TA的每日心情 | 奋斗 2024-6-17 12:36 |
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客户背景8 A/ B& a* a" P& i- R8 @
国内某央企铸造公司为了降低发动机涡轮盖的生产成本,寄希望于通过开发低镍合氨耐热钢代替原来的高镍耐热钢,达到降低原材料成本以压缩整体成本的目的,在开发该系列新成分的耐热钢涡轮盖过程中,遇到一些质量问题。# S8 X# s9 r9 R9 H% O! O
! B' M0 t8 q# K" }4 E3 Y) j" [现场需求
! L- {8 t9 `+ E" k' Z9 ^& C, K+ S1、铸件侧面产生氮气孔。
3 H8 z# r5 w4 Y2、加入增氮添加剂后,钢液剧烈沸腾。
2 x2 ?; T. L# `0 C7 j; ^- X3 o3、增铬、增氮合金杂质含量高,氮化合金收得率低且不稳定.1 ^% Y7 M: o2 L6 l" b+ C
3 m k2 e$ y( O9 o4 \8 ]/ C/ Y/ \) S
解决方案
8 e0 M! P6 k) w3 y# r1、通过相应措施加快浇铸后冷却速率,同时增加排气措施,减少氮气孔的产生。% S- B) E/ @0 C! v4 Y. Z
2、采用微碳铬铁调节钢液铬成分;
# {0 {5 j4 z* m% H3、采用高纯、高氮氮化锰包芯线增氮,取代含硅、含氧不规则块状氮化铬铁。
0 p7 F+ n/ |. M0 R) T2 ?+ K7 T3、采用自动化设备自动加氮合金包芯线。; Y- u0 O% x9 j) K* t
1 Q! `" ]: W+ d项目效果
6 l( o# J* G# b+ ]# s V! } \8 v4 A1 ]1、铸件经过快速冷却过程后,氮气孔不再产生;
; F! l$ z. s1 l: O! \. ?+ ]/ E2、微碳铬铁调铬过程中几乎没有带入杂质;; M. S, D% y3 @5 d! j/ ~# z9 u1 l
2、高纯氮化锰几乎不含硅、氧扽杂质,均匀喂线增氮过程中沸腾现象得到有效解决。& s U9 K$ W5 z1 t! N6 r
4、增铬、增氮合金收得率远高于通过原有方案,合金成本相较降低15%。3 v" v6 W; n- S: r2 F" A1 Z3 D
5、新型含氮节镍型耐热钢材质的发动机涡轮盖实现量产,铸件成本降低35%。! K U% f3 d" ?% ]
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