纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 2084|回复: 6

[交流] 感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-5 09:19
  • 签到天数: 618 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-13 18:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    本帖最后由 datafield 于 2022-5-13 18:49 编辑 ' z5 |$ q% _3 \! ?- A3 c/ @

    6 }8 q% q- A( n: W- [  n: ]4 Hhttps://www.sohu.com/a/294699231_6590267 W7 n3 s/ _5 }1 v: \
    感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效
    ! _- ~+ i# X/ H; E, P2019-02-14 09:13:429 v+ `% B' R8 i1 b1 o4 w# Z2 V
    作者:曹玉亭、贺亮、邵岩海、孙相知
    * n) b! Z, N% D
    9 Z) U) P* }" `/ i2 r单位:烟台胜地汽车零部件制造有限公司7 I7 P+ R- o; j% u
    , x4 f! Z2 h8 P" s7 f
    来源:《金属加工(热加工)》杂志7 G1 _& o# A0 c# g& r  {  R

    + z9 W% `5 L$ Y4 B; t1.概述
    * R4 d  O  D+ l
    ' g" T4 ?4 V! j5 C% U/ B我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。
    " R' e8 |# v+ P; A6 E0 t9 F7 m, ?
    6 U0 f: C0 e" a! B# L点击进入看图评论
    0 T4 A2 L9 {! C" A9 v5 D- z. o& [8 S2 B/ {
    图1 原配料流程6 u; \1 y$ p$ A$ r* H$ W3 D
    ( q" }1 y* I1 F/ b
    2.改善前原状
    + f! V- Y9 V. F  z/ T1 Z/ E1 s- S  E+ s
    经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。
    6 G4 N# U8 C. b0 t6 W; U; Y; N2 h  P
    (1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。9 q9 y" h3 v# P% w' {% A8 o

    ; r! k/ c+ [; g2 i(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。7 c& f9 A% S! D
    + _5 O. s" ?8 X& e4 F2 [+ P& Q1 t4 t
    (3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。5 p% J! R5 m* }" n7 E1 d

    3 H: x5 `( D+ i3.问题分析1 c& Q/ b8 q& a5 n, k/ b% A0 y4 O

    ) f' N7 v& K' ]( W# K+ z( X通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。- t7 u# E' D8 F* c
    ( T6 V. n* W" f$ a; m+ q. |; R4 l- s
    点击进入看图评论
    / x  t1 {* D3 h; \1 x( M) i: J8 C4 V6 C3 s: i" P/ B4 H# V
    图 2
    6 D+ u4 ^7 l4 R; m$ E' J) F
    1 S: o9 f- ?- g2 m5 Y# I(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。4 @6 Z' y( R; _

    $ ]4 v! t; P. v+ w& v相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。
    ( A# n; W+ D+ _  o4 |6 u' l" o& \3 L% ]3 P
    举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。
    . ]# Q  p8 [! p  Y5 ~7 c* u! a, L  f) w3 I/ T% g
    员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。
    " c9 E' I+ f* t7 N; R
    / q3 X" S, l" n4 I" q% j: f2 u(2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。
    + r* Q1 s% J% ?) m' q
    9 }: \# J/ b9 t. U: B. `" T0 W4.解决方案
    2 h# l5 @: X" L$ K. @
    % s3 h; @  g* i/ e0 f通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。( E& M# {- _5 g. [5 h. E4 v; L# I
    : U+ Z; c: b1 l4 }; o/ p$ P
    点击进入看图评论
    5 D$ ~& h3 L+ T2 f
    * I4 C/ {7 Y5 p' ^4 t图3 合金配料系统
    3 p; e! ~- ^5 O9 k
    ) R$ W& s6 s+ C7 n4 Y7 U& u6 ?! M+ i将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。6 q; Q- r6 T4 d$ U" e1 t" K

    * e+ r! H3 a' x点击进入看图评论/ L( q! c2 Y$ W

    # }* Y0 `* U/ q7 h% x; N图 4
    8 w* N) d# M( {( f+ a2 v9 X5 ~" E# @. \0 t0 d
    员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。
    % U7 R! s# U) S: B8 V$ g7 g7 f: f* `
    点击进入看图评论
    ' L$ r% d! q3 ?" N- V9 s0 |  m8 h( G
    # j* b. g+ }5 u& w2 k图5 安灯防错系统: q6 ?. x7 D; O- o0 l/ m- ?; k1 x

