织异常

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该用户从未签到

发表于 2009-2-18 18:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

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这是从120mm左右厚的铸件上取下的金相照片,100倍.球化良好,球化率>90%,机械性能也达标,(正火处理),就是UT不通过(杂波多),从铸件及附铸试块的金相上看有局部地方石墨异常,不知是什么?请高人指点.本人不胜感激.
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-2-18 21:02:03 | 显示全部楼层
    从图上看,局部的退化已经很严重了!杂波多并不是球化不好,而是你的铁水不纯净,或者浇注系统那个设计不合理造成的!
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-2-18 21:18:20 | 显示全部楼层
    有草绳石墨啊应该是干扰元素过量,2楼说的对杂波跟纯净度有关系
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-2-19 08:15:04 | 显示全部楼层
    楼主的这两张QT700-2的金相照片并不好,特别是第二张照片,怎么也看不出球化率>90%(都是块状石墨)3 [) G- Y0 y8 }9 e' b  s4 A( M
    第二张金相照片中黑色长条状的东东我怀疑是疏松。在较高倍数下,石墨并不是黑色,应该泛有点光泽的;如何完全是黑色就属于疏松了。
    9 d+ t7 Q, j* @( y& a* X) q5 t请楼主确认下
    7 T0 U1 B+ \) a% D. q4 f我们做较高要求的球铁:
    6 u2 J7 t: C3 N( X6 f8 c$ J1)原铁水:S≤0.015% ;P≤0.05%;Ti≤0.035%;Cr≤0.08%;其他微量元素(Al,Pb,Zn等)一般都小于0.01%;微量元素控制好的话,金相也会好很多
    1 A1 F: l. B6 a) ^2)此外,建议楼主使用过滤网或调整浇注系统,以求更好的集渣、挡渣;/ b. R4 v# y# w& \6 g7 |+ U
    3)浇注温度不能太低3 a6 j/ G( ]1 ]# W
    4)如果确认疏松的话,适当提高碳当量以希望通过析出较多的石墨来消除显微疏松
    0 W4 [" k. @& d5 u   我们做QT700-2直径约40mm的铸件,一般含碳做得较高,炉后化学成分:C:3.75~3.90%;Si:2.0~2.2;楼主如果是较大件的还需调整以免石墨漂浮。

    该用户从未签到

    发表于 2009-2-19 09:18:17 | 显示全部楼层
    估计配置合金是:Mn加入量大了点吧。
    2 K, i+ |7 m4 ]
    $ M9 ^; ^: t2 f# f/ Y6 E最好的纯净而且控制住的办法可能是Cu,成本高点了。; S0 [+ j. ^3 |' r, S
    3 ^- x& [& k8 {% C7 Z' F8 W
    S的含量砸0.02左右也可以啊。
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    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-2-19 11:21:06 | 显示全部楼层
    石墨形态不好,球化率没有楼主说的90,加强孕育应该能够解决问题.另楼主注意下你的含铅量是多少.

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     楼主| 发表于 2009-2-19 12:31:32 | 显示全部楼层
    谢谢各位,补充几点:1.上面的照片为从10多块本体试块中取的最差的,附铸试块比本体好.2.另外做的壁厚80-100mm左右的相同形状结构相同的铸件各方面都没有问题,可以排除工艺.原材料问题,请各位高人谈谈有哪些原因可以造成UT通不过

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-2-19 18:26:15 | 显示全部楼层

    补充几张照片

    前两张是80mm左右厚的铸件的本体金相照片,UT能通过.后两张是120mm左右厚的铸件的本体金相照片,UT不通过.两张倍数相同.两种铸件形状结构相同,成分相同,工艺相同,机械性能也差不多,就是尺寸不同.出现不同的结果,很头痛,请行家指教.
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-2-19 20:38:51 | 显示全部楼层
    加强孕育处理,浇注时候有0.2%的孕育量最好。最后一张都开花了,是很严重色!晶间缩松通过孕育解决好。
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-2-19 21:33:28 | 显示全部楼层
    120的可能存在比较严重的微观缩松,一次孕育量是多少?出现开花石墨了(石墨漂浮)

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     楼主| 发表于 2009-2-20 11:32:18 | 显示全部楼层
    非常感谢各位,一次孕育量搞错了,现在加0.45%,二次孕育量0.1-0.12%,不知各位觉得如何?结果出来再向各位通报
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-2-20 12:30:43 | 显示全部楼层
    搂主是否能够提化学成分等相关参数,以便更好的诊断
    3 N6 Y( t6 V* f; w) c% s4 s" o9 J8 D楼主补充的照片中,后两张很差的,金相不合格。+ b2 [& B- ?2 o! E& c4 b
    可能碳当量偏高
    8 ]" h% |% C2 V# X' U3 S建议包内孕育0.3%~0.5%(粒度:2mm~7mm);较好的随流孕育0.10~0.15%(粒度:0.2mm~0.7mm,含Mn,Zr等微量元素)
    ( t& [' M' F, l- a不知道搂主使用的是什么球化剂,稀土含量是多少?
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    难过
    2022-5-21 10:29
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-2-20 17:50:08 | 显示全部楼层

    我看还是浇冒口设计有问题啊!

