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[求助] 异形石墨成因及改善措施

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  • TA的每日心情
    开心
    2025-8-18 15:17
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2025-8-22 09:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    刚到一个新的单位,这边球墨铸铁一直球化率不稳定,经常出现开花石墨和杆状石墨,我把碳当量降低后,开花石墨解决了,但是杆状石墨还是时不时的冒出来,请各位同行支支招。
    杆状石墨.png
    图片1.jpg
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-10-30 14:54
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2025-8-22 10:29:13 | 显示全部楼层
    合金的加入量,球化过程和球化操作方式都要叙述一下
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2025-8-22 11:08:13 | 显示全部楼层
    95铸工 发表于 2025-8-22 10:29- J* `( s* e- v  N1 d# B5 F, s. J
    合金的加入量,球化过程和球化操作方式都要叙述一下
    $ d( K+ d# R( I+ s
    冲入法,连续生产,Mg6Re2球化剂1.2%,出铁温度1520℃,出铁量1000㎏,压包硅钡钙孕育剂0.90%,压包铁片1%,球化反应时间65s,残Mg0.046,有二次随流孕育。
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    开心
    2 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2025-8-22 15:22:26 | 显示全部楼层
    什么牌号的球铁?结合基体组织看看,以及残余稀土、残余硫等分析。
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2025-8-22 16:34:41 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2025-8-22 15:22
    ( i4 s! y- o0 ~' S什么牌号的球铁?结合基体组织看看,以及残余稀土、残余硫等分析。

    2 {8 K! |# C, y您之前有没有遇到过这种石墨形态,这个是QT400-18L(-20℃)的,残余稀土光谱检测不准,应该在0.015附近,球化后S在0.009~0.012。腐蚀后的金相如图
    222222.png
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2025-8-23 13:15:09 | 显示全部楼层
    看照片金相球化率三级是有的
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2025-8-23 15:04:35 | 显示全部楼层
    现在就是时不时的出现杆状石墨,需要解决这个。
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2025-8-23 16:15:55 | 显示全部楼层
    lch 发表于 2025-8-23 13:15
    # [- ~; \- f$ ]0 V看照片金相球化率三级是有的

    8 A9 z7 K9 y! q% D/ W# j+ n请问干扰元素Pb、Bi、Sb、Ti、Te含量是多少
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    2 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2025-8-23 19:37:45 | 显示全部楼层
    18567886570 发表于 2025-8-22 16:34+ F: T9 f# K* ]+ @
    您之前有没有遇到过这种石墨形态,这个是QT400-18L(-20℃)的,残余稀土光谱检测不准,应该在0.015附近 ...
    ( v: e2 H) `9 t: ?1 B

    2 k& `: M& d. Q" Z" M
    残余稀土光谱检测不准
    这就麻烦了,我是怀疑球状石墨在长大的过程中受到了干扰很大所导致,既然光谱分析不准,那就很难做到精准分析了。
    9 t- ]9 t( b# ]. y' \. i3 g
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    昨天 08:34
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2025-8-25 09:43:35 | 显示全部楼层
    铁水中铅含量多少,要对比下为微量元素含量。建议三方查一下球化剂中稀土含量
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2025-8-25 16:29:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 高山流水 于 2025-8-25 16:38 编辑
    5 V7 P0 h6 {) H! Z
    3 \* S$ U* ^- e  M  |4 t2 o6 ~是不是消失模铸造?试样来自单浇的试块?还是来自铸件本体???
      |7 j! R9 x5 c2 v* Y7 S+ D我怀疑那个所谓的“杆状石墨”,有可能不是石墨,是渣子 。
    6 L3 Q0 [% f+ M: T* m5 ^% r$ z0 Z原因是:球墨铸铁中,出现蠕虫状石墨的可能性很大。而蠕虫状石墨基本都是弯曲的。. n3 M2 P( B% ^3 ~- w! U, ~
    你这个“杆状石墨”确实比较直,没有弯曲特征。所以,我怀疑它是渣子,不是石墨。8 u$ n( o/ c- \, B6 {1 K" u3 a6 `

    # c& x) i% @8 ~: Q, Y) m仅供商榷。
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    2025-8-18 15:17
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2025-8-25 16:39:40 | 显示全部楼层
    本帖最后由 18567886570 于 2025-8-25 16:41 编辑
    / B% t9 {6 r( o+ @0 V
    高山流水 发表于 2025-8-25 16:29
    9 u! A+ U$ n: }5 s; K& ?; z是不是消失模铸造?试样来自单浇的试块?还是来自铸件本体???3 r6 y* G0 f) P" x5 [( p: ~
    我怀疑那个所谓的“杆状石墨”,有可能不 ...
    9 Q7 W' ~4 i+ Z2 ^5 V, v- q  n' A
    不是消失模,是树脂砂造型的试块,有时候单铸试块没有了,附铸试块又出现了,真的很头疼;目前还没有找到真正的原因。应该是石墨,请看图片。
    放大200倍.png
    放大500倍.png
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     楼主| 发表于 2025-8-25 16:44:35 | 显示全部楼层
    gyl 发表于 2025-8-25 09:43$ k9 N( d  ?/ H8 k8 W
    铁水中铅含量多少,要对比下为微量元素含量。建议三方查一下球化剂中稀土含量 ...

