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[交流] 如何解决中频感应电炉熔炼铁液的不良特性?

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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-10-2 12:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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          如何解决中频感应电炉熔炼铁液的不良特性?6 ~4 L9 F$ t' w9 w% Y' @
    1 G) `( R& m" C  n! @
    1、中频感应电炉铁液不良特性: ]0 E  b% L7 }% a# A
    ( K3 E+ `2 O  U2 i
      (1)电炉铁液晶核数量少,过冷度大,发生白口倾向大。
      g2 |9 D' I0 D. N9 B* d

    , n/ n' v  ]9 G! c  (2)同样的化学成分下,收缩倾向大,流动性差。
    * [  q# v% A& C9 i3 w" c

    3 {7 Y6 S8 ?: k$ Z  (3)石墨形态不稳定,A型石墨少,D型、E型石墨多,珠光体含量少。

    2 C( V6 r7 o$ _5 u* _9 q  a8 d1 v3 ^; x0 |8 U+ S3 a; m, S
      (4)孕育效果差,衰退速度快。

    ) Q. ]9 X% S  Y  ?+ p
    . k! k( u  ?" M8 L% A1 D  (5)铸件内应力大,裂纹倾向大。

    & G- I: [; z" a9 [
    # c& j, c! g$ j% o% V5 ~2、原因分析

    $ n7 b5 o$ ^, c3 f: j" X: N# M! Y7 e8 k/ x; G2 C, W  b5 F
        “硫化物核心理论”认为:铁液含硫量低时,白口深度较大,随着含硫量的增加,白口深度逐渐减小,达到一个最小值,此时wS为0.05%~0.06%。然后,随着含硫量的增加白口深度增加。也有资料认为“低硫时共晶团数少,成核度很小,随着硫量的增加,共晶团数急剧增加,当wS达到0.05%以上后,共晶团数增加趋向减缓。”所以电炉铁液含硫量低是问题所在。冲天炉熔炼过程中由于焦炭中硫的影响,铁液增硫;而电炉没有增硫源,所以不会增硫,且硫与其他元素极易形成化合物,浮于铁液表面,与渣子一起被清理,在电炉高温保温时更为明显。) x* ?2 c! I) ^' G% f

    ! [. g& a; M8 ^0 C1 p3 ?3、改善不良特性的措施
    9 l" v6 x, H' V/ x+ o& P* \; x* o

    ; w* W4 P+ ~2 C  (1)原材料的选用
    1 [9 N' ^+ K; a; M/ [) B

      m; H9 i3 U4 D  ]8 g% Y8 N    ①原生铁要选用规模大、高炉容量大、铁矿石质量好以及来源稳定的厂家,这样能保证生铁的成分稳定,有害元素少。# f, o; a6 T& n5 A
    , t7 P0 g; r7 D2 I& D# ]! L0 v" S- b
        ②禁止使用锈蚀严重的废钢,并且在使用前废钢和回炉铁必须经过抛丸处理。
    7 N0 W$ W- z2 l8 J; I' O1 V
      T0 F( N3 Y/ H- X6 E
        ③增碳剂要经过高温石墨化,否则增碳剂吸收率低,吸收温度高,而且还会造成铁液碳的不均匀。, e8 X3 M" D& K1 Q
    , z/ U$ r. K) k" V1 n; x! D
      (2)化学成分的选择  

    1 d2 F7 n  R5 b. k
      A. B  \( _+ D4 M    ①CE含量要略高于冲天炉。
    4 M- m% y9 y$ V& S7 n

    / N9 y5 J0 g2 R7 l- }* Q9 G    ②以HT300普通机床床身为例:wC=3.0%~3.05%,wSi=1.45%~1.55%,wMn=1.0%~1.1%,wP≤0.1%,wS=0.05%~0.08%。
    ( c% G, o3 P0 k" b* n. l8 h, [

