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[交流] 感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效

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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-13 18:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 datafield 于 2022-5-13 18:49 编辑 : z2 S% g3 G# U7 N9 V+ b
    & z9 w" {1 \) e9 r* d- }
    https://www.sohu.com/a/294699231_659026
      b5 U) {6 p% M0 u感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效
    2 w0 W9 ?$ |- |" s7 X2019-02-14 09:13:42
    . T5 f' F2 x: P8 X0 j作者:曹玉亭、贺亮、邵岩海、孙相知# N  Y* F/ ?( Q. @
    3 V9 ~; u. c& t; ~, M
    单位:烟台胜地汽车零部件制造有限公司
    9 S8 K' n7 n  x0 O5 N7 K! M" G! r# M
    来源:《金属加工(热加工)》杂志2 L) R8 d' o) U

    . o/ K6 A/ C# K8 N7 W8 z( g, Y0 a5 n% Q1.概述
    8 f; w1 o4 E6 y
    7 K/ ?0 I4 ]% Q5 s; I& h5 e  p% w7 o我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。  K& l$ a5 v0 p- `# U
    2 t' g( x, r( j9 O0 v1 F+ w
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    - r. X) y, o$ y/ O6 g9 B
    + k5 @( h% m  |6 G% E* G2 ~图1 原配料流程; }$ Y$ i9 c. R9 J$ i, @/ u

    7 i3 I8 ?& ^- U% Z- H8 |2.改善前原状
    + A$ P$ y' V9 s. h6 ?9 R8 U. i
    4 `1 D3 S; `- n% D0 F! g, U4 I. ~经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。7 [  t/ f( g' x

    & h. A- N0 U( O3 Q+ |(1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
    ! F9 i' n% v+ F, N1 ~
    " L: @) I5 P: c" O(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。5 j. U: y. x, N; B3 Z; O

    . n0 @  P6 k) a* H! J(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。) m. _: |! R( Y
    4 k& d. r9 Q3 d- f
    3.问题分析
    : @% `) n7 c" i
    " V: N$ r8 n( m  K& {# J通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。: S3 @# L$ i8 a$ p7 U

    4 @- r5 i# ?* L- `% d点击进入看图评论
    4 Y  Y6 D9 V2 k* d5 s' v7 Z+ z9 ~5 p/ w) r; q; s* @; o) Q
    图 26 [/ Q- Q: n+ S9 I2 {2 D' r

    5 u7 x1 I% e: k# U( F(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。
    ; l! I7 l3 c: O+ [: @6 s6 C& O& e3 b/ g) N, F
    相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。
    ' O- |) x  R( ?  I$ v: D7 B8 J$ Y. e/ A- W
    举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。- s* g: _4 {" ?8 z4 u

    9 E, \% G. ~) x; s# [2 ~员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。
    % Y3 b: r9 V- S" a" L) t# R
    & v# v) o1 Q* H1 z, ~(2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。- \1 M" E+ Y* t4 M4 G7 O# c  J5 ^

    * [7 o+ G/ w( {8 E. b- _4 @) Z) T) D4.解决方案
    ; x9 {, p% H5 E3 a. e* w' j/ \( f* X( U0 N7 U
    通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。3 P8 B& K& a5 a8 @9 y! J
    7 [8 Q  B& n) B* w7 h0 N) u' z1 {, x
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    5 h4 \2 N+ z( ]
    5 M; h3 E6 r6 j1 D0 P1 w% N3 ?图3 合金配料系统
    1 m: d8 {  K! U: P: K' z
    ! E: _# X. l) u" ~将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。
    ' T3 p3 X' @; @" K; n" W9 W) R) o9 g1 y8 i: T; k  c5 M
    点击进入看图评论2 ^# O% r* i. z8 ]& z. `% D/ h" W

