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[交流] 感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效

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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-13 18:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 datafield 于 2022-5-13 18:49 编辑
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    ) ?1 b, A- o5 w. a( ^* s# qhttps://www.sohu.com/a/294699231_659026" f# W" x+ s' x, e! c
    感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效) a- ?& Q7 v" x7 l! |0 T" F
    2019-02-14 09:13:42
    0 H$ O+ i5 Y, z: u) c+ w" I作者:曹玉亭、贺亮、邵岩海、孙相知
    / Q3 S( W# v+ n0 N" {& B: s5 ?* D4 R( @2 x- _! m
    单位:烟台胜地汽车零部件制造有限公司3 Q! G* v2 [1 j

    " F. ?  }) ^4 j7 c" T: [来源:《金属加工(热加工)》杂志
    ' @% z$ }+ M% N: z. o' n: g
    6 q7 `2 S& e6 ^2 W7 }6 r$ q/ x1.概述
    ) K# f% m2 w8 L
    # H& ^8 U  M* W9 G- `我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。( @' v+ W" Q+ V; g( M  B( u
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    ! m2 M' ?6 f3 X6 w, C. V图1 原配料流程
    # u- V! Z! w# d! ^, q8 m; J
    ; a1 G% k+ m( B8 g! u1 @2.改善前原状/ Q. N6 S& _2 f( Q& o7 h& C% }  m

    1 M# Y) m8 Q* H$ O4 B经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。
    ; I+ r4 d8 X4 ], O. ~* z; F) a+ E9 X" d0 g4 M
    (1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。: o4 _4 F. u$ G  w+ b( |# p

    ) r: X6 i5 ?5 {* `* J5 p1 B4 r+ L(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。
    5 G. _- v+ R. B
    2 L; m- v" K  g% m( p7 k6 n# _(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。; t% N/ T: I) i6 o6 {6 V9 ~
    & {- p4 N1 V4 o8 f) Q
    3.问题分析
    # V3 k- u& X9 P( F3 @/ Q$ n1 C) f( T: W
    通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。& I; N) a+ V6 `9 I4 P- X
    2 K9 H) B  i/ X% P
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      @5 D7 x4 V" C5 C图 22 a- f3 k3 G1 e) p9 T4 K3 B

    " Q4 W. f  G+ l- ?+ b(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。
    ! B5 }; E2 F  h2 u
      S4 o7 \* F; z* Z. }相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。; Q+ z% F! H& i2 H

    5 M6 q/ l' m# o0 c* X/ t7 ~/ r+ M举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。3 s% P# ?; n* Y; E! f

    5 G  g9 F: I9 v3 G) w4 q员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。
    5 b! N- W# J  q: O7 p& Q' j2 `7 K) A4 y" l6 u4 X
    (2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。
    6 s+ t  L+ L$ L5 ?; t- H  ^+ j/ q+ |5 Z6 b( Z
    4.解决方案
    ( @+ ?# x+ i' s' F; w( L& a7 B: Z, g
    通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。
    ( y- b5 H& S" ]0 B% f% P
    1 s% b5 Z+ @7 b- j点击进入看图评论
    3 s8 d: l0 n+ j6 c1 Q/ I# R$ Y1 c3 x& q
    图3 合金配料系统# e  |/ N$ ^) ?7 x+ q
    ; }4 |; D# `4 |# {, ]- ~' x
    将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。5 U! Z$ S6 i3 |! S2 S2 S# i$ l
    8 i9 z# o2 ]/ B- w
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    $ C2 `! [6 K* b# u4 A$ J+ t
    - Q* c! }' a9 s, S1 a( h图 48 v- a: M- @$ T4 ]+ F' N
    ! D9 i* b% F3 i- R
    员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。5 c; A0 t( z3 A% J, J8 e

    3 z* H% L4 Y6 N- s3 @0 T: y点击进入看图评论
    0 u7 a. Q( l( d. s% B' h. m' j4 J6 k! r
    图5 安灯防错系统6 n( t* c; `0 ?1 E$ [$ t2 ~7 ~2 M+ |
    5 e. W' {0 ^- ~7 m1 q- r& q
    5.执行方案并标准化
    0 I( C$ o; u$ e/ {$ p
    7 }  h0 d( Z$ H! n6 Z* ]方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。  \5 L9 D1 N5 n/ d5 O

