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[交流] 感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效

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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-13 18:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 datafield 于 2022-5-13 18:49 编辑 ; x- s1 y6 a# \; Z7 o0 f

    $ ]% F, S) v- n/ v) jhttps://www.sohu.com/a/294699231_659026
    8 k# p+ a8 a' [+ n! B" M感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效/ I4 n1 D) {- i9 c/ m9 w4 J
    2019-02-14 09:13:42
    9 C( _6 o1 L9 i' A! I$ K- c0 g2 K) v作者:曹玉亭、贺亮、邵岩海、孙相知  m" _: O5 K% W) {

    3 n' E5 h4 R2 `' o$ b% S单位:烟台胜地汽车零部件制造有限公司0 P% o% p. X/ n$ j1 k5 q. c

    # i; l% E1 T7 [) z来源:《金属加工(热加工)》杂志
    8 Z) t: H8 ]- a0 ^& E6 f+ [5 U5 z5 ]1 B* H% Y* T0 w1 r5 H
    1.概述
    - z/ V- s2 a( T( P1 A6 p8 A. h5 f% K; f0 }
    我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。8 C* b4 b5 [! ]* N
    . B3 X; H% G' M( t& `' _
    点击进入看图评论! X/ I! f% c! ?5 N" P0 a9 w
    ) Y6 m, B9 k) A8 N6 Q% }0 }
    图1 原配料流程; h. D- v9 z# U1 r
    8 Z7 w, [6 H) V
    2.改善前原状, ~( w7 T2 I' i( G! g
    : ]8 q) t9 d% G2 h% h$ U8 `
    经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。. ~( y" T% i- J7 f' j0 u
    * b4 q; V$ w7 s, F# z9 p
    (1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。0 U* y) \7 m4 t; o3 Y1 h
    & \# g3 O' R" E5 t
    (2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。
    0 D  `5 Z& F$ I2 @
    / ~3 b9 k+ Z/ }' v: G4 F(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。3 B* a4 I/ W  }0 q

    " v6 t+ q% d( b/ x5 T8 U3.问题分析2 O+ W1 ?! a: J$ G

    - |; p5 ]0 z& i, c1 @0 v. ?通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。
    $ n( ~, [6 V" [! r/ s0 k! W4 D) ~& k+ I' h. X, F0 X* D
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    0 y# G: J8 Y; j7 s* T/ ]2 ?6 L! j/ A
    图 24 y6 b& z+ g' M" Y7 r$ `6 r( J: M

    : ~* S. ~+ H  C" r# A  c; s3 f(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。. P" q5 }8 B- ]2 J0 ?4 {

    3 m, f6 m0 @- \: l3 d相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。7 V2 I% u0 s' H6 U
    8 v) e. o3 v( r+ `6 }* O
    举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。
    & A3 Y7 b6 J+ z! T* N& r& t! C/ m; ?" q4 c8 n( u
    员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。
    4 o0 H- B5 i. L) M7 j6 H1 X# J: o$ c2 Q( w! s* O! i; j& o
    (2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。* R) }- J1 X2 B5 J2 [, e

    4 [# `$ \' |# P8 L+ c4.解决方案  |) S3 B. q! a9 d' h8 C+ E
    % m# S0 ~7 y9 F" h" s3 a
    通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。
    - |& V4 p9 N' |$ @6 g! ?+ X
    3 U1 B  }7 x; n% e) {5 K, L, D点击进入看图评论
    $ z) C, H! F4 _* K0 X! T2 ~) T; c/ H
    图3 合金配料系统
    " D# q9 \! w4 d& Z7 q' r$ G3 d: d- r$ F/ v. I4 }, F
    将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。
    3 K; h7 e# D4 Y$ r: z1 d% _* t- j# S$ n$ ^3 V
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    : I! T+ v4 C) W, D1 W- t7 I  b. L1 K0 a& u
    图 4) |# j% S+ c- i4 A( z) y8 f' R  G

