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[求助] 厚大低碳马氏体不锈钢铸钢件UT无底波原因

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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-4-9 17:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    材质:ZG06Cr13Ni4Mo ,轴头最大厚度:960mm
    7 M8 J/ n: R% q- J热处理工艺:正火1015℃/17h 风冷至80℃+回火620℃/19h4 x1 n+ [6 N$ l6 \; M
    打磨UT探伤(φ2.5MHZ:轴头无底波,轴头根部法兰有底波: m# _1 g" d& j
    按原工艺重新正+回,问题解决。" I% V/ a# X/ s# {  D5 }
    对于原因:我们认为是因为轴头较大导致的铸态原始粗晶;(即需多次奥氏体化才能达到细化晶粒): _$ e* m! U' d4 ?1 |
    日本铸钢认为是热处理风冷速度不够及正火终了温度未达到50℃以下导致组织未完全转变造成的。所以请各位大侠指点。
    7 G' _( Z" W0 H3 P% W2 H; f; T  U
    1.jpg 2.jpg
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-4-11 22:06:41 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-4-11 07:44
    # H4 M' U( Z: ^' ]6 e7 [看件重,壁厚差别 ,浇.冒口设置吧。日本的结论,不贴切。下马氏点温度,他能控制那么准确,置疑。 ...
    2 x  D6 ?- L  x/ p
    和成分有关系不?会不会成分导致热处理需要的曲线发生偏移影响了热处理效果。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-4-9 20:20:18 | 显示全部楼层
    都有道理,你的想法我也赞同- j) x* U2 T& S' @7 U( Z9 g
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-4-10 08:40:30 | 显示全部楼层
    什么探头?探头怎么测的?会不会有裂纹?
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-4-10 12:27:02 来自手机 | 显示全部楼层
    应该是第一次奥氏化不完全所致。
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     楼主| 发表于 2020-4-10 13:26:00 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2020-4-10 08:407 ?' J4 m) L7 W$ V
    什么探头?探头怎么测的?会不会有裂纹?
    $ m' d5 C! s7 {9 s  q
    直探头:B2S 起始灵敏度65dB(第一次正回火),直径底波30~40%,第二次正回火:49db直径底波80%,因此不会是裂纹
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     楼主| 发表于 2020-4-10 13:29:53 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-4-10 12:27) b* j9 N7 T- k8 O
    应该是第一次奥氏化不完全所致。

    9 [7 `. [# Y5 S奥氏体不完全?是因为时间不够还是因为温度不够?不太理解
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-4-10 13:44:59 来自手机 | 显示全部楼层
    是否完全奥氏体化过程的时间,相对厚大部位有所不足。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-4-10 13:54:30 来自手机 | 显示全部楼层
    厚大部位的晶内偏析和粗晶,更需要时间晶粒间,晶粒再生和晶内碳浓度平衡。
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    发表于 2020-4-10 13:57:30 来自手机 | 显示全部楼层
    因为你重做一次就好了,所以和冷速及那个50度无关。
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     楼主| 发表于 2020-4-10 17:18:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 恶魔天尊 于 2020-4-10 17:23 编辑
    7 Y6 }- _8 {8 Z2 Q  S2 t# {( H" @" \
    castengineer 发表于 2020-4-10 13:44
    ' w' U6 e9 p. M" P3 w是否完全奥氏体化过程的时间,相对厚大部位有所不足。
    , o/ T/ ~% e/ @5 H
    4 ~5 y( J+ U% O8 e2 w/ ?  w
    之前别人第一就是怀疑我热处理时间不够(这个热处理公式我们用了这么多年应该是没什么问题),所以我就做了下面这个实验。
    0 x3 Z4 m+ X* }2 F; N9 j! j 3.jpg ) C2 X3 c) _( V, \# J! W, J
    如果是奥氏体化过程的时间不足,那粗晶区应该是在轴中间位置。而探伤结果表明在轴端面(上表面)及外圆近表面均无底波,如果说表面也烧不透的话,那无法解释。因此应该不是这个原因!  e, ]5 x! X+ \
    $ \. H) C* [. \0 P
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    发表于 2020-4-10 17:24:53 | 显示全部楼层

