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[求助] 静压线铸件粘砂

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    2025-6-17 17:16
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-2 16:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 ljy112511 于 2020-8-2 16:59 编辑 ; X" S2 W$ ~1 g- r; J
    1 O. R( V, m, b
    帮分析下这种粘砂缺陷产生的原因。目前已知型砂参数   水分3.4   紧实率38   湿压强度185MPa   透气性120   含泥量12  灼减4  AFS56  有效土8.2  0 l( n  W' K$ t) D8 R5 y- Y# J
    粘砂是局部粘砂   厚度1-2mm  粘砂件顶部大多有气孔缺陷    比例大概30%   
    微信图片_20200802165157.jpg
    微信图片_20200802165149.jpg
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-9-6 22:58:10 | 显示全部楼层
    henrysong6514 发表于 2020-8-31 17:34
    3 ]* Q/ R( R* R3 g" F# B  A) ?这种缺陷似乎是被美国AFS缺陷手册称作Scalling(Scars),由于砂型表面过硬造成。 ...
    + {- c* x* V; p
    我倒是持相反意见,认为这个地方的砂紧实度低了~
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    2023-7-24 08:08
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2020-8-31 17:34:26 | 显示全部楼层
    ljy112511 发表于 2020-8-3 16:53$ W; U! i. V- u  @% G8 z1 m
    董工   新厂目前没有挂抛机,整体抛不了。又拍了几张照片再看下。回头有时间在模流下 ...

    0 l5 y2 n2 B( J, \) B- E' V6 N1 z' P这种缺陷似乎是被美国AFS缺陷手册称作Scalling(Scars),由于砂型表面过硬造成。
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    2025-12-29 15:49
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-8-2 17:22:02 | 显示全部楼层
    有带浇口冒口没有清理前的铸件啊
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-8-2 19:01:54 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-2 19:06 编辑
    : k$ p7 O: s* ]- b; ?( i9 \8 y$ ]' P% W; w% r
    把壳体立面的脉状凸起磨掉,看一下里面的铸件本体的状况
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    2025-3-3 22:37
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-8-2 21:15:10 | 显示全部楼层
    这型砂参数太漂亮了,估计出问题的铸件用砂不是这个参数,观察一下现场,看看什么时间段型砂偏湿和偏干,看看等铁水时,未合箱的那几箱和每包开浇的那几箱。
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    3 分钟前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 07:41:09 | 显示全部楼层
    @weixing9110 也怀疑此砂非彼砂~
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    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-8-3 08:00:03 | 显示全部楼层
    分析下这种粘砂缺陷产生的原因。目前已知型砂参数   水分3.4   紧实率38   湿压强度185MPa   透气性120   含泥量12  灼减4  AFS56  有效土8.2  1 q& o% [0 z8 S* I" n2 O
    粘砂是局部粘砂   厚度1-2mm  粘砂件顶部大多有气孔缺陷    比例大概30%   8 W  K$ z  h# o& [- L" M" Y0 }

    3 y; `) y" F7 }紧实率、湿压强度、含泥量、有效土都高,不怎么样的一个型砂配比方案。紧实率30-36,湿压强度0.14-0.16 ,含泥量7-11,有效土4-6 ,试一试。
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     楼主| 发表于 2020-8-3 10:22:28 | 显示全部楼层
    还不是全部有,有一定比例  30%左右。当时实际的型砂参数没办法核实了  只能看记录。像这种情况与浇注速度有没有大关系?模重171kg   浇注时间20-25s/模
    微信图片_20200802173553.jpg
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    发表于 2020-8-3 10:32:13 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-3 10:43 编辑
    7 |8 Z% A" `- \  k8 \( e# _2 _
    ljy112511 发表于 2020-8-3 10:22
    : v+ y( \% a( H" {$ W% F还不是全部有,有一定比例  30%左右。当时实际的型砂参数没办法核实了  只能看记录。像这种情况与浇注速度 ...