    ' y4 p$ V9 {* D员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。
    ; Y( b$ {; M- u  b  h8 l3 `  y5 j- A
    点击进入看图评论& D2 a! J2 s# c

    ; d2 O- e- A+ a* Z, h图5 安灯防错系统, ?7 x1 ^+ I. i; S  f
    ! ^4 Q7 E( P# F
    5.执行方案并标准化
    . G* o  Z% ~7 D* ?$ d* h$ k0 e: n- ~  f$ _- j' m3 k6 f
    方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。
    / t# R1 e+ A: y& w
    ( E8 M" d/ S4 A! x点击进入看图评论
    ' T9 v/ `1 y8 K
    7 \! E0 w- |. X每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。) Q8 g! f# C/ V5 X

    7 j- h: f6 l' X  Y6.效果展示
      Q9 r' N) b: P" T3 Y' j5 Z1 S, W! o) D5 d
    (1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。
    6 E' ]9 O1 H6 x% F; S1 w. B5 @# b( k2 z; _
    应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。: {8 c7 t/ N: X6 y& D

    * m$ w! m( o3 L+ j; p2 `$ i' w点击进入看图评论
    6 g  g  G/ x$ @4 p
    - [- v! P# v) M6 a(a)9 E8 @$ H& w  J( E

    # J% |/ E9 v# c+ h1 i7 t点击进入看图评论
    ( P8 J* l. `6 p' p$ w& C! D  O: C5 v2 U! i  P& t
    (b)) d, i, a" W/ k
    1 G: @5 }6 `5 i# @4 |- I* ^
    点击进入看图评论1 }) l6 o" g$ B+ W4 ?- v# J5 x; ~

    ' `. d+ Q. F- D1 c& G(c); c( k  \' D3 L; U2 s  D
    $ P3 G+ {3 V9 w# O& c
    图6 Cr元素等过程能力分析+ V2 j) M- \; C$ o0 f
    + n4 y5 S8 O2 M4 e
    (2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。/ _$ q* h5 F7 J- U; O

    ! V: A3 Q; w( a' k0 l" Y* A- |点击进入看图评论6 J0 @1 ~4 p$ \

    + |/ L- B% J' T6 f) ]& r(3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).. y1 V; l& g% g1 T0 |$ o

    : ?1 p1 N% s% y' A; @/ Q* Y 合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。
    0 h3 o6 @% t4 y+ I  h/ c# Q, N/ \+ W6 i# }2 l% Z, O! P
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    # D9 I  X- g5 A( [/ K' w5 F7 z
    + y7 X  U2 y: q/ ^图 7! |8 g2 h' g2 U- R6 T5 Q1 B" s

    ' p1 X6 i( Q1 O" T! O点击进入看图评论# H9 v% y7 \8 p+ h6 w5 M1 P

    & F& x% d7 v3 F0 N图 83 o' m  t  O. C, H- k+ _, ~3 H
    + d5 F9 P3 U: M  X7 X
    (4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。
    8 K- E, ^1 C" I$ U( E. H
    % R7 x: O3 i; z7 A* F0 {- a, a9 W点击进入看图评论
    9 C# B9 j7 z2 {* J9 O6 Z1 {( ]/ z& }4 P8 ]2 J) @, H1 J' W9 F( x" Z
    图 9$ U4 s1 j$ \0 l$ N/ A) g

    , N% P+ V% M7 Z0 a3 z(5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。
      t' c" y* t! b8 S& e( P& X+ i8 P1 K$ H# v+ w
    7.成果与收获, K( R7 g$ `0 v2 a+ W
    . @# j" r0 L! r/ ?
    通过改善获得以下成果:# Y9 ?% O; R# [
    0 s3 b8 L% v# g: f, g+ j
    (1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。! _1 [) ^1 Q" L2 J) w; w; Y: w4 E

    2 t5 d9 \8 W0 E, n8 V: j2 t2 ^5 u(2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。% v9 w- ?3 e$ n
    . U* ]& |  s' P) J; g
    (3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-14 06:26:51 | 显示全部楼层
    1.概述9 q. [1 o$ W8 z' Y, c4 x