    7 x$ D' e, U9 ]* e/ I$ Y2 \4 A* J图 4
    # K: b/ {2 K' @2 \) \* r' L* U" H6 v# s& T+ A; H- Y4 a7 C
    员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。
    ; G, m/ B4 B% q, o$ Y5 A/ f0 K
    7 z( Y1 Y/ \( q5 Q2 D5 ^点击进入看图评论
    $ @6 @5 w! a0 }6 t: t* \) c0 R4 `
    图5 安灯防错系统) h3 C, f0 R7 j8 ^' k
    % j9 C$ {+ F) G7 a* G, L- N
    5.执行方案并标准化3 x1 g  i3 F" P9 H- {
    4 ?4 B$ ^  q3 H% y
    方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。
    & ?" Q# ]! c2 }
    1 g2 h+ H, V: k8 n' g5 A$ v点击进入看图评论
    ; t" }( N3 x, }( L7 @  F  q) ^
    1 u# n: x. L5 v8 L! {每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。
    ( r- [, k: \0 B1 k: {* X' ~
      V) F# l" N, d* r& g# X9 p8 }8 L2 Q2 e6.效果展示
    / ?: H* I4 H7 \
    # ?2 C, }! n8 w! e6 H7 j% k(1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。- v: Z9 l; {3 ^$ _0 _7 N

    # S) [. R# D5 ~! W7 W  I应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。
    / @1 c& e* ^0 \2 E& z7 _0 {  M6 M. R+ m* f
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    3 K- g/ x+ U  l5 [0 F* i6 A9 o3 t6 q
    (a)& T5 A. @9 x& q8 ^$ y3 k

    ; A* N0 H9 N/ O' U, s# S& [2 ]& N点击进入看图评论: `3 {# P9 C6 ^
    5 d$ z- F" y+ J4 b- C2 Z/ D
    (b)
    - [6 ^/ U0 A0 \( u+ r! L& @% T; a: ~+ K2 _6 D9 t, k
    点击进入看图评论. \8 E9 ~5 l) n, i/ ~

    ! @7 G- R# G9 u* b% T1 r(c)
    ; Q8 m# o! U  H3 `0 h; e  `( S6 v, W9 S# H2 [4 k0 Y5 R
    图6 Cr元素等过程能力分析' ]8 l0 E" l  P6 s, K

    - g6 U$ t& n  @; E0 f(2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。
    $ D, r- a( p  w6 \6 S, S' M2 Z: ]; e; M# Y2 Z3 v5 t1 ~
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    , B& J4 ?$ u" p: L( Y$ c; n
    7 T% b( ^5 N  f2 q+ t& v(3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).. s$ g* c" C& e+ W* p
    4 _5 ~+ o2 _  p
     合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。6 d6 }% T# H/ }

    - I+ T# Z6 y  i- a6 h! c5 f点击进入看图评论
    1 Y# R2 G5 U# d8 Q$ Q0 a9 ]) M" S3 V# Q6 `+ Y0 Z: x9 Y! X% q
    图 7
    ! T; }) o. K, T, @8 n+ D6 M( v, e: O4 p; R5 M
    点击进入看图评论( Y5 d- ?( o1 Y* B
    : k, S7 c2 {9 W7 E+ `" ?6 p  H  M
    图 8
    # Z2 Y% Y: b6 U5 T' u3 ]( [6 b1 }. q% n% z" o) p5 [' e
    (4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。
    * Q/ j( x9 F& Y2 R, y' H4 h3 z& n' @9 Y+ V3 [* b2 ^1 H
    点击进入看图评论% z* X/ A& H# {8 X6 }% y0 P

    7 g0 E( a" q0 Z% u& t, G图 9
    7 l9 i7 ~9 y* t$ }) o* o% S0 k* ~, A; Z. L4 @! u
    (5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。+ d5 l& Y5 ~/ j5 I# [! z

    & E# d4 z6 }- {* D7.成果与收获
    # X' _3 T1 s. X1 q6 B" w. o3 x" A6 F/ ~9 G; N
    通过改善获得以下成果:
    9 z: Y" l; l% c. m, L" O" R% S! V8 ~- O' {% y; m8 h
    (1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。
    & k+ B  @; y" p+ \9 t. y+ z, g2 N
    (2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。. U' Q) U3 @6 I/ l% \2 f" Q