    $ L9 u1 Y( m. B8 S两次正火确实能提高性能. P& u; D1 o  J* M& E" I
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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    发表于 2020-4-10 18:34:18 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-4-10 18:38 编辑
    $ P( w, P( K  G7 @) u; @
    恶魔天尊 发表于 2020-4-10 17:18
    , n( e: V: M6 z7 B- u# D之前别人第一就是怀疑我热处理时间不够(这个热处理公式我们用了这么多年应该是没什么问题),所以我就做 ...
    ' c% r- _0 z+ F& b- t

    ) Z7 v' N9 G3 y还原一下原来的浇冒系统。看此处是否与冒口设置处有关。
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    发表于 2020-4-10 23:56:17 | 显示全部楼层
    两次正火还不如搞一次退火细化晶粒
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    发表于 2020-4-10 23:57:08 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2020-4-10 13:26. @1 x: ]3 U$ P1 [1 [1 M) A" J
    直探头:B2S 起始灵敏度65dB(第一次正回火),直径底波30~40%,第二次正回火:49db直径底波80%,因此不 ...
    2 e% W8 X4 t! |! a  i. H! m2 o& j
    两次处理以后有所提高,那应该不是裂纹了
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     楼主| 发表于 2020-4-11 00:16:25 | 显示全部楼层
    本帖最后由 恶魔天尊 于 2020-4-11 00:18 编辑 5 l3 \$ f* X6 r. V
    fbi-2008 发表于 2020-4-10 23:56
    4 ]' |  G( a- n  a1 g两次正火还不如搞一次退火细化晶粒
    6 a  \& l% h& H4 O2 O: m6 m3 V, E

    5 q: r2 C5 Y: N7 q4 `7 S. ~# c我们后续的工艺就是:950退火+1015正火+620回火。。。。。然并卵!没用哦~~~~~~必须2次正回火,这个就很奇怪了。所以这个原因很纠结
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    发表于 2020-4-11 00:19:16 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2020-4-11 00:16, J2 S$ }( \, @. y4 d6 c5 a
    我们后续的工艺就是:950退火+1015正火+620回火。。。。。然并卵!没用哦~~~~~~ ...
    8 Y/ t3 Q7 j8 j6 M0 h
    那奇怪了,缩松得话也不会两次热处理改善底波情况吧?好问题,尽管超出了我的认知,不影响我关注的权利
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    发表于 2020-4-11 07:42:07 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2020-4-11 00:16 & b6 q4 ?/ q' L) x& T4 ]
    我们后续的工艺就是:950退火+1015正火+620回火。。。。。然并卵!没用哦~~~~~~必须2次正回火,这个就很 ...
    5 }/ Q* F) \: ?9 S8 _' `
    说得好,实践是检验的标准) p0 p1 {) [+ p. P
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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    发表于 2020-4-11 07:44:34 来自手机 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2020-4-11 00:19/ w2 H0 P# N% m+ z: {
    那奇怪了,缩松得话也不会两次热处理改善底波情况吧?好问题,尽管超出了我的认知,不影响我关注的权利:l ...

    ; g; ^+ \0 @5 t看件重,壁厚差别 ,浇.冒口设置吧。日本的结论,不贴切。下马氏点温度,他能控制那么准确,置疑。
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    恶魔天尊 发表于 2020-4-11 00:16
    . H! x' j: F3 I7 d. d# l我们后续的工艺就是:950退火+1015正火+620回火。。。。。然并卵!没用哦~~~~~~必须2次正回火,这个就很 ...

    " g& \' }3 {6 V' G! [" Y+ u楼主,和我们的产品一样的,我们的甚至轴头更大,热处理时间基本12小时,相同的工艺,有时候有底波,有时候没有,然后重新正回火后又正常了。各种原因比较复杂。
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    发表于 2020-4-11 22:04:01 | 显示全部楼层
    越来越有意思了。
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