    % [1 g, b6 B; F. Q: v2 f$ P点击进入看图评论3 q8 ?; n1 v$ t* A* h

    # I1 C# s7 N5 A$ ]- {每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。) A+ l9 D  |( d9 g' T2 U% ?6 V. I

    : ~# q  M. C* f7 M6.效果展示# r1 v& A9 }& D7 W; y$ [& R7 v
    0 z: i8 _5 f) P; p- i8 A
    (1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。" f5 k3 w8 g. u4 ~
    # p* g. I7 M4 u" Z8 t2 C0 I
    应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。* k3 B  A3 k; }  p+ ?5 [: d
    , ]' ?+ C- a! l, Z& d9 T, a
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    8 X- l: s$ L  G2 M( j$ F- @0 w
    0 u2 a4 L/ ?9 |* f. u(a)
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    + i/ y6 k! {% w, \% Q$ q(b)3 Y8 W9 j& K& w5 g, T+ e$ e
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    0 O5 Z" k' K- r: z(c)8 ?9 f) D, P5 K  N

    ; V2 x4 Z) r6 _0 b图6 Cr元素等过程能力分析
    8 D) {+ s. T. Z0 C: O5 p7 f% D- Q0 \9 J6 k+ h0 k
    (2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。
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    1 f! x( T+ _! H# u2 u(3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).. a7 T+ x  w: v5 J$ J! g, q
    ; t7 C5 P+ ]$ y( n% T
     合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。/ E* O, e: I2 D6 F2 o  M) D
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    . A. v) ~$ q" I) P& x0 L图 7
    ; ^4 V7 v2 r! d% x% j: s2 r5 h. ~# [/ }; `; w
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    图 8
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    2 r8 ]. j$ G: D: c& G. D5 s( U(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。
    , Q1 ?' V" \5 _  ^* C$ b$ q! \& n# ~+ Y* D( o; V1 g
    点击进入看图评论! z. _& _" M: I) M4 E
    " D0 G. M- f" L
    图 9. Q' x9 J0 L: T

    2 W8 Y7 @: M$ j. o% p(5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。
    5 e. X8 y3 ]$ K6 E# p7 a" @8 P2 d1 |' d) H6 T9 S9 P( ^
    7.成果与收获
    ; S" A9 ^. W( w& C+ {1 N2 g" {2 H# g& ?9 Z9 B
    通过改善获得以下成果:3 Y3 U# n" l) K: L4 ~( n, I% z, w

      E4 t& e6 }9 P. `, }) B! ^9 Z(1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。
    ) N! W; y) f1 |) j
    5 H) ^* t# r4 d(2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。1 w! [+ l6 |. W, n- W& t: l
    5 f7 D. I  |- B# y% T+ y+ u, w
    (3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-14 06:26:51 | 显示全部楼层
    1.概述
    7 }: r6 u' k8 y/ E
    / P* M) O9 V. `' v; t6 _4 y我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。
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    - D, d' j0 D0 Y) m# K! z3 p图1 原配料流程
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    " \6 q; G- i! I2 t; K2.改善前原状
    0 Z3 c( T2 F+ H- \  B6 g; u8 W  u  E! Z" @2 r! z; N6 g) g( d
    经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。
      t3 f/ L2 Y0 r7 n) c- j" |9 e' ?1 ?
    (1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。9 y7 k" p5 W9 X( l* @

    ' [+ g+ d1 @9 n1 y: C9 s, k- C(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。
    9 O' x2 @4 D. \* K$ c( g) w: n8 @7 R3 t. _! }7 y9 R
    (3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。. }. o. O. ~3 p0 t

    % T4 E! M- O" U7 s/ `, x% x8 ^9 u3.问题分析
    " j, w' }5 i. q' d# Z
    3 @/ Q! g2 w* f通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。
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    * B3 }2 S4 C" Y4 q4 }+ y(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。 0 D8 ^+ y, n1 R! p
    $ q5 N+ N4 N/ e% S% I) ?. a
    相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。. n" g0 J2 x" L+ H/ [- z
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    举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。8 J8 s5 \4 g1 a$ Z* w" Z