    3 E" P; w; X+ @7 G2 Y(3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。
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    2024-1-5 09:19
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     楼主| 发表于 2022-5-13 18:45:42 | 显示全部楼层
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    开心
    2025-12-29 15:49
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-14 06:26:51 | 显示全部楼层
    1.概述
    2 W% Q! G3 B: U- |# C0 m
    # `5 y! N8 ]) a" D9 }) d. S7 l我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。
    , G4 W0 |* q3 u$ G; r& [! f
    ; j2 g9 \1 w" ~& g4 X5 k2 O A1.jpg   h9 i% i9 j: h+ ^6 d
    - x% ^4 Z& s. \+ Z6 C& D
    图1 原配料流程
    ' Z- q# Q( c9 |! B2 R1 i8 W, }- c5 f9 n+ c) a, P: y
    2.改善前原状
    ; S* d# k+ X* J' R; U
    " {/ `. ^" S4 S9 z经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。 : \( g9 p6 {+ K( }9 c" q6 r7 Y0 H
    0 B. X3 l% V' E* X" b
    (1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
    8 i  U: `2 e' P, I2 y3 k6 K. Q( y8 T# R! g8 N
    (2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。
      c& z/ [6 i$ K  t* d6 R5 e& I9 y$ v+ Y
    (3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。& V; {5 }) }6 W* i1 ?

    3 g# e; H& V4 v9 v3.问题分析
    ! x# N# E% d! H+ s/ |( D3 w, ^
    4 z; S8 f5 z( i* v3 B通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。
    ) C; l7 h6 p! P$ m/ \# y
    7 }6 [' X+ }; c' p) q; R8 i5 y
    , t" z1 e3 W# X  Z A2.jpg # a+ A, w4 ?* @5 B: X; k9 c
    图 2( j9 m$ z0 N; p5 G

    - g0 a" J7 Q; }. g0 k5 f  E(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。
    . ~# W9 X4 F' w  @$ w' X' ?& e' M) b; D. q" o( Z
    相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。* U8 h5 j3 U+ i: e9 P: F
      Y! b. ]  k1 ~% k1 B
    举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。
    , \0 X2 C# b+ y+ N- H+ O5 ~3 R5 y7 U7 B# Q6 o+ ^4 w' p: L
    员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。
    % \- u( E  X" y/ G0 X$ j" @8 Q1 G( H2 f8 D* i8 X
    (2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。
    ' n/ a, Z( G$ ?/ |" A' W3 a, Q! f, g$ k6 ?3 ^3 J9 v
    4.解决方案5 W/ F- w6 H+ ?5 F; F# o

    3 Z( D/ B7 q" z( z( }1 n通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。: Z' `1 p4 Y& p/ T
    # [6 y9 p/ Z7 l2 T2 P) M+ J) S
    ' ^# p# `- d; H9 B
    A3.jpg
    / I, s  x/ {9 ~图3 合金配料系统
    * b+ F* ^7 K; M  @9 D5 w6 r7 X/ @
    3 {7 Q) E! A  D; `& M) m' T5 K将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。
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    - N; M* Y7 h. N; `- O5 N A4.jpg 9 T8 d, O! G6 _) i5 T" M* z/ ?
    图 48 i: K3 k" s. Y. n
    + d: w1 S- C. N$ f/ x1 ]
    员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。# F( q' j2 O- c6 s# @
    7 w5 f7 ~. h/ J+ R9 v; f