    ) ]4 e+ h7 Y% }# i5.执行方案并标准化
    & I" |; ^1 d, d! d
    . {7 [9 s8 E; w, u. p1 B方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。, P  Q/ R% Y& N. u' ?; `2 C! ^

    ; i( q& X: b  [9 A# D1 f+ j' b点击进入看图评论
    . ?4 {! s3 h' w2 ^1 n2 c: s+ }+ q4 M; n, E- ]
    每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。2 ~* g$ M$ V  j# L6 d+ W6 R

    4 F4 l4 x0 \# B: d. Q3 d, U7 Z8 m( R6.效果展示
    , O0 F, Q. K, g3 O1 a; {6 m
    * |0 B- i( y/ u: u6 O(1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。
    + @" @5 k5 k8 h  }' C
    2 g; m5 {( B7 E7 D* v5 t应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。
    2 I) V$ V  t1 C/ C) P7 W  C  c8 K: r" s. d6 `. |+ a9 d1 _
    点击进入看图评论
    / Z  m- H& x& p0 w' V
    $ G8 I3 r- ?( }$ ~+ O1 ](a)' H0 {8 m3 p. P$ l5 H! p- q, Q% ]6 z

    4 {- m5 W/ i: `点击进入看图评论
    # c/ a+ H6 {: _' k3 K3 x
    # W  W4 Z6 O4 \+ @8 W3 p(b)/ M, m1 i) j' r1 J( v8 v. {

    ' l. c' i- P& O0 S# @点击进入看图评论, Y- V( o7 ~1 \1 |" W
      r. ]; |+ q* c4 A+ l$ W& c
    (c)
    ( E, j. Q* A6 _5 n9 k1 {- h- m3 t$ x5 I% e- d  H6 h( r7 V' X
    图6 Cr元素等过程能力分析
    6 i2 t2 i" a) {: ^3 x1 @" A( s" O
    1 S( C! B# J0 l( [(2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。) s3 _  q9 `5 N$ N+ {

    1 |/ z9 D- H4 b点击进入看图评论
    6 }* L: Y4 @1 I- Q# y# P
    5 L/ w8 Y2 O8 {' @  h; O: p% y(3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).
    % t$ o: o* Z* h6 n) N
    $ X4 q2 L8 Z% D; _ 合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。! [9 g: Z$ P# W; |6 `
    0 _  x1 Y6 t$ O8 W! L: h
    点击进入看图评论' ~( k- U% Y2 a
    , L& n' R. _" b7 d6 q
    图 7
    8 A6 p! o- f2 i  P$ W# T2 }9 G5 H% S8 v* U  O
    点击进入看图评论6 t  Z" l% Q5 n: @2 @+ }

    $ |7 X4 U) r+ e8 ^' Q图 8
    6 @' U. `4 _" N5 l" p6 m( N1 q
    4 |* \+ y% Z# T9 X  {6 `(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。
    , y; a4 P( _3 H% w# N# N
    9 U/ _$ n3 S+ _0 M3 y7 @% P/ N点击进入看图评论
    ( A& L* l' r3 `! @! [1 i0 p. T- K: I  f0 J
    图 9
    $ u  R$ Y8 W4 i% ]
    5 w$ {4 r6 s' P. D0 }# e(5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。  D$ L- g8 f/ A: k  ]0 U
    . Y, \% Q& |, n- j( j% c: E
    7.成果与收获
    9 x/ k7 q( D8 X3 Y9 n- w" L2 P4 D, S0 T' g; X5 T: f
    通过改善获得以下成果:
    3 G( o' I- d# q) e9 d8 x1 A: k+ K( }- b. J  b* J
    (1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。3 m) b/ L# D0 s# O
      f# D% N* x1 ~
    (2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。9 w! a2 l/ Z& Z
    ) N0 B, A4 \3 i' D5 \) H/ A- ^
    (3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-5 09:19
  • 签到天数: 618 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2022-5-13 18:45:42 | 显示全部楼层
    附件无法上传?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-9-2 08:07
  • 签到天数: 380 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-14 06:26:51 | 显示全部楼层
    1.概述+ K" W% D9 L1 k6 a
    7 Q( K! z7 @7 F) F' `
    我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。
    5 n- I: Y: Y; k0 ]( J4 d! ]$ t6 k( I6 q
    A1.jpg / a# N" Q5 q: f3 l

