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[求助] 异形石墨成因及改善措施

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  • TA的每日心情
    开心
    2025-8-18 15:17
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2025-8-22 09:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    刚到一个新的单位,这边球墨铸铁一直球化率不稳定,经常出现开花石墨和杆状石墨,我把碳当量降低后,开花石墨解决了,但是杆状石墨还是时不时的冒出来,请各位同行支支招。
    杆状石墨.png
    图片1.jpg
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-10-11 16:23
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2025-8-22 10:29:13 | 显示全部楼层
    合金的加入量,球化过程和球化操作方式都要叙述一下
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2025-8-22 11:08:13 | 显示全部楼层
    95铸工 发表于 2025-8-22 10:292 L' f4 \9 {5 v
    合金的加入量,球化过程和球化操作方式都要叙述一下
    3 j- N, ^. y4 B/ G  b: n' B
    冲入法,连续生产,Mg6Re2球化剂1.2%,出铁温度1520℃,出铁量1000㎏,压包硅钡钙孕育剂0.90%,压包铁片1%,球化反应时间65s,残Mg0.046,有二次随流孕育。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2025-8-22 15:22:26 | 显示全部楼层
    什么牌号的球铁?结合基体组织看看,以及残余稀土、残余硫等分析。
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2025-8-22 16:34:41 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2025-8-22 15:22
    . \( v! z+ S' _" i8 o什么牌号的球铁?结合基体组织看看,以及残余稀土、残余硫等分析。
    % G6 l4 S/ S- X6 n. r5 q
    您之前有没有遇到过这种石墨形态,这个是QT400-18L(-20℃)的,残余稀土光谱检测不准,应该在0.015附近,球化后S在0.009~0.012。腐蚀后的金相如图
    222222.png
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    9 分钟前
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2025-8-23 13:15:09 | 显示全部楼层
    看照片金相球化率三级是有的
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2025-8-23 15:04:35 | 显示全部楼层
    现在就是时不时的出现杆状石墨,需要解决这个。
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    9 分钟前
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2025-8-23 16:15:55 | 显示全部楼层
    lch 发表于 2025-8-23 13:15
    4 p( k/ i( D- ^; ?! k. b看照片金相球化率三级是有的
    - A2 v7 h9 w3 S! C% D3 p
    请问干扰元素Pb、Bi、Sb、Ti、Te含量是多少
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2025-8-23 19:37:45 | 显示全部楼层
    18567886570 发表于 2025-8-22 16:340 k. J  h* `0 _3 X7 m5 S: v
    您之前有没有遇到过这种石墨形态,这个是QT400-18L(-20℃)的,残余稀土光谱检测不准,应该在0.015附近 ...
    % f  x2 \: p/ F$ S

    : H# j1 Z  x  c! K! L1 Z. e
    残余稀土光谱检测不准
    这就麻烦了,我是怀疑球状石墨在长大的过程中受到了干扰很大所导致,既然光谱分析不准,那就很难做到精准分析了。
    ; }  b% z6 W) e* q) D
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2025-8-25 09:43:35 | 显示全部楼层
    铁水中铅含量多少,要对比下为微量元素含量。建议三方查一下球化剂中稀土含量
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2025-8-25 16:29:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 高山流水 于 2025-8-25 16:38 编辑 2 W7 X! d0 Z4 Y8 T7 [" ~" H% i

    + q$ J' Q( Z  t是不是消失模铸造?试样来自单浇的试块?还是来自铸件本体???
    ) S" ]3 M$ l* z- F我怀疑那个所谓的“杆状石墨”,有可能不是石墨,是渣子 。" q) d+ m: V9 {6 W5 Z. D2 D( i
    原因是:球墨铸铁中,出现蠕虫状石墨的可能性很大。而蠕虫状石墨基本都是弯曲的。
    5 H9 d4 r/ ~" R( D2 @你这个“杆状石墨”确实比较直,没有弯曲特征。所以,我怀疑它是渣子,不是石墨。& V# }* F9 a) q" S

    # ~4 q4 v9 i+ p9 i仅供商榷。
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2025-8-25 16:39:40 | 显示全部楼层
    本帖最后由 18567886570 于 2025-8-25 16:41 编辑 , F9 h! y. e4 `, `: C1 \
    高山流水 发表于 2025-8-25 16:29
    & r- S. X9 J  d" |是不是消失模铸造?试样来自单浇的试块?还是来自铸件本体???( r# H, X! H% C6 x$ m3 _& o/ F4 M
    我怀疑那个所谓的“杆状石墨”,有可能不 ...

    / R9 D" f* {% T6 s, Y& P/ a0 |4 ^4 P不是消失模,是树脂砂造型的试块,有时候单铸试块没有了,附铸试块又出现了,真的很头疼;目前还没有找到真正的原因。应该是石墨,请看图片。
    放大200倍.png
    放大500倍.png
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     楼主| 发表于 2025-8-25 16:44:35 | 显示全部楼层
    gyl 发表于 2025-8-25 09:43
    0 h9 |8 B5 X! b4 G( ^+ q( d铁水中铅含量多少,要对比下为微量元素含量。建议三方查一下球化剂中稀土含量 ...