    6 e. x& u. u  E& }. U我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。
    6 }) h/ Q6 f4 c/ C6 i& ~" q" S% L) ?  q& A. H
    A1.jpg
    0 ~! c1 X/ B3 i7 T: k; F
    * f: q6 j% x6 G图1 原配料流程
    3 n8 v3 x+ B4 o/ `# S+ l9 s/ `4 m% D! W4 L8 q% ^8 t- u- d
    2.改善前原状: A: v2 d1 n1 k1 r8 L2 z" s
    : f2 S, V- J  f7 e! ]* A
    经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。 ' ?! L/ T  f- [8 M% _& R7 |; {! e

    ) f5 N) [; g9 J- [' w& A' i(1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
    " J# K# k1 i2 d9 G# F3 t) v. @6 ^4 z, `) i  w6 b) W/ t
    (2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。8 c1 \' K" D7 U6 g0 Z7 ?

    ; z# K. j# C/ X. [1 S. T3 s5 K( j(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。9 Y0 o2 b" i8 R  f  g" R  ^: _

    ' Y9 X0 @* N$ m: H$ v4 p3.问题分析+ u+ c; n# _& i( [1 V

    . _2 r/ |: A7 v通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。$ [4 U" T+ P  p9 c  C6 i

    ! O3 e9 G: f. L$ P
    4 ]& |4 Y* Y, f7 C A2.jpg
    ; f5 V$ l; w4 a4 M4 j/ w  x图 21 O3 s' G) M2 H

    % p* Z0 y# r) g. t7 H0 f& ^(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。
    - j; M& J5 s: P* ~( @  S4 B0 ]( L
    相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。
    9 I. g/ k3 w7 B7 s$ w
      l' C+ U& _6 X8 J$ h# F7 M举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。
    3 M9 o2 B9 @- {5 h- h
    * `1 ~) J% P, Y5 @员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。
    * H; ]+ `- h! p& T( b* [9 X7 q* k% A8 m0 i) _4 i4 ]* e
    (2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。
    . t5 x1 t: f: ]3 c. f3 K: a0 o* z: {) j* P
    4.解决方案
    & n: E: D. E) o1 F  {: Y) D. B3 G! ~* W6 H3 T* M
    通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。* u6 A- w" g5 r. K

    9 L, n2 b" w; W4 E; ]
    : S+ R1 B" i! ?2 O, h A3.jpg
    9 q3 l1 L1 a2 o5 {2 |图3 合金配料系统& A$ g. ^- q* P

    & L# O5 p4 p9 `! Z6 B将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。 1 ~. X9 N1 }* m

    . @5 [4 I& D! R5 O/ ^5 y' ^' d) i, H
    A4.jpg 9 [) Z" e  y& |6 D) @; v  x7 ?
    图 4
    ; p/ b: ?9 I, q; d  [
    1 n2 P* Y* Q# O员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。) V, d) \* W) E4 C: Z& R
    ) f7 k( T3 s7 O' C7 n% t

    0 r. ~5 K: ~, G8 Q  {4 l A5.jpg 0 Z- X; n- s( G: P( k3 o3 q  p
    图5 安灯防错系统! Q8 C. C' ?* @% ~0 i
    / i( i$ C9 G" r' o# ^
    5.执行方案并标准化+ h- c1 Q5 i; n. ~& }, T

    : _% ^  s* C1 o' c% m$ F& s1 F方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。' u& i4 r" f! X6 k  v; Z

    2 p1 }4 u2 `3 @5 `# _ A6.jpg ) {) y# W% X! ^" T% g6 c4 b3 o, M- v
    " B' a0 O3 c. K* K2 v4 t
    每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。# N. T+ m, X0 F
    2 o' R9 M+ G9 a2 j' P, f5 Y
    6.效果展示8 ^( H5 t5 L; x  }  l