    . p  x- G5 }; z1 d9 ?: t: d图1 原配料流程8 m5 ]- I) o6 w3 y
    5 r, y( d* k( x* W1 [. S
    2.改善前原状: D& Q$ t, S' I& C% \

    ) R: g; M- `- m: F经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。
    5 Q$ t) ?, r" i' t5 h9 p, v
    ! z6 b1 O3 D# D+ q9 A(1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
    2 {8 q* _0 B- ?- G) f( j
    , |, \1 w, u2 g3 V" d& N(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。
    8 M2 e& @. A0 ?1 S: [% s- O1 G3 Z. d8 r# U! {' |6 h" h
    (3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。8 Z, ]6 o# X# N  @8 Q) w
    * O6 H: ]2 z$ P9 x. b! a
    3.问题分析/ }2 A9 E) h6 }1 \0 N: b8 H

    % T5 }! y0 O& c# D! U通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。
    9 P1 s+ \" p. w
    ; ]1 N/ K! n6 t- _6 p9 E" K! B0 s# E% t
    A2.jpg & i3 \4 J+ m  k% R8 e* n) C0 n* A
    图 2
    ) g6 W- P0 x6 V4 s0 u3 Q1 y3 R* u" V1 _7 {
    (1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。
    0 y9 d7 Z, I% f* l6 {
    1 N; C8 o1 \8 p3 v+ R$ Z' v& C相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。/ W# L6 W# o2 {) _

    ( ?4 r* U0 [# t# S; h) V! e举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。
    & A, I4 V0 m; S; X& X& D; z/ G- d. F: T7 |6 h+ X
    员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。
    - u1 B3 E8 _, k& ?" M
    7 N! W8 m" w! J(2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。
    7 e+ ^* l1 Y" G* N' o( R# ?; f3 |4 @8 m, s8 [
    4.解决方案
    8 `* B1 Z8 a" n& A4 m$ I& D/ N! I: x
    7 {0 Q8 ~( F4 Z8 `' r$ ~4 N通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。
    3 @. R) i- V" C& ^9 I" A' K1 Y2 i
    6 D2 d! g+ X; |
    A3.jpg
    ; N. N- n. _4 D  h1 B' q8 W% @) Y2 J4 r图3 合金配料系统
    , @' S2 f8 F9 E/ b  z3 P; L4 z  x& ~7 X3 o
    将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。
    . Z. S9 W# Q" l1 `) `* r# h7 u& B* B2 y# H# V7 r
    2 \. d7 P- i- Y" r3 u4 h
    A4.jpg " y: w+ ?# u: l% P2 C; m& [
    图 42 N; m, O$ P0 y& ?: z
    4 X$ G; R* h5 u9 c
    员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。& y- m" b, f% v+ X4 C( v) W
    8 _+ ^% Z9 S, Y! R
      N  @1 c% C# X) |5 W
    A5.jpg
    , r! w* Q2 U% d1 h- V6 V图5 安灯防错系统
    ; o% I  Y7 L, B2 j9 n, P; V! n
    # `! f/ e  q6 Z, p5.执行方案并标准化
    + i% R! V; _( O3 f! h  N; T  \0 G/ ?$ r, Y* |2 L
    方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。
    % Z) v! T" ?# o: D7 r$ I5 o0 j! @0 }0 J
    A6.jpg 7 }- I, m! `. O! k3 F7 Q) I: ~
      H  N: g  r# \6 f7 G" W
    每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。2 R2 `7 Y) w/ J& \

    8 {  q4 n+ c2 I: U# T9 [6.效果展示
      h' j: B8 E% U. ?" G; E% [  T( [3 s7 K( c& f! S) `, Q- h! q4 F: b  `* r
    (1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。: l6 W6 k7 a. j' e! [5 c+ B

