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[讨论] 球铁件薄壁处中心带状渗碳体缺陷

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  • TA的每日心情
    郁闷
    2024-3-20 09:53
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-2-28 11:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
          前几天做了一炉产品,QT600-3牌号,小件,最薄处5-8mm,最厚处12-15mm,覆膜砂壳型工艺,一型两件。6 T7 {2 d# n+ W2 B0 D- E
          580公斤铁水,C3.95,Si1.45(孕育后2.43),Mn0.2,Cu0.3,Sb100g。硬度检测240HBW。
    $ `9 }5 }6 c7 E: v' r9 R
    " h; ]% R* D4 X4 ~1 p      金相发现圆柱筒壁处(照片取样处厚度8mm),中心有一条带状痕迹,显微镜下100倍发现带状处有明显渗碳体,带状以外组织正常。/ f3 o9 J. r$ K9 `

    7 {' p: M( v+ J9 R! \  Y6 q
    0 ~/ a5 h+ P$ _/ ]* ?% v      后来通过热处理消除了该炉产品缺陷。只是这个产品量少,一年可能只有这么2-3炉,之前相同的配料没有发现问题。当时群里讨论,有朋友出现类似问题的,是铁水在电炉内保温时间过长,认为可能是铁水形核能力下降,通过出炉前在铁水内加铁削解决了该问题。" [. {% D4 T4 v: n9 j! H- ~

    ) Q1 ~% W4 ]4 c; b& j3 [
    % b+ A  F6 ?; W: V' n      现在发给大家抛砖引玉,有没有类似的反白口缺陷。: `  C9 ^" N+ i+ ]- G
    + ~# `  h- i6 K' H% w! f. N

    金相拼接照片

    金相拼接照片

    7 A' F/ H$ B9 ]# }7 w7 v' m9 K3 m' H5 I3 J7 L

    筒壁剖面照片

    筒壁剖面照片
  • TA的每日心情
    开心
    2025-11-25 07:26
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2025-7-3 10:13:12 | 显示全部楼层
    今天看到这个帖子,希望论坛的专家能够讨论一下。
  • TA的每日心情
    开心
    2 小时前
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2025-10-10 09:51:31 | 显示全部楼层
    Sb太高了吧
  • TA的每日心情
    开心
    2 小时前
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2025-11-2 16:39:45 | 显示全部楼层
    600-3的活为啥加Sb?而且比例太高了
  • TA的每日心情
    开心
    前天 00:01
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2025-11-2 18:49:21 | 显示全部楼层
    这是五年前的帖子,问题应该早就解决了,欢迎有机会再来分享。6 d) d' i5 R) G+ g  w( K

    . I2 A) g! Z3 W" g8 b从上述的讨论交流看,基本同意多数意见,在此只是补充一下,个人认为可以不用加Sb,把Mn提高到0.5。
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 13:43
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 昨天 14:20 | 显示全部楼层
    ‌球铁件薄壁处中心带状渗碳体缺陷原因:
    % \7 i5 g" I* _- s) x9 w
    3 X* y) @' ~; W4 B" _! e7 c凝固速度差异‌:薄壁处冷却速度快,碳原子扩散受阻,形成渗碳体带状分布。- y- w! r' W+ h; t( K* u$ g& w0 O" `
    ‌元素偏析‌:硫、磷等元素偏析加剧碳化物稳定性,促进渗碳体形成。9 k7 p- }, s" R" \1 G: D% {  c
    ‌球化剂残留‌:残余镁或稀土含量过高,增加过冷度,导致反白口缺陷。
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 13:43
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    连续签到: 12 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 昨天 14:21 | 显示全部楼层
    预防措施
    5 c! P  `; N, f, o7 m  F7 S5 P. ]* H) t3 X8 T
    使用中频电炉熔炼,避免增硫、磷问题。
    + r  {3 L& w6 E8 B4 }7 D& b, ^; {0 B球化包设计为高度与直径比2:1,提升球化剂吸收率。
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 13:43
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 昨天 14:21 | 显示全部楼层
    解决方案
    ) k" U) v8 s3 Z- P/ [5 e
    3 ^) I* S; ?% x2 x  f* W; E7 B‌工艺优化‌:, z9 z. L4 r, K3 h
    提高浇注温度至1300℃以上,减少夹渣和渗碳体。, `2 D7 r9 b0 O9 q+ q
    优化浇注系统,避免直冲热节区域。
    * l" N4 Q8 W9 W6 N  ]% ?2 Z, w0 ~‌成分控制‌:2 t  t0 P2 N4 c" n1 j. Z
    降低原铁液硫含量(≤0.025%)和磷含量(≤0.04%)。* Y- `) h4 K9 W
    控制残余镁量在0.04%-0.06%范围内。2 `& \4 M3 }) a: a; e6 c; X1 M
    ‌热处理‌:1 g# {( f+ w1 d  a9 R/ ^  F6 u
    采用高温扩散退火(1250℃以上)消除渗碳体。% p( G& K' ?$ {0 m6 K0 F" o& m
    对高韧性球墨铸铁件,以铁素体为主的组织可改善韧性。
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