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[求助] 灰铁200,拉筋断裂,热节收缩

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    奋斗
    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-1-26 13:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 富康铸造 于 2019-1-30 11:30 编辑
    5 A; ~7 [2 l& w4 I7 V7 ]* X3 _( D
    为什么会出现这种断裂现象,还有的是热节部分收缩明显严重
    $ E$ x7 j  _& m; P7 T. P都有什么原因会造成这些现象?- H1 x) A9 M( N: k' n9 t3 `
    浇温过高?那合适的浇温是多少?! ^: K4 U* a3 d. W5 D

    * P) S: }) i: ^& W% q8 m IMG_20190126_072158.jpg IMG_20190126_072208.jpg IMG_20190126_072235.jpg IMG_20190126_072221.jpg IMG_20190126_072240.jpg IMG_20190126_072251.jpg IMG_20190126_072300.jpg IMG_20190126_072321.jpg IMG_20190126_072356.jpg IMG_20190126_072328_1.jpg 6 IMG_20190126_072328.jpg IMG_20190126_072321_1.jpg # I, _5 g" R* }4 X9 c* b8 U2 F6 W

    & K7 d( k5 J% C" |灰铁200
    ! S+ g9 F+ i" Y* h0 P# X' d0 vC  3.2  si  2.0  S:0.04 MN:0.75  P:0.04; b0 m/ H$ O* X7 w" g
    这是浇筑系统
      J* a0 _7 o- a: u, W, N
    IMG_20190130_100255.jpg
    IMG_20190130_100238.jpg
    IMG_20190130_100230.jpg
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-30 19:53:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-1-30 20:01 编辑 / _8 {0 d; K( Y: t5 U2 @
    - `% a: r3 R# U' b4 H+ ]
    在铸型压实过程中,绿色部位会阻碍红色部位的紧实.形成型砂压缩比较低的区域.形成松砂区.在石墨析出时,出现外渗豆.及高热缩松区.
    & a9 Y: \( K4 X5 c& ^. }
    3 r0 k1 D1 v/ M* ~; n! P加大松砂区部位的拔模斜度.
    截图02.jpg
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    2025-10-14 14:14
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-1-26 13:48:46 | 显示全部楼层
    你现在多少温度浇注的?
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    郁闷
    3 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-1-26 14:18:57 | 显示全部楼层
    麻烦把现场的条件介绍的清楚点,这样大家才好分析判断原因
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-26 14:25:25 | 显示全部楼层
    这问题大着呢,这么做老板要赔死了!
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    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-1-26 17:25:42 | 显示全部楼层
    200材质竟有外渗豆?
    5 D" J2 o0 Q1 u4 z* q4 X" l铬多高?
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    2023-1-13 09:46
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-1-26 23:58:13 | 显示全部楼层
    已知条件太少了,只是看到图片。
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-1-27 13:00:03 | 显示全部楼层
    灰铁好像没看到过这么裂的啊
  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-1-27 17:18:07 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2019-1-26 14:251 @9 V0 ?# L* G% M
    这问题大着呢,这么做老板要赔死了!
    . z) V7 e8 N( c9 u. i; P7 y/ o
    废得比较多,但是同一批量的另一种产品没有这种情况,当然结构也不同。
  • TA的每日心情
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    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-1-27 17:18:37 | 显示全部楼层
    shine 发表于 2019-1-26 23:58% W4 G8 P! K2 ~3 Z9 h
    已知条件太少了,只是看到图片。
    ( B) X+ Q  ^* b* ?
    想知道都有什么原因能造成这种情况
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    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-1-27 17:19:49 | 显示全部楼层
    chp01861 发表于 2019-1-26 17:25
    3 g$ y) V7 h( a( M; n( x5 r5 q200材质竟有外渗豆?% [; B1 w9 U8 n0 A. o. J
    铬多高?

    0 e" e' I) S4 d7 m# f4 f9 T不会超标吧,使用球铁回炉料和Q12的生铁做的,球铁是正常生产的
  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-12-14 22:50
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     楼主| 发表于 2019-1-27 17:21:07 | 显示全部楼层
    1057815200 发表于 2019-1-26 13:48
    8 D6 Q  E2 \+ `" k3 \你现在多少温度浇注的?

    & `5 Q4 A$ o0 k( Z, U0 E之前是1470度开始浇的,温度的确是比较高了,后来降到1430度浇的,结果还没有出来
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    2023-12-14 22:50
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     楼主| 发表于 2019-1-27 17:25:08 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2019-1-26 14:18
    3 Y3 C- D3 [6 ]; B4 v- X麻烦把现场的条件介绍的清楚点,这样大家才好分析判断原因

    8 T* h3 r$ Q2 s+ g- d; |* k这批是样品试做,出炉温度是1510度,4公斤硅铁孕育,然后直接浇注了,最初浇注时候没有注意到温度过高了,出现这些问题后,我才想起来灰铁温度不能高了,平时做球铁习惯了,浇注的时候也是用球铁包浇注的。估计最高的浇注温度会在1480-1470,但是模具设计的水口比较薄,温度低于1380,会很容易冷隔.....
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-27 20:58:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-1-27 21:19 编辑
    ; r0 ]( ~3 a/ B+ F1 |' p
    富康铸造 发表于 2019-1-27 17:25
    4 @. z/ I# R! U  L" u这批是样品试做,出炉温度是1510度,4公斤硅铁孕育,然后直接浇注了,最初浇注时候没有注意到温度过高了 ...

