TA的每日心情 | 开心 2024-1-5 09:19 |
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本帖最后由 datafield 于 2022-5-13 18:49 编辑
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https://www.sohu.com/a/294699231_659026
" P; ^; ^" L b G+ `感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效
) g6 A8 n- v; m$ U# l9 w* q2019-02-14 09:13:42
) ?6 s& N5 g8 L8 y' V. l作者:曹玉亭、贺亮、邵岩海、孙相知( Q$ u: Q8 s% H
* I! B v4 y! V$ f' R3 I单位:烟台胜地汽车零部件制造有限公司/ w9 u+ ~6 u v8 Z1 o5 i1 J1 m
) G1 I2 u; c+ n0 O来源:《金属加工(热加工)》杂志
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1.概述* W2 J) Y, h. _% k9 U
m- `( {% \# R* a我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。6 v# {$ k# U) X9 u* @" r% J! j
' G+ h: y, }1 y P点击进入看图评论9 ?; A$ {4 B2 [2 y
# J# h1 I1 ~. I7 u* A6 O' s图1 原配料流程
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/ {2 q9 m% n6 g9 ]% m0 Q# L; w& D3 x2.改善前原状) c( ?/ ^' f2 k b9 |& q
0 d6 w- s# G4 f; f8 R经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。' t" @ y. l" U/ U( x( Z
& a" r. [, E5 S. V& R+ P) T( d4 R* m(1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
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(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。
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1 t( L3 J) }+ r9 Z5 B(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。& P# F+ a5 w0 L$ r2 ?7 a. U, R0 e8 t
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3.问题分析8 j. N0 v- y z/ s4 R5 Q) H
1 u' u) l; @" Q+ T. D& s5 b" X通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。% K5 ?1 G Y2 ~; f
5 F. d. p ]9 I点击进入看图评论0 N3 L( J& P/ z- H0 i8 _* w* }3 l' y$ E
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图 2
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) }5 W; y) a* a(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。
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相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。
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" Y7 N+ x, n' M举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。
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; a0 q) m) @3 I- Y2 x: U L7 Y* a员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。
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(2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。
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4.解决方案
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通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。
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图3 合金配料系统 n+ A4 Z% i* z
- g" Z E4 t' y1 s1 X将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。
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8 e" \* O" n8 H5 d图 43 X6 G( y8 F3 ~0 M
3 e& R# c* ^; Y员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。
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图5 安灯防错系统
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4 C/ K/ Y% Z9 w! C$ Q+ l3 }3 S8 I {5.执行方案并标准化* w7 O: _0 x3 e; \# z" w$ ~, L
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方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。
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每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。
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* j R/ q! K, s5 H4 Z6.效果展示# n6 w" p) x) U& o% v
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(1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。7 B5 y1 U* E8 J- v: e
: ~/ j0 W. V: f4 I应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。
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1 I. m, I9 Z, \0 Q点击进入看图评论
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) A: w s4 E8 Z0 P; \+ b2 q9 J点击进入看图评论' `) ?- q: ^+ G2 a5 F3 Z+ p' _
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) v; f& B; x( e. h4 _( Z点击进入看图评论/ U1 _( i( C3 z' x& N+ |3 }8 M
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2 { V; a0 w7 [5 G4 {图6 Cr元素等过程能力分析
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(2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。
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% g1 P n+ W, \(3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).
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, _* i* i) L- V1 k: V6 q 合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。* Y4 \1 l( n! L) @' s( r
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* f* o! T' C! r; F- e; [! D图 7
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图 8
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(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。+ l% m. ?* P& j5 L' E9 }7 ?' b: s
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) | M! p/ W9 [! k2 v. ?& a: n, y图 9
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' P5 R5 k* c3 i9 \(5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。9 k- ~1 G s/ l# X
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7.成果与收获& W0 u. H9 b+ y2 L* I. }
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通过改善获得以下成果:% C0 _5 t% N& Z1 z% Y
6 t8 R4 f. @, j(1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。
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6 u. N+ ~$ |8 v7 V6 x4 ^(2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。
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(3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。 |
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