    , A% x7 x, c* G7 I7 y$ u# Y$ {7 |3 w应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。
    0 _6 O  @3 N6 k' [( y
    9 F9 k( Z) r5 A' W# } A7.jpg   }3 u; T8 \$ K

    3 W0 Y5 k9 B8 \1 N9 e/ M1 Q3 h7 p(a)
    9 W& a/ m7 f% v. t1 h8 Q2 o% w$ n7 A8 O# W, e# |+ f
    A8.jpg ) u3 J9 o5 e' V( \/ L% V3 @

    : b( Z1 L! n( A  @( {" z5 t6 t8 H(b)
    1 \+ ]- V8 s4 z; \4 _% i1 M) I. `/ E3 P

    ) v( I' ^" S+ y  O2 E: S A9.jpg # ~1 [7 D. E% n
    (c)7 p: m! Q3 |# w1 s) ^" U1 R6 F! y

    # a0 o4 T" Q% H A10.png 图6 Cr元素等过程能力分析# }6 \4 [/ j2 Y( R7 H( c8 X: {
    $ b, e5 I; `0 Y  P6 s- R
    (2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。+ _+ J- ?$ [4 m" \1 R+ @( u
    & z. Z, @* }" x. y) [- Z
    A11.jpg 8 U/ ]4 N" y1 P* O
    & a" h: O% {" }1 t, G
    (3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).' C3 u% x. X  z3 E; d

    % \9 q9 M3 J, |1 t% y 合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。
    # I5 ~; e/ J) d- x# G3 A) Q. K$ B6 N  e7 T( l
    ; b% G$ c2 ?' a- k7 d3 o. v
    8 n* d/ C/ v( t9 z
    图 7 3 v/ O; T) L4 G  K" I
    " H) s* a6 v& |* n3 K) b! r
    3 p: }" e8 P4 Z- K
    A12.jpg ( o4 W( B7 y3 H1 p
    图 87 u7 y, C( f! w! l

    9 U, `5 \' E1 H& f5 m( F) ~* c(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。
    / [+ m  J4 o1 o9 r5 s/ n; r+ n
    3 |# a5 j& p) p
    ) S$ |5 k+ x, ^  o$ u( ~ A13.jpg : x$ v% q; p; T3 f! }4 h0 c
    图 9
    2 K8 z2 Q3 n' K/ p7 u# t6 z: Q
    (5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。8 O: w$ m' |4 T0 f2 l$ m7 F  W
      w6 C6 {6 m0 ?4 y4 H
    7.成果与收获
    1 T. v. H' F4 C
    % u7 I5 H+ ~: Q( j7 G  r通过改善获得以下成果:- u" u+ w* G5 o! z( K* p

    / {  P* y2 K  b- x7 Y+ w. B9 Q(1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。
    % Y% t4 S. V) _6 k* {1 x) @/ Q& t: d, @
    (2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。
    2 T) c8 X) W% u: e. Q# l" a% D3 ?
    ! b; m  H0 i6 k# H1 W% H. q(3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。
    3 d. n" {, |. N9 J: C: z; }. n, _3 ^# n5 r
  • TA的每日心情
    开心
    4 小时前
  • 签到天数: 3588 天

    连续签到: 35 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-14 18:26:59 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2022-5-14 06:26; D+ ~* T- [4 K( f: \* I
    1.概述' \  |( |) Q( _- w7 R+ l
      `- J3 L5 v& _# J9 S, B
    我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数 ...

    ) z# g6 {- ?* u1 ~* l, ~感谢虎总将这篇文章补充完整!
  • TA的每日心情

    昨天 19:01
  • 签到天数: 1950 天

    连续签到: 4 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-18 09:54:40 | 显示全部楼层
    之前见过青岛的一个企业推销过类似的系统,当时受产量影响,感觉价值有限,没过多的考虑。那套系统是介绍的时候说是震动下料,然后称重,料仓比照片中的大。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-6-15 11:45
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-6-9 16:22:23 | 显示全部楼层
    不错,有幸参与了胜地公司的很多改造项目。有交流的可以联系。
    8 ?0 f$ n- K& H- A1 \# I
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-5 04:10 , Processed in 0.161336 second(s), 25 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表