    浇冒口设计有问题啊!加大水口啊!

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     楼主| 发表于 2009-2-20 18:39:07 | 显示全部楼层
    谢谢13楼的朋友,现在2个内浇口,是不大.请教一下加大的理由?

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     楼主| 发表于 2009-2-23 18:04:53 | 显示全部楼层
    结果出来了,UT还是不行.对铸件不同的位置进行UT.结论是铸件壁厚越厚情况越差,80mm以下的部位还可以UT能通过,80mm以上的部位就不行了UT不能通过.c:3.5,si1.95 Mn0.5 P0.03,S 0.008,Cu0.5Mg0.055,Ce0.026
    8 S4 l+ W( U) N7 r! ZSb加40克/吨,包内孕育0.45%,随流孕育0.14%.球化剂镁的含量是7%,稀土(轻稀土)含量是2.5%.加入量1.15%,难度真大.请高人指点.本人不胜感激.
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-2-23 18:36:33 | 显示全部楼层

    回复 15楼 的帖子

    对于壁厚超过80mm的,应采用重稀土镁合金孕育,效果比较好;合金加入量1.5-1.6%比较好,残余Mg要达到0.045-0.057%(本体)。并且要加Cu孕育,Cu有圆整石墨球的作用。二次孕育量要大,采用1-3mm颗粒的。面子没有孕育效果,卖孕育剂的厂家为了推销孕育剂,经常说小颗粒的孕育效果好。
    + }; m) B+ }( x, _7 g如果是心部显微缩松,那就要从工艺上想办法。首先先把球化搞好才是重要的。
    ( m6 T' t- d9 h* ^, N! g2 i1 t# }如果你的成分正确的话,球化不良应是孕育衰退造成的。
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    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-2-23 19:29:36 | 显示全部楼层
    若是疏松的话那 是和成分有关 也就是有微量元素的干扰其共晶问题,你壁厚厚了应该就是冷却速度慢了,共晶温度会有所下降。所以个人觉得可以从两方面着手。1.加强孕育,楼上都说了那么多方法。楼主可以参照,最好可以查出干扰元素。2.就是充工艺上入手,和13楼说的那样加大浇口~~~~~

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     楼主| 发表于 2009-2-27 15:20:32 | 显示全部楼层
    又做了一件,还是不行,与前面没有区别.这次的调整是C降了0.05,生铁.废钢.球化剂.孕育剂.Sb都和QT400-18LT的相同,球化剂.孕育剂(包内)加入量比做QT400都加了25%左右,与QT400相比就是Mm高了不到0.2%,加了0.5%的Cu,其它都差不多,而QT400的铸件有的250mm厚都没有问题,现在QT700(铸态相当与500)为什么就不行了呢?真是不可思义.铁水的纯净度不会有问题,金相照片中黑色长条状的东西在较高倍数下与石墨颜色相同,不能说是疏松.只不过在厚大本体上的金相照片上石墨球比一般的石墨球要大而少.UT时底波有衰减,整个断面上杂波大,测量声速与QT400差不多.探伤工说从来没有碰到过这种情况,认为这种材料不适合UT.急死人了,请各路高人伸出援手,本人将万分感激.
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    慵懒
    2019-6-27 14:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-2-28 02:31:27 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    从金相照片看,我觉得存在二次夹渣,球化过程中生成的微观夹杂物,如果壁厚大冷却缓慢,这些微观夹杂物将作为核心充分长大并上浮形成二次夹渣,较轻微的话UT杂波多,底波衰减大,严重的话根本就没有底波,加工该处用PT检验会发现(严重的话肉眼可发现黑渣)。5 l" o1 h# q/ r# [
    应该考虑通过加快铸件冷却速度来解决问题!
    / s% P' ^) ^2 i4 @6 v尝试一下,可继续探讨!
    . R# g) A2 Y  s7 z8 R4 h) a( U只是个人的一些看法和经验!参考!! 0 G. `. w( `5 m6 w
    - _/ P) Z# i2 l7 g
    [ 本帖最后由 blue_knife 于 2009-2-28 02:50 编辑 ]
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    慵懒
    2019-6-27 14:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-3-2 11:36:00 | 显示全部楼层

    怎么样!?

    不知道问题解决了没有?怎么解决的!?
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