    7 W! e& f* Z, A; K7 [ A5.jpg ! j+ n$ E9 u! M% J
    图5 安灯防错系统8 y3 y" W  M5 D& j1 H
    3 W7 U8 V6 V2 ?2 l0 o5 X: ]/ X
    5.执行方案并标准化* j! M6 w1 Z* I$ V: [1 M: H$ P( N
    ( ?$ n* h* e; n( P- H( ~* L8 E
    方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。
    ) d, F* [; B+ e  |1 \; g
    ) P+ J) J4 y% m" O. L" [ A6.jpg
    7 y7 n) r% z' L! V" W
    ; |, m2 w5 ^8 T/ }每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。
    ; c/ g- q; r9 E! g& v: ]
    . B0 [) o( A) C# J3 h6.效果展示
    % u' ^/ h, E! f6 k) u, @0 m( X/ K, J! g. k
    (1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。% ]  m( ~) S# F" ]/ V. [$ N
    ; f3 R4 a; y9 S( ?
    应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。
    4 p' m' X) B7 X) O8 W2 z, l6 W3 b0 {" Q6 ~( |- y$ D
    A7.jpg
    . Q7 @& j  r" t
    # \  c! i8 s& G3 t! k(a) 9 i9 c# g7 f. N) F5 p  ?

    # J% X; K  M) @! M+ x A8.jpg 3 f& `# W0 {  g$ s: R
    $ C% c$ v7 v& Y1 R/ v; W5 h
    (b)4 G" {- D5 r( }% Q
    - D6 }# X( c* `  ^! _7 a. \4 V
    2 v& f# B: V" N3 X9 r
    A9.jpg ! Y- y) g$ R% M9 j- q0 N7 u
    (c)4 L5 [( ]$ g: K- [& g# y
    : I' g8 s, g; R6 Z
    A10.png 图6 Cr元素等过程能力分析8 P9 q& G0 _% G8 D5 o
    & k- {' P& j7 F3 l1 X
    (2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。# i' ?! x" n; s7 q* J( k3 H. d. ~6 I
    ! C0 R6 E3 U; p  O
    A11.jpg 2 P* x; e% B4 R* m5 n
    7 Y, P! f. P2 Z* `
    (3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).% t- P3 M$ \/ J7 }* I" o
    ) {' u# ^" F% x9 o; j/ M
     合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。( B% x  R0 |" T7 [7 l
    4 N- i4 d9 f3 h3 g" k/ Y

    : f6 `& O3 t3 B; g5 A2 W% N4 H7 m/ D
    图 7 - T" q1 p, K( V
    ; U- _" f1 z) |2 u* r
    ) z' x3 |; V* L* ]0 R
    A12.jpg
    * Q7 X7 q. s& m$ ?) g3 b# x2 T7 s+ G图 8
    7 k* p3 ^  L: X3 K4 W  Z0 Q( ?' T9 V* F, [" _
    (4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。, W, U" v2 p; h
    ) k; x' D9 ?9 A1 w" y7 Z6 n

    : S  V/ T# c; \* o: Q! ?3 v A13.jpg
    " \2 U6 I1 f; F8 H- z图 94 @8 F7 m" p% D! W0 [$ ?
    6 K+ W6 D) A# i" B9 P
    (5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。" d, L; l4 [1 o5 D8 P* J0 W
    + I! ~, \! }& g* ~% q; a
    7.成果与收获4 D" S# G( [: K0 ?- d# y/ P$ J
    4 h& K- o5 O7 E) B9 G( `! K
    通过改善获得以下成果:8 \, o3 H; P4 g; P/ F" a
    . Z1 k" K( Z1 i5 l  S+ u
    (1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。; ~% W+ o3 M! O8 B# i
    2 y* J9 p; h) Y4 x4 X
    (2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。
    . S( o( ^" o& r/ i) X3 C3 U# W/ l$ w( N
    (3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。8 u/ w& D% ]0 P5 v
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-14 18:26:59 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2022-5-14 06:265 l" y" [8 ?" H; |& h* S4 I
    1.概述5 [7 L" R4 [4 k

    + h! ~0 U* z6 M我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数 ...
    & S0 c. A$ M5 W: n
    感谢虎总将这篇文章补充完整!
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-18 09:54:40 | 显示全部楼层
    之前见过青岛的一个企业推销过类似的系统,当时受产量影响,感觉价值有限,没过多的考虑。那套系统是介绍的时候说是震动下料,然后称重,料仓比照片中的大。
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    2022-6-15 11:45
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-6-9 16:22:23 | 显示全部楼层
    不错,有幸参与了胜地公司的很多改造项目。有交流的可以联系。% ]: d2 u6 H( @
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