TA的每日心情 | 奋斗 2024-6-17 12:36 |
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客户背景
& ^+ ^8 {5 x& ]! f6 n0 x 国内某央企铸造公司为了降低发动机涡轮盖的生产成本,寄希望于通过开发低镍合氨耐热钢代替原来的高镍耐热钢,达到降低原材料成本以压缩整体成本的目的,在开发该系列新成分的耐热钢涡轮盖过程中,遇到一些质量问题。 X1 V, u. O: l* o; z' D
5 ]+ H( T1 M" R; i7 R2 m. Y
现场需求
# d5 p* m) z0 }% X1、铸件侧面产生氮气孔。/ X7 z5 |0 b% I
2、加入增氮添加剂后,钢液剧烈沸腾。8 A x0 j3 f2 Z% q6 [3 x
3、增铬、增氮合金杂质含量高,氮化合金收得率低且不稳定.* y5 F+ H9 ~; t
* Z( P5 k Z, Q2 \( U2 H3 f& U
解决方案7 \, `5 O( d/ Y5 _
1、通过相应措施加快浇铸后冷却速率,同时增加排气措施,减少氮气孔的产生。( W: L8 }2 a1 b' u: f
2、采用微碳铬铁调节钢液铬成分;
3 E( r0 b1 g0 S+ f$ f, z* P* A3、采用高纯、高氮氮化锰包芯线增氮,取代含硅、含氧不规则块状氮化铬铁。
1 p4 g% A! E' D3、采用自动化设备自动加氮合金包芯线。
; ]5 b+ F$ L/ y V0 R7 b$ s; H9 W8 ?( ^: \6 H5 f5 [' l
项目效果
' q0 H- B5 h% }) B# g% E1、铸件经过快速冷却过程后,氮气孔不再产生;
% K& K: l* Y, L- ?2、微碳铬铁调铬过程中几乎没有带入杂质;
" a( ?4 P. h; s2、高纯氮化锰几乎不含硅、氧扽杂质,均匀喂线增氮过程中沸腾现象得到有效解决。4 k5 j! d4 v p/ I- T
4、增铬、增氮合金收得率远高于通过原有方案,合金成本相较降低15%。
- Q- [+ B( y9 A; @! s5 G' ~7 ~5、新型含氮节镍型耐热钢材质的发动机涡轮盖实现量产,铸件成本降低35%。' |2 \- w$ d1 I% ~& G, n5 G
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