    8 N7 o( t5 T- ^4 U3 E, k  (3)工艺创新措施  
    ) s( u6 U# [& G1 c, w
    : N" D# T# k  E" r2 j
        ① 为改善铁液在高温保温时间长而产生的不利影响,工艺改变,强调“快熔快出”原则。铁液在炉内成分调整,升温后尽快出炉。保温时间不得超过10min。出炉后迅速浇注,最大限度地缩短铁液在炉内、包内的保温时间。
      Q- K' [. T6 p& y1 w
    7 D! @2 e. q5 K% d8 Z" N5 R    ② 为改善石墨形态不稳定,出现D型、E型石墨的不利影响,我们使用了FeSi75Ba长效孕育剂,延长了孕育有效时间,抑制了异形石墨的产生。石墨形态、珠光体含量都有了很好的改善。但也要注意终硅量的控制,如果终硅量过高,珠光体含量极易降低,一般孕育量为0.3%~0.6%。
    : M6 V! {0 a& ^+ B- ^9 q+ ?$ z# E; m% t/ t& o" g% Y
        ③ 为消除含硫量低造成的不良影响,使用增硫剂来提高含硫量。使铁液中的wS由0.03%增加到0.05%~0.08%,以增加形核数量。石墨形态、珠光体含量有明显改善,孕育效果明显。
    % t3 f8 Y' V0 G! ~4 {( j% T, k* y2 M$ V. }$ f; X
        ④ 对铁液进行合金化处理,一般选用合金元素Cr、Sb、Cu、Sn。
    ) P2 I3 S  d7 V0 r( T3 p
    3 S# i/ U1 f6 }
        Cr 是强的碳化物稳定元素,稳定渗碳体,因此能提高铸件的硬度、耐磨性,加入量0.2%~0.4%。
    ; s3 c: w! o$ G5 ^% |

    ) o3 a& i5 b" _! u. K9 u" X    Sb是强烈促进珠光体元素,但没有细化晶粒和组织的作用,并且增加抽缩性,加入量0.02%~0.04%。
    * \3 z* d2 p' B! ?0 y8 _- y
    , |9 S: p  C3 e
        Cu是比较温和的促进珠光体的元素,在使用中副作用小,因此比较常用,加入量0.3%~0.5%。% @, x0 H# U& z5 ?5 ^4 S1 \' A

      _# C; V, m2 e" H$ r0 S    Sn是强的碳化物促进元素,增加碳化物,消除铁素体,可以提高力学性能和耐磨性,加入量0.03%~0.05%。& E. k4 v3 D! V# a8 J( X

    . g# p, a+ I& M+ [8 i8 U    (1)电炉生产合格的铸件,原材料一定要成分稳定,无锈蚀。
    8 J+ Z; A" \, |' I& ]! I' K0 n* B% N* O, H
        (2)使用增硫剂,严格控制含硫量。
    0 d7 z! f) Z) I8 E8 k* r6 i
    % e# i: r+ w+ u& y4 i
        (3)坚持“快熔快出”原则,控制铁液在炉中的高温保温时间。

    $ y% S4 L) O* K' V* s# d4 H1 y' y' \" }5 x: N- W- k
        (4)使用长效孕育剂,提高孕育量。

    9 s; o% e: [6 e: K
    (来源:互联网,稍加整理)
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-10-3 09:20:47 | 显示全部楼层
    虽然看不懂,但是也看完了,要学习学习!, Z- g0 B# ]* E8 l- \# u6 X. H! k
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    2023-8-26 08:36
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-10-3 17:27:59 | 显示全部楼层
    就目前的情况来说,太小的高炉恐怕活不下来了,除非买的是蒙古炉什么的,非正规企业出来的生铁。8 `% l8 L% {- a1 @1 H
    用中频炉,很大一个问题就是保温时间太长,浇注速度跟不上
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2022-10-4 08:38:15 | 显示全部楼层
    xcxso 发表于 2022-10-3 17:27
    ( m; c  W' d2 q6 ?就目前的情况来说,太小的高炉恐怕活不下来了,除非买的是蒙古炉什么的,非正规企业出来的生铁。
    4 J1 j6 d4 F% u3 N0 H用中频炉 ...
    3 A$ r) `/ z( Z( x
    不是恐怕,而是本身就属于淘汰!
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    2019-4-18 15:07
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-10-5 17:14:57 | 显示全部楼层
    探讨坚持“快熔快出”问题:这是国外常规和推荐的做法,但我们几个单位都必须精炼10-20分钟才行,快熔快出品质系数就是低,为了提高效率,做过多方尝试都不行;这里差异一直不太清楚,只是怀疑国内外材料纯净度不同造成;
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-10-5 21:11:28 | 显示全部楼层
    呼啸 发表于 2022-10-5 17:147 F/ r8 S& T1 a
    探讨坚持“快熔快出”问题:这是国外常规和推荐的做法,但我们几个单位都必须精炼10-20分钟才行,快熔快出 ...
    ' {' M* d2 g5 f! i
    原材料干净,回炉料经过处理,使用预处理剂,孕育剂成分优化,微合金强化
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     楼主| 发表于 2022-10-5 22:59:17 | 显示全部楼层
    山巅牧羊人 发表于 2022-10-5 21:114 e0 [- S$ a" D% t8 {
    原材料干净,回炉料经过处理,使用预处理剂,孕育剂成分优化,微合金强化 ...

    2 P. x* o& n7 `% X; ], ~国外老早就使用预处理工艺了,老外很注重铁水的冶金质量,出炉前必须要测铁水的过冷度~
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