TA的每日心情 | 奋斗 2023-12-14 22:50 |
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本帖最后由 富康铸造 于 2021-4-10 14:45 编辑 % ~9 i# y9 l, N
6 c! I" K- p6 h. i8 y4 ]9 P% A& D在一个公司遇到的情况,QT450-10,龙凤山Q10生铁200公斤,废钢400公斤,回炉料300公斤,增碳剂15公斤,炉内增硅7公斤,球化剂12公斤,一次硅铁8公斤二次硅铁4.5公斤 粒度5-20mm,冷包烫包后,返炉,炉工又加了50公斤废钢。 1.5T的喂丝球化包,球化900公斤(这一包是950了),球化后,分三小包浇筑两轮,七分半的时候 ,第三小包接第二轮的时候,铁水表面渣多,粘稠! e, u; [5 P* _" T' z
' N+ O8 y- @ A# [. o+ r! W- |) t这个是例子,以前的时候也有这问题,但是不经常,很偶尔,这个公司的操作就是加废钢.但是最后球化都不怎么好* x1 O6 g* t: m$ W; |( n" b
光谱的结果也很奇葩 光谱试样取得比较早,球化完之后3分钟取得
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D' F2 V4 u" `, L% I# a此炉当时我已经让报废! V# p. k' G! J! z; S
他们这工人非说是因为多了两公斤球化剂造成的,他们原来是10公斤,我没听说过球化剂能造成这种情况啊?
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问题1:铁水除了氧化、低温、碳当量超标,硅含量高,还有别的原因会造成铁液粘稠吗?比如球化剂多了两公斤?
7 U9 G' j2 v, G9 }; u& M3 ]问题2:薄壁件壁厚在3厘米以下这么配料好吗? C3.55 SI 2.9, 流动性会差吧?
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6 \, B+ ^4 H" C' @第一炉 C 3.72 SI 3.3 Mg0.052
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2分钟金相
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7分半取得金相试样
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