TA的每日心情 | 开心 2024-1-5 09:19 |
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本帖最后由 datafield 于 2022-5-13 18:49 编辑 : z2 S% g3 G# U7 N9 V+ b
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https://www.sohu.com/a/294699231_659026
b5 U) {6 p% M0 u感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效
2 w0 W9 ?$ |- |" s7 X2019-02-14 09:13:42
. T5 f' F2 x: P8 X0 j作者:曹玉亭、贺亮、邵岩海、孙相知# N Y* F/ ?( Q. @
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单位:烟台胜地汽车零部件制造有限公司
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来源:《金属加工(热加工)》杂志2 L) R8 d' o) U
. o/ K6 A/ C# K8 N7 W8 z( g, Y0 a5 n% Q1.概述
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7 K/ ?0 I4 ]% Q5 s; I& h5 e p% w7 o我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。 K& l$ a5 v0 p- `# U
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+ k5 @( h% m |6 G% E* G2 ~图1 原配料流程; }$ Y$ i9 c. R9 J$ i, @/ u
7 i3 I8 ?& ^- U% Z- H8 |2.改善前原状
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4 `1 D3 S; `- n% D0 F! g, U4 I. ~经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。7 [ t/ f( g' x
& h. A- N0 U( O3 Q+ |(1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
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" L: @) I5 P: c" O(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。5 j. U: y. x, N; B3 Z; O
. n0 @ P6 k) a* H! J(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。) m. _: |! R( Y
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3.问题分析
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" V: N$ r8 n( m K& {# J通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。: S3 @# L$ i8 a$ p7 U
4 @- r5 i# ?* L- `% d点击进入看图评论
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图 26 [/ Q- Q: n+ S9 I2 {2 D' r
5 u7 x1 I% e: k# U( F(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。
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相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。
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举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。- s* g: _4 {" ?8 z4 u
9 E, \% G. ~) x; s# [2 ~员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。
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& v# v) o1 Q* H1 z, ~(2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。- \1 M" E+ Y* t4 M4 G7 O# c J5 ^
* [7 o+ G/ w( {8 E. b- _4 @) Z) T) D4.解决方案
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通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。3 P8 B& K& a5 a8 @9 y! J
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5 M; h3 E6 r6 j1 D0 P1 w% N3 ?图3 合金配料系统
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! E: _# X. l) u" ~将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。
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7 x$ D' e, U9 ]* e/ I$ Y2 \4 A* J图 4
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员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。
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7 z( Y1 Y/ \( q5 Q2 D5 ^点击进入看图评论
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图5 安灯防错系统) h3 C, f0 R7 j8 ^' k
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5.执行方案并标准化3 x1 g i3 F" P9 H- {
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方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。
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1 g2 h+ H, V: k8 n' g5 A$ v点击进入看图评论
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1 u# n: x. L5 v8 L! {每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。
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V) F# l" N, d* r& g# X9 p8 }8 L2 Q2 e6.效果展示
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# ?2 C, }! n8 w! e6 H7 j% k(1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。- v: Z9 l; {3 ^$ _0 _7 N
# S) [. R# D5 ~! W7 W I应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。
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; A* N0 H9 N/ O' U, s# S& [2 ]& N点击进入看图评论: `3 {# P9 C6 ^
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(b)
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点击进入看图评论. \8 E9 ~5 l) n, i/ ~
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图6 Cr元素等过程能力分析' ]8 l0 E" l P6 s, K
- g6 U$ t& n @; E0 f(2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。
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7 T% b( ^5 N f2 q+ t& v(3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).. s$ g* c" C& e+ W* p
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合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。6 d6 }% T# H/ }
- I+ T# Z6 y i- a6 h! c5 f点击进入看图评论
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图 7
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图 8
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(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。
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7 g0 E( a" q0 Z% u& t, G图 9
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(5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。+ d5 l& Y5 ~/ j5 I# [! z
& E# d4 z6 }- {* D7.成果与收获
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通过改善获得以下成果:
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(1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。
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(2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。. U' Q) U3 @6 I/ l% \2 f" Q
3 E" P; w; X+ @7 G2 Y(3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。 |
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