    7 P- V& g! u) D1 b! l员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。
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    (2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。/ t, J$ I3 F! P& s

    - P$ [! V# n) C+ q& N  L* o4.解决方案  o( [& b2 L; Z
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    通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。& C. n( r, I. {
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    图3 合金配料系统! C# K' ^8 [. m4 p9 M/ Z# r

    3 F3 G. }$ i$ v7 f2 Y5 X% k将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。
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    : a1 ^# X/ X/ ]5 s A4.jpg 5 q, D4 g' |' y" B( ?8 c
    图 4
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    员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。$ O' L& ~9 R. c

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    图5 安灯防错系统
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    ) ~1 j& `) @$ P5.执行方案并标准化5 i0 K8 _, x5 G( U/ r
    9 i5 I! e+ f5 G  G
    方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。
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    0 A' c1 W2 y9 C, i) ?" ^ A6.jpg 5 b) A8 b3 R9 l3 O% s8 y' r8 @
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    每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。: E. V& ]% q. |

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    2 B" B; P1 O- F& C( ]! j" n/ U# D- l' d- {" {6 |; A$ [! |/ x$ g3 @
    (1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。" g% W9 t& j/ R8 a, _4 b- n5 A1 B
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    应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。
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    A10.png 图6 Cr元素等过程能力分析! v5 S/ c) x  i/ t/ D
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    (2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。
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    + |) _: j8 B9 R" V  z% t. S, j& `/ @1 ~/ r6 Y2 Q2 ]- w% w! n
    (3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).0 k& {8 B: x& f+ V

    * O& J9 F8 C. ]2 {! J/ Y% ?7 J# \ 合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。
    , k3 d9 V: B; d, s2 ^
    * C, h& h4 E2 {; O6 C/ u" e9 j+ t4 n# v' P0 d

    % z, u+ _5 b6 T  l3 ]* U. h图 7
    9 ?! W3 Y  F4 |* n3 g% S$ Y' w
    / r/ e2 j: B4 c( _
    / b2 b( |9 l: J: U  ~7 C0 @ A12.jpg 9 @( H7 C$ A3 E  u2 u8 Q- e* ^7 S+ c" f
    图 8  w. w$ M  Q* X+ t4 v
    2 z* b2 }, a9 ?3 h  ~5 r+ g! b
    (4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。8 s. @4 K/ B5 `1 u1 m" C8 x7 p
    * v" \! P7 B$ ~0 k/ u

    . ?/ g" k! L! s' N# u/ { A13.jpg ! }+ N& |2 s3 J4 ?9 z" |
    图 9. r7 ~) w5 X7 V7 N7 ^8 Z, e1 \
    0 S. d- W: o" @( }+ [
    (5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。
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    7.成果与收获
    1 ^+ d  L" K/ A
    ; B7 B6 a) N& y; [; l9 x; ?0 S通过改善获得以下成果:
    3 Z- o. I( t9 f, y/ a1 j: }9 P  j, w4 t+ I& @: V
    (1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。! L9 f5 Y- \5 E; q3 n" o6 N
    * `, f, d2 f& b7 U2 S2 Z4 J2 [% m
    (2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。1 r! {( n' D) i& v  R) _+ m
    . T& M% l9 Z* W
    (3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。
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    6 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-14 18:26:59 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2022-5-14 06:26+ n! ?# R& ^9 f' }, C0 }
    1.概述& c* S, Y* g& m  T* H
    ! Q8 ]8 ?! n9 L& }8 F8 P  ~
    我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数 ...
    3 b. z& r+ A5 o, n8 O% u# |
    感谢虎总将这篇文章补充完整!
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    5 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-18 09:54:40 | 显示全部楼层
    之前见过青岛的一个企业推销过类似的系统,当时受产量影响,感觉价值有限,没过多的考虑。那套系统是介绍的时候说是震动下料,然后称重,料仓比照片中的大。
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    2022-6-15 11:45
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-6-9 16:22:23 | 显示全部楼层
    不错,有幸参与了胜地公司的很多改造项目。有交流的可以联系。! K- A* v- X; }! V; b$ `
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