    , S; D6 t% Y4 i
    % n" c! {6 R" V一:硫低,浇温略高.改大浇口,降浇温.---次要因素.( R3 h) R8 e6 S' {# X

    6 X/ ?% y) V0 I5 S% _; |
    + e) O- r) W1 y3 M$ d) {3 o4 @二:查一下型砂:# D0 g# R" W! [2 {3 @
    1:铸件凹角处砂型硬度.是否有松砂部位.
    1 }) n2 a3 T2 }9 v4 `8 f2:含泥量是否过高.1 I: w  G- g# r+ ], H+ ?
    3:型砂中复膜粘土的破碎树脂砂砂粒是否过多.-----图中缺陷的主要因素.' G' d- V8 Y2 p

    ; B7 z9 I4 _4 r! }. C! {& e/ M三:4公斤硅铁孕育----硫本身就低.单用硅铁孕育.共晶核数低...应是浇.冒口设置也有不尽人意之处.----这是:断裂现象和热节部分收缩明显严重裂纹的原因.
    截图01.jpg
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    11 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-1-27 21:50:40 | 显示全部楼层
    灰铁200
    8 G- S+ W. ?7 b: |0 I+ N7 MC  3.2  si  2.0  S:0.04 MN:0.75  P:0.04
    这是通过什么检测的?; t! X. m) w5 [2 c
    % ], Y4 k0 G' w) B1 ?( a& c
    如果是用球铁的回炉料,以及球铁生铁,那么,你不增硫是不妥的,且,锰还不低!- @" Z; q. m) M1 i5 `" I- ^
    ' ^: q$ b' U7 a5 M9 `: o
    建议用碳化硅做个预处理,且注意增硫。6 i/ d& |, S( v# ~2 k2 R8 d+ a
    : @5 N$ C9 U) l5 T9 ^
    其余的,同意上述的意见~0 r/ c% S3 `& p8 ?: r) x# b

    4 D/ G6 E5 j+ u' e
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-1-27 23:19:37 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-1-27 17:188 G; g' c9 V- y2 S4 C6 ^) |) r
    想知道都有什么原因能造成这种情况

    7 ]$ s- H& }. f( L6 D饲料吃的太精了,不妨搭些粗粮吧!
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     楼主| 发表于 2019-1-30 12:27:04 | 显示全部楼层
    shine 发表于 2019-1-27 23:193 `! I4 W0 s/ I0 H' b1 }/ \; J3 t  z; s
    饲料吃的太精了,不妨搭些粗粮吧!

    ! u8 C4 D, U. a" K& g/ W2 S; P: V后期会改变,用机床铁做,但是现在需要整清楚原因在哪里?怎么整改!
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     楼主| 发表于 2019-1-30 12:29:45 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2019-1-27 21:50
    $ l1 O: W" k/ k这是通过什么检测的?
    3 f1 b1 j! i" p# S1 A% z
    2 Q! r5 O9 n3 D8 c如果是用球铁的回炉料,以及球铁生铁,那么,你不增硫是不妥的,且,锰还不低!

    8 v  _. H1 e6 ?6 M* g5 B% o普通的检验方法,分光光度计和碳硫分析仪化验的,碳化硅预处理?怎么个预处理法?
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     楼主| 发表于 2019-1-30 14:43:27 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-1-27 20:582 ]" f9 K- T: d8 T
    一:硫低,浇温略高.改大浇口,降浇温.---次要因素.
    7 k% |# M, }) ]/ l7 f6 J, U
    IMG_20190130_100230.jpg IMG_20190130_100238.jpg IMG_20190130_100255.jpg
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-30 15:22:29 | 显示全部楼层

    $ g- N: K) _/ B5 @( c. h9 g# L- e5 z8 p' Z; \
    1如图改正.
    0 [: T6 W1 m! ?$ Y* ^% G5 D2:增硫到0.07%
    % E+ t8 ^! y  t( F7 ~% y5 w% g+ }3:浇温1350.:6 H! p6 _( B7 {2 I) Q
    4:注意砂型硬度.
    截图00.jpg
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    发表于 2019-1-30 19:03:47 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-1-30 15:22
    1 e5 Q  y; Z/ c* A1如图改正.0 ^) m0 I  x7 L  i3 ~8 d! o
    2:增硫到0.07%2 l- C+ I! u9 V
    3:浇温1350.:
    / T2 a/ W8 a( `; T
    这么改肯定会有效的,对于出气冒口,个人认为不必多大,大了反而不好,商榷。
    1 i' i3 e$ \( e( w' h; A! D
    * k/ T# Z. i& y+ `提前祝董工新年快乐,明年开春争取到上海来参加铸造博览会!
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