纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 4844|回复: 16

[已答复] 球化剂反应过早,反应时间短,有好的补救措施吗?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-27 14:37
  • 签到天数: 45 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-3-28 09:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    昨天做球铁,铁水温度高,球化剂反应过早,反应时间短,造成铁水报废。2 G( g6 h8 S3 Q6 z6 Y
    不知大家有什么好办法在球化反应后避免此类状况的发生?
  • TA的每日心情
    开心
    2021-8-4 02:06
  • 签到天数: 1472 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-3-28 09:27:53 | 显示全部楼层
    发现“球化剂反应过早,反应时间短”,可以减少出铁量。当然这是迫不得已!
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
  • 签到天数: 47 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-3-28 11:28:05 | 显示全部楼层
    一次处理铁水量是多少啊,这种情况最好不要发生要是电炉的话哪就要返回炉内升温后再处理,冲天炉就基本报废了
  • TA的每日心情
    开心
    2025-11-5 21:12
  • 签到天数: 195 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-3-28 13:06:21 | 显示全部楼层
    可以把覆盖剂加多些,夯实些,能适当控制些反应时间
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-19 21:22
  • 签到天数: 104 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-3-28 14:29:11 | 显示全部楼层
    如果是因为铁水温度过高造成的,你可以:1、将球化剂铺平捣实,2、在球化剂上加盖球铁粉和球铁板(球铁板的多少要根据铁水温度来定),3、调整球化剂粒度。注意:千万不要减少一次出铁水的量。, _3 |$ p0 c* P; E
    7 e0 c6 a+ }& Y
    [ 本帖最后由 ganxf 于 2009-3-28 14:34 编辑 ]
  • TA的每日心情
    开心
    2021-8-4 02:06
  • 签到天数: 1472 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-3-28 14:46:26 | 显示全部楼层
    我想楼主的问题应该是在“发现球化剂反应过早,反应时间短”的情况下,应该怎么办?
    # J6 }" @/ j$ D* ]1 D: W- N* u% c2 O需要的是补救措施!
    : w2 `3 z) g; _) l( S; H  f8 `0 i& H9 p7 J3 L- \( S
    [ 本帖最后由 youjie5678 于 2009-3-28 14:49 编辑 ]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-28 23:25
  • 签到天数: 23 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2009-4-28 08:53:54 | 显示全部楼层
    对于成分要求不高的球铁,提供一点个人经验:如果报废铁水的温度高,可以进行倒包二次球化处理;如果温度偏低,就直接在铁水包里进行二次球化处理.加入量和孕育根据现场情况而定.这是为了抢救铁水没有办法中的办法,严禁作为常规处理办法.
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-9-29 09:19
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-4-28 10:26:02 | 显示全部楼层

    调整球化工艺

    球化剂反应过早,反应时间短,有好的补救措施吗?  $ o' z. d: L4 F4 I8 {, o- ^

    ) T) _4 u' t( K2 A6 A! Y回复:着力补救措施没什么意义,事先预防是关键。。。! w9 _. }. W, x1 n! E
          不知道楼主的球化是那种工艺,冲入法?喂丝法?
    ! c+ K( h. U% _- }# p& n      提供些冲入法的相关参数:   球化室的容量需要计算,一般所有合金加入后的高度略低于球化室高度;3 z* ]4 E5 M$ V3 H" K$ n' ^2 l
                                     按600~1.5T铁水量计,建议使用圆片装覆盖钢片1.2~1.5%(直径10~50mm,厚度1~4mm);$ m/ q$ d4 A2 I# o" k
                                     出铁水时,铁水应冲在包壁上为宜,不应直冲球化室;$ `0 E! i  M/ i: Q9 f+ z8 @
                                     包子的直径:高度之比约1:2 ;; W, ]* o# p. @7 u9 X
                                     尽可能快速一次完成出铁;建议控制在60S之内(50S内为佳)! x" a1 l6 |  u3 @- f! m
          目前,此工艺按加入1.2%球化剂量,Mg的吸收率在60%左右。。。(球化剂中的Mg:5.5~6.5%,RE:0.8~1.2%,Si:42~44%)

    评分

    参与人数 1热加工币 +5 收起 理由
    s-xy9957 + 5 鼓励交流!

