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[求助] HT250石墨异常

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    2025-8-18 15:17
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-7-7 11:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    我们生产的常规HT250产品,成分如下:C3.2~3.25,Si1.8±0.05,S0.06~0.1,Mn,0.9±0.05,Cr0.17±0.02,配料比例10%生铁,70%废钢,20%回炉料(自产),1%碳化硅,其余增碳剂硅铁等,过热温度1530℃,3~5分钟,出铁温度1460~1480℃,孕育:出铁槽0.25%硅钡+0.08%硅铁孕育剂浇注随流,白口2mm,初浇温度1410±5℃,近期出现単铸试棒石长3级,强度低于250的情况,在本体上取样有大量的E型石墨出现,请各位大神帮忙分析一下造成这种情况可能的原因,有时候习以为常找不到原因。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-7-7 12:16:49 | 显示全部楼层
    E墨的出现,无非就是过冷度大了,解决问题的路线就是降低过冷度。这就是思路。
    8 C. I8 t& v9 v- ^' r" ]; W9 L# s. I5 p; H
    再者,是最近出现的?还是一直存在?如果是最近才出现的,那就仔细检讨一下在整个生产过程中,什么环节(细节)变化了?  \8 v3 Y) W, [) w. Q; r1 W

    0 r1 a% ?. X4 }9 v可以通过调整孕育处理的工艺、加料的顺序等加以完善~
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    4 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-7-7 13:57:31 | 显示全部楼层
    调整孕育:出铁槽0.5%硅钡+0.1%硅铁孕育剂浇注随流.
    & z! v& L. }  f2 j试试看。
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2020-7-7 15:27:05 | 显示全部楼层
    附上金相和光谱,C我们是以炉前热分析为准
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-7-8 12:33:47 | 显示全部楼层
    18567886570 发表于 2020-7-7 15:27; _, ]  k* ]0 c4 ^: o# ^, y; L
    附上金相和光谱,C我们是以炉前热分析为准
    , L" V- S- G( F
    前面问你的还没有回答哟~# H7 V4 x, w  y. [" d7 ~
    $ W8 i& p( T* G& l
    C用炉前热分析仪的前提条件是,必须确保其准确性和稳定性,在企业,还真没少上不靠谱的热分析仪的当!最好跟光谱/碳硫仪做个比对,比较有把握。" U% O, M+ S* p2 L
    " Z  I  `. i, }5 v/ V( ?# r
    除了上述加强孕育之外,适当提高点碳当量(如果其值靠谱的话),也有利于降低铁水的过冷度。
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2020-7-8 15:09:35 | 显示全部楼层
    感谢前辈的关注,以往这类产品,C在3.3左右,Si在1.9左右,运行了两年多,今年过了年以后由于疫情影响,交通不便,变换了好多种材料的供应商,导致2月底试棒强度不行,C一度降低到3.15才够强度,强度虽然够了,但是材料的性能远远没有发挥出来,最近慢慢恢复到3.2~3.25,但是发现石墨粗大,E型石墨的出现。我公司两个车间用的都是大连中山的QCR-1000热分析仪,数据都是跟稳定时期的光谱仪大量数据修正过的,炉前C数据一直是参照热分析仪,取样时机是在1450℃左右,静置1分钟,扒渣干净后进行取样,热分析和光谱,然后继续升温到过热温度保温5分钟左右,在出炉前还有一次热分析取样,孕育后还有一次。结合各位的建议,今天下午进行了一炉实验,碳当量不变,C稍微高配,后期不允许加入增碳剂,过热温度1530℃,保温时间7分钟,一次孕育由0.25%增加到0.31%,加入方式由出铁槽加入变为人工随出铁流,检测白口仍维持2mm,浇注有単铸试棒,明天看金相结果。
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    2019-11-25 08:51
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-7-8 16:59:27 | 显示全部楼层
    占楼看结果。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-7-8 17:23:54 | 显示全部楼层
    18567886570 发表于 2020-7-8 15:09
    ) ^; m0 i* P8 E+ k  [" n. W感谢前辈的关注,以往这类产品,C在3.3左右,Si在1.9左右,运行了两年多,今年过了年以后由于疫情影响,交 ...
    : @1 f4 h' u$ w( _& v
    方向对的,必须是要朝着降低过冷度的方向努力~/ V& ^7 ]' U0 Z. f: S6 Y8 o9 Y
    * O/ O3 D# s0 K; w
    顺便说一下,以我的经验,炉前快速碳硅分析仪取样入杯的温度最好稳定在1350°C~

    该用户从未签到

    发表于 2020-8-14 09:08:25 来自手机 | 显示全部楼层
    楼主最后怎么解决的
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    慵懒
    2024-11-25 22:41
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-8-14 11:57:35 | 显示全部楼层
    * ~# h! p3 ^- ?. a: A
                                   
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  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-11-7 16:48
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-8-14 13:53:14 | 显示全部楼层
    一次孕育由0.25%增加到0.31%,按照孕育剂硅含量75%计算,孕育处理后铁水硅含量的变化由0.18%左右升高到0.23%。个人感觉孕育处理有点小。是不是可以考虑原铁水适当降低一些硅含量,放在孕育过程中来提高?
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    开心
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     楼主| 发表于 2020-8-23 17:33:59 | 显示全部楼层
    yihezhuzao 发表于 2020-8-14 09:08! ?+ o0 G: |/ Z1 {
    楼主最后怎么解决的
    1 S; G( f5 F2 Y& W, V$ s
    回炉料比例减了一些,严格执行过热温度和时间,有一星期时间就恢复过来了,感觉还是年后用的原材料有问题,有遗传性,现在这个成分和操作,试棒在290了,我要吧碳当量往上走一些了。
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