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[已答复] 球化剂反应过早,反应时间短,有好的补救措施吗?

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  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-27 14:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-3-28 09:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    昨天做球铁,铁水温度高,球化剂反应过早,反应时间短,造成铁水报废。7 ^# [2 @& g1 _+ D9 Q6 }
    不知大家有什么好办法在球化反应后避免此类状况的发生?
  • TA的每日心情
    开心
    2021-8-4 02:06
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-3-28 09:27:53 | 显示全部楼层
    发现“球化剂反应过早,反应时间短”,可以减少出铁量。当然这是迫不得已!
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-3-28 11:28:05 | 显示全部楼层
    一次处理铁水量是多少啊,这种情况最好不要发生要是电炉的话哪就要返回炉内升温后再处理,冲天炉就基本报废了
  • TA的每日心情
    开心
    5 天前
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-3-28 13:06:21 | 显示全部楼层
    可以把覆盖剂加多些,夯实些,能适当控制些反应时间
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-19 21:22
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-3-28 14:29:11 | 显示全部楼层
    如果是因为铁水温度过高造成的,你可以:1、将球化剂铺平捣实,2、在球化剂上加盖球铁粉和球铁板(球铁板的多少要根据铁水温度来定),3、调整球化剂粒度。注意:千万不要减少一次出铁水的量。
    + ^8 o. p: W7 X1 y' L& b
    % x5 W# s  ~6 ~7 T[ 本帖最后由 ganxf 于 2009-3-28 14:34 编辑 ]
  • TA的每日心情
    开心
    2021-8-4 02:06
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-3-28 14:46:26 | 显示全部楼层
    我想楼主的问题应该是在“发现球化剂反应过早,反应时间短”的情况下,应该怎么办?5 K* [- Q* ?9 S
    需要的是补救措施!
    8 j: T) J) ~7 a( p" x0 ], R+ b. R3 P: {
    [ 本帖最后由 youjie5678 于 2009-3-28 14:49 编辑 ]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-28 23:25
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2009-4-28 08:53:54 | 显示全部楼层
    对于成分要求不高的球铁,提供一点个人经验:如果报废铁水的温度高,可以进行倒包二次球化处理;如果温度偏低,就直接在铁水包里进行二次球化处理.加入量和孕育根据现场情况而定.这是为了抢救铁水没有办法中的办法,严禁作为常规处理办法.
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-9-29 09:19
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-4-28 10:26:02 | 显示全部楼层

    调整球化工艺

    球化剂反应过早,反应时间短,有好的补救措施吗?  , j7 K) e9 I( H, O4 w
      @+ X: {& V4 p/ T  \
    回复:着力补救措施没什么意义,事先预防是关键。。。
    . T3 r0 B5 @0 p8 F      不知道楼主的球化是那种工艺,冲入法?喂丝法?% p7 _( {* c2 J' L/ D. I3 Y
          提供些冲入法的相关参数:   球化室的容量需要计算,一般所有合金加入后的高度略低于球化室高度;
    ; z8 Q" p. \% J. n                                 按600~1.5T铁水量计,建议使用圆片装覆盖钢片1.2~1.5%(直径10~50mm,厚度1~4mm);0 f0 J6 r9 V' ]5 A
                                     出铁水时,铁水应冲在包壁上为宜,不应直冲球化室;& y' D! |- |; P9 W
                                     包子的直径:高度之比约1:2 ;" R4 X8 E: }4 t- y2 T; {
                                     尽可能快速一次完成出铁;建议控制在60S之内(50S内为佳)
    5 F& x, [9 D3 P1 I( o0 Z      目前,此工艺按加入1.2%球化剂量,Mg的吸收率在60%左右。。。(球化剂中的Mg:5.5~6.5%,RE:0.8~1.2%,Si:42~44%)

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  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-10 14:13
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-5-14 13:39:43 | 显示全部楼层
    原帖由 fscafy 于 2009-4-28 10:26 发表 4 y( x2 d7 W9 g7 G' k$ `  i) q" C
    球化剂反应过早,反应时间短,有好的补救措施吗?  * f3 ~- l! z' X