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-10 14:13
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-5-14 13:39:43 | 显示全部楼层
    原帖由 fscafy 于 2009-4-28 10:26 发表 ! x% b7 {+ ?9 {  }) k# w. L' r  p
    球化剂反应过早,反应时间短,有好的补救措施吗?  
    2 c" y/ r  {7 X
    " ]5 `7 g0 m/ F回复:着力补救措施没什么意义,事先预防是关键。。。# C4 @* x/ b: ]
          不知道楼主的球化是那种工艺,冲入法?喂丝法?( k$ y/ a9 R7 f# ^
          提供些冲入法的相关参数:   球化室的容量需要计算,一般所有合金 ...
    , v/ P# Z" A$ W; r$ ]7 `
    前辈说的真好,我们也是这样做的!我再补充一点,球化室要高,建议尺寸高300直径250,要根据你们的包大小修球化室的高颈比,我们现在加入量才1-1.1%。电炉出铁嘴修理要固定,防止铁水分流直冲球化室。

    该用户从未签到

    发表于 2009-5-15 17:00:56 | 显示全部楼层
    球化剂打紧一点,覆盖厚一点就可以了!

    该用户从未签到

    发表于 2009-5-16 21:26:08 | 显示全部楼层
    球化剂应夯实,紧实度注意调整,上面覆盖铁板或铁屑!
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-22 19:31
  • 签到天数: 491 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-5-26 16:39:38 | 显示全部楼层

    球化剂反应过早,反应时间短,有好的补救措施吗?

    楼主提出的问题是经常碰到的,本人的措施是:
    6 y0 `- h& D- Z2 [2 |" ~1、电炉铁水,采取倒包二次球化,如温度偏低,可返回炉中世纪重新升温再处理;
    7 H$ r& l' G( T: Z' S6 g  E) ~2、冲天炉铁水,更是常有此情况,由于炉况变化,铁水出炉温度波动,球化处理时担心温度偏低,球化剂不敢冲实过紧,也不经常加盖废钢板,加之现在的球化包,在4吨以上的,高径比达1.5以上的标准包不多,一旦球化反应过快,极有可能球化不良。) T) `; j, Z1 A, y; H
      针对这一现象,为力保球化正常,本人预先将球化剂敲成细粒,在球化反应中途分一到两次加入,由于粒度较小,所以很快吸收。确保+ e/ m, G" |+ L% P% d% Q
    铁水浇注后期仍然良好。实在不行,甚而在浇注盆中采取瞬间球化。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-5-28 22:32:49 | 显示全部楼层
    楼上的,如果经常这样,你们的产品能有保证吗?预防为主啊,球铁生产过程一定要稳定,因为影响的因素太多

    该用户从未签到

    发表于 2009-5-29 19:04:55 | 显示全部楼层
    非常同意楼上的观点,就是要以预防为主,如果采取了有效的措施这样的现象完全可以避免。提前反应只是为我们提供了改进的机会,而不应该把它当作一种常态去补救。反应时间短和出铁水的量,以及球化剂的覆盖,球化剂的类型(含镁量,粒度等),铁水包,除铁温度都有关系,要综合考虑解决问题。

    该用户从未签到

    发表于 2009-9-30 11:21:54 | 显示全部楼层
    学习中

    该用户从未签到

    发表于 2009-9-30 14:53:01 | 显示全部楼层
    1# abiao # a1 E( W2 g9 l* P

      g7 S2 K: C- h" r" C. d) y  w
      c: a% `2 P5 @0 {" c回炉 补加球化剂1%左右重新球化
  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-14 10:20
  • 签到天数: 39 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-10-7 14:20:33 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dengniaiwo75 于 2009-10-7 14:23 编辑 7 Q) {/ w+ I) V0 }' l7 j

    1 ^$ \& }+ I. w2 ~1 H; z弱弱的请教一下,从出炉到浇注完毕绝对在8分钟内,400~600KG每炉的球铁小件,600-3的,均匀壁厚
    ; a$ x) r5 A4 B7 T, z* [有5的,有15的,有25的,出炉温度和常用球化剂用量怎么控制合适一些?
    ! x& t: h+ H+ ^! C" w; {) I3 r我们现在动辄每炉就出现那么1~3箱冷隔和浇不足。出炉温度是铁水呈亮的浅的耀眼的黄白色,最常见的敞口的包。7 z% R6 A5 Q1 a4 c4 ?* s; k) q
    还有大家使用的可靠的测温设备都有啥?
    : y. ?4 K: _$ C4 s! ]$ ~8 N
    & t3 T% C# T0 Z2 [2 r
    1 o) p+ f1 ^! v我们的球化开始时间正常为出铁后的8秒,也比较剧烈,在5~10秒内波动,球化反应时间在35~55秒之间,一般为45秒,球化级别三级。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2026-1-20 06:46 , Processed in 0.121586 second(s), 23 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表