    . J. M. t  h5 Z(1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。
    ) Y( a. l2 R  ]$ T4 d2 ]5 S3 a) t9 y1 t
    应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。6 T8 M  [  D6 H9 E% O: R3 m( i
    / r) ]( W* K: n& l0 ~9 x7 m9 M+ v* F3 a
    A7.jpg 4 z. d( ^, K  Q8 E, ~0 D. S

    % N. T" f  Z8 l6 m(a)
    ) i8 e6 O% C2 `) D, c! C3 S0 Z
    5 Q9 P0 W# M. w& } A8.jpg
    & v$ W% U6 O, k# L4 a! K& s  ]" i  F/ {1 b$ H! c
    (b)
    7 r$ s0 B' F2 L; z, N' v* L" H/ @6 |* Z
    ) h: n1 ~9 v5 @6 r9 G, \
    A9.jpg 4 s/ H$ V; C% G" I4 a% S
    (c)
    % t) d6 s! y$ W' O% m( t% X* e! ^1 P+ _6 `' x+ M( M
    A10.png 图6 Cr元素等过程能力分析
    3 q, X0 r3 |8 w9 v4 H. }6 L7 v& t9 o7 j4 `: ^/ B. X2 |
    (2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。
    2 ?) J9 ?7 w( o- v* ?
    ' s/ n% E0 m- O0 a A11.jpg
    ) H- j% M9 [4 G1 p2 q" q! {- r0 V8 o& y
    (3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).
    6 U) d3 F: ^6 _6 U9 u, r& q) S2 o/ p. H4 @9 }+ s& ]# M+ W" r
     合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。8 L, F) b+ ?1 j- M2 Z
    / ^3 W* b! i: x
    / e! m: I2 I0 M9 a
    9 [. x9 O' s9 }# d3 _
    图 7 , B0 c" v' z9 }. ^

    4 u& ]* w0 U  T2 Y0 n6 {1 D: r& H8 g1 V9 q/ r4 t
    A12.jpg 2 o* M1 M- t: I; n: u
    图 8
    2 @# C/ V4 T! m/ d/ b8 h* c5 O# I5 _
    (4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。- e5 f3 u) L3 Q* e' X2 d

    4 M) |) T$ X: u) @6 @" t
    " |8 u2 x* T3 w4 M( t" o# L% J1 v& ` A13.jpg   [  G- D6 K$ ], _& M- u
    图 9: e/ c( B& s8 s9 N" F* D+ C
    : a% b7 ]! ?( h/ R! ~9 h( Q4 U
    (5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。
    7 k0 n; p" F9 X3 a3 U" N+ @+ y1 c. S  h% O. D" q* T# o
    7.成果与收获$ z. _$ W3 N  o# O5 q- j& H+ k

    - \, E$ Y) `) {通过改善获得以下成果:
    % e5 |. C2 p, D# D/ Z- F8 e4 Q/ m! J3 A" k% |  H* I6 }
    (1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。) E6 d: `9 x$ T# W* o/ W/ @
    % A; b3 Z1 G, ?8 y
    (2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。5 ~- x) G# \. u" \. q; B: C4 I
    % ?# L& v8 g7 k0 v- ]
    (3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。* t0 h' g# }8 K7 C
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    11 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-14 18:26:59 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2022-5-14 06:26
    - c$ j: ]$ E6 X$ L( J1.概述( c( ~' K/ g+ t5 p2 ^) i8 \7 \4 K
    6 E' c% C. p& h* d2 I1 N% T
    我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数 ...

    ! T1 B( u/ [) K7 ~! x1 F感谢虎总将这篇文章补充完整!
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-18 09:54:40 | 显示全部楼层
    之前见过青岛的一个企业推销过类似的系统,当时受产量影响,感觉价值有限,没过多的考虑。那套系统是介绍的时候说是震动下料,然后称重,料仓比照片中的大。
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-6-9 16:22:23 | 显示全部楼层
    不错,有幸参与了胜地公司的很多改造项目。有交流的可以联系。
    ' t( I: H( ?% k0 `$ J, z5 [
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