    0 E9 `* {/ r+ b$ l( X) P1 y  k回复:着力补救措施没什么意义,事先预防是关键。。。
    / L! R4 A( C& b2 S      不知道楼主的球化是那种工艺,冲入法?喂丝法?2 N8 R- x+ p0 J& K
          提供些冲入法的相关参数:   球化室的容量需要计算,一般所有合金 ...
    + q- S" w4 }5 G/ _
    前辈说的真好,我们也是这样做的!我再补充一点,球化室要高,建议尺寸高300直径250,要根据你们的包大小修球化室的高颈比,我们现在加入量才1-1.1%。电炉出铁嘴修理要固定,防止铁水分流直冲球化室。

    该用户从未签到

    发表于 2009-5-15 17:00:56 | 显示全部楼层
    球化剂打紧一点,覆盖厚一点就可以了!

    该用户从未签到

    发表于 2009-5-16 21:26:08 | 显示全部楼层
    球化剂应夯实,紧实度注意调整,上面覆盖铁板或铁屑!
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-5-26 16:39:38 | 显示全部楼层

    球化剂反应过早,反应时间短,有好的补救措施吗?

    楼主提出的问题是经常碰到的,本人的措施是:
    " Z- e. ?% D& y, s1、电炉铁水,采取倒包二次球化,如温度偏低,可返回炉中世纪重新升温再处理;0 J2 a& [: H' P- I1 [
    2、冲天炉铁水,更是常有此情况,由于炉况变化,铁水出炉温度波动,球化处理时担心温度偏低,球化剂不敢冲实过紧,也不经常加盖废钢板,加之现在的球化包,在4吨以上的,高径比达1.5以上的标准包不多,一旦球化反应过快,极有可能球化不良。: S4 [: Z. {: \' K( K* X4 u
      针对这一现象,为力保球化正常,本人预先将球化剂敲成细粒,在球化反应中途分一到两次加入,由于粒度较小,所以很快吸收。确保# O& Y$ m' s: F* [! X. a
    铁水浇注后期仍然良好。实在不行,甚而在浇注盆中采取瞬间球化。
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    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-5-28 22:32:49 | 显示全部楼层
    楼上的,如果经常这样,你们的产品能有保证吗?预防为主啊,球铁生产过程一定要稳定,因为影响的因素太多

    该用户从未签到

    发表于 2009-5-29 19:04:55 | 显示全部楼层
    非常同意楼上的观点,就是要以预防为主,如果采取了有效的措施这样的现象完全可以避免。提前反应只是为我们提供了改进的机会,而不应该把它当作一种常态去补救。反应时间短和出铁水的量,以及球化剂的覆盖,球化剂的类型(含镁量,粒度等),铁水包,除铁温度都有关系,要综合考虑解决问题。

    该用户从未签到

    发表于 2009-9-30 11:21:54 | 显示全部楼层
    学习中

    该用户从未签到

    发表于 2009-9-30 14:53:01 | 显示全部楼层
    1# abiao ' y: ^. t9 O7 v8 S* P( ^
    * r2 N# M) m8 N" M: w# T

    8 `) B$ i% l$ l, J* Q# I7 \3 T回炉 补加球化剂1%左右重新球化
  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-14 10:20
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-10-7 14:20:33 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dengniaiwo75 于 2009-10-7 14:23 编辑 2 G, `; `) @2 J% q+ E

    % u! `/ k' X" S2 @& k; C8 q% {1 y$ Q弱弱的请教一下,从出炉到浇注完毕绝对在8分钟内,400~600KG每炉的球铁小件,600-3的,均匀壁厚% `/ j+ R$ M$ b# ?3 E' C/ f
    有5的,有15的,有25的,出炉温度和常用球化剂用量怎么控制合适一些?* }2 {$ X+ D6 |: b, {2 m8 Q
    我们现在动辄每炉就出现那么1~3箱冷隔和浇不足。出炉温度是铁水呈亮的浅的耀眼的黄白色,最常见的敞口的包。
    ' V+ i3 H# e" D5 l; j2 X0 \还有大家使用的可靠的测温设备都有啥?
    & \3 t9 C+ L$ ^' h1 D; j+ C% m0 l9 n5 z
    ; |% c! h, s% T; F, ?
    我们的球化开始时间正常为出铁后的8秒,也比较剧烈,在5~10秒内波动,球化反应时间在35~55秒之间,一般为45秒,球化级别三级。
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