    ' K2 i2 k, {- P: _您之前遇到过这种石墨吗,我们用的斯派克的光谱,球化剂目前用的恒利来的6-21 t; [3 o+ s1 q* o" S, A& o

    1 m$ e0 D' o) n: g7 i用什么光谱、用谁家的球化剂,并不重要,重要的是过程掌控的不是太到位,这样的话难以做到稳定!
    & `) h( e- o7 [* F$ X* }  z
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     楼主| 发表于 2025-9-8 09:50:12 | 显示全部楼层
    按照干扰元素和球化不良的方向取处理,最近俩星期没有出现这种石墨了
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2025-9-8 11:44:32 | 显示全部楼层
    18567886570 发表于 2025-9-8 09:50
    4 @0 q) a0 N: y( a* {/ t按照干扰元素和球化不良的方向取处理,最近俩星期没有出现这种石墨了
    * w0 P0 g- d) W2 f( J0 @% D
    恭喜楼主问题改善成功
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    2 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2025-9-8 15:34:39 | 显示全部楼层
    18567886570 发表于 2025-9-8 09:500 a0 Y2 N# R1 L6 P  _& H
    按照干扰元素和球化不良的方向取处理,最近俩星期没有出现这种石墨了
    / y' Q' o& D, T) t& e% ]# F0 C
    首先恭喜努力成果!' @7 w+ X6 \7 u* M
    ' e* c# l. H6 [- p# }6 n+ X
    在允许的情况下,做个有的放矢的分享吧,毕竟这么些热心与热情的坛友都在关心着呢~,多谢!
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    开心
    2025-8-18 15:17
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     楼主| 发表于 2025-9-9 15:52:05 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2025-9-8 15:343 s5 c8 D, h- s: [  v
    首先恭喜努力成果!
    7 F' R! \6 q( h; u! v7 N7 |0 N6 d  U7 a* a3 Z0 \3 ]% q
    在允许的情况下,做个有的放矢的分享吧,毕竟这么些热心与热情的坛友都在关心着呢~ ...
    / @/ {+ v& m' q! O  L4 D
    后来查到用的加Bi随流孕育粉中的Bi含量是2.3%,按照0.1%的加入比例计算随流孕育带入Bi含量为0.0023%,若是比例稍大点,会更多,加上回炉料滚动使用有可能带入0.001,最后铸件中实际到了0.003%,有超标的可能,结合现象推测可能是这个加Bi孕育粉不合适,按照1/4进行稀释后再使用;球化剂比例1.1%,出炉温度又不低,顺带把球化剂提高到1.2%,这两个措施做一下,最近没有出现这种石墨了。
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    2025-8-18 15:17
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     楼主| 发表于 2025-9-9 15:54:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 18567886570 于 2025-9-9 15:57 编辑 9 N5 Y9 `1 h0 p5 u3 G% N
    0 F( t6 r3 a; \" b8 t
    这个异常石墨的问题解决了,但是在仔细看金相的过程中发现有显微缺陷,颜色比石墨颜色深,形状不规则,大家看一下到底是什么缺陷,气、气缩、渣还是啥的。
    金相缺陷.png
    金相缺陷~1.png
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2025-9-9 23:00:37 | 显示全部楼层
    18567886570 发表于 2025-9-9 15:52
    . C0 s4 [: g/ R3 N后来查到用的加Bi随流孕育粉中的Bi含量是2.3%,按照0.1%的加入比例计算随流孕育带入Bi含量为0.0023%,若 ...

    1 i. V- [" b7 i" @# v" g首先感谢你的分享,对于这个问题,我已经有点预感到了,这里面牵扯到了稀土的使用问题,你增加了球化剂的用量,实际上就等于增加了稀土的用量,当然残余镁的用量也随之提高了,稀土的作用就是在平衡Bi、Zr等元素,当然,形成的化合物同时为异质形核也起到了很好的作用。5 A6 r5 _) R& T0 O6 @& g
    8 }% m- B8 s  a# b! [
    在几年前,我就发现,之所以加Bi、Zr能有将石墨球细化,且增加石墨球数量的作用,就是因为原汤中的稀土。我做过试验:将球化剂的型号由8-3改为6-1,同时将含Bi的孕育剂减少,结果改善了很多;进一步做实验:将6-1的球化剂继续改为6-(0.5~0.8),且取消了用硅铋孕育剂,结果很满意。做这项的改善实验,前提条件是原汤的含硫量很低,在0.015以下。; c( H3 ?! \- q9 k( Z- J( D
    ! t6 w" S1 _& Y/ Q. F+ i
    曾经与应中堂老师、万仁芳老师商榷过,得到了认可。在我后来的工作中,就很慎重稀土的使用,包括做蠕墨铸铁在内。7 b3 k' V/ C0 a! n( z* H4 A

    ( W5 a9 P$ n, ?: b7 H1 w1 Z再次感谢你的分享,欢迎继续讨论~
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