    2 D) _% t" |8 e( o& F/ u3 C- ?您之前遇到过这种石墨吗,我们用的斯派克的光谱,球化剂目前用的恒利来的6-2
      r% o. H* @9 l1 |4 U, P4 l" V- H
    用什么光谱、用谁家的球化剂,并不重要,重要的是过程掌控的不是太到位,这样的话难以做到稳定!! n4 d' c8 W$ O# [2 a: y; i
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     楼主| 发表于 2025-9-8 09:50:12 | 显示全部楼层
    按照干扰元素和球化不良的方向取处理,最近俩星期没有出现这种石墨了
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    发表于 2025-9-8 11:44:32 | 显示全部楼层
    18567886570 发表于 2025-9-8 09:505 N$ P' z- Y1 X2 h
    按照干扰元素和球化不良的方向取处理,最近俩星期没有出现这种石墨了

    * z7 K7 n# U9 r( Q- Q0 p& }恭喜楼主问题改善成功
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2025-9-8 15:34:39 | 显示全部楼层
    18567886570 发表于 2025-9-8 09:505 v0 w% _0 D- n' l
    按照干扰元素和球化不良的方向取处理,最近俩星期没有出现这种石墨了

    / `8 M. b; Q/ N" Z4 J/ ]% P首先恭喜努力成果!+ k; @  d# C( D6 H) D

    - ]1 H5 t2 k6 E% w3 ]7 w% z' U, ~; J在允许的情况下,做个有的放矢的分享吧,毕竟这么些热心与热情的坛友都在关心着呢~,多谢!
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    2025-8-18 15:17
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     楼主| 发表于 2025-9-9 15:52:05 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2025-9-8 15:34
    " m# y4 v/ @0 Q' z; C首先恭喜努力成果!
    ; Z6 l7 @9 R0 r; Q# f& ]$ v" f! T$ r8 p( l1 ^( u
    在允许的情况下,做个有的放矢的分享吧,毕竟这么些热心与热情的坛友都在关心着呢~ ...
    . \+ w# H% U/ \$ @
    后来查到用的加Bi随流孕育粉中的Bi含量是2.3%,按照0.1%的加入比例计算随流孕育带入Bi含量为0.0023%,若是比例稍大点,会更多,加上回炉料滚动使用有可能带入0.001,最后铸件中实际到了0.003%,有超标的可能,结合现象推测可能是这个加Bi孕育粉不合适,按照1/4进行稀释后再使用;球化剂比例1.1%,出炉温度又不低,顺带把球化剂提高到1.2%,这两个措施做一下,最近没有出现这种石墨了。
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     楼主| 发表于 2025-9-9 15:54:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 18567886570 于 2025-9-9 15:57 编辑
    , }4 w# e" E/ }3 _* S* O) `. }; [$ H. N/ C
    这个异常石墨的问题解决了,但是在仔细看金相的过程中发现有显微缺陷,颜色比石墨颜色深,形状不规则,大家看一下到底是什么缺陷,气、气缩、渣还是啥的。
    金相缺陷.png
    金相缺陷~1.png
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2025-9-9 23:00:37 | 显示全部楼层
    18567886570 发表于 2025-9-9 15:52
    # S2 R/ g% v5 x! e5 W. g* |后来查到用的加Bi随流孕育粉中的Bi含量是2.3%,按照0.1%的加入比例计算随流孕育带入Bi含量为0.0023%,若 ...

    % ~7 i9 G( e" |/ z& _: K6 C首先感谢你的分享,对于这个问题,我已经有点预感到了,这里面牵扯到了稀土的使用问题,你增加了球化剂的用量,实际上就等于增加了稀土的用量,当然残余镁的用量也随之提高了,稀土的作用就是在平衡Bi、Zr等元素,当然,形成的化合物同时为异质形核也起到了很好的作用。
    & |* P: _* _. ~, j& K
    % }- @7 B2 x: u2 i2 s% l  Z在几年前,我就发现,之所以加Bi、Zr能有将石墨球细化,且增加石墨球数量的作用,就是因为原汤中的稀土。我做过试验:将球化剂的型号由8-3改为6-1,同时将含Bi的孕育剂减少,结果改善了很多;进一步做实验:将6-1的球化剂继续改为6-(0.5~0.8),且取消了用硅铋孕育剂,结果很满意。做这项的改善实验,前提条件是原汤的含硫量很低,在0.015以下。8 r5 L9 B$ w& [
    4 `# p" Z5 ~: v9 G# ]+ z! i- \% ?
    曾经与应中堂老师、万仁芳老师商榷过,得到了认可。在我后来的工作中,就很慎重稀土的使用,包括做蠕墨铸铁在内。% G3 ]' ?7 D- `) T" G1 U

    + X7 ^  i* J! U1 H) a再次感谢你的分享,欢迎继续讨论~
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