    ) }, Z) ?" M0 |3 ]' b: w
    ( `5 e# @/ W2 G4 v4 A3 V2 K整体喷一下砂再发上来,模拟一下看内浇口流速:米/秒多少。
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     楼主| 发表于 2020-8-3 16:53:47 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-8-3 10:32
    / F9 v' u% C3 h4 f整体喷一下砂再发上来,模拟一下看内浇口流速:米/秒多少。

    6 f6 A) c9 i3 e! t7 F7 a董工   新厂目前没有挂抛机,整体抛不了。又拍了几张照片再看下。回头有时间在模流下

    打磨之后,轻微的可以打磨掉

    打磨之后,轻微的可以打磨掉

    严重的是有一层壳

    严重的是有一层壳
    微信图片_20200803164329.jpg

    能掰掉一层

    能掰掉一层
    微信图片_20200803164335.jpg
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    发表于 2020-8-3 18:54:36 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-3 19:42 编辑
    " `* |0 d" @8 {
    ljy112511 发表于 2020-8-3 16:53
    ( o4 |( y/ O3 J& r: j3 i6 m7 w# @董工   新厂目前没有挂抛机,整体抛不了。又拍了几张照片再看下。回头有时间在模流下 ...

    % N  i, K& ~* e; H5 e5 N
    - u' n- Y& _" J: d1 K看图。9 [$ G# G) T1 f) e$ y0 ]
    是否在内浇道一侧粘砂严重。+ X! V$ k2 |) m0 d1 V# f( B
    截图01.jpg
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     楼主| 发表于 2020-8-3 20:36:38 | 显示全部楼层
    不是的。内浇口测反而少些。反常, ^7 y: M: @) ^" V
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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    发表于 2020-8-3 20:56:06 | 显示全部楼层
    @ljy112511  在楼上的图片里标一下“粘砂”的部位,谢谢!
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    发表于 2020-8-3 21:08:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-3 21:13 编辑
    . J; p$ G6 I% U
    ljy112511 发表于 2020-8-3 20:36+ x; [7 i) T$ O3 l( |
    不是的。内浇口测反而少些。反常

    ! ^& ^! r( V. Y% D. T2 {9 W) {' `& z2 L; e6 |, O8 d6 ^8 S
    看图。
    截图02.jpg
    截图04.jpg
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    3 分钟前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 21:10:43 | 显示全部楼层
    感觉又进入了“猜、猜、猜”的模式了~
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     楼主| 发表于 2020-8-3 21:14:13 | 显示全部楼层
    我明天多标几个位置。位置不太固定。- {8 H8 Y4 p0 [+ m9 V
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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    发表于 2020-8-3 21:37:10 | 显示全部楼层
    ljy112511 发表于 2020-8-3 20:36
    1 t1 M8 c/ T; o0 F( S不是的。内浇口测反而少些。反常
    / N6 G3 }1 ^/ b2 y! m9 u( s8 T
    粘砂是局部粘砂   厚度1-2mm  粘砂件顶部大多有气孔缺陷    比例大概30%。
    ) ?5 L% N, }/ T7 P7 s7 j
    + o3 ]8 S, e' g, G- n& ~1:增加排气孔数量。减少充型时的型腔内压。! C1 }- m8 u8 y% j$ g+ `
    2:看那个剥片,砂型紧实度低,你检定的数值不能说明就是粘砂处的紧实度。况且粘砂并不在浇口侧。这就说明型腔内,粘砂侧的紧实率低。在非浇口侧的粘砂侧的压砂板上做一个120度的压砂凸块。增加此侧的紧实度。. g8 [! i$ y; }4 O  u
    仅供参考。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 21:57:32 | 显示全部楼层
    30%的占比,说明还有70%的好的,对于工艺、型砂都是一样的,那这30%的差异化在什么地方?这是我所关心的~
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    发表于 2020-8-3 22:02:36 来自手机 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-8-3 21:57
    9 \& Y$ f0 e, W" T30%的占比,说明还有70%的好的,对于工艺、型砂都是一样的,那这30%的差异化在什么地方?这是我所关心的~ ...

    * p+ g2 W, X+ d/ y5 M应该是和浇注温度有关。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-8-3 22:07:57 | 显示全部楼层
    这个产品肯定是多箱浇注,开始的温度和结束的温度不一样,时间也不一样,董工说的在理,排气面积偏少,浇注速度可以略微提高一点,具体情况还需要楼主现场解决
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 22:50:49 | 显示全部楼层
    @castengineer  对的,也只有浇注温度呈现出差异,所以,出现异常的究竟是先浇的还是后浇的,这点很重要。既然有70%是没问题的,那么,其它的都不要去改动,毕竟是静压线上的生活,造型与型砂方面,相对来讲一致性还是比较强的~) ~  t( n" n: D. N8 |) [1 w1 S
      X" P& O1 h; m. D( f; d5 X4 V
    上述,个人愚见,仅提供楼主参考~
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